范 婧 劉 寧 邱 奇 姜偉光 姬 偉 蔣繼輝
(1.中國石油長慶油田油氣工藝研究院;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實驗室)
壓裂返排液是井場廢水的主要來源,其產(chǎn)生量大、組成復雜,將壓裂返排液處理后回用配制壓裂液,滿足再次壓裂施工要求,是解決壓裂返排液污染環(huán)境、水資源浪費大的主要出路之一[1-2]。長慶油氣田普遍采用胍膠體系壓裂液,影響其壓裂返排液回用的因素主要有pH值、金屬離子、細菌、泡沫等[3-5]。pH值能影響返排液基液黏度及膠聯(lián)凍膠形成[3];金屬離子會影響基液黏度、耐溫抗剪切性[4,6];細菌會造成現(xiàn)場配制液體腐敗變質,還可能導致生物污染,降低儲層滲透率[3-4]。泡沫來自氣田泡排劑的使用,回用配液攪動時產(chǎn)生大量泡沫,使配液無法正常進行,且影響胍膠的溶脹[7]。
目前,長慶油田壓裂返排液處理主要采用混凝工藝,上清液可回用配制壓裂液,降低配液成本。本實驗針對氣田壓裂返排液,采用微渦流混凝裝置[8],研究了pH值、金屬離子、細菌和泡沫對處理后上清液回用配制壓裂液的影響,為實現(xiàn)氣井壓裂返排液不落地回收處理提供依據(jù)。
藥劑:碳酸鈉(Na2CO3)、氫氧化鈉(NaOH)、殺菌劑(氣田壓裂專用殺菌劑)、消泡劑(二月桂酸、十二醇及二甲基硅油)。
儀器:便攜式pH計、便攜式濁度儀、便攜式紅外測油儀、便攜式多參數(shù)水質分析儀(HACH DR2800)、721 分光光度計等。
氣田壓裂返排液采用微渦流混凝裝置,處理后出水回用配制壓裂液,壓裂液實驗配方采用0.4%羥丙基胍膠和0.35%交聯(lián)劑[9]。分別在處理后出水中加入不同化學藥劑,分析pH值、金屬離子、細菌和泡沫對回用配液的影響。
不同pH值條件下,配液效果見表1。
表1 pH值對配液的影響
由表1可知,配液效果與pH值關系密切,當pH值低于6.0時,胍膠易于溶脹,但不易發(fā)生交聯(lián);當pH值高于7.0時,胍膠起黏較慢、黏度小,甚至會提前出現(xiàn)交聯(lián)的情況。這是因為pH值能影響硼酸與硼酸根離子的轉化,其平衡關系如下[6]:
(1)
胍膠在弱酸性條件下(pH值一般為6.0~7.0)易于溶脹水合增黏,減少“魚眼”產(chǎn)生。但較低的pH值使平衡向左側移動,硼主要以硼酸的形式存在,會影響加入交聯(lián)劑后,胍膠與交聯(lián)劑的絡合交聯(lián)[3,10]。而在堿性條件下(pH值>7.5),上述平衡向右移動,由于返排液中殘留有硼,上清液中的硼酸根離子與胍膠形成凍膠[3,10]??梢?,控制pH值對配制壓裂液十分重要,在本實驗中,當pH值為6.5時,可實現(xiàn)壓裂返排液經(jīng)處理后再配制壓裂液的目標,再配制的壓裂液黏度為34~37 mPa·s,攜砂性能好。
2.2.1 金屬離子對配液的影響
對長慶油田某氣井井場壓裂返排液中的離子含量進行檢測,結果見表2。由表2可知Ca2+、Mg2+含量≥400 mg/L,F(xiàn)e3+含量≥22 mg/L。
表2 氣田壓裂返排液中金屬離子含量 mg/L
根據(jù)Q/SY CQ 3559—2015《胍膠壓裂液返排液回收再利用水質標準》[11],回用配制壓裂液Ca2+、Mg2+含量<150 mg/L,F(xiàn)e3+含量<20 mg/L。
金屬離子對配液的影響見表3。
表3 金屬離子對配液的影響 mg/L
由表3可知,當Ca2+、Mg2+含量>150 mg/L、Fe3+含量>20 mg/L時,交聯(lián)效果比較弱,會降低壓裂液耐溫抗剪切性。
2.2.2 金屬離子的去除
分別采用Na2CO3和NaOH去除Ca2+、Mg2+、Fe3+,結果見圖1、圖2。
圖1 Ca2+、Mg2+去除實驗
圖2 Fe3+去除實驗
由圖1可知,Ca2+、Mg2+處理劑采用復配的Na2CO3和NaOH,隨著Na2CO3和NaOH加入量的增加,Ca2+、Mg2+含量降低,當復配比為800/600時,Ca2+、Mg2+含量達到穩(wěn)定。由圖2可知,F(xiàn)e3+處理劑為NaOH,隨著NaOH加入量的增加,F(xiàn)e3+含量降低,當加入量達到300 mg/L時,F(xiàn)e3+含量達到穩(wěn)定,為7 mg/L,計算可得去除率為74%。
由于返排液中存在細菌,當處理后上清液存放時間超過3 d時,上清液發(fā)黑變質,不能回用配制壓裂液,影響液體再利用性能。故現(xiàn)場采用氣田壓裂專用殺菌劑,此殺菌劑具有殺菌效果好、殺菌劑的添加不影響液體配制壓裂液的優(yōu)點。殺菌劑效果見表4。
表4 殺菌劑殺菌效果對比
由表4可知,殺菌劑延長處理后水體質量只能維持約3 d,超過3 d水體繼續(xù)惡化,細菌含量達到105個/mL,超過7 d細菌含量達到107個/mL,水體發(fā)黑,有黑色細小顆粒物。
由于氣田壓裂過程中加入泡排劑,處理后的上清液回用配制壓裂液時,攪動會產(chǎn)生超大量泡沫,使配液無法正常進行,同時影響胍膠粉在液體中的溶脹。不同消泡劑的消泡效果對比見表5。
表5 不同消泡劑的消泡效果對比
由表5可知,二月桂酸使用量較大,雖然消泡效果明顯,但由于有機錫類會在堿性液體中水解,生成十二酸鈉,產(chǎn)生大量泡沫,實驗發(fā)現(xiàn)其泡沫產(chǎn)生量與有機錫類添加量成正比,故不適于作為消泡劑。十二醇消泡能力較好,但不易分散在較低溫度的液體中,在現(xiàn)場溫度下易凝固,使用不便。二甲基硅油用量少、無毒,現(xiàn)場使用效果良好,不影響配制壓裂液,故選用二甲基硅油作為消泡劑。
實驗采用微渦流混凝裝置,在長慶油田某氣井井場完成了壓裂返排液處理實驗,回收利用率達到98.4%。處理后水質情況見表6。
表6 氣田壓裂返排液處理后水質指標
壓裂返排液處理后pH值為6~7,SS<20 mg/L,含油量均<5 mg/L,細菌含量<100個/mL,Mg2++Ca2+<150 mg/L,總鐵<10 mg/L,水質滿足Q/SY CQ 3559—2015《胍膠壓裂液返排液回收再利用水質標準》要求。
1)氣田返排液回用配制壓裂液的配液效果與pH值關系密切,當pH值為6.5時,再配制的壓裂液黏度為34~37 mPa·s,攜砂性能好。
2)Ca2+、Mg2+、Fe3+離子會影響配制的壓裂液性能,當Na2CO3和NaOH的復配比為800/600時,能有效去除Ca2+、Mg2+離子;NaOH投加量為300 mg/L時,F(xiàn)e3+離子去除率達74%。
3)細菌會引起現(xiàn)場配制壓裂液變質,采用氣田壓裂專用殺菌劑能將細菌含量降至100個/mL。
4)通過加入二甲基硅油消泡劑,消泡效果明顯,同時有抑泡作用,且用量少、無毒,現(xiàn)場使用效果良好。
5)在現(xiàn)場采用撬裝微渦流混凝裝置處理氣田壓裂返排液,處理后水質滿足Q/SY CQ 3559—2015《胍膠壓裂液返排液回收再利用水質標準》要求,達到回用配制壓裂液的需求,回收利用率達到98.4%。