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        高速鐵路隧道仰拱隆起病害分析及整治方案

        2020-03-30 02:45:02魏強(qiáng)汪旵生
        鐵道建筑 2020年2期
        關(guān)鍵詞:仰拱整治裂紋

        魏強(qiáng) 汪旵生

        (中國國家鐵路集團(tuán)公司工程管理中心,北京 100844)

        為改善隧道結(jié)構(gòu)受力條件,在隧道底部設(shè)置反向拱形結(jié)構(gòu),即仰拱。仰拱對隧道的長期穩(wěn)定性和運(yùn)營的安全性有重要影響[1-3]。

        近年來,仰拱隆起病害時(shí)有發(fā)生,對隧道的運(yùn)營和行車安全造成影響。相關(guān)學(xué)者對隧道仰拱隆起病害作了很多研究。Lee 等[4]分析了隧道仰拱病害產(chǎn)生機(jī)理,認(rèn)為地下水和高地應(yīng)力是造成隧道仰拱隆起的主要原因。孔恒等[5]在統(tǒng)計(jì)和分析隧道仰拱病害工程實(shí)例的基礎(chǔ)上,研究了隧道仰拱隆起成因和表現(xiàn)形式,提出了相應(yīng)的處理措施。肖小文等[6]分析了高地應(yīng)力條件下隧道仰拱隆起原因,提出使用鋼管樁結(jié)合中空錨桿注漿加固方案控制隧道仰拱的隆起量。杜明慶等[7]通過對隧道仰拱結(jié)構(gòu)受力的長期監(jiān)測,對隧道仰拱隆起的原因和機(jī)理進(jìn)行了分析。陳貴紅等[8]介紹了隧道仰拱隆起病害的起因和發(fā)展過程,根據(jù)病害程度不同對其進(jìn)行相應(yīng)處理。鐘祖良等[9]建立了一個(gè)利用襯砌拱腳位置水平收斂量計(jì)算仰拱隆起量的經(jīng)驗(yàn)公式。

        本文通過對一高速鐵路隧道在運(yùn)營期內(nèi)出現(xiàn)仰拱隆起現(xiàn)象進(jìn)行研究,詳細(xì)分析其原因,并制定出相應(yīng)的整改措施;利用MIDAS 模擬軟件分析整治前后拱頂沉降、仰拱隆起和應(yīng)力。本文的研究成果可為同類工程提供一定的參考和借鑒。

        1 基本情況

        1.1 工程概況

        一高速鐵路隧道位于云貴高原,全長5 523 m,單洞雙線設(shè)置,左右線間距5.0 m。該隧道處于侵蝕構(gòu)造中低山區(qū),地形特點(diǎn)為山高谷深坡陡。隧道所處山脈呈北東-南西走向,隧道由東向西穿越山脈中段,其走向與構(gòu)造線走向基本一致。隧道橫穿坡腳山體。山脊高程約1 100~1 300 m,主峰高程為1 304 m,地面高程為820~1 400 m,相對高差為0~580 m。

        隧道穿越區(qū)域碳酸鹽巖分布廣泛,具有構(gòu)造剝蝕-溶蝕槽谷地貌特點(diǎn),在大地構(gòu)造上屬于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺普安山字型構(gòu)造變形區(qū),主要構(gòu)造為法郎向斜。

        隧道穿越區(qū)域的地質(zhì)構(gòu)造為:①坡頭上向斜,向斜軸部大致在隧道洞身K1966+802 處穿越,與隧道的夾角約81°;②高角度的燕子巖逆斷層,斷層傾角65°~80°,斷層破碎帶10~30 m,大致相交于隧道洞身K1968+472處,與線路夾角約50°;③斷層長約2 750 m,破碎帶長200 m,位于隧道出口附近,大致相交于洞身K1971+732處,與隧道的夾角為44°。

        1.2 仰拱隆起情況

        該隧道K1968+000—K1968+100 段在運(yùn)營期內(nèi)發(fā)現(xiàn)軌道標(biāo)高異常情況,但軌向未見明顯變化。其中,軌面標(biāo)高變化最為突出的段落為K1968+044—K1968+070 段,上行最大高程點(diǎn) K1968+058.549 的軌面標(biāo)高較設(shè)計(jì)值高12.7 mm,下行最大高程點(diǎn)K1968+059.316的軌面標(biāo)高較設(shè)計(jì)值高18.2 mm。

        該段上行線軌道板出現(xiàn)貫通裂紋,裂紋寬0.1~0.4 mm。上行線軌道板左右側(cè)各有1 條縱向裂紋,裂紋長7 m,寬0.8~1.2 mm。下行線軌道板貫通裂紋寬0.1~0.4 mm。下行軌道板與側(cè)溝間填充層表面有1 條縱向裂紋,裂紋長3 m,寬0.6~1.0 mm。中心溝側(cè)壁裂紋貫穿至溝底,并延伸至上下行填充層及軌道板形成貫通裂紋,裂紋寬0.4~1.4 mm,見圖1。

        圖1 中心溝側(cè)壁裂紋

        該隧道K1968+060 斷面的第4 監(jiān)測點(diǎn)(隧道中心水溝旁)上拱最大。從2017年1月18日至2017年3月12 日累計(jì)上拱相對值為9.2 mm,有明顯上拱趨勢,上拱速度快,且左右線均有明顯的變化。

        1.3 地層描述及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        K1968+000—K1968+100 段地層為三疊系泥頁巖、泥質(zhì)白云巖夾灰?guī)r、泥灰?guī)r,呈弱風(fēng)化。其地下水具有硫酸鹽侵蝕性,圍巖為Ⅳ級。該段采用Ⅳb 襯砌結(jié)構(gòu)。初期支護(hù)為I18鋼架,25 cm 厚C30 噴射混凝土。仰拱襯砌為55 cm 厚C35鋼筋混凝土;仰拱填充為C20混凝土,襯砌為45 cm 厚C35 鋼筋混凝土。軌道結(jié)構(gòu)采用CRTSⅡ型板式無砟軌道,結(jié)構(gòu)高510 mm。

        2 隧道仰拱隆起原因分析

        該隧道埋深325~345 m。巖層走向與線路大角度相交,巖層產(chǎn)狀變化大,巖芯層面傾角不等,約5°~15°。由勘探可知,地下水位0.45~0.78 m,取水樣試驗(yàn)侵蝕性為H2,未發(fā)現(xiàn)隱伏巖溶。在該地質(zhì)條件下,可能引起軌道抬升的主要因素有高地應(yīng)力、隧底存在軟弱圍巖、地下水動(dòng)荷載等。

        2.1 高地應(yīng)力與隧底軟弱圍巖交互作用

        仰拱下部巖體強(qiáng)度是隧道工程中非常重要的設(shè)計(jì)參數(shù),直接影響隧道支護(hù)結(jié)構(gòu)所能承擔(dān)的最大荷載和隧道的整體穩(wěn)定性[6]。本段隧道埋深325~345 m,x,y,z方向的地應(yīng)力分別為 4.87,8.69,4.13 MPa;地層主要為泥頁巖和泥灰?guī)r,其飽和抗壓強(qiáng)度與最大地應(yīng)力的比值低于4,屬于極高地應(yīng)力區(qū)[10]。

        高地應(yīng)力條件下,由于巖體開挖卸荷,隧道兩側(cè)墻腳附近極易出現(xiàn)應(yīng)力(剪應(yīng)力)集中現(xiàn)象。當(dāng)剪應(yīng)力超過巖體的抗剪強(qiáng)度時(shí),隧道圍巖將發(fā)生剪切破壞;同時(shí),隧道底部圍巖中央會(huì)出現(xiàn)拉應(yīng)力集中區(qū),發(fā)生拉伸破壞。由地質(zhì)鉆探資料可知,本段隧道巖層傾角5°~15°,局部呈水平狀,屬軟質(zhì)巖。隧道開挖卸荷后,底部軟巖在上述兩種機(jī)制的共同作用下將發(fā)生剪切滑動(dòng)、翻滾、旋轉(zhuǎn)以及相互分離等復(fù)雜的運(yùn)動(dòng),對仰拱形成擠壓,致使隧道仰拱發(fā)生隆起變形。

        2.2 地下水動(dòng)荷載反復(fù)作用

        根據(jù)以往的施工資料可知,隧道底部巖體在開挖初期完整性較高。隨著時(shí)間推移,隧道底部巖體在地下水等因素作用下逐漸發(fā)生劣化,導(dǎo)致其完整性變差。

        本段隧道基巖裂隙較發(fā)育,利于地下水的下滲??碧劫Y料所顯示的是本段隧道在旱季的地下水位,而雨季地下水位會(huì)增高,通過施工縫進(jìn)入仰拱與填充層之間。高速鐵路運(yùn)營后,在動(dòng)荷載反復(fù)作用下超孔隙水壓力使施工縫逐漸貫通,地下水?dāng)y帶的泥沙進(jìn)入裂縫后難以排走,致使道床板與仰拱填充層頂面間水平施工縫逐漸貫通。同時(shí),地下水也會(huì)作用在中心水溝側(cè)壁上,造成局部溝壁向溝心傾斜,溝壁與仰拱填充分離,形成縱向裂縫。

        3 整治設(shè)計(jì)方案

        3.1 設(shè)計(jì)方案

        該隧道段采用拆除隧道仰拱并加深1.5 m 重構(gòu)的方案進(jìn)行整治,同時(shí)采取其他相應(yīng)強(qiáng)化措施。仰拱重構(gòu)橫斷面見圖2。

        圖2 仰拱重構(gòu)橫斷面示意(單位:cm)

        為改善仰拱結(jié)構(gòu)受力狀態(tài),對上拱段采取仰拱拆換處理方案。通過有限元計(jì)算分析可知,當(dāng)仰拱的矢跨比在1/3~1/4時(shí)結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)最好。本方案采用1/4矢跨比,加大仰拱曲率,加深仰拱結(jié)構(gòu),并將仰拱厚度增加100 mm進(jìn)行重構(gòu)。

        仰拱拆除清理干凈后,隧底設(shè)置I18型鋼鋼架作為初期支護(hù),鋼架縱向間距0.5 m/榀,采用C30噴射混凝土。仰拱結(jié)構(gòu)采用C40 鋼架混凝土澆筑,仰拱環(huán)向采用φ20@200 mm 雙層鋼筋,縱向采用φ12@250 mm 鋼筋,并設(shè)置φ6 箍筋,鋼筋凈保護(hù)層厚55 mm。新增型鋼鋼架與原鋼架間設(shè)置縱向HW175型鋼梁進(jìn)行連接。仰拱填充及中心水溝采用C30 混凝土澆筑,一次性澆筑成型。

        為保證新澆筑的仰拱混凝土與既有拱墻襯砌混凝土連接緊密,將新舊混凝土結(jié)合處鑿毛并清理干凈,利用原有鋼筋作為搭接。該段地下水較發(fā)育,故采用干噴和潮噴法噴射混凝土??v向和環(huán)向施工縫新舊混凝土接縫設(shè)置2 道遇水膨脹橡膠止水條,以改善其防水性能。

        線路方向仰拱拆換段兩端各12 m 范圍內(nèi),軌道板兩側(cè)增設(shè)壓力型預(yù)應(yīng)力錨桿加固;增設(shè)排水降壓孔;由泄水洞向正洞增設(shè)集水廊道,集水廊道內(nèi)向正洞方向增設(shè)集水鉆孔。

        3.2 設(shè)計(jì)驗(yàn)證

        用MIDAS GTS/NX 對原設(shè)計(jì)及整治設(shè)計(jì)方案進(jìn)行數(shù)值模擬。圍巖以2D 實(shí)體單元模擬,本構(gòu)模型選用Mohr-Column 模型;襯砌及仰拱采用1D 梁單元模擬,本構(gòu)模型選用彈性模型。圍巖與隧道襯砌結(jié)構(gòu)的物理力學(xué)參數(shù)見表1。模型上表面為自由面,其余三面采用自由約束。

        表1 圍巖及襯砌結(jié)構(gòu)的物理力學(xué)參數(shù)

        3.2.1 原設(shè)計(jì)隧道數(shù)值模擬結(jié)果

        原設(shè)計(jì)隧道在地應(yīng)力作用下的沉降位移見圖3。沉降位移為-9.3~12.2 mm;拱頂位移最大值為9.3 mm,仰拱隆起最大值為12.2 mm;沉降位移較大,仰拱隆起較為嚴(yán)重。

        圖3 原設(shè)計(jì)隧道沉降位移云圖(單位:mm)

        原設(shè)計(jì)隧道在地應(yīng)力作用下的彎曲應(yīng)力見圖4。可知:隧道襯砌所受彎曲應(yīng)力普遍較大,仰拱中心處應(yīng)力高達(dá)3 321 kPa;拱腳有應(yīng)力集中現(xiàn)象;襯砌及仰拱產(chǎn)生開裂。

        圖4 原設(shè)計(jì)隧道彎曲應(yīng)力云圖(單位:kPa)

        3.2.2 整治方案數(shù)值模擬結(jié)果

        整治后的隧道在地應(yīng)力作用下的沉降位移見圖5??芍赫魏?,隧道沉降量控制在-2.1~1.8 mm;最大沉降在拱頂周圍,為2.1 mm;仰拱隆起最大值控制在1.8 mm。仰拱隆起現(xiàn)象得到改善。

        圖5 整治后隧道沉降位移云圖(單位:mm)

        整治后隧道襯砌的彎曲應(yīng)力見圖6??芍?,加深加厚仰拱后,襯砌彎曲應(yīng)力最大值降至771 kPa,其值較低,襯砌安全。

        圖6 整治后隧道彎曲應(yīng)力云圖(單位:kPa)

        綜上,仰拱加厚加深方案,可使原隧道從拱頂沉降、仰拱隆起和應(yīng)力等3方面得到改進(jìn),符合要求。

        4 實(shí)施與監(jiān)測方案

        4.1 實(shí)施方案

        該隧道在運(yùn)營狀態(tài)下組織施工,采取全幅、分段跳槽、三循環(huán)的整治方案,在仰拱拆除重構(gòu)區(qū)段采取鋼墊梁吊軌的過渡限速通行措施。該方案施工特點(diǎn)主要有:①仰拱開挖深度大,對隧道整體結(jié)構(gòu)的安全性可能產(chǎn)生影響;②采用鋼墊梁吊軌過渡方案,運(yùn)營安全有一定的風(fēng)險(xiǎn);③工作量大,必須在給定的天窗時(shí)間內(nèi)完成施工任務(wù),施工風(fēng)險(xiǎn)高。具體施工工藝流程見圖7。

        圖7 施工工藝流程

        4.2 監(jiān)測方案

        為保證施工期間運(yùn)營安全,制定整個(gè)施工過程中不同工況下的隧道及軌道監(jiān)測方案,包括檢測內(nèi)容、監(jiān)測斷面設(shè)置、檢測點(diǎn)位布置、檢測工具選定、監(jiān)測頻率、數(shù)據(jù)分析、監(jiān)測閾值及等級管理等。

        4.2.1 隧道結(jié)構(gòu)斷面監(jiān)測

        對施工區(qū)域及一定影響范圍內(nèi)的斷面收斂、拱頂沉降進(jìn)行監(jiān)測,分級管理措施見表2。

        表2 隧道結(jié)構(gòu)斷面收斂、拱頂沉降監(jiān)測管理措施

        4.2.2 隧道圍巖壓力監(jiān)測

        在仰拱初期支護(hù)與圍巖之間埋設(shè)壓力盒,監(jiān)測拆換段隧道仰拱圍巖壓力情況。壓力盒布置見圖8。

        圖8 壓力盒布置(單位:mm)

        施工過程中實(shí)行預(yù)警分級管理,見表3。其中“雙控”指標(biāo)指變化量和變化速率。

        表3 監(jiān)測預(yù)警級別的劃分指標(biāo)

        4.2.3 軌道板(鋼墊梁)狀態(tài)監(jiān)測

        采用光柵位移計(jì)對監(jiān)測范圍內(nèi)軌道板(鋼墊梁)橫向水平位移進(jìn)行監(jiān)測,分級管理措施見表4。

        表4 橫向水平位移監(jiān)測管理措施

        采用壓差式靜力水準(zhǔn)儀對監(jiān)測范圍內(nèi)軌道(鋼墊梁)沉降進(jìn)行監(jiān)測,分級管理措施見表5。

        表5 沉降監(jiān)測管理措施

        通過監(jiān)測,施工過程中工程結(jié)構(gòu)處于安全狀態(tài),同時(shí)運(yùn)營安全得到了保障。

        5 結(jié)論與建議

        1)引起隧內(nèi)軌道抬升的主要因素為高地應(yīng)力、隧底存在軟弱圍巖、地下水動(dòng)荷載反復(fù)作用等。

        2)采用拆除隧道仰拱并加深1.5 m 重構(gòu)的方案進(jìn)行整治。根據(jù)有限元計(jì)算分析結(jié)果,采用1/4 矢跨比,加大仰拱曲率,加深仰拱結(jié)構(gòu),并將仰拱厚度增加100 mm進(jìn)行重構(gòu)。

        3)整治后隧道在地應(yīng)力作用下沉降位移范圍由原設(shè)計(jì)的-9.3~12.2 mm 降至-2.1~1.8 mm,其中拱頂沉降最大值由9.3 mm 降至2.1 mm,仰拱隆起最大值由12.2 mm 降至1.8 mm;隧道襯砌所受彎曲應(yīng)力最大值由3 321 kPa 降至771 kPa。可見,仰拱加厚加深方案,可使原隧道從拱頂沉降、仰拱隆起和應(yīng)力等3方面得到改進(jìn),符合要求。

        通過本文的研究,為同類工程提出一些建議:

        1)在勘察設(shè)計(jì)階段,針對軟弱巖層或地下水豐富的地段,應(yīng)對隧道穿越地層的整體構(gòu)造、軟弱圍巖狀態(tài)、地下水位在成洞前后變化等情況進(jìn)行綜合評判,合理設(shè)計(jì)隧道結(jié)構(gòu);

        2)隧道出現(xiàn)仰拱隆起病害后,應(yīng)認(rèn)真分析產(chǎn)生原因,綜合制定設(shè)計(jì)和實(shí)施方案。可參考本文方案在運(yùn)營狀態(tài)下實(shí)施病害整治。

        3)制定詳細(xì)的監(jiān)測方案,對施工過程中的隧道結(jié)構(gòu)變化、受力情況和軌道狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測,進(jìn)行分級預(yù)警管理,確保工程和運(yùn)營安全。

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