王麗媛,馬光飛,李友好
(甘肅稀土新材料有限責(zé)任公司燒堿廠,甘肅 白銀 730922)
甘肅稀土新材料有限責(zé)任公司燒堿廠2萬(wàn)t/a離子膜法燒堿裝置自2010年投產(chǎn)以來(lái),已運(yùn)行了9年,在運(yùn)行過(guò)程中,因電氣儀表問(wèn)題導(dǎo)致出現(xiàn)多次生產(chǎn)故障。為避免再次出現(xiàn)相同或類(lèi)似的問(wèn)題,防微杜漸,特選取以下電氣儀表典型事故案例,從故障經(jīng)過(guò)、原因到對(duì)策措施進(jìn)行了梳理和分析,希望同行能夠借鑒。
發(fā)生時(shí)間:2011年4月20日16:00。發(fā)生地點(diǎn):電解槽氯氣總管。
在離子膜制堿系統(tǒng)試車(chē)階段,發(fā)現(xiàn)氯氣總管壓力在DCS顯示的數(shù)據(jù)與現(xiàn)場(chǎng)U形壓力計(jì)顯示的數(shù)據(jù)不一致。經(jīng)檢查后發(fā)現(xiàn),測(cè)量氯氣總管的壓力變送器出廠時(shí)量程設(shè)置為-4 kPa~6 kPa,為最初的工程設(shè)計(jì)值;后來(lái)因工藝參數(shù)改動(dòng),將DCS組態(tài)中的氯氣總管壓力PT2001量程設(shè)置為-2 kPa~8 kPa。因兩者量程不一致,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)顯示的壓力與DCS中顯示的壓力不一致,無(wú)法準(zhǔn)確控制氯氣總管壓力及氯氫壓差。因此決定在不停車(chē)的情況下,將壓力變送器的量程用手操器修改為-2 kPa~8 kPa。在修改過(guò)程中,沒(méi)有將氯氣壓力回流控制回路、氯氫壓差控制回路從自動(dòng)模式切換到手動(dòng)模式,加上儀表維護(hù)人員不熟悉操作過(guò)程,將信號(hào)線直接從端子排上拆除,壓力變送器失電。輸出電流為4 mA,DCS顯示PT2001為該位號(hào)量程下線-2 kPa(在正常生產(chǎn)過(guò)程中將PT2001控制在3 kPa±200 Pa),因此在將信號(hào)線從端子排上拆掉后,氯氣回流閥門(mén)開(kāi)度從原來(lái)的40%瞬間開(kāi)到100%,使氯氣總管實(shí)際壓力陡然增大,離子膜向陰極偏移,槽電壓急劇上升至聯(lián)鎖值,整流變壓器失電,全線停車(chē)。
本次停車(chē)后,本著“三不放過(guò)”的精神,及時(shí)召開(kāi)了事故分析會(huì),經(jīng)過(guò)分析討論,認(rèn)為造成此次事故的原因主要有以下4點(diǎn):①儀表維護(hù)人員是初次使用手操器,不熟悉其正確的使用方法和具體的操作步驟是導(dǎo)致這起事故的主要原因;②維護(hù)人員與工藝控制人員沒(méi)有進(jìn)行全面溝通,未將氯氣壓力回流控制回路、氯氫壓差控制回路從自動(dòng)模式切換到手動(dòng)模式;③工程開(kāi)車(chē)之前沒(méi)有做到確認(rèn)無(wú)誤,工藝參數(shù)發(fā)生變化后未及時(shí)將壓力變送器的量程進(jìn)行修改;④修改量程過(guò)程中缺少科學(xué)全面指導(dǎo)。
發(fā)生時(shí)間:2015年6月21日19:09。發(fā)生地點(diǎn):氯氣站。
1#氯氣泵(110 kW)跳閘,停止信號(hào)聯(lián)鎖整流跳閘,生產(chǎn)全線停車(chē)。
(1)檢查氯氣泵控制柜,未發(fā)現(xiàn)異常,過(guò)熱繼電器未動(dòng)作(或可能動(dòng)作后已自動(dòng)復(fù)位),其余正常。
(2)離子膜DCS對(duì)氯氣泵做了停止信號(hào)報(bào)警,報(bào)警記錄顯示1#氯氣泵停止時(shí)間為19:09,在整流高壓跳閘之前,故判斷是1#氯氣泵停止后聯(lián)鎖導(dǎo)致整流跳閘。
事故發(fā)生后,將氯氣泵的整定值從210 A調(diào)到220 A,但仍可能過(guò)流使電動(dòng)機(jī)停止。進(jìn)一步分析后認(rèn)為是電動(dòng)機(jī)使用年限已達(dá)11年之久,本身阻力增大,帶動(dòng)負(fù)載困難,再加上氯氣系統(tǒng)阻力較大,該電動(dòng)機(jī)已不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。后期購(gòu)進(jìn)1臺(tái)132 kW的電動(dòng)機(jī)用于生產(chǎn)。建議重要設(shè)備一定要做好維護(hù)保養(yǎng),不要超期使用。
發(fā)生時(shí)間:2015年2月15日03:12。發(fā)生地點(diǎn):HCl合成工序。
合成工序氫氣總管壓力顯示值在逐漸下降,但實(shí)際進(jìn)爐氫氣流量只有輕微的降低。此時(shí),氫氣流量控制回路在自動(dòng)模式下,流量降低導(dǎo)致自動(dòng)閥門(mén)開(kāi)度從58%增大到60%,以控制流量不變化。操作人員的第一反應(yīng)是將此回路從自動(dòng)模式切換到手動(dòng)模式,通過(guò)減小閥門(mén)開(kāi)度來(lái)降低進(jìn)爐的氫氣流量,以穩(wěn)定總管壓力。減小了氫氣調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,但沒(méi)有減小氯氣調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,導(dǎo)致氫氣流量下降比氯氣流量下降快,流量比值小于1,3 s后聯(lián)鎖停車(chē),合成滅爐;調(diào)度通知各崗位緊急降電流,離子膜DCS操作人員沒(méi)有解除緊急聯(lián)鎖里的二次鹽水流量FT2001≤15 m3/h的聯(lián)鎖,在降電流過(guò)程中逐步降低二次鹽水流量FT2001,電流降到13 kA,二次鹽水流量≤15 m3/h延時(shí)90 s后聯(lián)鎖整流停車(chē),全線停產(chǎn)。
(1)氫氣總管壓力變送器保溫不到位,氫氣含水量較大,在冬季氣溫低時(shí)結(jié)凍,出現(xiàn)顯示錯(cuò)誤。
(2)操作人員過(guò)分相信電腦顯示數(shù)據(jù),沒(méi)有將氫氣緩沖罐的壓力表數(shù)值與遠(yuǎn)傳數(shù)值對(duì)比,造成判斷失誤。
(3)操作人員出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此種情況應(yīng)該有2種處理方法:①先降低進(jìn)爐的氯氣流量,再降低進(jìn)爐的氫氣流量,在操作過(guò)程中嚴(yán)密注意氫氣和氯氣的流量比值不能小于1;②同時(shí)降低氯氫流量,要兩個(gè)人密切配合,一人逐步關(guān)氫氣閥,一人逐步關(guān)氯氣閥,逐漸減少氯氫流量。
(4)離子膜操作人員跟調(diào)度沒(méi)有及時(shí)溝通,在降電流之前沒(méi)有解除相關(guān)聯(lián)鎖。
(1)氫氣總管壓力變送器用銅管內(nèi)加蒸汽伴熱并保溫。
(2)出現(xiàn)類(lèi)似情況時(shí),應(yīng)先將遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù)與緩沖罐上壓力表的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,若發(fā)現(xiàn)是假信號(hào),要及時(shí)解除氫氣總管壓力聯(lián)鎖,再做進(jìn)一步處理。
(3)若真的出現(xiàn)了氫氣壓力降低的現(xiàn)象,要先降低氯氣流量,再降低氫氣流量,降低產(chǎn)量的過(guò)程中不能出現(xiàn)氫氯流量比值小于1。
(4)降電流之前,必須仔細(xì)檢查,要解除相關(guān)聯(lián)鎖,特別是進(jìn)電解槽鹽水和堿液流量的聯(lián)鎖,因?yàn)榱髁康母叩褪请S著電流升降而相應(yīng)升降的。
發(fā)生時(shí)間:2015年7月15日02:15。發(fā)生地點(diǎn):HCl合成工序。
2015年5月11日檢修完成后點(diǎn)A合成爐。A爐氯氣切斷閥是前期工程上配套的,氣源管為塑料管。該閥露天安裝,沒(méi)有做較好的防護(hù)措施,再加上使用環(huán)境中有時(shí)會(huì)有氯氣泄漏,也加劇了塑料管的老化,導(dǎo)致該閥氣源管破裂,閥門(mén)關(guān)閉,合成滅爐。
(1)閥門(mén)氣源管質(zhì)量不過(guò)關(guān)是這次事故的主要原因。
(2)儀表組的巡視檢查不到位,對(duì)塑料管沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行更換。
(1)對(duì)新進(jìn)的設(shè)備要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
(2)加強(qiáng)巡檢,對(duì)不合理的設(shè)備附件及時(shí)更換。
發(fā)生時(shí)間:2015年7月15日10:30。發(fā)生地點(diǎn):氯氣站。
2015年7月,氯氣站換酸過(guò)程中發(fā)現(xiàn)壓力波動(dòng)大,DCS顯示氯氣回流閥在開(kāi)關(guān)動(dòng)作,但壓力還是波動(dòng)較大,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查后發(fā)現(xiàn)閥門(mén)實(shí)際卡在50%的位置不動(dòng)作,初步處理后無(wú)效,決定更換此閥。安裝到位后在投運(yùn)的過(guò)程中,調(diào)度指揮緩慢打開(kāi)閥門(mén),操作人員卻在關(guān)閉閥門(mén)。當(dāng)閥門(mén)關(guān)到一定程度后,氯氣總管壓力急劇上升,瞬間達(dá)到8 kPa,沖破水封,緊急停車(chē)。
引起這起事故的主要原因是操作人員注意力不集中,將閥門(mén)的開(kāi)關(guān)方向弄錯(cuò);次要原因是氯氣回流閥質(zhì)量不過(guò)關(guān),在使用時(shí)間不長(zhǎng)的情況下就出現(xiàn)卡死現(xiàn)象。
針對(duì)此次事故,提出了以下5點(diǎn)對(duì)策措施。
(1)此閥門(mén)重新選型,選用在國(guó)內(nèi)氯堿行業(yè)信譽(yù)較好的廠家制造的自動(dòng)閥,到貨后及時(shí)更換。
(2)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的所有閥門(mén)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有“開(kāi)關(guān)”標(biāo)識(shí)不清的,重新標(biāo)識(shí),方便操作,特別是對(duì)新員工有很大的幫助。
(3)此閥門(mén)出現(xiàn)故障每次都是在50%左右的位置,為保持氯氣壓力在3 kPa,閥門(mén)開(kāi)度經(jīng)常在50%左右波動(dòng),閥桿上的潤(rùn)滑油會(huì)慢慢地與氯氣反應(yīng),在此位置結(jié)垢,容易出現(xiàn)事故。因此,閥門(mén)使用一段時(shí)間后,要上下活動(dòng)活動(dòng),保證閥門(mén)的靈敏度[1]。
(4)觸氯設(shè)備,包括閥門(mén),在進(jìn)行潤(rùn)滑時(shí)不能選用黃油,要優(yōu)先選用硅油。因黃油黏度大,與空氣中的灰塵和現(xiàn)場(chǎng)的雜氣反應(yīng),如閥門(mén)密封性差,與氯氣反應(yīng)就結(jié)成黃綠色的污垢,容易出現(xiàn)卡死故障。
(5)崗位人員在操作時(shí)一定要保持頭腦清醒,相互配合。
發(fā)生時(shí)間:2016年1月20日16:40。發(fā)生地點(diǎn):樹(shù)脂塔。
樹(shù)脂塔由PLC控制的模擬量波動(dòng)頻繁,在DCS顯示為滿(mǎn)量程和零之間一直波動(dòng),初步判定為模擬量采集模塊EM223出現(xiàn)故障。在更換模塊備件的過(guò)程中,由于操作人員不熟悉各模塊功能,再加上與崗位人員溝通不及時(shí),在二次鹽水儲(chǔ)罐液位在80%的情況下就對(duì)PLC斷電停止運(yùn)行;更換模塊過(guò)程中,操作人員在CPU(中央處理器)未進(jìn)行程序拷貝的情況下就進(jìn)行更換,系統(tǒng)開(kāi)啟后發(fā)現(xiàn)流程圖上的較多功能不顯示(如復(fù)位鍵、設(shè)置鍵等),經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員到場(chǎng)查證后發(fā)現(xiàn)是新CPU沒(méi)有下載安裝程序?qū)е?;重新將舊CPU安裝后系統(tǒng)控制恢復(fù)正常,但信號(hào)波動(dòng)依然存在。由于操作失誤,系統(tǒng)沒(méi)能及時(shí)開(kāi)啟,導(dǎo)致二次鹽水供應(yīng)不上,被迫將電解槽電流從15 kA降到13 kA。
(1)數(shù)據(jù)波動(dòng)原因分析不準(zhǔn)確。數(shù)據(jù)波動(dòng)的原因經(jīng)查實(shí)為信號(hào)線的屏蔽層沒(méi)有接地導(dǎo)致的, 重新接地后信號(hào)穩(wěn)定,再無(wú)波動(dòng)。
(2) 維護(hù)人員在不熟悉各模塊功能的情況下貿(mào)然操作,延誤了系統(tǒng)的正常開(kāi)啟。
(3) 維護(hù)人員與崗位人員溝通不到位,未將鹽水儲(chǔ)存到最大量下進(jìn)行模塊更換操作。
(1)加強(qiáng)維護(hù)人員學(xué)習(xí)鍛煉,提高自身素質(zhì),當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí), 思考判斷要“準(zhǔn)、穩(wěn)、快”。
(2)現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)一定要與崗位人員做好溝通,完成各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
(3)關(guān)健崗位的設(shè)備停運(yùn)時(shí),相關(guān)管理人員要事先對(duì)各種可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好評(píng)估,并制定相應(yīng)的對(duì)策措施,應(yīng)對(duì)各種事故。
氯堿行業(yè)是高危行業(yè),監(jiān)測(cè)點(diǎn)多,儀表使用廣泛,聯(lián)鎖多,關(guān)鍵部位的儀表出現(xiàn)故障往往會(huì)因聯(lián)鎖導(dǎo)致裝置停車(chē),所以做好儀表的日常維護(hù)尤為重要。
以上幾種電氣儀表故障案例都是在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)生的,有的是由儀表本身的故障造成的,也有是由管理不到位、考慮不周引起的,在今后工作中,要做好電氣儀表的日常維護(hù)和專(zhuān)項(xiàng)維護(hù),為生產(chǎn)裝置的安全、平穩(wěn)運(yùn)行保駕護(hù)航。