潘偉東,張繼雄
為了改善空氣質(zhì)量,減少大氣污染物排放,國內(nèi)多省市出臺了超低排放實施計劃,要求氮氧化物排放限值為100mg/m3(標(biāo)),個別地區(qū)甚至要求在50mg/m3(標(biāo))以下。我公司5 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線一直使用傳統(tǒng)的SNCR脫硝系統(tǒng),NOx排放濃度控制在200mg/m3(標(biāo))以下,系統(tǒng)運行良好。2018年我公司所在地綿陽市下發(fā)了《關(guān)于全市水泥生產(chǎn)企業(yè)開展超低排放改造工作的通知》,要求水泥窯廢氣顆粒物排放濃度<10mg/m3(標(biāo)),二氧化硫排放濃度<50mg/m3(標(biāo)),氮氧化物排放濃度<150mg/m3(標(biāo))。結(jié)合環(huán)保要求和生產(chǎn)線運行情況,公司計劃將氮氧化物排放濃度控制到100mgm3(標(biāo))以下,原SNCR脫硝系統(tǒng)很難達到此排放要求,且氨水用量非常大,公司決定對脫硝系統(tǒng)實施超低排放改造。
目前,主流的脫硝方法有選擇性非催化還原脫硝(SNCR)、選擇性催化還原脫硝(SCR)、生物質(zhì)脫硝、分級燃燒等。這幾種方法中,以SNCR脫硝方法最為穩(wěn)定,改造和運行成本相對較低,適合水泥窯脫硝。但由于傳統(tǒng)的SNCR脫硝方法合理脫硝率為60%~70%,超過該脫硝率,氨水用量會急劇上升,同時帶來嚴(yán)重的氨逃逸問題,導(dǎo)致設(shè)備腐蝕。
SNCR脫硝效率受反應(yīng)區(qū)溫度、粉塵濃度、噴射區(qū)截面積、煙氣含氧量、煙氣流速、氣流擾動以及氮氧化物的原始濃度等多方面因素影響。由于水泥窯系統(tǒng)工況非常復(fù)雜,工藝波動為常態(tài),系統(tǒng)所產(chǎn)生的NOx濃度會隨著工藝的波動而波動,導(dǎo)致最適合SNCR脫硝的反應(yīng)區(qū)域也隨著工藝的波動而變動。傳統(tǒng)SNCR脫硝系統(tǒng)只能在固定的橫截面噴入氨水,并且只能設(shè)定固定的氨水用量,不能隨水泥窯系統(tǒng)的工況變化而變化,脫硝效率非常低。
經(jīng)過反復(fù)論證,在眾多改造方案當(dāng)中,公司選擇了上海萬澄提出的HeSNCR智能精準(zhǔn)脫硝方案。
HeSNCR脫硝系統(tǒng)的噴槍在分解爐上分層布置,每一層有相應(yīng)的自動控制閥門以控制氨水流量和霧化空氣壓力。該脫硝系統(tǒng)的核心是智能控制軟件,能利用人工智能軟件強大的數(shù)據(jù)處理功能,通過分析水泥窯系統(tǒng)的各操作參數(shù),實時跟蹤窯況變化,準(zhǔn)確判斷氨水需用量,判斷脫硝效率最高的位置等,并且精確控制每組噴槍,在最合適的噴入點噴進最適量的氨水,實現(xiàn)最高的脫硝效率。高效SNCR系統(tǒng)設(shè)計見圖1。該系統(tǒng)還可以對NOx和氨逃逸進行雙目標(biāo)控制,在達到最大的NOx脫除率的同時,有效控制氨逃逸。
圖1 高效SNCR系統(tǒng)設(shè)計
HeSNCR脫硝系統(tǒng)超低排放改造在2019年1月停窯檢修期間進行,2月開始調(diào)試,3月中旬開始正常運行。
我公司水泥窯系統(tǒng)沒有采用分級燃燒,氮氧化物原始濃度為500~600mg/m3(標(biāo)),原用SNCR系統(tǒng)長期控制指標(biāo)為200mg/m3(標(biāo)),NOx排放濃度波動比較大,有時甚至?xí)霈F(xiàn)±50mg/m3(標(biāo))的波動。
表1 脫硝系統(tǒng)運行統(tǒng)計表
使用HeSNCR脫硝系統(tǒng)正常運行后,NOx長期排放濃度按照100mg/m3(標(biāo))控制。3月中旬進行了兩天NOx50mg/m3(標(biāo))排放指標(biāo)的測試,平均NOx排放偏低。4月份和5月份的運行數(shù)據(jù)比較正常,NOx平均排放濃度均在98mg/m3(標(biāo))左右,能將NOx排放濃度穩(wěn)定控制在100mg/m3(標(biāo))以下。使用HeSNCR脫硝系統(tǒng)實現(xiàn)NOX100mg/m3(標(biāo))排放指標(biāo),所需的總氨水用量和熟料氨水單耗并不比使用原脫硝系統(tǒng)控制指標(biāo)在200mg/m3(標(biāo))時多,具體數(shù)據(jù)見表1。
3月10日~11日,我公司按照日均50mg/m3(標(biāo))氮氧化物排放指標(biāo)對系統(tǒng)進行了測試。其數(shù)據(jù)見表2。
將NOx排放濃度控制在50mg/m3(標(biāo))時,氨水用量為3.74L/t熟料,但氨水用量波動非常大,有時即使加大氨水用量,NOx的小時均值也并不能控制在50mg/m3(標(biāo))以下。經(jīng)專家分析,利用氨水還原氮氧化物需要有氧氣參與反應(yīng),在SNCR系統(tǒng)合適的溫度窗口區(qū)域內(nèi)必須有充足的氧氣,而我公司水泥持續(xù)高產(chǎn),高溫風(fēng)機已達極限,分解爐內(nèi)氧含量不足,影響了SNCR的脫硝效率,尤其是在NOx排放濃度控制非常低時,氧含量會更加不足。分解爐內(nèi)氧含量可以用C1的一氧化碳濃度作參考,以消除用C1氧氣濃度作參考時因漏風(fēng)引起的干擾。測試結(jié)果表明,若采用HeSNCR技術(shù)將NOx控制在50mg/m3(標(biāo))以下,C1的一氧化碳濃度應(yīng)控制在0.1%以下。
表2 NOx控制在50 mg/m3(標(biāo))時的數(shù)據(jù)
(1)利用HeSNCR智能精準(zhǔn)脫硝系統(tǒng),能將NOx排放濃度準(zhǔn)確控制在100mg/m3(標(biāo))以下,氨水用量比原系統(tǒng)NOX排放濃度200mg/m3(標(biāo))時低。
(2)利用HeSNCR智能精準(zhǔn)脫硝系統(tǒng),NOx排放濃度可控制在50mg/m3(標(biāo))以下,但受分解爐內(nèi)氧氣含量影響非常大,需調(diào)整工藝操作,如加大高溫風(fēng)機拉風(fēng)或減產(chǎn),并且減少煤粉秤沖煤現(xiàn)象,以控制C1的CO濃度<0.1%。同時,有研究表明,控制C1的CO濃度也有利于減少熟料熱耗。