史黨偉,劉貴賓,連宇博,李 玥
(西安長(zhǎng)慶化工集團(tuán)有限公司,陜西西安 710018)
長(zhǎng)慶油田H 集輸站日均進(jìn)液量1 400 m3~1 600 m3,原油綜合含水在40 %~50 %。該站主要依賴純化學(xué)藥劑脫水,且該區(qū)塊原油具有黏度大、凝點(diǎn)高以及膠質(zhì)、瀝青質(zhì)和機(jī)雜含量高等特點(diǎn),因此對(duì)破乳劑的脫水性能要求較高。目前現(xiàn)場(chǎng)使用的破乳劑在低濃度使用條件下脫水效果差,時(shí)常出現(xiàn)凈化油含水率超標(biāo)的現(xiàn)象。因此,研制在低濃度使用條件下,脫水速度快、最終脫水量大、污水含油低的高性能破乳劑已迫在眉睫。
藥品:正庚烷、甲苯、石油醚(60 ℃~90 ℃)、丙酮、乙醇、氧化鋁(100 目~200 目),均為分析純;油樣取自D 作業(yè)區(qū)H-1 轉(zhuǎn)油站、H-1 增壓站、H-2 轉(zhuǎn)油站、H-3轉(zhuǎn)油站、H-2 增壓站和H-3 增壓站。
儀器:HCR-3210 型原油中蠟、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量測(cè)定儀,河南??藸杻x器儀表有限公司;CGWX-107C型石油產(chǎn)品蒸餾測(cè)定儀,長(zhǎng)沙川戈科技有限公司;HS-6 型電熱恒溫水浴鍋,常州國(guó)華電器有限公司;圓底玻璃燒瓶、接收器和直管式冷凝管等玻璃儀器。
原油破乳劑脫水性能參照SY/T 5281-2000《原油破乳劑使用性能檢測(cè)方法(瓶試法)》[1]進(jìn)行。將所取油樣充分混勻后,向具塞量筒中倒入500 mL 混合油樣,然后加入一定質(zhì)量濃度的破乳劑水溶液,充分震蕩100 次搖勻,放入45 ℃恒溫水浴鍋中沉降,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)記錄原油脫出水量,并觀察油水界面及脫出污水顏色。
按照標(biāo)準(zhǔn)SY/T 7550-2000《原油中蠟、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量測(cè)定方法》[2]測(cè)試原油中蠟、膠質(zhì)和瀝青質(zhì)含量,并分析測(cè)定了原油密度、凝點(diǎn)及原油中機(jī)雜含量等指標(biāo),同時(shí)使用顯微鏡觀察了原油乳狀液的微觀形貌,實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表1、圖1)。
從表1 和圖1 可以看出:這些站點(diǎn)原油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)和不溶物機(jī)雜含量變化幅度大,但具有膠質(zhì)、瀝青質(zhì)和機(jī)雜含量高的共同特點(diǎn),這些活性物質(zhì)極易吸附在油水界面形成黏稠厚膜,影響破乳劑在油水界面膜上的頂替置換,從而導(dǎo)致原油脫水困難[3-5]。
表1 原油組成及物性分析
圖1 乳化原油微觀結(jié)構(gòu)
以120 min 脫水率高、脫水速度快、污水含油低和油水界面齊為原則對(duì)9 種干劑進(jìn)行初步篩選,實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表2、表3)。從表2、表3 可以看出,在加藥濃度120 mg/L、脫水溫度45 ℃條件下,AE-2 型干劑120 min原油脫水率最高,可達(dá)94.8 %。根據(jù)污水情況、脫水速度和油水界面情況,另外選擇AP-1 和AR-1 兩種脫水率相對(duì)較高的干劑作為破乳劑干劑單劑。
表2 9 種干劑在一定條件下的脫水率
表3 9 種干劑在一定條件下的其他脫水指標(biāo)
表3 9 種干劑在一定條件下的其他脫水指標(biāo)(續(xù)表)
將上述實(shí)驗(yàn)所得三種干劑按質(zhì)量比1:1 兩兩復(fù)配,然后按照通用配方配制成磺酸體系破乳劑,進(jìn)行脫水性能評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表4、表5)。
表4 二元復(fù)配實(shí)驗(yàn)脫水率
表5 二元復(fù)配實(shí)驗(yàn)其他脫水指標(biāo)
從表4、表5 可以看出,AE-2 和AP-1、AE-2 和AR-1 兩種干劑分別復(fù)配后,原油脫水性能得到進(jìn)一步提升,因此選擇上述兩種復(fù)配后的干劑進(jìn)行正交復(fù)配實(shí)驗(yàn)。
選取對(duì)脫水效果影響較大的脫水溫度、加藥濃度和干劑復(fù)配比例作為因素,采用三因素、四水平的正交實(shí)驗(yàn)表(見表6~表8)來(lái)設(shè)計(jì)該實(shí)驗(yàn)(見圖2~圖4)。
表6 三因素四水平正交實(shí)驗(yàn)表
表7 正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果
表7 正交實(shí)驗(yàn)結(jié)果(續(xù)表)
表8 正交實(shí)驗(yàn)計(jì)算結(jié)果
圖2 溫度對(duì)脫水率的影響
圖3 加藥濃度對(duì)脫水率的影響
圖4 復(fù)配比例對(duì)脫水率的影響
從表7、表8 可以看出:各因素對(duì)脫水率的影響程度為加藥濃度>脫水溫度>復(fù)配比例;AE-2—AP-1 和AE-2—AR-1 的最佳復(fù)配比例是2:1,在脫水溫度55 ℃、AE-2—AP-1 和AE-2—AR-1 復(fù)配比例2:1、加藥濃度160 mg/L 時(shí),原油脫水率可以達(dá)到98.5 %。
從圖2~圖4 可以看出,隨著脫水溫度的升高,原油脫水率逐漸升高;隨著破乳劑加藥濃度的增加,原油脫水率先升高后降低,存在峰值。
將AE-2、AP-1 和AR-1 按質(zhì)量比3:2:1 復(fù)配成復(fù)合干劑,然后將此干劑按照通用配方配制成磺酸體系破乳劑,進(jìn)行脫水性能評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果(見表9)。
從表9 可以看出,加藥濃度120 mg/L 時(shí),高效破乳劑120 min 脫水率可達(dá)96.8 %,而現(xiàn)場(chǎng)破乳劑只有83.4 %,同時(shí)該破乳劑脫水后水相含油也明顯低于現(xiàn)場(chǎng)破乳劑脫水后水相含油,因此高效破乳劑性能優(yōu)于現(xiàn)場(chǎng)破乳劑。
2018 年11 月8 日,高效破乳劑在H 集輸站進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),期間破乳劑加藥濃度為120 mg/L~130 mg/L,沉降罐運(yùn)行溫度為43 ℃~46 ℃,測(cè)定凈化油含水、污水含油并與現(xiàn)場(chǎng)破乳劑進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果(見圖5、圖6)。
從圖5 可以看出,在使用現(xiàn)場(chǎng)破乳劑時(shí),三相分離器溢流口凈化油含水率大致在0.3 %~0.5 %,時(shí)有凈化油含水率超標(biāo)的現(xiàn)象;2018 年11 月8 日更換新型高效破乳劑后,三相分離器溢流口凈化油含水率逐漸降低,最終控制在0.1 %~0.25 %。
表9 高效破乳劑驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)結(jié)果
圖5 更換破乳劑前后凈化油含水率數(shù)據(jù)走勢(shì)
圖6 更換破乳劑前后污水含油數(shù)據(jù)走勢(shì)
從圖6 可以看出,在使用現(xiàn)場(chǎng)破乳劑時(shí),原油脫水處理后污水中含油量較高,大致在110 mg/L~150 mg/L;2018 年11 月8 日更換新型高效破乳劑后,三相分離器水室出口污水含油量逐漸降低,最終控制在80 mg/L~100 mg/L。
(1)通過(guò)對(duì)H 集輸站不同站點(diǎn)原油物性分析,發(fā)現(xiàn)這些站點(diǎn)原油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)和不溶物機(jī)雜等界面活性物質(zhì)在乳狀液界面上形成了厚厚的一層界面膜,影響了破乳劑在油水界面膜上的頂替置換,從而導(dǎo)致原油脫水困難。
(2)針對(duì)H 集輸站原油物性,通過(guò)破乳劑干劑初步篩選、二元復(fù)配和正交復(fù)配實(shí)驗(yàn),確定干劑最佳配比為AE-2:AP-1:AR-1=3:2:1,最后得到高效破乳劑。該破乳劑加藥濃度120 mg/L、脫水溫度45 ℃時(shí),120 min脫水率可達(dá)96.8 %、污水含油82.26 mg/L,達(dá)到了加藥濃度低、脫水率高、污水含油量低、界面清的效果。
(3)該高效破乳劑在H 集輸站使用后,加藥濃度從原來(lái)的280 mg/L 左右降低至120 mg/L 左右,三相分離器溢流口含水率從原來(lái)的0.3 %~0.5 %降低至0.1 %~0.25 %,三相分離器水室出口污水含油量從原來(lái)的110 mg/L~150 mg/L 降低至80 mg/L~100 mg/L。