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        電解槽跳閘案例分析

        2020-05-15 02:02:48王小敏
        氯堿工業(yè) 2020年2期
        關(guān)鍵詞:透平機(jī)壓機(jī)整流器

        王小敏

        (中國平煤神馬集團(tuán)開封東大化工有限公司,河南 開封 475003)

        在離子膜法電解制取燒堿生產(chǎn)工藝中,電解槽和離子膜是關(guān)鍵設(shè)備,為了確保電解槽和離子膜安全運(yùn)行,DCS控制系統(tǒng)做了電解工序與整流、氯氫處理等工序多個聯(lián)鎖程序[1]。電解和氯氫系統(tǒng)聯(lián)鎖有:陽極循環(huán)槽液位高高報警和聯(lián)鎖、陰極循環(huán)槽液位高高報警和聯(lián)鎖、氯氣總管高高報警和聯(lián)鎖、氫氣總管高高報警和聯(lián)鎖、氯氫壓差高高報警和聯(lián)鎖、氯氫壓差低低報警和聯(lián)鎖、儀表壓力低聯(lián)鎖、氯壓機(jī)全停聯(lián)鎖、氫壓機(jī)全停聯(lián)鎖、緊急停車聯(lián)鎖等。單臺電解槽聯(lián)鎖有:進(jìn)槽鹽水流量低低報警和聯(lián)鎖、進(jìn)槽燒堿流量低低報警和聯(lián)鎖、電壓差高高報警和聯(lián)鎖、電壓差低低報警和聯(lián)鎖。當(dāng)運(yùn)行中達(dá)到設(shè)定的聯(lián)鎖條件時,相應(yīng)整流器或全部整流器、氯氣透平機(jī)和氫壓機(jī)聯(lián)鎖跳閘。

        中國平煤神馬集團(tuán)開封東大化工有限公司(以下簡稱“開封東大”)現(xiàn)有18萬t/a燒堿,其中新電解10萬t/a,老電解5萬t/a。新電解6臺電解槽中的D,E,F(xiàn)自2007年7月開車,A,B,C 3臺槽于2008年3月開車,期間分別對A,B,C,F(xiàn) 4臺槽進(jìn)行了膜極距改造。老電解A,B槽因設(shè)備老化多次泄漏著火已經(jīng)于2014年7月停產(chǎn)。C,D槽是2009年擴(kuò)建的自然循環(huán)高電流密度電解槽。2013年C槽改造為膜極距槽。E,F(xiàn)槽是2011年7月擴(kuò)建的膜極距槽。新電解和老電解共用同一個氯氣處理系統(tǒng),3臺氯氣透平機(jī)同時運(yùn)行。配套2個氫氣處理系統(tǒng),分別處理新老電解生產(chǎn)的氫氣,各有3臺氫壓機(jī)。由于開封東大經(jīng)過了多次擴(kuò)建和改造,聯(lián)鎖系統(tǒng)復(fù)雜,近來出現(xiàn)多次因晃電、自動閥故障、氯氣透平機(jī)故障、電控柜電源故障等聯(lián)鎖跳閘事故,造成了重大經(jīng)濟(jì)損失,具體情況見下邊案例。

        1 案例一:晃電造成電解槽跳閘,離子膜嚴(yán)重受損

        2019年4月17日13:13:03,因晃電,5萬t/a氫壓機(jī)YL-C0441A跳閘,老電解C,D和E,F(xiàn)槽跳閘,C,D槽跳閘后因出現(xiàn)大正壓差,造成D槽多片單元槽極網(wǎng)變形,多張離子膜泄漏嚴(yán)重。

        1.1 事故經(jīng)過

        4月17日中午13:13:03,5萬t/a氫壓機(jī)YL-C0441A跳閘;13:13:05,老電解E,F(xiàn)槽跳閘;13:14:01,老電解C,D槽跳閘。C,D槽跳閘后氫氣總管壓力PICA-C226瞬間由25 kPa升高至78 kPa,壓差由4 kPa升高到57 kPa。停車后試漏檢查,發(fā)現(xiàn)C槽有7張膜泄漏,D槽充氮保不住壓力,解體后發(fā)現(xiàn)多片單元槽陰極網(wǎng)凹陷變形,多張膜泄漏,已經(jīng)無法繼續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行。

        1.2 事故原因分析

        1.2.1 直接原因

        外網(wǎng)供電線路突發(fā)故障,是造成此次氫壓機(jī)和電解槽跳閘的直接原因。

        1.2.2 間接原因

        跳閘后設(shè)定有充氮閥KS-279自動打開氣總管充氮,C,D槽氫氣總管自動閥PV-226-2顯示自動全開,實際上因閥座動作失靈而未能打開,是造成大正壓的間接原因。

        1.3 事故防范措施

        (1)關(guān)鍵設(shè)備氫壓機(jī)安裝防晃電電源,當(dāng)供電線路晃電時可以確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。

        (2)關(guān)鍵自動閥要加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng),保證正常運(yùn)行。

        (3)平時可以有計劃地通過修改壓力設(shè)定值,檢驗自動閥動作的靈活性和靈敏度,保證開關(guān)到位[1]。

        (4)加強(qiáng)員工培訓(xùn)和責(zé)任心教育,增強(qiáng)應(yīng)急處置能力。

        2 案例二:主控誤操作電解槽跳閘事故

        2019年4月18日18:39:33,老電解E,F(xiàn)槽跳閘,提示氯氫壓差-1.08 kPa,低于低低限聯(lián)鎖停車。

        2.1 事故經(jīng)過

        4月18日18:30,主控人員接到調(diào)度準(zhǔn)備開老電解C槽通知后,發(fā)現(xiàn)氫氣總管壓力高,開始調(diào)節(jié)氯氣氫氣總管自動閥,期間打開了E,F(xiàn)槽系統(tǒng)的畫面;18:39:24,解除了PICA-226串級聯(lián)鎖;18:39:28,將226開度調(diào)整為100;18:39:33,壓差-1.08 kPa;18:39:34,整流器YL101E和YL101F跳閘,E,F(xiàn)槽聯(lián)鎖停車。DCS具體參數(shù)見表1。

        表1 E,F(xiàn)槽跳閘前后部分?jǐn)?shù)據(jù)

        2.2 跳閘原因分析

        主控員工誤將E,F(xiàn)槽氫氣自動閥全開,E,F(xiàn)槽因PD-200壓差-1.08 kPa,達(dá)到氯氫壓差小于-1 kPa的低低限值聯(lián)鎖條件,聯(lián)鎖跳閘。

        2.3 事故防范措施

        (1)加強(qiáng)主控員工技能培訓(xùn)和責(zé)任心教育,認(rèn)真操作。

        (2)做好主控人員分工,對電解槽操作按系統(tǒng)劃分責(zé)任范圍,開停車一人負(fù)責(zé)一個系統(tǒng),盡量不交叉操作。

        (3)進(jìn)行確認(rèn)操作,先檢查大的系統(tǒng),確認(rèn)無誤再操作。

        3 案例三:氯氣透平機(jī)電動機(jī)壞,聯(lián)鎖跳閘事故

        3.1 事故經(jīng)過

        2019年5月11日12:37:01,氯氣透平機(jī)C機(jī)跳閘,操作工發(fā)現(xiàn)C機(jī)跳閘后,手動點停了A機(jī);12:37:58:812,DCS出現(xiàn)氯壓機(jī)A機(jī)停止信號LY-C0401和氯壓機(jī)全停LYJQT信號;12:37:59:312,公用聯(lián)鎖信號AAAAAA,同時出現(xiàn)YSA-101A,B,C,D,E,F(xiàn),整流器R-230A,B,C,D,E,F(xiàn)聯(lián)鎖停車,新、老電解電解槽全部聯(lián)鎖停車;12:38:09:812,出現(xiàn)氫壓機(jī)A、B、C聯(lián)鎖停車YSA-C0441A1,B1,C1信號,同時出現(xiàn)整流器全停ZLQQT信號。

        停車后檢查發(fā)現(xiàn)氯氣透平機(jī)C機(jī)電動機(jī)燒壞,拆除后送廠家維修。

        異?,F(xiàn)象:此次老電解3臺槽全部聯(lián)鎖停車后,5萬t/a A氫壓機(jī)未聯(lián)鎖停車,操作工發(fā)現(xiàn)后手動點停。

        老電解C槽出現(xiàn)壓差-15 kPa,大負(fù)壓差造成離子膜3張泄漏。

        3.2 跳閘原因分析

        氯氣透平機(jī)C機(jī)電動機(jī)軸承抱死停機(jī),是影響停車的直接原因。老電解停車后5萬t/a氫壓機(jī)聯(lián)鎖線路故障,沒有聯(lián)鎖停車是造成電解槽大負(fù)壓的主要原因。

        3.3 事故防范措施

        (1)氯氣透平機(jī)是氯氣處理工段的關(guān)鍵設(shè)備,要加強(qiáng)日常維護(hù)保養(yǎng),檢察電動機(jī)軸承溫度、電流及聲音有無異常,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時聯(lián)系調(diào)度降電流,退出系統(tǒng)。

        (2)修復(fù)5萬t/a氫壓機(jī)聯(lián)鎖控制線路。聯(lián)鎖系統(tǒng)要在系統(tǒng)開車運(yùn)行前進(jìn)行測試檢查,出現(xiàn)公用系統(tǒng)異常情況時能夠聯(lián)鎖跳閘,確保電解槽和離子膜安全。

        (3)完善關(guān)鍵設(shè)備跳閘應(yīng)急處理措施。當(dāng)2臺氯氣透平機(jī)運(yùn)行時,若其中一臺突然跳閘,應(yīng)以最快速度降低電流運(yùn)行負(fù)荷,避免緊急停車事故。

        4 案例四:氫壓機(jī)停機(jī)聯(lián)鎖跳閘

        2019年5月12日13:21:19,停新電解氫壓機(jī)。13:21:20 ,新、老電解9臺電解槽全部聯(lián)鎖停車。

        4.1 事故經(jīng)過

        2019年5月12日,氯氫站接調(diào)度停10萬t/a系統(tǒng)氫壓機(jī)通知;13:17:56,解除電解槽停氫壓機(jī)停聯(lián)鎖PL-C0441,停新電解氫壓機(jī);13:21:19,停新電解氫壓機(jī);13:21:20,DCS出現(xiàn)公用聯(lián)鎖停車AAAAAA信號,新老電解槽全部聯(lián)鎖停車。

        4.2 原因調(diào)查

        造成9臺槽全部跳閘的直接原因是主控未解除氫壓機(jī)全停電解槽全停的聯(lián)鎖。

        5月12日,10萬t/a系統(tǒng)運(yùn)行1臺A氫壓機(jī),根據(jù)生產(chǎn)需要,調(diào)度通知氯氫站先停A氫壓機(jī),氯氫操作人員解除了電解槽停氫壓機(jī)停聯(lián)鎖,但電解主控未解除氫壓機(jī)全停電解槽全停的聯(lián)鎖,所以氫壓機(jī)停車后,反饋給DCS氫壓機(jī)全停信號,導(dǎo)致新電解槽全部聯(lián)鎖停車,電解槽全停聯(lián)鎖又導(dǎo)致全部氯壓機(jī)聯(lián)鎖停車,氯壓機(jī)全停最終又導(dǎo)致老電解停車。

        4.3 事故防范措施

        (1)加強(qiáng)調(diào)度人員、主控人員以及氯氫站操作工培訓(xùn),尤其是重要聯(lián)鎖控制。

        (2)開停車時要避開特殊時段,放在正常熟悉全面情況的領(lǐng)導(dǎo)和班組長在的情況下。

        (3)要杜絕違章指揮,調(diào)度員要熟悉全面情況,具備掌控生產(chǎn)調(diào)度能力。

        5 案例五:因電源故障氯氣透平機(jī)跳閘事故

        5.1 事故經(jīng)過

        2019年5月31日10:33:05:468,DCS出現(xiàn)氯氣透平機(jī)A,B,C機(jī)LY-C0401A,B,C停止信號,同時出現(xiàn)LYJQT(氯壓機(jī)全停)信號;10:33:05:968 出現(xiàn)公用聯(lián)鎖信號AAAAAA,同時出現(xiàn)整流器R-230A/B/C/D/E聯(lián)鎖停車信號,F(xiàn)YSA-101A,B,C,D,E,F(xiàn),新、老電解電解槽全部聯(lián)鎖停車;10:33:08,出現(xiàn)氯壓機(jī)B機(jī)供油總管壓力低報警信號PI-4306B ;10:33:12:499,出現(xiàn)氯壓機(jī)失油信號YX-C0401B;10:33:12:999,出現(xiàn)供油壓力低報警信號PA-4304B;10:33:16:468,YSA-C0441A1,B1,C1,氫壓機(jī)A,B,C聯(lián)鎖停車,同時出現(xiàn)整流器全停信號ZLQQT。氯氣透平機(jī)跳閘前后部分?jǐn)?shù)據(jù)見表2。

        表2 5月31日3臺透平機(jī)跳閘后部分?jǐn)?shù)據(jù)表

        5.2 原因調(diào)查

        氯氣透平機(jī)A,B,C 3臺設(shè)備由1臺UPS電源供電,系5月19日大修后新安裝的防晃電設(shè)施。10:33:05:468,晃電時UPS電源超負(fù)荷,電控柜內(nèi)軟啟繼電器吸附失效是3臺氯氣透平機(jī)A,B,C機(jī)停止運(yùn)行的直接原因。

        透平機(jī)主電動機(jī)主電路由隔離開關(guān)、快速熔斷器和PSTB軟啟動組成[2]。主電動機(jī)主控制電路為方便用戶不同場合下啟動和調(diào)試主電動機(jī),主電動機(jī)開停車操作設(shè)計可分別選擇在電控柜、現(xiàn)場操作箱、備用三處。啟動地點三選一選擇開關(guān)SA2設(shè)計在電控柜面板上,停車任一址都能停。KA14,KA15,KA16分別為軟啟動器啟動、全電壓、故障信號繼電器,信號能傳DCS。主電動機(jī)聯(lián)鎖停車有主機(jī)失油聯(lián)鎖KA6→KT6;主機(jī)過載、軟啟動故障聯(lián)鎖KA16;電解工藝聯(lián)鎖KA10。本次3臺透平機(jī)同時跳閘信號在主機(jī)失油和電解槽聯(lián)鎖停車前,可排除第一和第三條,因此主機(jī)過載、軟啟動故障是造成3臺透平機(jī)停車跳閘的直接原因。

        5.3 采取有效措施

        變更3臺氯氣透平機(jī)共用1臺UPS電源供電方式,降低UPS電源負(fù)荷,避免再次出現(xiàn)透平機(jī)電控柜失電現(xiàn)象。

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