王軍太
(蘭州西固熱電有限責任公司,甘肅 蘭州730070)
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2017 年我國原煤產(chǎn)量34.5 億噸(折標準煤24.6 億噸),其中50%以上為發(fā)電用煤。火力發(fā)電廠在能源轉(zhuǎn)換過程中產(chǎn)生大量的余熱,其中約有50%左右能量通過鍋爐排煙和汽輪機排汽(乏汽)通過循環(huán)冷卻水的形式直接排至大氣,既造成了能源的大量浪費,也導致了環(huán)境污染。
熱電聯(lián)產(chǎn)是降低汽輪機排汽熱損失的有效手段,隨著城市化進程的加快,居民采暖需求和供暖能力不足的矛盾日趨顯現(xiàn)。城市供熱電廠受環(huán)保政策、地理位置限制增容空間受限,在不增加新的熱源項目的情況下,通過技術升級改造提高現(xiàn)有設備供熱能力是解決城市供熱電廠供暖能力不足的方向。
現(xiàn)有熱電聯(lián)產(chǎn)是利用汽輪機低壓段抽汽通過加熱器加熱水實現(xiàn),由于減少了汽輪機排汽量,降低了冷源損失。但隨著采暖需求的不斷增加,原有機組供熱能力明顯不足。在熱電廠設置吸收式熱泵能夠顯著提高機組供熱能力, 利用汽輪機低壓段抽汽作為驅(qū)動熱源、循環(huán)冷卻水作為低溫熱源加熱熱網(wǎng)水,回收汽輪機排汽(乏汽)熱量,進一步降低煤耗,實現(xiàn)節(jié)能減排的目的。
吸收式熱泵是一種以蒸汽(或高溫熱水、燃油、燃氣)為驅(qū)動,實現(xiàn)將熱量從低溫熱源向高溫熱源泵送的循環(huán)系統(tǒng),是回收利用低溫位熱能的有效裝置,具有節(jié)約能源、保護環(huán)境的雙重作用[1]。熱泵由發(fā)生器、冷凝器、蒸發(fā)器、吸收器和熱交換器等主要部件及抽氣裝置,屏蔽泵(溶液泵和冷劑泵)等輔助部分組成。吸收式熱泵利用兩種沸點不同的工質(zhì)組成溶液(通常稱為工質(zhì)對或二元溶液)的氣液平衡特性來工作的。按工質(zhì)對劃分,分為水- 溴化鋰熱泵和氨- 水熱泵。主要介紹水- 溴化鋰熱泵熱泵系統(tǒng)。
某熱電廠裝備2×330MW 汽輪發(fā)電機組,設計熱網(wǎng)首站可供960 萬平方米供熱面積,加熱汽源為機組中壓缸排汽,3 臺表面式熱網(wǎng)加熱器,隨著供熱需求的不斷增加,現(xiàn)有供暖設備已不能滿足采暖供熱需要。城市電廠由于受燃料運輸、環(huán)保排放總量控制等原因不具備增容條件,改造前系統(tǒng)如圖1 所示。為了發(fā)揮2×330MW 機組供熱潛能,促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展,進一步提高電廠熱效率決定采用吸收式熱泵對機組循環(huán)冷卻水余熱回收利用,增加供熱能力。
圖1 改造前系統(tǒng)
在保留熱網(wǎng)首站情況下,設置熱泵泵站串聯(lián)在熱網(wǎng)首站之前加熱熱網(wǎng)回水。改造分兩部分:一部分為熱網(wǎng)側,即在熱網(wǎng)首站熱網(wǎng)回水管設置熱泵泵站;另一部分為循環(huán)水側,將機組凝汽器出口循環(huán)水分兩路,原循環(huán)水至冷卻塔上塔冷卻管路不變;增加一路至熱泵管路用以熱泵回收熱量,熱泵出口循環(huán)水直接排至冷卻塔塔池。循環(huán)水系統(tǒng)增加隔離切換閥門,采暖期循環(huán)水通過閥門切換至熱泵放熱溫度降低后回至冷卻塔塔池;非采暖期循環(huán)水通過閥門切換上冷卻塔冷卻循環(huán)使用,改造后的系統(tǒng)如圖2 所示。
圖2 改造后系統(tǒng)
熱泵采用6 臺48.46MW 蒸汽型吸收式溴化鋰熱泵機組,回收現(xiàn)有2 臺300MW 供熱機組循環(huán)水排水余熱。熱泵系統(tǒng)設置在熱網(wǎng)首站回水端,與熱網(wǎng)首站串聯(lián)布置,按照系統(tǒng)設置和供暖實際情況,熱泵承擔供暖基本負荷,熱網(wǎng)首站承擔供暖尖峰負荷,供熱初期和末期盡量發(fā)揮熱泵余熱回收作用,由熱泵保證供暖;熱網(wǎng)首站的熱網(wǎng)加熱器做為熱泵供熱不足的補充及供暖高峰期的二次加熱。設計6 臺水- 溴化鋰熱泵采暖期可回收155 萬GJ 熱量,當?shù)毓┡O計50W/m2,回收熱量能增加240 萬平方米城市供熱面積。 根據(jù)電廠測算熱泵系統(tǒng)投運后2017 至2018 采暖期(5 個月)從機組循環(huán)水回收熱量127 萬GJ。
COP 是英文(Coefficient Of Performance)的縮寫,即能量與熱量之間的轉(zhuǎn)換比率,簡稱制熱能效比.熱泵供熱系數(shù)COP 是熱泵輸出熱量Q1 與熱泵運行消耗能量Q2 之比,是衡量熱泵經(jīng)濟性的主要指標,COP= Q1 / Q2。采暖用第一類吸收式熱泵COP 一般為1.65~2.0 之間,熱泵系統(tǒng)投運后委托第三方機構試驗COP 為1.8,達到了設計要求。即熱泵消耗能量Q2 為1(驅(qū)動汽源能量+耗電,耗電較小可忽略不計),熱泵輸出熱量Q1 為1.8(其中驅(qū)動汽源放出能量1+循環(huán)水提取能量0.8)。
熱泵系統(tǒng)投運后從機組循環(huán)冷卻水中回收了大量熱量,減少了鍋爐蒸發(fā)量,節(jié)約了大量的煤炭消耗,降低了煤耗。
G=Qh÷Qd×η1×η2
G——節(jié)煤量;
Qh——回收熱量;
Qd——標煤發(fā)熱量;
η1——鍋爐效率,取92%;
η2——管道效率,取98%。
按照2017 至2018 采暖期回收熱量127 萬GJ,帶入公式可得采暖期節(jié)約煤炭39000 噸。
煤炭燃燒會釋放出大量的廢氣,是造成環(huán)境污染的主要源頭,雖然電廠進行了環(huán)保改造,但排放總量依然巨大。以(硫分0.8%、灰分25%、低位發(fā)熱量4500kcal/kg)燃煤計算,當脫硫效率為95%時,1 噸煤燃燒排放二氧化硫0.64Kg;當脫硝效率為80%時,1 噸煤燃燒排放氮氧化物0.97Kg;當除塵效率為99%時,1 噸煤燃燒排放排放煙塵0.89Kg。熱泵系統(tǒng)投運節(jié)約煤39000 噸,減少SO2 排放24.96 噸;減少NOx 排放24.96 噸;減少煙塵排放34.71 噸。
機組正常運行時循環(huán)水損失主要有冷卻塔蒸發(fā)損失、風吹損失和排污三部分組成。采暖期熱泵系統(tǒng)投運循環(huán)水直接進入熱泵放熱,循環(huán)水放出熱量后溫度降低排至冷卻塔塔池,不再上冷卻塔冷卻。避免了循環(huán)水蒸發(fā)和風吹損失。一般冷水塔蒸發(fā)和風吹損失約占總循環(huán)水量的1~1.5%,按熱泵設計循環(huán)水量20000T/H,蒸發(fā)和風吹損失取下限1%計算,熱泵運行每小時節(jié)水200T,按熱泵滿負荷運行100 天(采暖期150 天,采暖初期、末期負荷較?。┯嬎悖?jié)水480000T,經(jīng)濟效益顯著。
城市供熱電廠由于有集中、穩(wěn)定、可靠的熱源用戶,通過新建或技術改造建設吸收式熱泵,可以增大供熱電廠供熱能力;提高電廠能源轉(zhuǎn)換效率,降低了煤耗、水耗;減少了二氧化硫、氮氧化物、NOx 排放。且吸收式熱泵耗功較低、運行維護成本低廉,是城市供熱電廠增加供熱能力、節(jié)能減排改造的方向。