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        改進型雙工位螺絲鎖付機器人設計*

        2020-03-10 08:34:04石小仕姚婭川董林鷺田萬春吳昊翰
        機電工程 2020年2期
        關鍵詞:螺孔長徑螺絲

        石小仕,姚婭川,董林鷺,田萬春,吳昊翰

        (四川輕化工大學 人工智能四川省重點實驗室,四川 宜賓 644004)

        0 引 言

        在工業(yè)生產(chǎn)中螺絲被廣泛使用。根據(jù)家具和電子行業(yè)的統(tǒng)計,在裝配線上投入的螺絲鎖付人數(shù)占據(jù)裝配總人數(shù)的比例達25%左右。在工業(yè)生產(chǎn)中螺絲鎖付效率低下的問題受到了一些學者的關注,并開發(fā)出了各式的螺絲鎖付機器人。例如,有研究人員通過控制1.5 MPa~2 MPa的氣壓,將螺釘從供釘機吹至電批口,但吹氣式送釘?shù)姆桨竿ǔV贿m用于大長徑比的螺釘[1];一些設計采用了PLC作為主控制器,但PLC體系結構封閉,且數(shù)據(jù)處理能力較差,難以處理復雜信息[2-3];有學者通過對采集到的圖像進行霍夫變換識別出了螺孔區(qū)域,用連通域分析的方法識別出圖像上的螺孔中心,但機器視覺技術算法復雜,系統(tǒng)響應速度慢[4]。

        現(xiàn)有的螺絲鎖付機器人大多采用較為昂貴的PLC,而引入STM32作為主控制器,既能降低成本,又能靈活地進行軟件設計。對于螺孔定位,目前普遍采用兩種方案,即人工手動示教和機器視覺定位。前者生產(chǎn)效率低,后者算法復雜。WIBOWO D B等人[5]應用DXF文件計算足跡面積,實現(xiàn)了通過足形進行醫(yī)學評估;熊思穎等人[6]利用布爾運算組合,基于AutoCAD平臺完成了工程圖紙三維重建。

        受上述學者啟發(fā),本研究提出一種基于工件DXF圖紙文件獲取螺孔坐標的方法;并在電機控制時,在樊留強[7]等人提出的五段S型曲線基礎上,將電機速度控制改進為七段S型曲控制。

        1 整體設計

        本研究提出的改進型雙工位螺絲鎖付機器人實物圖如圖1所示。

        圖1 雙工位螺絲鎖付機器人結構簡圖1—龍門架;2—Z軸給進裝置;3—電批;4—托盤;5—工作平臺;6—供釘機;7—吸盤組;8—磁性無桿氣缸

        圖1中,主控制器是內部3.3 V供電,具有72 MHz晶振頻率的STM32F103VET6。硬件系統(tǒng)主要由坐標數(shù)據(jù)提取與存儲模塊、HMI模塊、電機驅動模塊、氣路、傳感器陣列5部分組成[8]。其中,氣路又由氣缸、電磁閥、匯流板、真空發(fā)生器、吸盤組等氣動元件構成,主要完成工件夾緊、螺釘吸取以及成品送出功能。

        本文的設計主要用于手機背殼螺絲鎖付。螺絲長徑比計算公式為:

        (1)

        式中:Ks—長徑比;Ls—螺絲總長,mm;Dn—螺帽直徑,mm。

        某些手機背殼螺絲長徑比Ks≤1.2,屬于小長徑比的螺絲。若采用吹氣式方案進行螺絲輸送,小長徑比的螺絲容易在氣管內產(chǎn)生翻轉現(xiàn)象,導致輸送失敗。為提高螺絲鎖付的通用性,本研究采用吸氣方式作為送釘方案,以滿足不同長徑比螺絲。

        當用戶開機后,機器會進行機械零點回歸,然后用戶在觸摸屏上選擇所需的DXF圖紙文件,系統(tǒng)會自動從文件中提取螺孔坐標,再將待鎖手機放到Y軸的托盤上,觸發(fā)EX-14A型超薄光電傳感器,開始螺絲鎖付環(huán)節(jié),最后在氣動元件的協(xié)同作用下,成品進入送料環(huán)節(jié)。為防止意外發(fā)生,本研究在工件加工過程中加入了報警、急停處理。

        2 控制系統(tǒng)設計

        2.1 螺孔坐標數(shù)據(jù)提取

        2.1.1 DXF文件及圖元查找

        DXF文件是Autodesk公司開發(fā)的一種標準的開放性矢量數(shù)據(jù)交換文件格式。本研究中的DXF文件采用ASCLL類型,由6個段和1個文件結尾標志構成。

        在本研究中,主要關注DXF文件的實體段,因為該段內包含了圓弧、直線、圓形等重要圖元信息。實體段內各組組碼和組值所表示的含義如表1所示。

        表1 實體段組碼組值含義對照表

        本文給出了逐一字節(jié)檢查附加字符串匹配整句的算法進行圖元查找。該算法根據(jù)DXF文件的組碼、組值,當CH376以字節(jié)為單位讀取DXF文件數(shù)據(jù)時,每讀出一個字節(jié)數(shù)據(jù)就會立即將此存入控制器SRAM中,如果讀到了字節(jié)“ ”即回車符,則證明讀取到了完整的一行數(shù)據(jù)。再通過C語言的strstr字符串匹配函數(shù)與所需圖元關鍵字進行對比,判別出所需的圖元標題。又由于DXF文件的組碼與組值是成對出現(xiàn)的,能夠成功得到所需圖元的相關參數(shù)。

        本文設變量str1和str2為字符數(shù)組,分別用于存儲組值和組碼的字符串。圖元查找算法流程如圖2所示。

        圖2 圖元查找算法流程

        2.1.2 螺孔相關圖元分析

        從DXF文件中查找出的所有圖元信息,并不一定都是能夠利用的數(shù)據(jù)。因此,要分析出工件螺孔的具體坐標數(shù)據(jù),還要根據(jù)工件螺孔特征,找出判別螺孔的規(guī)律。

        本文以手機封裝背殼為例,分析螺孔相關圖元的過程,如圖3所示。

        圖3 手機封裝背殼CAD圖

        圖3中,工件螺孔均為圓形,但是僅依靠這一特征仍然無法準確分析出正確螺孔,所以,本文還需要分析圖形之間的依附關系。螺釘是由螺帽和螺桿組成,螺帽的直徑大于螺桿直徑,因此在CAD繪制時,螺孔在圖形上即為嵌套了一大一小圓形的同心圓。但由于干擾數(shù)據(jù)的存在,增加篩選同心圓的方式還不能完全分析出工件中的螺孔。最后,還應該增加螺釘?shù)膰鴺艘?guī)格參數(shù)用作判定條件,過濾出符合條件的同心圓。

        本文中,手機封裝背殼螺釘主要規(guī)格為國標M1.4、M1.7和M2等,所用螺釘具體參數(shù)如表2所示。

        表2 所用螺釘參數(shù)表

        總結螺孔相關圖元分析步驟,本文首先從提取出的所有圖元信息中,篩選出圓形CIRCLE圖元,然后通過圓心對比的方式查找出同心圓,最后引入所用螺釘參數(shù)作為參考值,選出最小半徑符合要求的同心圓,并將其圓心存為螺孔坐標。

        2.2 電機運動控制

        2.2.1 電機速度控制算法

        為克服電機失步、過沖問題,本文采用S型電機速度控制算法,其模型如圖4所示。

        圖4 S型速度控制法模型

        各段變加速度j、加速度a和速度v的計算式為:

        (2)

        (3)

        (4)

        為了對步進電機進行速度控制,本文首先對各階段速度進行離散化,求出第k個采樣臺階處的脈沖頻率fk:

        (5)

        式中:fk—第k個采樣臺階處的脈沖頻率;θ—步進角;N—驅動器分頻數(shù)。

        然后筆者設置定時器的TIM_CCMR和TIM_CR1寄存器,開啟定時器PWM模式,占空比設為50%;通過對ARR寄存器中的裝載值進行更新,來決定輸出脈沖頻率。ARR寄存器中的裝載值為:

        (6)

        式中:fin—定時器內部時鐘頻率;PSC—定時器預分頻系數(shù)。

        為減少占用CPU的運算時間,事先計算出各個采樣點處的定時器裝載值,建立數(shù)組存儲起來,采用查表的方式獲取裝載值。

        2.2.2 位移控制及鎖付路徑優(yōu)化

        本研究采用的步進電機步距角為1.8°,驅動器脈沖細分數(shù)為4,同步輪周長為83.96 mm。各參數(shù)計算公式為:

        (7)

        (8)

        (9)

        式中:Sd—單脈沖步進距離;Cw—同步輪周長;NUM—勻速段脈沖數(shù);M—單位時間內速度的采樣點數(shù);fi—第i個采樣臺階處對應的脈沖頻率;K—加速段中的三檔速度階段。

        將以上數(shù)據(jù)代入公式,可求得單脈沖的步進距離約為0.105 mm。將所需的位移距離轉化為脈沖數(shù)目,再乘以Sd,便可使得三軸精確運動到指定位置。

        同時,必須在托盤和工件上選取一點作為參考點(程序零點),使得電機帶動電批準確位移到待鎖螺孔處。絕對零點的校準與否直接影響著螺孔的定位精度。螺孔之間的位移距離應相對于絕對零點進行計算,得出每個待鎖螺孔所需的位移距離后,將其轉換成脈沖數(shù)。根據(jù)實際生產(chǎn)中得出的經(jīng)驗,本文進行鎖付路徑優(yōu)化,首先將工件四角的螺孔鎖付,保證托盤上的工件在鎖付過程中平穩(wěn)而不翹角,然后再將剩余的待鎖螺孔按照逆時針依次鎖付完成。

        2.3 HMI系統(tǒng)設計

        為提高螺絲機HMI系統(tǒng)的可移植性,本研究采用Modbus協(xié)議作為工業(yè)觸摸屏與控制器之間的通信協(xié)議[10]。HMI系統(tǒng)界面中每個子模塊對應一個子界面,每一級界面又包含若干個功能二級界面[11]。在接收觸摸按鍵值后,主設備進行相應的界面跳轉,并向從設備發(fā)送請求;當從設備收到請求后,先對信息幀進行CRC校驗,然后進行功能碼判斷[12];一切無誤后,設備會給予主設備回應,主設備分析回應信息幀,最后對界面內容進行刷新,進入正常的人機交互狀態(tài)。

        3 實驗及結果分析

        本研究將設計完成的雙工位螺絲鎖付機器人投放到工廠實際生產(chǎn)線中,安排測試人員對機器進行12 h不間斷打螺測試,每間隔1 h對測試結果進行記錄,結果如表3所示。

        表3 實驗記錄表

        同時,本研究在測試時間段內安排4位工人每隔3 h輪班替換進行人工鎖付,記錄人工鎖付工件成功數(shù)量。

        人、機鎖付工件成功數(shù)對比如圖5所示。

        圖5 人、機鎖付工件成功數(shù)對比

        由圖5可以看出:在相同鎖付時間內,機器鎖付工件數(shù)量遠大于人工鎖付數(shù)量;人工鎖付的折線波動較大,在人員輪班時出現(xiàn)了4次高峰,說明人工鎖付存在一定的疲勞性,而機器鎖付折線較為平整,表明機器鎖付螺絲具有更好的穩(wěn)定性。

        由表3可得:機器鎖螺絲效率約為95.3%,成功率約為99.2%;由此證明:改進型雙工位螺絲鎖付機器人穩(wěn)定性好、效率高、成功率高。

        4 結束語

        本研究提出了一種改進的雙工位螺絲鎖付機器人,給出了一種自動提取DXF文件中孔坐標的方法;運用了S型速度控制算法改進了電機帶動負載運動的平滑性;優(yōu)化了鎖付路徑,解決了實際生產(chǎn)中工件受力不平衡的問題。

        現(xiàn)場測試結果表明,該機器可以提高生產(chǎn)效率、降低人力成本。

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