張 蕾
(西山煤電集團屯蘭礦安監(jiān)處監(jiān)察隊, 山西 太原 030206)
影響煤炭產量及生產效率的因素眾多,主要包括有煤炭綜采工作面大型機電設備的自動化程度、綜采工作面的支護效果以及采煤技術等。就綜采工作面的支護而言,錨桿支護技術較其他支護技術已經(jīng)處于領先,而且錨桿支護技術為將來綜采工作面支護的發(fā)展方向。合理的支護設計是煤礦安全生產的前提,不僅能夠提高煤炭產量,而且還能夠保證作業(yè)人員的安全。支護設計的合理性和可行性一方面取決于支護理論的先進性,另一方面與工作面圍巖、煤層以及工作面地質、水文條件相關。因此,綜采工作面巷道圍巖的支護設計是技術人員在不斷創(chuàng)新、實踐、再創(chuàng)新的努力下不斷完善而成,使其符合工作面的圍巖、煤層的特征,為取得良好的支護效果提供基礎[1-2]。本文以應用最廣泛的錨桿支護技術為研究對象,以屯蘭礦運輸順槽為載體,針對其所存在的支護問題對原有支護設計進行優(yōu)化并對優(yōu)化后的支護效果進行分析。
簡單地說,工作面支護的主要目的是控制圍巖的變形。屯蘭礦運輸順槽所采用的支護方式為錨桿支護,為確保優(yōu)化后的支護效果有明顯提升并滿足實際生產的需求,在優(yōu)化過程中也需遵循錨桿支護設計的原則。
設計時需確保錨桿具有足夠的抗拉強度、預應力和錨固力。為保證巷道圍巖的承載能力,需提升錨桿的自主支護能力,即便在實際支護中錨桿出現(xiàn)變形,也要求錨固段處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。
由于巷道圍巖的強度較低,一旦有來壓,其塑形變形較大。當采用錨桿支護方式時無法滿足圍巖變形大的要求,從而失去錨桿應有的支護效果。因此,針對軟巖巷道應選擇高強度高延伸率的錨桿,使得錨桿能夠實現(xiàn)主動支護的效果。
工作面中兩肩角、兩幫角應力集中的現(xiàn)象較為嚴重。因此,設計錨桿支護的相關參數(shù)時應將頂板、兩幫以及底板之間的相互影響考慮到其中,尤其是兩肩角和兩幫角的支護為關鍵[3]。
本文所研究煤礦的生產能力為60萬t/a,目前主要開采4號煤層和5號煤層。其中,4號煤層屬于薄煤層;5號煤層的平均厚度為5.08 m。本文所研究的工作面長度為713 m,傾向長度為146 m,工作面直接頂為泥巖,老頂為砂巖。其中的順槽為矩形斷面,斷面高為3.2 m,寬為5 m,工作面煤層傾角范圍為2°~5°。運輸順槽的頂板為層狀復合頂板,煤層上巖體為軟硬交替層狀巖石,并伴有少量煤矸石。在實際開采過程中,該工作面受地質條件、相關支護參數(shù)的影響,出現(xiàn)了巷道頂板下沉、兩幫收縮以及支護體被破壞的現(xiàn)象。
該工作面采用的支護方式為錨桿支護,其頂板和兩幫的原支護參數(shù)如下:
1)頂板支護參數(shù):錨桿間的排距為1 000 mm×1 500 mm,每排共有4根錨桿。所選錨桿為左旋無縱筋螺紋鋼筋,直徑為20 mm,長度為2 m;采用兩支不同規(guī)格的樹脂藥卷固定,一支型號規(guī)格為K2335,另一支規(guī)格為K2360。錨索間的排距為1 000 mm×3 000 mm;所選錨索為鋼絞線錨索,直徑為18.9 mm,長度為7 300 mm;錨索采用三支樹脂藥卷進行固定,一支型號為K2335,另外兩支型號為K2360;錨索托梁采用長度為0.5 m的工字鋼,垂直不至于巷道中。
2)兩幫支護參數(shù):錨桿排距為1 500 mm,錨桿與錨桿之間的距離為1 000 mm,每排共有3根錨桿;所選錨桿的類型為左旋螺紋錨桿,直徑為18 mm,長度為1 800 mm;采用兩支規(guī)格型號為K2360的樹脂藥卷進行固定。
本文通過工作面日常生產中頂板的相對位置進行記錄,得出如圖1所示隨著時間的推移頂板下沉的監(jiān)測結果以及如圖2所示頂板的下沉速度。
圖1 工作面運輸槽頂板下沉量
圖2 工作面運輸槽頂板下沉速度
分析圖1可知,工作面開采到第12 d后頂板的變形逐漸趨于穩(wěn)定,即開采12 d后頂板的下沉量趨于最大;分析圖2可知,開采的第2 d頂板的下沉速度最大。造成上述現(xiàn)象的主要原因為支護抵抗頂板垂直載荷的效果較差,導致工作面頂板的下沉量較大。因此,需對工作面運輸槽的原有支護方案進行優(yōu)化并改進。
由于錨桿固定時外露的長度要求為0.1 m,錨桿的有效長度為1.8 m。因此,錨桿的總長度最短為1.9 m。錨桿進入巖層內的深度為500 mm,故設計錨桿長度為2.5 m。
所選錨桿為直徑20 mm的左旋螺紋鋼錨桿,根據(jù)該型號錨桿的相關參數(shù)計算得出錨桿承受煤體的重力,如式(1)所示[4]:
式中:G代表錨桿承受煤體的重力;k代表動壓影響系數(shù),k=0.018 4;D代表錨桿的排距,取D=3.3 m;S代表冒落包絡線內巖體的截面積,S=1.8 m2;γ代表頂板巖體的容重,取γ=2 kN/m3[5]。將上述參數(shù)帶入式(1)得:錨桿所承受煤體的重力為173.55 kN。
由于所選錨桿的屈服強度為65 kN,則每排錨桿的根數(shù)為173.55/65=4.67。則,取每排錨桿的根數(shù)為5根。
綜上所述,該工作面順槽的支護參數(shù)如下:每排錨桿數(shù)量為5根,錨桿選用直徑為20 mm的左旋螺紋鋼錨桿,且錨桿間排距為900 mm×1 400 mm。
根據(jù)上述錨桿的選型,根據(jù)錨索計算得出錨索的參數(shù)優(yōu)化結果:所選的錨索為直徑為20 mm低松弛鋼絞線,型號為L8300;錨索間的排距為1 600 mm×1 400 mm,錨固長度為1.5 m。
將優(yōu)化后的支護方案應用于工作面順槽中,并對應用后的效果進行跟蹤監(jiān)測,監(jiān)測結果如圖3所示。
圖3 優(yōu)化支護方案下頂板下沉量
表1 優(yōu)化前后支護效果對比分析 mm
除了對頂板下沉量進行監(jiān)測外,還對兩幫的收斂情況進行了對比分析,如表1所示。
分析表1可知,對原支護方案進行優(yōu)化后,在開采過程中頂板的下沉量、兩幫收斂量兩項數(shù)據(jù)均有很大的改善,說明優(yōu)化后的支護方案支護效果極佳。
工作面的支護效果直接決定綜采工作面生產的安全性,進而決定著綜采工作面的生產效率。在實際開采中,應綜合考慮工作面的地質條件、水文條件、煤層特征等因素,確保所設計的支護方案能夠達到最佳的支護效果,為煤礦安全、高效生產奠定基礎。