李 勝,肖際洲
(冠縣冠星紡織有限責任公司,山東 冠縣 252500)
紡紗廠通過加大投入,更換紡紗器材、零部件等方式保持細紗工序設備運轉狀態(tài)的穩(wěn)定性,達到快速提升質(zhì)量和減少紗疵的目的;通過實施系列提質(zhì)增效的技改措施,做好細節(jié)工作、改變現(xiàn)有操作模式,實現(xiàn)質(zhì)量再提升。配合企業(yè)技改項目,筆者設計研發(fā)了自走式紗尾、回絲和錠孔清潔裝置,對改善成紗捻度CV值和強力CV值發(fā)揮了顯著作用。
在細紗車間,細紗管紗每落紗管底成型后,總會出現(xiàn)以下問題。
1.1當錠子回絲量增加時,會引起紗管跳管,可使紗管無法插到錠子底部,從而造成大量的冒尾紗和搖頭錠子紗,以致管紗卷繞不良[1];當設備狀態(tài)不良、細紗運轉操作工不規(guī)范操作時,則會形成尾紗、回絲,而過多的回絲又會導致管紗磨亂紗、磨黑紗、大肚子紗和跳管產(chǎn)生冒頭、冒尾紗,嚴重影響生產(chǎn)效率和成紗質(zhì)量。
1.2隨著紗穗成型會不斷有長短不一的紗尾出現(xiàn)[2],小于2 cm的紗尾對管紗成型影響不大;當紗尾大于2 cm,隨著管紗容量增加或值車工斷頭接續(xù)時,紗尾就會流出管箍、不受控制,且打擊相鄰筒管,從而造成相鄰錠子錠速異常,過長的紗尾甚至能影響錠速達500 r/min~2000 r/min。
2.1 設計構思
過多的回絲會造成管紗磨亂紗、磨黑紗、大肚子紗和跳管產(chǎn)生冒頭、冒尾紗,而去回絲和尾紗的效率較低,不利于生產(chǎn)效率和成紗質(zhì)量的提升。經(jīng)深入調(diào)研,形成了自走式紗尾、回絲和錠孔清潔裝置的設計構思,并借助CAD制圖軟件制作仿真3D立體圖,其結構如圖1所示。
1—行走輪;2—固定板;3—勾紗鋼絲;4—割紗彈簧;5—固定板配重錘;6—固定板毛刷。圖1 自走式紗尾、回絲和錠孔清潔裝置
自走式紗尾清潔裝置,在固定板中間開孔通過螺絲與2個行走輪相連,構成整套裝置的框架;配重錘通過螺絲與固定板相連,起平衡質(zhì)心作用;毛刷通過螺絲與固定板相連,用于清潔錠桿與錠腳之間的錠子油;固定板上方的勾紗鋼絲,用于處理較長的尾紗,割紗彈簧則用于切割錠桿底部的尾紗。
2.2 使用方法
該清潔裝置上的行走輪與細紗機的軌道配合,其固定板的側沿和錠桿與錠腳結合處緊密配合,利用錠子的轉動帶動行走輪前進,即成為整套裝置的動力系統(tǒng)。行走過程中割紗彈簧抖動,可使切割面更大、效果更好。清潔裝置無需外接電源,具有節(jié)能降耗、工作效率高等優(yōu)點。目前采取手動操作,后續(xù)可開發(fā)為紗尾、回絲和錠孔清潔器用電動遙控版。
經(jīng)在多臺細紗機上應用表明,該清潔裝置安裝使用方便,能有效處理長紗尾,減少回絲形成的跳管問題,對改善成紗捻度CV值和強力CV值有顯著作用,并有利于生產(chǎn)效率的提高。當前,創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,發(fā)展促進創(chuàng)新,技改創(chuàng)新已成為引領紡織企業(yè)發(fā)展的第一動力。紡織企業(yè)應通過技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新形成新的核心競爭優(yōu)勢,一線管理人員、技術人員更應貼近工作實際、不斷進行改革創(chuàng)新,在降低員工工作負荷的同時,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。