王玉萍
(山東華魯恒升化工股份有限公司,山東德州 253000)
隨著機械密封技術的快速發(fā)展、集裝式機械密封的不斷完善及新材料的不斷應用,密封壽命大幅延長,泄漏量大幅減少。但要滿足API610 要求機械密封連續(xù)運轉周期達到3 年以上還是有些困難。據(jù)統(tǒng)計,密封引起的故障占全部泵機故障的40%以上。造成這一現(xiàn)象的原因,一是泵機組中動密封所處的工作條件、所起的作用所決定;二是許多國內設計單位以及工程公司(包括用戶)認為密封選用是泵廠和密封廠的事情,往往對機械密封的選用參數(shù)、類型、結構和原理以及管路系統(tǒng)了解不深,難以參與機械密封的選用工作,造成密封的選型不當。機封選型主要參數(shù):輸送介質的物理化學性質,如腐蝕性、固體顆粒含量和大小、密度、黏度、汽化壓力,介質中的氣體含量,以及介質是否易結晶等。選用機封不當,或者計算、加工、隔離液等選擇有問題,在設備試車、運行過程中將很快暴露出問題。
山東華魯恒升化工股份有限公司新建乙二醇加氫裝置有高速泵14 臺,機封沖洗方案為PLAN54,面對面雙端面機封布置。14 臺高速泵并聯(lián)共用一套密封水站。
在機組試車過程中,由于現(xiàn)場儀表條件沒達到,開始試車時候未投用流量計,采用旁路調節(jié),也沒有投用密封腔遠傳壓力變送器,現(xiàn)場在密封液進泵入口管道只設置了一塊進口壓力表。
現(xiàn)場試泵時候,由制造廠售后服務人員進行指導開車,根據(jù)設計測算,一二級密封腔之間的壓力=入口壓力+0.45,泵組正常運行期間,入口壓力0.35 MPaG,則一二級密封壓力0.8 MPaG,機泵單體試車期間,入口壓力僅為0.1 MPaG,故此時密封腔壓力應為0.55 MPaG。根據(jù)流程圖可知,入口閥用于調整密封液流量,出口閥用于調整密封腔壓力。但在正常試車時候,售后人員將出口閥全部打開,用進口閥門調整的入口壓力為0.55 MPaG,顯然此時密封腔壓力是遠遠小于0.55 MPaG。試車過程中B 線7 臺泵中有3 臺出現(xiàn)此現(xiàn)象,A 線也開始出現(xiàn),且向密封液站內部泄漏,導致液位明顯上漲。可以判斷,外機封沒有向外泄漏,PLAN54 方案為帶壓沖洗,內封泄漏也應向泵腔內漏,此時卻出現(xiàn)向密封站內漏的情況,只能是泵出口高壓液體回流至密封腔。向廠家建議此時密封腔壓力應該低于0.55 MPaG,用出口閥門調節(jié),采納建議后投入流量計,同時密封腔壓力調整為0.75~0.8 MPaG,入口0.85~0.9 MPaG,開泵過程中有的泵泄漏量很大,20 min 上漲幾個液位,有的泵泄漏不明顯,30 min 只上漲半個液位,另外還有泵不再泄漏。
通過與廠家溝通,采取如下措施:拆檢機泵檢查機封,發(fā)現(xiàn)機封靜環(huán)出現(xiàn)損壞,更換動靜環(huán)再次試車,保持密封腔壓力0.8 MPaG,仍有微量泄漏(圖1)。
圖1 機封更換動靜環(huán)后仍有微量泄漏
拆檢后可見泵殼和葉輪后泵蓋上各對應有3 孔,泄漏孔位置處于一級密封前,在泵殼外部此孔已全部封堵,懷疑是否會有高壓液體泄漏。根據(jù)廠家設計人員建議,測量此處壓力,按其設計計算,此處壓力應接近入口壓力,重新開泵,加壓力表,此壓力開泵達1.27 MPaG,遠遠超出設計值,且密封水泵最高壓力只能輸出1.2 MPaG.
從裝配圖可以看出,測量壓力如此高,導致泵出口介質泄漏有4 個原因:①葉輪環(huán)頂部與泵殼間隙過大;②葉輪環(huán)與軸頭配合間隙過大;③葉輪平衡孔設計過小,不能有效減壓;④廠家售后認為出口所開閥門過小,有憋壓(其設計最小流量管線DN50,現(xiàn)場為DN40,但現(xiàn)場保證了出口壓力)。
為了檢查開始試車時正常泵的情況,再次啟動泵,竟然出現(xiàn)了內漏情況,即密封液向泵內泄漏。重新拆檢,第一道機封靜環(huán)同樣出現(xiàn)小坑。制造廠家更換了葉輪環(huán):同原先密封環(huán)做的改進是葉輪環(huán)外徑增大(由Φ173.9 mm 增大到Φ175.7 mm,葉輪環(huán)內孔由Φ78.6 mm 減小到Φ78.44 mm),中間開槽并加了O 形圈,臺階外圓加O 形圈,重新試泵,閥門開大,在不超電流時,第一道密封壓力最大降到0.8 MPaG,改造效果不明顯。
為使第一道密封前介質壓力降到原設計水平(約入口壓力+0.1 MPaG,將第一道密封原預留PLAN11 孔直接排地溝進行機泵試車,繼續(xù)試車時壓力降為0.6 MPaG(正式開車泵入口壓力為0.35 MPaG,可知第一道密封前壓力仍為0.95 MPaG,已大于密封腔設計壓力),仍比設計值高;為了驗證改造后葉輪環(huán)外徑O 形圈密封的作用,將O 形圈拆下試車,此時第一道密封前壓力為0.95 MPaG,證明該O 形圈已起到了節(jié)流降壓作用。
最終改造方案:①保留葉輪環(huán)改造,即葉輪環(huán)2 個外端面全部增加開槽及O 形圈;②增加PLAN13 方案,在進口管路上開孔,介質由入口經(jīng)機封實現(xiàn)液體的循環(huán)流動。改造完成后,水試效果良好。
通過泵機泄漏問題的分析與解決得出,在設計給出機封形式、機封沖洗方案后,制造廠必須進行有經(jīng)驗的機封配套設計,精確計算并控制加工精度。在制造廠內部根據(jù)相關標準進行機封打壓試驗和機封裝配好的機械運轉試驗,將問題解決在出廠之前,避免設備在現(xiàn)場出現(xiàn)機封泄漏現(xiàn)象。