王 軍 楊 磊 屈克林 唐 遙
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司,安徽 馬鞍山 243000)
馬鋼煉焦總廠備煤系統(tǒng)的主要生產(chǎn)任務(wù)是充分合理使用各類煉焦煤資源,為焦?fàn)t生產(chǎn)提供數(shù)量充足、質(zhì)量合格且穩(wěn)定的煉焦煤。目前,馬鋼南區(qū)擁兩個(gè)配煤系統(tǒng),各單種煤分別按規(guī)定配煤比進(jìn)行配合,再經(jīng)粉碎達(dá)到規(guī)定的細(xì)度后,送往焦?fàn)t滿足生產(chǎn)需要,在用的煉焦煤資源包括焦煤、1/3焦煤、肥煤、氣肥煤、瘦煤等。
煉焦煤配煤準(zhǔn)確性是指配煤生產(chǎn)過程中各單種煤實(shí)際配出量與設(shè)定配出量的完成情況[1],它是評(píng)價(jià)配煤系統(tǒng)生產(chǎn)過程控制有效性的關(guān)鍵指標(biāo)。提高配煤準(zhǔn)確性對(duì)穩(wěn)定焦炭質(zhì)量、降低煉焦生產(chǎn)成本具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
1.1 天氣影響
由于煤炭存儲(chǔ)采用露天集中存放方式,易受天氣影響,在每年雨季時(shí)煤炭水分無法得到控制。煤炭水分過大,會(huì)造成煤料黏結(jié)成團(tuán),在配煤槽壁發(fā)生掛料,影響配煤圓盤正常下料,甚至出現(xiàn)不下料,進(jìn)而造成單種煤配量波動(dòng)大。
1.2 煤中雜物
馬鋼配煤生產(chǎn)所用單種煤均為洗精煤,由于生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)仍?,來煤中時(shí)常會(huì)混入鐵器、編織袋、木棍等雜物,生產(chǎn)時(shí)隨煤料一起進(jìn)入圓盤,影響下料過程的均勻性和穩(wěn)定性,造成單種煤配量偏差。從實(shí)際生產(chǎn)來看,以山西來煤雜物偏多。
1.3 圓盤落料點(diǎn)不正
由于使用的煤炭種類較多,不同煤種的粘性不一,來煤塊度不均勻,皮帶長時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生跑偏等因素,易造成圓盤落料點(diǎn)位置偏離計(jì)量皮帶中心,會(huì)直接干擾到煤料流量的瞬時(shí)測(cè)定。
1.4 配煤系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定
圓盤自動(dòng)配煤系統(tǒng)是一個(gè)由皮帶系統(tǒng)、計(jì)量控制系統(tǒng)以及圓盤設(shè)備等組成的生產(chǎn)運(yùn)行控制體系[2]。馬鋼南區(qū)備煤系統(tǒng)現(xiàn)有的配煤計(jì)量及控制方式采用主皮帶“一條龍”減差式申克電子皮帶秤,該類計(jì)量及控制方式易受圓盤運(yùn)行、落料點(diǎn)高度、皮帶的張緊度、計(jì)量秤之間距離等因素影響,其最大的缺點(diǎn)就是當(dāng)前一臺(tái)秤出現(xiàn)故障造成計(jì)量偏差后,會(huì)直接影響到相鄰計(jì)量秤的累計(jì)量,從而影響到相鄰料倉的下料量的控制,造成配煤過程中多個(gè)煤種的配比出現(xiàn)偏差。
1.5 生產(chǎn)運(yùn)行連續(xù)性不足
配煤系統(tǒng)從生產(chǎn)啟動(dòng)開始,各皮帶機(jī)、圓盤自動(dòng)配煤系統(tǒng)需要運(yùn)轉(zhuǎn)10分鐘左右的時(shí)間,才能趨于穩(wěn)定,不穩(wěn)定的生產(chǎn)運(yùn)行會(huì)直接造成配煤準(zhǔn)確性受影響。
1.6 日常維護(hù)不到位
生產(chǎn)操作人員日常維護(hù)不到位。開機(jī)前未清理圓盤下料口雜物、秤體積煤未清掃、未去皮校零、皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)跳動(dòng)、長時(shí)間未標(biāo)定秤等,均會(huì)影響到配煤系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定。
2.1 控制煤料水分
在滿足生產(chǎn)前提下,控制煤場(chǎng)取煤作業(yè),盡量取煤堆上部煤,降低配煤槽裝入煤的含水量;配煤生產(chǎn)過程關(guān)注圓盤下料,加強(qiáng)皮帶巡檢,及時(shí)處理落料不均等影響到配量準(zhǔn)確的生產(chǎn)問題。新建筒倉項(xiàng)目實(shí)施完成后,將徹底消除雨雪天氣對(duì)煤炭水分造成的影響。
2.2 增設(shè)除雜裝置
充分發(fā)揮除雜器的雜物去除作用。來煤卸車后,在煤炭經(jīng)皮帶機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)進(jìn)煤場(chǎng)前設(shè)置第一道除雜裝置,在進(jìn)配煤槽前設(shè)置除鐵器,同時(shí)在配煤槽上部進(jìn)料口加裝密度適宜的篦條。此外,每天督促、檢查除雜設(shè)施運(yùn)行情況,加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)操作人員的管理力度,消除煤炭在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中人為混入雜物;對(duì)堆存在煤場(chǎng)的煤,堅(jiān)持場(chǎng)地雜物清理工作常態(tài)化;生產(chǎn)前對(duì)圓盤下料口雜物進(jìn)行清理。
2.3 煤種改變后校秤
不同煤種的塊度、粘結(jié)性不同,造成同一條稱量皮帶在某一配煤槽更換煤種后,單種煤的落料點(diǎn)位置會(huì)發(fā)生改變,落料量也會(huì)發(fā)生變化;同時(shí),受皮帶機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)的影響,還可能發(fā)生跑偏。當(dāng)配煤槽煤種改變后,采用“跑盤”實(shí)物校驗(yàn)的方式對(duì)皮帶秤進(jìn)行校準(zhǔn),及時(shí)調(diào)整控制系統(tǒng)參數(shù),消除因煤種改變?cè)斐傻挠?jì)量偏差。
2.4 統(tǒng)計(jì)分析配煤量
每周利用火車來煤磅單重量做為基準(zhǔn),對(duì)進(jìn)入配煤槽的煤量和從圓盤配出的煤量進(jìn)行比對(duì),分析各單種煤配量偏差趨勢(shì);每月對(duì)各單種煤實(shí)際配出量與理論配出量進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析;根據(jù)各類配量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果進(jìn)行必要的校秤和采取偏差糾正措施。生產(chǎn)實(shí)踐表明,配煤比過低或過大均會(huì)導(dǎo)致自動(dòng)配煤系統(tǒng)誤差的增大,造成配煤準(zhǔn)確率下降,在實(shí)際配煤生產(chǎn)中配煤比嚴(yán)格控制在5.0%~20.0%。
2.5 加強(qiáng)配煤系統(tǒng)維護(hù)
加強(qiáng)圓盤自動(dòng)配煤系統(tǒng)的設(shè)備維護(hù),確保配煤控制系統(tǒng)和圓盤輸出系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。每日開機(jī)前清掃秤體積煤,每周2次清理(更換)皮帶刮煤板,嚴(yán)格執(zhí)行開機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定后“去皮”校零操作。此外,每半年對(duì)配煤系統(tǒng)皮帶秤進(jìn)行鏈碼標(biāo)定,降低系統(tǒng)誤差,確保其計(jì)量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
2.6 提高生產(chǎn)操作水平
優(yōu)化配煤生產(chǎn)組織,提高生產(chǎn)連續(xù)性,避免頻繁的開停機(jī);持續(xù)開展“提高配煤準(zhǔn)確性”的QC小組活動(dòng),嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)改善配量準(zhǔn)確性的具體措施;開展提升配煤準(zhǔn)確性的勞動(dòng)競(jìng)賽,激勵(lì)職工廣泛參與,形成人人關(guān)心質(zhì)量的良好氛圍;加強(qiáng)配煤操作工藝紀(jì)律檢查,提升生產(chǎn)過程管控水平。
近幾年來,通過一系列措施的實(shí)施,將各類影響配煤準(zhǔn)確性的因素消除或降低,馬鋼南區(qū)兩個(gè)配煤系統(tǒng)的單種煤配量精度不斷提升,由圖1可以看出,兩個(gè)系統(tǒng)配煤準(zhǔn)確性合格率有了較顯著提升,呈逐年上升趨勢(shì)并已達(dá)到90%以上,為穩(wěn)定焦炭質(zhì)量、降低煉焦生產(chǎn)成本奠定了基礎(chǔ)。
圖1 2014-2018年配煤準(zhǔn)確性合格率變化柱狀圖
通過對(duì)影響馬鋼煉焦煤配煤準(zhǔn)確性的各類因素進(jìn)行分析、梳理,結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況制定各項(xiàng)具體措施并落實(shí),改善和強(qiáng)化配煤生產(chǎn)過程管控,使得配煤準(zhǔn)確性合格率得到顯著提高并達(dá)到90%以上。