辛世豪,黃作鑫,么佳耀
(中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院,北京 100083)
汽油中的不穩(wěn)定組分在儲(chǔ)存和使用過(guò)程中,與氧接觸易發(fā)生聚合和縮合反應(yīng)形成膠質(zhì),進(jìn)而在在發(fā)動(dòng)機(jī)噴氣嘴、進(jìn)氣閥和燃燒室等關(guān)鍵部位形成積碳或沉積物[1-2],這些積碳會(huì)嚴(yán)重影響發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作,導(dǎo)致燃油消耗增加、尾氣排放惡化、發(fā)動(dòng)機(jī)壽命縮短等問(wèn)題[3]。
在汽油中加入清凈劑是解決發(fā)動(dòng)機(jī)沉積物最經(jīng)濟(jì)、有效的方法[3]。汽油清凈劑主要由清凈劑主劑、載體油、溶劑及少量輔助添加劑組成,具有清洗、保潔雙重功能,既可以去除發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)已形成的積碳,又能抑制積碳的重新形成,使發(fā)動(dòng)機(jī)長(zhǎng)時(shí)間保持在最佳的工作狀態(tài),達(dá)到降低汽車尾氣排放、提高燃油經(jīng)濟(jì)性的目的,還可以提高汽油的抗氧化、防腐蝕、抗乳化性能[4-6]。曼尼希堿作為汽油清凈劑的主劑,具有其他清凈劑無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。它不僅具有優(yōu)越的清凈性能和相容性,而且其本身具備防銹抗氧功能[7-8]。曼尼希堿的分子結(jié)構(gòu)對(duì)其清凈性能影響很大,傳統(tǒng)曼尼希堿主要由聚烯烴取代的羥基芳族化合物,醛和胺化物3種原料制備而成。曼尼希堿分子中的碳氮鍵的鍵能遠(yuǎn)低于碳碳鍵的鍵能,在高溫時(shí)容易斷裂,從而導(dǎo)致曼尼希堿的清凈性能減弱[9]。如果引入具有抗氧化功能的基團(tuán),可能會(huì)提高曼尼希堿的熱穩(wěn)定性,從而提高其清凈性能?;诖耍竟ぷ魍ㄟ^(guò)引入具有抗氧化功能的4-壬基酚和對(duì)羥基二苯胺,對(duì)傳統(tǒng)的單取代乙二胺曼尼希堿進(jìn)行改性,得到了兩種新型結(jié)構(gòu)的曼尼希堿,并對(duì)這兩種曼尼希堿的熱穩(wěn)定性和清凈性能進(jìn)行了考察。
鄰甲酚(w≥98.0%),CP,國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;HR-PIB(Mn=1 000)揚(yáng)子石化-巴斯夫有限責(zé)任公司;乙二胺(w≥98.0%),AR,天津市光復(fù)科技發(fā)展有限公司;4-壬基酚(w≥99.0%),東京化成工業(yè)株式會(huì)社;甲醛(w=37.0%~40.0%),AR,國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;標(biāo)準(zhǔn)汽油、載體油,石油化工科學(xué)科學(xué)研究院。
在裝有攪拌器、溫度計(jì)、冷凝管、常壓分液器以及進(jìn)氣管的四口燒瓶中,按計(jì)算比例依次加入中間體聚異丁烯基取代的烷基酚、乙二胺以及溶劑二甲苯,氮?dú)獗Wo(hù)并攪拌均勻,升溫至反應(yīng)溫度,開始滴加甲醛溶液,反應(yīng)一段時(shí)間后加入計(jì)算量的4-壬基酚,然后滴加甲醛繼續(xù)反應(yīng),反應(yīng)結(jié)束后減壓蒸餾除去溶劑,得到最終的曼尼希堿產(chǎn)物。其制備及改性如圖1所示[10]。
圖1 曼尼希堿的制備及改性
1)TG分析:采用美國(guó)TA儀器公司SDT-Q600型熱重-差式掃描量熱分析儀,升溫速率10 ℃/min,空氣氣氛;
2)L-2汽油機(jī)進(jìn)氣閥沉積物模擬試驗(yàn)方法:GB 19592—2004;
3)對(duì)汽油機(jī)進(jìn)氣閥和燃燒室沉積物生成傾向影響的發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)方法(M111法):GB/T 19230.6;
4)防銹性能試驗(yàn)方法:GB/T19230.1;
5)破乳性能試驗(yàn)方法:GB/T19230.2。
由于引入屏蔽酚結(jié)構(gòu)來(lái)進(jìn)一步提高曼尼希堿的熱穩(wěn)定性,故對(duì)改性后曼尼希堿的熱穩(wěn)定性進(jìn)行了考察。圖2為改性前曼尼希堿以及通過(guò)引入4-壬基酚改性后的曼尼希堿TG和DSC曲線。
圖2 分子結(jié)構(gòu)改性前后的曼尼希堿TG和DSC曲線
從圖2可以看出,引入4-壬基酚改性的曼尼希堿的熱穩(wěn)定得到了明顯提高,分解溫度從402 ℃提高到415 ℃??梢?jiàn),由于屏蔽酚結(jié)構(gòu)的引入,曼尼希堿熱穩(wěn)定性有所提升。
GB 19592法測(cè)定的沉積物下降率與M111臺(tái)架試驗(yàn)法測(cè)定的進(jìn)氣閥沉積物下降率相關(guān)性大于0.9,如采用GB 19592法測(cè)定的沉積物大于2.8 mg(GB 19592—2004中規(guī)定M111臺(tái)架試驗(yàn)法測(cè)定的IVD實(shí)際沉積量小于70 mg),則可初步判斷該清凈劑無(wú)法通過(guò)臺(tái)架試驗(yàn)[11]。表1為改性前后曼尼希堿的清凈性能。
表1 改性曼尼希堿產(chǎn)物的清凈性能評(píng)價(jià)
注:曼尼希堿與載體油質(zhì)量比為1∶1,用量為300 μg/g。
從表1可以看出,引入4-壬基酚改性后,曼尼希堿的清凈性能得到提高,沉積物的質(zhì)量由改性前的1.6 mg下降到了0.7 mg,沉積物下降率達(dá)到90%以上。圖3為分子結(jié)構(gòu)改性曼尼希堿產(chǎn)物的試板板面情況。結(jié)合圖2可知,由于屏蔽酚結(jié)構(gòu)4-壬基酚的引入,曼尼希堿熱穩(wěn)定性有所提升,使其在高溫時(shí)可以保證清凈劑分子結(jié)構(gòu)的完整性,起到清凈作用,清凈性能得到提高。
圖3 改性前后曼尼希堿的試板板面
從圖3可以看出,4-壬基酚改性后的曼尼希堿試驗(yàn)片唇印周圍部位沉積物降低十分顯著,且中心部位幾乎無(wú)沉積物生成。
將改性后曼尼希堿作為汽油清凈劑主劑,進(jìn)行M111臺(tái)架試驗(yàn),進(jìn)氣閥沉積物和燃燒室沉積物的試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
表2 臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)果
注:清凈劑加入量為400 μg/g,其中曼尼希堿主劑加入量為150 μg/g。
從表2可以看出,與空白試驗(yàn)相比,改性后曼尼希堿清凈劑的平均每閥進(jìn)氣閥沉積物由265 mg降低到了28 mg,沉積物降低率達(dá)到了89.4%;燃燒室沉積物由4 886 mg增加到了5 045 mg,沉積物增加了僅3.3%。
圖4和圖5反映了M111臺(tái)架試驗(yàn)結(jié)束后進(jìn)氣閥表面積碳沉積情況。從圖4中可見(jiàn),與空白試驗(yàn)相比,加入新結(jié)構(gòu)曼尼希堿清凈劑后,進(jìn)氣閥沉積物降低很明顯,空白試驗(yàn)的8個(gè)進(jìn)氣閥表面均有很厚的沉積物生成,而添加本發(fā)明清凈劑后,僅在第2、5、6進(jìn)氣閥表面有明顯沉積物生成,其它進(jìn)氣閥表面依然保持光滑,清凈效果十分明顯;從圖5中可以看出,使用新結(jié)構(gòu)曼尼希堿清凈劑后的燃燒室沉積物無(wú)明顯增加。
圖4 M111臺(tái)架試驗(yàn)進(jìn)氣閥沉積物情況
圖5 M111臺(tái)架試驗(yàn)燃燒室沉積物情況
圖6為改性后曼尼希堿的破乳和防銹效果。
圖6 改性后曼尼希堿清凈劑的防銹和破乳效果
從圖6可以看出,與空白試驗(yàn)相比,新結(jié)構(gòu)的曼尼希堿清凈劑防銹性能十分明顯,鋼棒表面光滑,肉眼觀測(cè)幾乎無(wú)銹斑生成。將新結(jié)構(gòu)的曼尼希堿加入汽油中,經(jīng)搖晃振動(dòng)靜止后,油水迅速分層,在汽油層上完全不存在乳化物,水層和油層均保持清澈和清潔。
通過(guò)引入屏蔽酚4-壬基酚對(duì)曼尼希堿進(jìn)行分子結(jié)構(gòu)改性,得到了一種新結(jié)構(gòu)的曼尼希堿汽油清凈劑。與改性前的曼尼希堿相比,新結(jié)構(gòu)曼尼希堿的熱穩(wěn)定性有所提高,保證了曼尼希堿在高溫時(shí)不會(huì)因熱分解導(dǎo)致結(jié)構(gòu)破壞,從而使其清凈性能有所提高。M111臺(tái)架試驗(yàn)表明新結(jié)構(gòu)曼尼希堿具有良好的清凈性能,其進(jìn)氣閥沉積物由空白的265 mg降低到了28 mg,沉積物降低率高達(dá)89.4%,而燃燒室沉積物增長(zhǎng)率僅為3.3%,同時(shí)在防銹性和破乳性方面同樣表現(xiàn)優(yōu)異。