袁 超貴州中建建筑科研設(shè)計(jì)院有限公司(550000)
某在建商住樓工程,由于地基承載力不滿足要求,采用換填墊層法對(duì)地基進(jìn)行了處理。并對(duì)A1~A6、D1~D4棟的碎石換填墊層進(jìn)行地基靜載試驗(yàn),以檢驗(yàn)處理后地基的承載力特征值是否滿足設(shè)計(jì)要求的250kPa。此次共檢測(cè)三個(gè)靜載試驗(yàn)點(diǎn),承壓板采用長(zhǎng)寬為1.2m×1.2m、厚度為3cm的剛性承壓板。
試驗(yàn)場(chǎng)地平整后,由甲方選擇有代表性的3個(gè)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試點(diǎn)進(jìn)行試驗(yàn)。在試驗(yàn)點(diǎn)擬壓表面上鋪設(shè)厚度不超過20mm的粗砂找平層,放置承壓板,再安置千斤頂;在千斤頂上安放若干傳力墊塊,再放置主梁、次梁,搭設(shè)反力平臺(tái)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反力施加特點(diǎn),采用塔吊吊放自重約90t的鋼筋、圓盤箍筋作為反力。
包括高壓油泵、千斤頂以及高壓油管。高壓油泵通過高壓油管向千斤頂加壓,預(yù)埋式千斤頂采用特殊增壓技術(shù)設(shè)計(jì),可以以很低的油壓壓強(qiáng)產(chǎn)生很大的加載力,從而能夠極大地降低加載系統(tǒng)的故障率。
設(shè)計(jì)承載力特征值均為fa=250kPa,反力設(shè)備采用塔吊,吊放自重約90t的鋼筋、圓盤箍筋當(dāng)作反力。
傳統(tǒng)機(jī)械百分表讀數(shù)容易產(chǎn)生誤差,且在試坑里不方便數(shù)據(jù)記錄,為了簡(jiǎn)化安裝過程并提高檢測(cè)精度,在試坑外搭設(shè)基準(zhǔn)梁,承壓板周圍平均架設(shè)4個(gè)讀數(shù)精確到0.01mm的位移傳感器,位移傳感器的數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)絻x器主機(jī)上。試驗(yàn)過程中,分別讀取并記錄這些位移傳感器數(shù)據(jù)的平均值。
1)選用邊長(zhǎng)為1.2m、厚度為3cm、面積為1.44 m2的方形剛性承壓板進(jìn)行試驗(yàn)。2)加荷方式:采用分級(jí)維持荷載、沉降相對(duì)穩(wěn)定法加荷。3)加荷標(biāo)準(zhǔn):第一級(jí)荷載按100kPa加荷,此后每級(jí)荷載按50 kPa逐級(jí)遞增,分十級(jí)加荷。4)測(cè)讀沉降量的間隔時(shí)間:每級(jí)加荷后,按間隔 10min、10min、10min、15 min、15min測(cè)讀沉降量,之后每隔0.5h測(cè)讀一次沉降量,當(dāng)在連續(xù)2h內(nèi),每小時(shí)的沉降量小于0.1 mm時(shí),則認(rèn)為已趨穩(wěn)定,可加下一級(jí)荷載。5)當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),即可終止加載;當(dāng)滿足前三種情況之一時(shí),其對(duì)應(yīng)的前一級(jí)荷載定為極限荷載:①承壓板周圍的土被明顯地側(cè)向擠出;②沉降s驟然增大,壓力-沉降曲線出現(xiàn)陡降段;③在某一級(jí)荷載下,24h內(nèi)沉降速率不能到達(dá)穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn);④承壓板的累計(jì)沉降量已大于其寬度或直徑的6%;⑤試驗(yàn)荷載達(dá)到設(shè)計(jì)要求的2倍。
各測(cè)點(diǎn)試驗(yàn)結(jié)果詳見表1。
表1 碎石換填墊層載荷試驗(yàn)成果匯總表
承載力特征值取比例極限與極限荷載的一半中的較小值。
1)通過靜載試驗(yàn)得到了三個(gè)測(cè)點(diǎn)的承載力特征值,分別為 250kPa、250kPa和 300kPa,滿足要求。變形模量范圍值為46.5~60.9MPa,取平均值54 MPa。
2)靜載試驗(yàn)可以直觀地得到地基變形量與荷載的關(guān)系,繪制Q-S和s-lgQ曲線,得到地基承載力特征值與變形模量E0,技術(shù)簡(jiǎn)單,結(jié)果明確而且直觀,適合用來檢驗(yàn)地基承載力是否滿足要求或者檢驗(yàn)地基處理效果。