(山推工程機械股份有限公司,山東 濟寧 272073)
某SD16 推土機在生產(chǎn)線上進行試車時,怠速時右側(cè)無轉(zhuǎn)向,左轉(zhuǎn)向、左右制動均正常,且在額定轉(zhuǎn)速時轉(zhuǎn)向、制動均正常,為保證生產(chǎn)線的順利進行,暫未進行處理,待下線后在固定位置進行排查處理。
圖1 推土機轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)原理圖
SD16 推土機轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要由轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向離合器等組成,圖1 為轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)原理圖,轉(zhuǎn)向泵吸收來自后橋箱的液壓油,通過兩級過濾器進入轉(zhuǎn)向安全閥和轉(zhuǎn)向控制閥,進而進入到轉(zhuǎn)向離合器,通過轉(zhuǎn)向拉桿的動作實現(xiàn)推土機的轉(zhuǎn)向。如圖2 所示為轉(zhuǎn)向離合器的示意圖。在正常情況下,由于碟簧的作用,使內(nèi)外摩擦片結(jié)合,當拉左側(cè)轉(zhuǎn)向拉桿時,來自轉(zhuǎn)向控制閥的液壓油由油管進入離合器“A”口,沿著如圖所示的箭頭方向進行流動,最終到達活塞腔內(nèi),壓縮活塞向左運動,壓縮碟簧,從而使內(nèi)外摩擦片結(jié)合脫開,使外轂停止轉(zhuǎn)動,從而切斷動力傳遞,而右側(cè)離合器正常工作,這時可實現(xiàn)左轉(zhuǎn)向功能,右側(cè)轉(zhuǎn)向同理。
圖2 轉(zhuǎn)向離合器示意圖
出現(xiàn)怠速無轉(zhuǎn)向的故障后,首先利用推土機集中測壓口對轉(zhuǎn)向和制動壓力進行測定,具體數(shù)值如表1 所示,正常的轉(zhuǎn)向和制動壓力均為2.0±0.2MPa。
表1 壓力測定數(shù)據(jù) (MPa)
根據(jù)以往故障排查的經(jīng)驗,利用排除法進行故障排查。通過對比發(fā)現(xiàn),右側(cè)的怠速轉(zhuǎn)向、制動壓力均不正常,即可判定在怠速時,右側(cè)供油壓力不足,進而導致轉(zhuǎn)向壓力不足,無法正常推動離合器碟簧的壓縮來切斷動力傳遞,說明在拉右側(cè)轉(zhuǎn)向桿時,某處存在卡閥或漏油故障,需逐一對相關(guān)故障點進行排查。
1)觀察轉(zhuǎn)向制動管路,未發(fā)現(xiàn)有任何的泄露之處(未拆檢離合器之前觀察)。
2)由專業(yè)人員拆檢右側(cè)轉(zhuǎn)向控制閥,未發(fā)現(xiàn)有明顯的異物,且轉(zhuǎn)向控制閥滑閥在外力作用下運動自如,即可排除控制閥的故障。
3)因左側(cè)小油門轉(zhuǎn)向正常,即可排除轉(zhuǎn)向泵內(nèi)泄的故障,即若轉(zhuǎn)向泵存在故障,左側(cè)怠速時轉(zhuǎn)向不應該正常。
4)排除轉(zhuǎn)向控制閥、管路、工作泵等元器件的故障后,進一步可判定是由于泄油導致的無轉(zhuǎn)向,通過轉(zhuǎn)向離合器的示意圖可判斷有3 處泄油點:O 型圈、工藝絲堵、密封卡環(huán)。鑒于轉(zhuǎn)向離合器位于后橋箱內(nèi)部,若不拆檢,無法判定泄露點的具體位置,經(jīng)過相關(guān)技術(shù)人員的討論并結(jié)合前期解決故障的經(jīng)驗,決定拆檢轉(zhuǎn)向離合器,拆檢離合器后對工藝絲堵、密封卡環(huán)處進行確認,發(fā)現(xiàn)工藝絲堵有直徑大約為3mm 的通孔,如圖3所示,密封卡環(huán)無損壞,更換新的工藝絲堵后,重新裝配完畢,試車并測試壓力,全部正常,故障消失。
將工藝絲堵的故障反饋給供應商,要求供應商立即對相關(guān)工藝進行整改,防止類似故障再次發(fā)生。
圖3 故障絲堵
通過解決某SD16 推土機怠速時右側(cè)無轉(zhuǎn)向故障,可以更好地對推土機轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的工作原理進行認識,同時為后期相關(guān)故障的排除提供借鑒作用,可以督促相關(guān)供應商對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝進行優(yōu)化。
通過解決該處故障,可以進一步提醒推土機相關(guān)裝配人員,時刻注意裝配質(zhì)量,并及時發(fā)現(xiàn)問題,確保相關(guān)問題及時有效的解決,防止不合格產(chǎn)品流出,該處工藝絲堵需要抹膠后進行裝配(圖4)。
圖4 工藝絲堵抹膠示意圖