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        球磨機(jī)厚大襯板澆注工藝的設(shè)計(jì)與改進(jìn)

        2020-03-19 06:12:36張?jiān)戚x
        中國(guó)金屬通報(bào) 2020年24期
        關(guān)鍵詞:螺孔縮孔冒口

        張?jiān)戚x,羅 瓊

        (湖南辰州礦業(yè)有限責(zé)任公司,湖南 懷化 419607)

        1 高錳鋼的鑄造性能

        球磨機(jī)襯板均為高錳鋼材質(zhì)(ZGMn13)它的特點(diǎn)是凝固收縮大,散熱性差,據(jù)此,在工藝設(shè)計(jì)中鑄造收縮率取2.5%~2.7%,鑄件越長(zhǎng)大、越應(yīng)取上限。型砂與砂芯的退讓性一定要好。澆注系統(tǒng)采取開(kāi)放式。澆注時(shí)盡可能低溫快澆。一旦凝固,要及時(shí)松砂箱。造型過(guò)程中利用冷鐵,(包括內(nèi)冷鐵于外冷鐵)它既細(xì)化一次結(jié)晶,消除縮孔、縮松,又提高工藝出品率。

        2 試驗(yàn)產(chǎn)品第一爐存在的問(wèn)題

        2019 年9 月,我們生產(chǎn)球磨機(jī)襯板的生產(chǎn)任務(wù)開(kāi)始。當(dāng)?shù)谝慌a(chǎn)品出來(lái)時(shí),鑄造車(chē)間緊急向我們反映,發(fā)現(xiàn)澆口處均不同程度出現(xiàn)縮孔和縮松現(xiàn)象,也就是說(shuō)澆注系統(tǒng)無(wú)法滿足補(bǔ)縮要求。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn),在設(shè)置的三個(gè)內(nèi)澆口處幾乎都看到了縮孔,有些縮孔深度甚至超過(guò)了100MM,絕大多數(shù)產(chǎn)品收縮超出了標(biāo)準(zhǔn)范圍,合格率不到三成。

        3 產(chǎn)生原因分析

        公司生產(chǎn)襯板有十多年的歷史,基本的造型工藝也日臻完善。但在鑄造過(guò)程中卻出現(xiàn)了大面積的縮孔現(xiàn)象,這是不正常的。我們通過(guò)對(duì)圖紙進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),襯板與我們平常的尺寸有較大的區(qū)別(厚度達(dá)到120MM),主要是襯板的厚度是平常鑄造襯板的1.5 倍以上,而我們操作員工仍然采用原來(lái)現(xiàn)成的澆注系統(tǒng),這個(gè)澆注系統(tǒng)采用側(cè)面開(kāi)設(shè)澆冒口,設(shè)有比較大的橫澆道,與橫澆道相連的是三個(gè)內(nèi)澆道。這個(gè)系統(tǒng)用于我們?cè)瓉?lái)生產(chǎn)的襯板能夠具有良好補(bǔ)縮作用,但對(duì)于加厚型襯板,補(bǔ)縮能力達(dá)不到要求。根據(jù)補(bǔ)縮理論,冒口直徑要達(dá)到熱節(jié)圓的1.5 至1.8 倍左右才能有效補(bǔ)縮。而這種襯板厚度為120MM,冒口直徑應(yīng)該不小于180MM,而原來(lái)的冒口直徑僅為120MM,所以關(guān)鍵是冒口直徑過(guò)小,冒口補(bǔ)縮能力不夠,而橫澆道面積過(guò)大過(guò)厚間接減少了補(bǔ)縮能力,這是導(dǎo)致產(chǎn)生補(bǔ)縮能力不夠的根本原因!

        4 澆注系統(tǒng)改進(jìn)方案

        基于我們的分析,技術(shù)組的成員共提出三澆注系統(tǒng)方案:

        方案一:采用澆冒口一體化設(shè)計(jì),改變位置,放置在襯板的端面,取消橫澆道,只采用一個(gè)較大的內(nèi)澆道,內(nèi)澆口位置正對(duì)中間最高處,冒口加大至直徑180MM,高度為320MM(見(jiàn)附2 方案圖)。

        此方案分析:造型相對(duì)簡(jiǎn)單,基本能滿足補(bǔ)縮要求,但存在可能的缺陷是鋼水流入型腔中后直接沖泥芯,產(chǎn)生沖砂現(xiàn)象,補(bǔ)縮過(guò)程中也可能在兩螺孔之間(也是最厚部位)產(chǎn)生縮孔。

        方案二:采用澆冒口一體化設(shè)計(jì),改變位置,放置在襯板的端面,設(shè)置橫澆道,為了避免直接沖芯,并且保證鋼液能夠有效補(bǔ)縮兩在兩螺孔之間厚大部位,采用兩個(gè)內(nèi)澆道,位置分別錯(cuò)開(kāi)中心60MM 左右冒口加大至直徑180MM,高度為320MM(見(jiàn)附3方案圖)。

        此方案分析:造型比第一種復(fù)雜,基本能滿足補(bǔ)縮要求,并且避免了鋼水直接沖泥芯,產(chǎn)生沖砂現(xiàn)象,兩螺孔之間補(bǔ)縮能夠得到補(bǔ)充。但對(duì)于中間縮松的可能性存有疑慮。

        方案三:采用澆冒口一體化設(shè)計(jì),不改變位置,取消橫澆道(橫澆道會(huì)消耗一部分鋼水),只采用一個(gè)大一點(diǎn)內(nèi)澆道(內(nèi)澆道越多,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)性越大),冒口加大至直徑180MM,高度為320MM(見(jiàn)附4 方案圖)。

        此方案分析:造型也相對(duì)簡(jiǎn)單,能滿足補(bǔ)縮要求,并且避免了鋼水直接沖泥芯,產(chǎn)生沖砂現(xiàn)象,由于鋼水運(yùn)行距離近,補(bǔ)縮效果應(yīng)該問(wèn)題不大,兩螺孔之間補(bǔ)縮就不再是問(wèn)題。

        根據(jù)這三種方案,我們綜合了各種可能性,但具體是什么樣的情況,還得用實(shí)踐來(lái)證明。我們要求造型工分別按三種方案做四塊進(jìn)行試驗(yàn)以檢驗(yàn)其最終結(jié)果,確定最佳方案。

        5 結(jié)果比較

        第一種方案澆口處縮孔不明顯,但通過(guò)破壞性試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)兩孔之間均有不同程度的縮孔或縮松,證明在液流過(guò)程中產(chǎn)生了沖砂現(xiàn)象并且中間厚大部分鋼水不能及時(shí)補(bǔ)縮,難以滿足質(zhì)量要求。(合格一塊)第二種方案澆口處縮孔也不明顯,但通過(guò)破壞性試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)兩孔之間仍有不同程度的縮孔或縮松,證明兩螺孔砂芯阻礙鋼水收縮,厚大部分鋼水補(bǔ)縮仍有一定困難,(情況比第一種方案要好)難以滿足質(zhì)量要求(合格兩塊)。

        第三種方案澆口處縮孔也不明顯,(僅有一處有不到5毫米的縮孔孔,達(dá)到檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn))。通過(guò)破壞性試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)中間以及澆口位置內(nèi)部沒(méi)有縮孔,證明澆注系統(tǒng)能夠滿足補(bǔ)縮要求(全部合格)。

        后來(lái)我們采用第三種方法進(jìn)行改進(jìn),要求操作人員按照“高溫熔煉、低溫澆注,快速澆注”的要求進(jìn)行精細(xì)操作,同時(shí)將冒口頸改成圓形,使其更加容易補(bǔ)縮,提高了工藝出口率和產(chǎn)品合格率。

        6 分析與結(jié)論

        (1)澆注系統(tǒng)的設(shè)計(jì)關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和出品率,不能掉以輕心。

        (2)澆注系統(tǒng)一定要針對(duì)具體的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì),不能千篇一律,生搬硬套,否則就會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。

        (3)對(duì)于理論補(bǔ)縮的計(jì)算只是提供一種基本依據(jù),是必要條件,不是充分條件。對(duì)于新產(chǎn)品必須在理論的基礎(chǔ)上,考慮具體產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)并通過(guò)實(shí)踐證明才能形成合理的工藝。

        (4)鑄造高錳鋼襯板采用澆冒一體化設(shè)計(jì)是可行的,設(shè)計(jì)原則中熱節(jié)理論是正確的(要按熱節(jié)圓直徑的1.5 倍以上來(lái)設(shè)計(jì)冒口徑)。附:鑄造工藝方案圖1.2.3.4。

        圖1 原工藝方案圖

        第一種工藝方案:

        圖2 澆筑改進(jìn)方法一

        第二種方案工藝圖:

        圖3 澆筑改進(jìn)方法二

        第三種工藝方案圖:

        圖4 澆筑改進(jìn)方法三

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