董 帥
(神華國能天津大港發(fā)電廠有限公司,天津 300272)
給水泵作為火力發(fā)電廠熱力系統(tǒng)的重要輔機(jī)設(shè)備,發(fā)生缺陷或事故將嚴(yán)重影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,造成電量損失和設(shè)備損壞。給水泵運(yùn)行中最容易引起設(shè)備強(qiáng)迫退出運(yùn)行的問題就是振動(dòng)。當(dāng)給水泵振動(dòng)超標(biāo)時(shí),如不及時(shí)退出運(yùn)行檢修,將會(huì)造成設(shè)備故障擴(kuò)大,容易引發(fā)機(jī)組強(qiáng)停事故。
某廠一期2 臺(tái)機(jī)組均為亞臨界壓力、一次中間再熱、單爐膛、強(qiáng)迫循環(huán)、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣,汽包型燃煤鍋爐。每臺(tái)機(jī)組原設(shè)計(jì)配備3 臺(tái)50%容量電動(dòng)6 級(jí)離心式給水泵,給水泵流量550 t/h,揚(yáng)程2169 m,轉(zhuǎn)速5980 r/min(滿轉(zhuǎn)速),輸出功率3980 kW。給水泵通過液力耦合器獲得動(dòng)力,從而輸出所需要的壓力和流量。
自2017 年11 月起,該廠1#機(jī)組給水泵經(jīng)常發(fā)生振動(dòng)超標(biāo)退出運(yùn)行事件,給水泵高壓側(cè)水平振動(dòng)以及垂直振動(dòng)均超0.05 mm,低壓側(cè)基本正常,12 個(gè)月內(nèi)因振動(dòng)問題檢查修理給水泵組15 次,更換芯包11 臺(tái)次,造成大量的人力、物力、財(cái)力損失,給企業(yè)安全生產(chǎn)帶來嚴(yán)重影響。
通過在線振動(dòng)監(jiān)測的科技手段,分析振動(dòng)頻譜特性,找準(zhǔn)問題重點(diǎn),徹底解決給水泵振動(dòng)問題。并結(jié)合在線振動(dòng)監(jiān)測診斷分析過程,介紹類似故障的檢查方法。
該廠給水泵振動(dòng)異常情況大部分發(fā)生在1A、1C 和2A 給水泵,1B、2B 給水泵運(yùn)行狀態(tài)良好,未發(fā)生振動(dòng)異常事件。振動(dòng)異常的具體表現(xiàn):當(dāng)給水泵進(jìn)入5300~5600 r/min 高轉(zhuǎn)速區(qū)間工作時(shí),高壓側(cè)水平及垂直振動(dòng)逐漸升高,當(dāng)振動(dòng)值>0.03 mm 時(shí),持續(xù)運(yùn)行2~5 d 后振動(dòng)值將達(dá)到0.05 mm 以上,若不及時(shí)停泵檢查修理,將進(jìn)一步擴(kuò)大振動(dòng)超標(biāo)范圍引發(fā)惡性事故。
給水泵退備檢查發(fā)現(xiàn),芯包發(fā)生動(dòng)靜碰磨,疑似動(dòng)靜碰磨引起振動(dòng)增加。但每次檢修更換芯包后,給水泵僅可穩(wěn)定運(yùn)行3周,當(dāng)給水泵多次啟停后,仍然出現(xiàn)同類異常振動(dòng),難以確定引發(fā)給水泵異常振動(dòng)的真正原因。
為了徹底解決問題,對(duì)1A 給水泵進(jìn)行線振動(dòng)監(jiān)測分析。
由于該泵沒有裝軸振測點(diǎn)測瓦振振動(dòng),為此在泵驅(qū)動(dòng)端(低壓側(cè))軸承上裝一瓦振水平測點(diǎn)和垂直測點(diǎn);在泵自由端(高壓側(cè))軸承上裝一垂直測點(diǎn)和水平測點(diǎn)。在泵尾部測數(shù)盤上貼一反光條,測泵轉(zhuǎn)速及振動(dòng)相位。
對(duì)給水泵進(jìn)行連續(xù)2 h 的測試。測試結(jié)果見圖1、表1。
從表1 可以看出,泵兩端垂直振動(dòng)不大,泵驅(qū)動(dòng)端水平振動(dòng)合格,泵自由端水平振動(dòng)接近合格。
從振動(dòng)趨勢圖可以看出,泵自由端水平振動(dòng)在5300 r/min以上,振動(dòng)波動(dòng)幅度比較大。
圖1 工頻振幅μ/振動(dòng)相位
表1 給水泵升速過程振動(dòng)數(shù)值表
泵自由端水平振動(dòng)頻譜顯示,在5300~5630 r/min 轉(zhuǎn)速下,振動(dòng)波動(dòng)大,除工頻振動(dòng)外,還存在0.75 倍頻振動(dòng)。見表2。
表2 自由端水平振動(dòng)波動(dòng)幅度較大時(shí)振動(dòng)主頻率
給水泵各種振動(dòng)故障頻譜特征所對(duì)應(yīng)的故障點(diǎn)如下:
(1)1 倍頻。主要是由于給水泵芯質(zhì)量不平衡造成,包括鍵斷裂飛脫或磨損、平衡盤不均勻磨損、葉輪偏心等。
(2)2 倍頻。產(chǎn)生2 倍頻的原因比較復(fù)雜,有轉(zhuǎn)子不對(duì)中、共振、摩擦、軸承松動(dòng)、軸承間隙大、兩倍渦旋、部件松動(dòng)等。
(3)次低頻。指半倍頻,通常稱為半速渦動(dòng)或次同步渦動(dòng),這主要與軸瓦內(nèi)油膜失穩(wěn)或工質(zhì)流體動(dòng)力學(xué)原因有關(guān)。
(4)葉片旋轉(zhuǎn)激振。頻率是葉輪葉片個(gè)數(shù)(Z)×通頻,來自于通流部分的葉輪葉片和擴(kuò)壓導(dǎo)葉對(duì)流體的作用。
(5)低頻。低于10 Hz 的低頻振動(dòng)主要來自給水系統(tǒng)、循環(huán)管線等的影響。
通過測試,該廠1A 給水泵出現(xiàn)了0.75 倍頻振動(dòng),該振動(dòng)屬于次低頻振動(dòng)范疇。根據(jù)頻譜特征分析,該泵振動(dòng)故障屬于軸瓦故障,是油膜失穩(wěn)導(dǎo)致的次同步渦動(dòng)。軸在瓦中處于失穩(wěn)臨界邊緣,在工況變化到一定條件下,油膜厚度發(fā)生變化,對(duì)應(yīng)的油膜剛度發(fā)生變化,進(jìn)而軸在瓦中的穩(wěn)定性發(fā)生變化,軸在瓦中失穩(wěn)。
為了驗(yàn)證分析結(jié)果,對(duì)1A 給水泵進(jìn)行維修:①將軸瓦進(jìn)油溫度從36 ℃提升到41 ℃;②軸瓦解體,修刮軸瓦中分面至接觸良好;③調(diào)整軸瓦中心和對(duì)輪中心至達(dá)標(biāo);④解體檢查再循環(huán)門,更換底口及內(nèi)外圈密封墊。
給水泵軸瓦檢修后,振動(dòng)趨勢明顯降低,泵轉(zhuǎn)速至5300 r/min范圍內(nèi),振動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)平穩(wěn)在0.006 mm,最大振動(dòng)0.015 mm,且相位穩(wěn)定,振動(dòng)良好。
(1)給水泵振動(dòng)的原因比較多,也比較復(fù)雜,當(dāng)給水泵發(fā)生振動(dòng)故障時(shí),不要僅憑經(jīng)驗(yàn)盲目進(jìn)行檢修作業(yè),查找引發(fā)振動(dòng)的原因是檢修的關(guān)鍵前提。
(2)利用在線振動(dòng)監(jiān)測分析裝置,可準(zhǔn)確判斷振動(dòng)原因,減少檢修資源浪費(fèi)。
(3)一般情況下,存在故障給水泵的振動(dòng)信號(hào)由兩種或兩種以上的頻率組成。如何區(qū)分這些復(fù)合頻率、確定故障點(diǎn),需要技術(shù)人員進(jìn)行綜合分析判斷。
(4)對(duì)給水泵提前進(jìn)行在線振動(dòng)監(jiān)測,可預(yù)防給水泵運(yùn)行中的潛在安全隱患,避免因振動(dòng)異常而造成事故。