吳杰群,朱亞東
(1.本鋼板材股份有限公司制造部,遼寧 本溪 117000;2.本鋼板材股份有限公司煉鐵廠,遼寧 本溪 117000)
2017 年9 月本鋼兩臺265m2燒結(jié)機進行了環(huán)保改造。改造前機頭電除塵粉塵設(shè)計排放濃度70mg/m3,國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求50mg/m3,改造后減少了粉塵排放量,達(dá)到了國家排放標(biāo)準(zhǔn),提高了燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量[1]。
機頭電除塵設(shè)備因年久失修外殼漏風(fēng)嚴(yán)重,因漏點多檢修時間修補不過來,只能對較大漏洞進行修補,漏風(fēng)影響燒結(jié)料層的提高,燒結(jié)料層在700mm ~720mm 之間。2008 年改造時機頭電除塵粉塵排放濃度為低于100mg/m3[2],實際排放濃度在70mg/m3~100mg/m3不能達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。因電除塵設(shè)備中的粉塵積料多和電源相關(guān)設(shè)備老化,除塵效率降低。
因環(huán)冷機密封效果不好,環(huán)冷臺車底部漏風(fēng)嚴(yán)重,冷礦溫度高[3,4],冷礦溫度小時平均80℃~100℃,當(dāng)燒結(jié)終點溫度低容易造成冷礦溫度高,存在燙傷皮帶的安全隱患。每次檢修期間都對環(huán)冷臺車的密封擋皮進行更換,但效果并不好。
點火爐采用X—265 雙斜帶式,兩排火嘴共23 個,采用混合煤氣,高爐煤氣30%和焦?fàn)t煤氣70%比例。因點火爐年久失修,爐膛內(nèi)部的耐火材料脫落嚴(yán)重,爐膛內(nèi)部坑洼不平,爐膛最薄處僅250mm,(最初高度為450mm),經(jīng)常出現(xiàn)料面點火局部過熔或點火輕的現(xiàn)象,導(dǎo)致煤氣消耗量升高,噸礦煤氣消耗量為0.123GJ。
改造前因混合料料層透氣性不好,料面點火不均勻,機頭電除塵和風(fēng)箱漏風(fēng)等因素影響燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度低,篩分指數(shù)高。
表1 改造前轉(zhuǎn)鼓和篩
一次混合機和二次混合機內(nèi)部滾筒掛料嚴(yán)重,嚴(yán)重影響了一次混合機的混合和二次混合機的制粒效果,使混合料料層透氣性不好。在混合機進料口3 米后出現(xiàn)一圈一圈的掛料,最大掛料厚度達(dá)到500mm。
現(xiàn)有環(huán)冷機密封采用內(nèi)外環(huán)的動、靜密封方式,依靠橡膠板與固定鋼板之間的摩擦實現(xiàn)密封。但這種密封方式橡膠板存在耐磨性差和容易被撕扯斷裂的現(xiàn)象,密封不嚴(yán),漏風(fēng)嚴(yán)重,需要經(jīng)常更換,環(huán)冷機漏風(fēng)率基本在35%~40%之間。余熱回收效率低,余熱發(fā)電量低[5]。噸礦發(fā)電量在5kwh ~8kwh。
燒結(jié)機系統(tǒng)的潤滑采用極壓鋰基潤滑脂,因輸油管路多處破損和淤堵,導(dǎo)致輸油管路漏油和燒結(jié)機潤滑效果不好的現(xiàn)象,在生產(chǎn)中為改善潤滑效果過量使用潤滑油脂導(dǎo)致消耗量較大,每月消耗量在10t 左右。
增加了機頭電除塵設(shè)備除塵面積,由162m2增加到219m2;由靜電直流電源改為高頻脈沖電源,交流輸入直流輸出,輸出波形高頻脈沖,脈沖峰值電壓80KV,峰值電流200A,大大增加了吸附粉塵顆粒的能力,提高了除塵效率[6]。更換電除塵外殼,減少了電除塵外殼漏風(fēng)。
將舊環(huán)冷臺車拆除,在原底座上安裝密封效果好的環(huán)冷機,同時利用以前的環(huán)冷風(fēng)機,這樣節(jié)省了工程改造時間。新環(huán)冷機臺車下部密封板具有很強的耐磨性,更換周期長且密封效果好,漏風(fēng)率減低。環(huán)冷機上部與余熱發(fā)電設(shè)備接觸部位進行密封改造,漏風(fēng)減少,余熱利用率提高,發(fā)電量增加[7]。老式環(huán)冷機采用曲軌翻車的形式傾倒燒結(jié)礦,環(huán)冷臺車轱轆受力磨損較大,臺車轱轆故障率較高。新型環(huán)冷機采用臺車底部翻板旋轉(zhuǎn)的方式傾倒燒結(jié)礦,減少臺車轱轆的磨損,故障率大大降低。
新建點火爐,點火爐爐殼鋼結(jié)構(gòu)在工廠預(yù)制及預(yù)組裝,現(xiàn)場安裝時拚接。爐襯采用澆注料預(yù)制,現(xiàn)場砌筑。優(yōu)點是施工周期短,分塊更換,方便維護。燒嘴采用半預(yù)混旋流式結(jié)構(gòu),燒嘴頭部溫度低、使用壽命長;火焰的高溫區(qū)集中在斜面,火焰穩(wěn)定,不回火,不脫火,生產(chǎn)時火焰調(diào)節(jié)范圍大。
在點火爐后燒結(jié)機臺車上方150mm 處安裝12 排蒸汽管,每排間距500mm,每個管23 個出氣孔,蒸汽打到臺車料面上。噴灑蒸汽提高了燃料的燃燒效率,優(yōu)化燒結(jié)料層溫度制度,改善燒結(jié)礦質(zhì)量,尤其料層上部燒結(jié)礦的質(zhì)量。
把滾筒內(nèi)部掛料嚴(yán)重處的橡膠襯板替換成陶瓷襯板,大大降低了掛料程度,改善了一次混合機的混合效果和二次混合機的制粒效果。
表2 改造前后混合料粒度組成對比(%)
重新安裝潤滑管路,解決了管路破損漏油問題;并采用智能集中潤滑系統(tǒng),將油脂注入到油缸中后,可以實現(xiàn)定時自動加油,改善潤滑效果、減輕工人勞動強度,還減少潤滑油脂的消耗?,F(xiàn)在潤滑油脂每月消耗量在5t 左右,減少50%。
改造后的電除塵設(shè)備除塵效率提高,粉塵排放濃度從改造前的50mg/m3~100mg/m3降低到小于30mg/m3,達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。
環(huán)冷機改造后不僅降低了冷礦溫度還降低了電耗。改造前需要運轉(zhuǎn)4 臺冷卻風(fēng)機,改造后只需要運轉(zhuǎn)3 臺冷卻風(fēng)機(一臺冷卻風(fēng)機每小時電耗400KW)。改造后提高了余熱發(fā)電量,降低了環(huán)冷臺車轱轆故障率。
表3 改造前后環(huán)冷機參數(shù)對照表
點火爐改造后煤氣消耗量顯著降低。
表4 改造前后煤氣消耗量對照表
混合機滾筒內(nèi)部襯板部分更換后,混合料的粒度組成得到優(yōu)化,混合料透氣性得到改善;機頭電除塵外殼更換后漏風(fēng)大幅度減少,為提高料層厚度創(chuàng)造了條件。
表5 改造前后料層厚度對照表
點火爐改造后燒結(jié)機臺車料面點火均勻度得到改善,料層厚度提高和料面加蒸汽措施都有效的提高了燒結(jié)礦質(zhì)量。
表6 改造前后料層厚度對照表
通過對機頭電除塵的改造使粉塵排放濃度達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn);通過對環(huán)冷機的改造有效降低了冷礦溫度節(jié)約了電耗,提高了余熱發(fā)電量降低了環(huán)冷機故障率;通過對一次混合機、二次混合機滾筒內(nèi)部部分襯板的更換,點火爐的改造,安裝料面加蒸汽裝置有效提高了燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓降低了篩分。