王彪
目前市場(chǎng)上仍存在大量的第三代篦冷機(jī),有的篦冷機(jī)生產(chǎn)年代甚至更早,運(yùn)行效果不佳。為了提高篦冷機(jī)運(yùn)行的穩(wěn)定性及自動(dòng)化程度,進(jìn)一步節(jié)能降耗,很多水泥生產(chǎn)企業(yè)都在考慮對(duì)篦冷機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造。篦冷機(jī)改造所涉及到的系統(tǒng)和部件較多,如何合理發(fā)揮它們的協(xié)同作用,進(jìn)行自動(dòng)化控制技術(shù)改造至關(guān)重要。2018年,我公司對(duì)淮北眾城5 000t/d水泥生產(chǎn)線中使用的篦冷機(jī)進(jìn)行了升級(jí)改造,取得了良好的效果。
(1)抗故障能力差,運(yùn)行不穩(wěn)定
擬改造項(xiàng)目原設(shè)備控制系統(tǒng)對(duì)篦冷機(jī)每列篦床的移動(dòng)精度控制較粗放,各列篦床之間的前進(jìn)速率存在差異,運(yùn)行邏輯的穩(wěn)定性和控制的魯棒性較差,造成篦冷機(jī)停機(jī)概率高。該項(xiàng)目篦冷機(jī)篦床較寬,但列數(shù)較少,任意一列篦床出現(xiàn)故障,都會(huì)造成篦冷機(jī)停機(jī),進(jìn)而導(dǎo)致停窯。
(2)現(xiàn)場(chǎng)巡檢不便,故障查找較慢
現(xiàn)場(chǎng)配備的人機(jī)界面觸屏機(jī)無(wú)法全面顯示各類(lèi)電氣控制系統(tǒng)聯(lián)鎖狀態(tài),只能依靠中控與現(xiàn)場(chǎng)電話聯(lián)系確認(rèn),但現(xiàn)場(chǎng)噪音較大,溝通不便。此外,現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)門(mén)開(kāi)度及風(fēng)量只有中控顯示,沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)顯示,造成現(xiàn)場(chǎng)巡檢不便,各類(lèi)電氣聯(lián)鎖故障查找較慢。
(3)料層厚度采用壓力控制,穩(wěn)定性較差
通過(guò)風(fēng)室壓力判斷料層厚度,由于風(fēng)室密封不良,同時(shí)大塊熟料較多,壓力檢測(cè)不穩(wěn),造成料層控制不到位。
(4)漏料嚴(yán)重,熱回收效果差
采用快篦速運(yùn)行模式,造成輥輪、滑塊及篦床密封磨損較快,運(yùn)行不穩(wěn)定,漏料嚴(yán)重,熱回收效果差,且備件更換成本高。
(1)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,采用一段9列式篦冷機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)替換篦冷機(jī)原6列篦床控制運(yùn)行系統(tǒng)。改造后,任一列篦床或不相鄰的兩列篦床出現(xiàn)故障時(shí),篦冷機(jī)均無(wú)需進(jìn)行停機(jī)檢修,現(xiàn)場(chǎng)觸屏機(jī)及中控室均會(huì)報(bào)警并顯示故障所屬篦床列數(shù)及故障原因。中控操作人員通過(guò)采取減小喂料量、降低風(fēng)室通風(fēng)量等措施后,即可進(jìn)入篦床下部檢測(cè)各電控器件、檢查液壓系統(tǒng)元器件,及時(shí)排除故障,恢復(fù)正常運(yùn)行。
(2)現(xiàn)場(chǎng)篦冷機(jī)共有四種運(yùn)行模式:現(xiàn)場(chǎng)單動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)、中控自動(dòng),將各種模式的啟動(dòng)、聯(lián)鎖采用現(xiàn)場(chǎng)觸屏顯示,并傳至中控,以便于現(xiàn)場(chǎng)巡檢維修及調(diào)試。篦床控制模式見(jiàn)圖1。
另將現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、風(fēng)門(mén)開(kāi)度及風(fēng)量,采用現(xiàn)場(chǎng)觸屏及中控雙顯示,可便于工藝巡檢人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢監(jiān)控,及時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況判斷故障隱患,提高設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性,降低設(shè)備故障率。
中控啟動(dòng)聯(lián)鎖調(diào)節(jié)時(shí),運(yùn)行狀態(tài)及風(fēng)量開(kāi)度顯示情況見(jiàn)圖2、圖3。
圖1 篦床控制模式
圖2 運(yùn)行狀態(tài)雙顯示
(3)自主研發(fā)篦床溫度檢測(cè)系統(tǒng),通過(guò)檢測(cè)系統(tǒng)判斷篦床物料厚度,并通過(guò)PID系統(tǒng)調(diào)節(jié),達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)、高效、低能耗的目的。具體的方案是,通過(guò)檢測(cè)固定篦板溫度,判斷物料厚度,通過(guò)控制程序計(jì)算建議,給出相匹配的篦床運(yùn)行速率。當(dāng)固定端篦床溫度報(bào)警時(shí),信號(hào)采集系統(tǒng)將及時(shí)反饋至現(xiàn)場(chǎng)觸屏與中控室,提醒中控操作人員降低篦速或提高喂料量,自動(dòng)調(diào)整各個(gè)風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度,防止物料被吹穿,保持篦床合理的料層厚度,確保篦冷機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。料層厚度與風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度調(diào)整見(jiàn)圖4。
改造后,根據(jù)固定端篦床溫度控制篦床速率,反應(yīng)靈敏,且采用厚料層低速運(yùn)行,篦冷機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性大幅提升。自篦床溫度檢測(cè)系統(tǒng)投用至今,未發(fā)生過(guò)因篦冷機(jī)造成的熟料燒成系統(tǒng)停機(jī)的現(xiàn)象,且備件維修成本大幅度降低,每年可節(jié)約維修費(fèi)用300萬(wàn)元左右。
(4)在傳統(tǒng)PID控制的基礎(chǔ)上,增加了液壓油流量壓力自修正和前饋控制。根據(jù)比例閥前后壓差,結(jié)合閥流量曲線,對(duì)流量控制增加了壓力動(dòng)態(tài)自修正功能;結(jié)合設(shè)備出廠前空載條件下以及現(xiàn)場(chǎng)裝配后的測(cè)試結(jié)果,針對(duì)不同的流量控制值,對(duì)比例閥的開(kāi)度進(jìn)行了預(yù)設(shè)。通過(guò)上述方式,調(diào)節(jié)系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間可控制在10ms,調(diào)節(jié)精度優(yōu)于2mm。
(5)通過(guò)檢測(cè)具有代表性的3、4列比例閥的進(jìn)出壓力,結(jié)合篦床前一個(gè)沖程的負(fù)載和速率控制情況,優(yōu)化算法,自動(dòng)調(diào)整液壓系統(tǒng)壓力設(shè)定值,從而調(diào)整液壓系統(tǒng)輸出,有效降低了系統(tǒng)的無(wú)效輸出,降低了液壓油泵的能耗。
圖3 風(fēng)量、開(kāi)度雙顯示
技改后,經(jīng)一年多的穩(wěn)定運(yùn)行,并由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)篦冷機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行熱工標(biāo)定,各項(xiàng)指標(biāo)均符合設(shè)計(jì)要求,達(dá)到目前市場(chǎng)先進(jìn)水平。
(1)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率對(duì)比
技改后篦冷機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性顯著提高,熟料系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率由原來(lái)的70%提高到92%。
圖4 料層厚度與風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)開(kāi)度調(diào)整
(2)熟料產(chǎn)量對(duì)比
改造前,燒成系統(tǒng)平均熟料產(chǎn)量約5 300t/d。改造后,燒成系統(tǒng)平均熟料產(chǎn)量約5 800t/d。
(3)二次風(fēng)溫對(duì)比
改造前,篦冷機(jī)二次風(fēng)溫偏低,平均溫度大約1 050℃。改造后,提高了熱交換的效果,二次風(fēng)溫平均溫度大約1 152℃。
(4)出篦冷機(jī)熟料溫度對(duì)比
改造前,出篦冷機(jī)熟料溫度平均約190℃。改造后,出篦冷機(jī)熟料溫度平均約85℃,冷卻效果明顯改善。
(5)余熱發(fā)電量對(duì)比
改造前,余熱發(fā)電平均29kWh/t熟料。改造后,余熱發(fā)電平均38kWh/t熟料。
(6)電耗對(duì)比
通過(guò)本次技術(shù)改造,熟料系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性大幅提升,熟料平均電耗由原來(lái)的70kWh/t降低到60kWh/t,節(jié)約了生產(chǎn)成本。