周湖川,毛文才,耿建宏
多驅(qū)動(dòng)帶式輸送機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中,傳動(dòng)滾筒不可避免會(huì)產(chǎn)生磨損,并且每個(gè)驅(qū)動(dòng)部位的傳動(dòng)滾筒磨損情況不同,將會(huì)影響各驅(qū)動(dòng)的功率平衡,一旦傳動(dòng)滾筒磨損程度差距較大后,設(shè)備將無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)結(jié)合四川峨勝水泥集團(tuán)石灰石礦山1A膠帶輸送機(jī)因滾筒磨損后周長(zhǎng)不匹配導(dǎo)致的異常情況進(jìn)行分析,提出處理辦法及預(yù)防措施。
1A帶式輸送機(jī)的技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。該帶式輸送機(jī)尾部布置1臺(tái)傳動(dòng)滾筒,中部布置2臺(tái)傳動(dòng)滾筒,如圖1所示。
該膠帶輸送機(jī)建成時(shí)間較早,驅(qū)動(dòng)方式采用高壓電機(jī)+液體粘性軟啟動(dòng)裝置,每臺(tái)傳動(dòng)滾筒另一側(cè)配置液壓盤(pán)式制動(dòng)器,驅(qū)動(dòng)布置見(jiàn)圖2。
1A帶式輸送機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行后,中部1號(hào)驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)滾筒膠面磨損嚴(yán)重,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,滾筒尺寸數(shù)據(jù)見(jiàn)表2、3。
表1 1A膠帶輸送機(jī)技術(shù)參數(shù)
圖1 1A膠帶輸送機(jī)示意圖
從表2數(shù)據(jù)來(lái)看,磨損后,1號(hào)滾筒直徑最小,尾部滾筒直徑略小于2號(hào)滾筒,2號(hào)滾筒直徑最大。
從表3數(shù)據(jù)來(lái)看,當(dāng)膠帶運(yùn)行到全帶速時(shí),整個(gè)膠帶的運(yùn)轉(zhuǎn)主要由尾部驅(qū)動(dòng)和2號(hào)驅(qū)動(dòng)做功。由于1號(hào)和2號(hào)驅(qū)動(dòng)距離較近(如圖1所示),且2號(hào)傳動(dòng)滾筒直徑大于1號(hào)傳動(dòng)滾筒,加上驅(qū)動(dòng)類型是通過(guò)液粘裝置來(lái)進(jìn)行“軟啟”以及運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中的功率平衡調(diào)節(jié),各驅(qū)動(dòng)功率平衡精度不夠高(誤差在30%~40%左右)。在膠帶全帶速運(yùn)行時(shí),雖然1號(hào)控制油壓僅為0.58MPa,但是1號(hào)驅(qū)動(dòng)仍然被2號(hào)驅(qū)動(dòng)“拖動(dòng)”運(yùn)行,此時(shí)1號(hào)驅(qū)動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)速超過(guò)其本身同步轉(zhuǎn)速,反饋發(fā)電并產(chǎn)生制動(dòng)力,所以1號(hào)驅(qū)動(dòng)電機(jī)呈發(fā)電狀態(tài),2號(hào)驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率大幅上升,導(dǎo)致該帶式輸送機(jī)無(wú)法正常運(yùn)行。
圖2 驅(qū)動(dòng)示意圖
分析異常情況,認(rèn)為本次問(wèn)題主要是1號(hào)驅(qū)動(dòng)滾筒磨損后直徑變小所引起的,為此,要解決該問(wèn)題,需恢復(fù)1號(hào)滾筒磨損的膠面,減小1號(hào)滾筒直徑與其他驅(qū)動(dòng)滾筒的直徑差距,保證功率平衡度在可控范圍。
目前,滾筒膠面修復(fù)工藝分為熱硫化和冷包膠兩種,由于熱硫化需要將滾筒拆卸后返廠進(jìn)行修復(fù),該方式花費(fèi)的人力、物力大,時(shí)間長(zhǎng),所以本次修復(fù)采用冷包膠工藝對(duì)1號(hào)滾筒膠面進(jìn)行處理。
表2 滾筒尺寸數(shù)據(jù)
表3 滾筒磨損后的運(yùn)行數(shù)據(jù)
表4 滾筒處理后的尺寸數(shù)據(jù)
表5 1號(hào)滾筒處理后的運(yùn)行數(shù)據(jù)
本次修復(fù)采用LCREAT耐磨復(fù)合膠,由LCRE?AT耐磨復(fù)合膠A、LCREAT耐磨復(fù)合膠B面膠,Su?pA橡膠底漆A、SupA橡膠底漆B底膠,UREAT專用清洗劑組成。
(1)用吊車或葫蘆使膠帶脫離傳動(dòng)滾筒,保證傳動(dòng)滾筒能夠自由轉(zhuǎn)動(dòng)。
(2)用角磨機(jī)對(duì)待修復(fù)滾筒膠面磨損部位進(jìn)行清理、打磨,要求膠面粗糙,不摻加其他雜質(zhì)。
(3)用UREAT專用清洗劑對(duì)滾筒表面進(jìn)行清洗。
(4)涂刷底膠:將橡膠底漆A、橡膠底漆B經(jīng)電子秤嚴(yán)格按1:1比例配置后均勻攪拌,用油漆刷涂刷在磨損位置。涂刷應(yīng)均勻,不應(yīng)有遺漏。
(5)刮涂面膠:耐磨復(fù)合膠A、耐磨復(fù)合膠B也按1:1比例配置后均勻攪拌,用刮膠板均勻刮涂在磨損部位,可用直尺以原基準(zhǔn)面做參考刮平,快速填補(bǔ)到所需要的尺寸。
通過(guò)冷包膠處理后的滾筒數(shù)據(jù)及開(kāi)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表4、5。
通過(guò)對(duì)1號(hào)滾筒膠面進(jìn)行處理后,1號(hào)滾筒直徑增加4.5mm,周長(zhǎng)增加14.13mm。從運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看,在制動(dòng)油壓達(dá)到額定值8MPa,帶速在1.85m/s和2.11m/s時(shí),三個(gè)驅(qū)動(dòng)的功率均為正功。當(dāng)控制油壓加載到額定值時(shí),尾部驅(qū)動(dòng)和2號(hào)驅(qū)動(dòng)共同做功,由于2號(hào)傳動(dòng)滾筒直徑仍然略大于1號(hào)傳動(dòng)滾筒,1號(hào)驅(qū)動(dòng)仍被2號(hào)驅(qū)動(dòng)“拖動(dòng)”運(yùn)行,反饋發(fā)電并產(chǎn)生制動(dòng)力,2號(hào)驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率雖有小幅上漲但在可控范圍,恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
該滾筒至2019年1月采用冷包膠處理以來(lái),運(yùn)行情況良好,功率平衡度基本在可控范圍內(nèi)。■