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        尾翼型游梁式抽油機平衡裝置應(yīng)用及分析

        2020-04-10 06:42:18馬驍
        科技風(fēng) 2020年10期

        馬驍

        摘 要:游梁式抽油機處于機械采油中重要地位,目前所使用的游梁式抽油機傳統(tǒng)調(diào)平衡方式存在勞動強度大、工作效率和調(diào)整精度低、安全性差等問題。為此,使用了抽油機尾翼平衡裝置。該裝置由機械系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)組成,通過調(diào)節(jié)抽油機游梁尾部平衡配重距中軸距離從而改變平衡力矩,達到調(diào)節(jié)平衡的目的。

        關(guān)鍵詞:游梁式抽油機;平衡度;尾翼平衡裝置

        1 現(xiàn)狀

        隨著采油技術(shù)指標(biāo)(75%)與采油現(xiàn)場管理的提高,抽油機調(diào)平衡工作力度逐漸加大,游梁式抽油機平衡率由2014年70%左右逐步提高到2018年75.1%。公司目前共有游梁式抽油機437臺,塔架式抽油機102臺,游梁式抽油機所占比例為76.6%,大比例投入使用已成為游梁式抽油機是制約公司整體管理及生產(chǎn)指標(biāo)的主要因素。

        圍繞生產(chǎn)運行力度的逐漸加大,游梁式抽油機的使用問題也逐步凸顯,主要體現(xiàn)在平衡率低、調(diào)平衡工作強度大,耗時長、調(diào)整平衡危險系數(shù)高。

        2 游梁式抽油機存在問題分析

        2.1 游梁式抽油機平衡率低

        目前通過延長抽油機平衡周期等技術(shù)手段游已基本可以達到平衡,但對于初期、末期參數(shù)變化過大的階段,抽油機處于仍欠平衡狀態(tài)。目前統(tǒng)計游梁式抽油機在一個吞吐周期內(nèi),平衡時率僅為60%左右。

        2.2 調(diào)平衡工作強度大,耗時長

        一般10型游梁式抽油機調(diào)平衡時間為2h-3h,在遇到特殊情況時,如:由于抽油機保養(yǎng)不到位曲柄固定螺栓銹死時,需要電氣焊進行切割作業(yè)等,客觀因素延長了抽油機停機時間,極易造成出砂井砂卡躺井。

        2.3 危險系數(shù)高

        調(diào)平衡工作的復(fù)雜性,同時帶來了很多不安全因素。目前,由于平衡塊很重,人又站在抽油機平衡塊軌道上,在用力敲打平衡塊時抽油機整體晃動,容易造成機械傷害等不安全事故的發(fā)生。

        3 尾翼平衡裝置應(yīng)用及分析

        3.1 原理及優(yōu)點

        針對傳統(tǒng)調(diào)平衡方式存在的弊端,引進了尾翼平衡裝置。抽油機尾翼平衡裝置(游碼式游梁平衡調(diào)整裝置)是在抽油機游梁尾部通過調(diào)節(jié)平衡配重距中軸距離從而改變平衡力矩,使游梁式抽油機達到理想平衡的裝置。

        尾翼平衡裝置工作原理:電機工作帶動減速器驅(qū)動絲杠旋轉(zhuǎn),通過游碼式配重內(nèi)浮動螺母帶動游碼式配重在掛梁自鎖軌道上運動,游碼式配重在位置1與位置2間移動改變平衡力矩調(diào)整平衡,從而使抽油機達到理想平衡效果。平衡配重在絲桿不轉(zhuǎn)動時與掛梁通過自鎖裝置鎖死。

        尾翼平衡裝置所具備的優(yōu)點,解決了傳統(tǒng)調(diào)平衡方式的三大問題:

        (1)根據(jù)調(diào)平衡需要可隨時停機進行調(diào)平衡工作,實現(xiàn)了在各生產(chǎn)階段快速調(diào)平衡的生產(chǎn)要求,抽油機理論周期平衡時率可達到100%。

        (2)操作過程中僅需一名員工站在抽油機側(cè)后方,通過動作按鈕就可控制配重進行前后移動,整個過程停機時間不到10min,高效,勞動強度小。

        (3)操作過程中無需使用工具、登高。避免了傳統(tǒng)調(diào)平衡方式帶來的不安全因素,安全可靠。

        3.2 現(xiàn)場應(yīng)用效果

        自2014年3月起,陸續(xù)為10型游梁式抽油機安裝尾翼平衡裝置23臺。其使用效果如下表所示。

        杜84-56-104措施前后對比表

        杜84-56-104井于2014年12月14日安裝尾翼平衡裝置后,抽油機平衡度由62%變?yōu)?3%,達到平衡,日單井耗電降低40kW·h。達到了預(yù)期的使用效果。

        4 結(jié)論

        (1)尾翼平衡裝置與傳統(tǒng)調(diào)平衡方式相比,更加安全、高效,同時減少了操作過程停井時間,提高生產(chǎn)時率;

        (2)大幅度提高了超稠油井平衡時率;

        (3)新型尾翼平衡裝置擴大了抽油機調(diào)平衡的調(diào)節(jié)范圍,更適應(yīng)超稠油井生產(chǎn)需要。

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