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        金屬礦山膠結(jié)充填體強度影響因素的實驗與優(yōu)化

        2020-03-02 11:38:01張旭飛
        科學(xué)與財富 2020年1期
        關(guān)鍵詞:實驗

        張旭飛

        一、研發(fā)背景

        焦家分礦為焦家金礦的主礦區(qū),在生產(chǎn)過程中,經(jīng)常出現(xiàn)尾砂片落、充填體離析分層等現(xiàn)象,就其原因,主要是因為充填體強度未能完全滿足生產(chǎn)需求。因此,現(xiàn)階段展開充填體強度影響因素的實驗研究顯得尤為重要。

        本項目主要探究尾砂級配和充填濃度對金屬礦山膠結(jié)充填體強度的影響,以此對現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行準(zhǔn)確有效分析,揭露出現(xiàn)有系統(tǒng)存在的不足及瓶頸,并結(jié)合實驗結(jié)果及時進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,以此達(dá)到最佳運行狀態(tài)。

        二、研究內(nèi)容

        (一)關(guān)于影響充填體強度因素的實驗

        1、尾砂級配對充填體強度的影響實驗

        本實驗選取最優(yōu)尾砂級配來展開。

        (1)通過對選廠尾砂進(jìn)行多次篩分,全尾砂平均粒級分布為:+100目占比27.1%、+200-100目占比20.8%、+400-200目占比20.3%、-400目占比31.8%。

        (2)利用篩分出的各粒級干砂,合理組合級配,為后續(xù)充填體強度實驗做準(zhǔn)備。根據(jù)經(jīng)驗,充填體中-400目(37μm以下)含量在10%-20%之間效果最佳。因此,設(shè)定-400目尾砂含量為15%,其余粒級分布進(jìn)行合理組合,見表1。

        (3)根據(jù)表1中10組尾砂級配,分別制備灰砂比1:4、1:10、1:20充填體,當(dāng)充填體滿3天、7天、14天齡期后,分別進(jìn)行單軸抗壓強度實驗。

        (4)在Smart Test測試軟件中新建任務(wù),將充填體試塊放到萬能試驗機指定區(qū)域,調(diào)整好壓板位置和速度,發(fā)送指令進(jìn)行實驗。實驗結(jié)束,將數(shù)據(jù)整理歸檔,做好對比分析。

        以上為實驗期間充填體試塊的制備、強度測試及部分組別實驗報告。最終實驗結(jié)果如表2所示,充填體強度單位為MPA。

        經(jīng)過實驗確認(rèn),適用于焦家分礦的尾砂級配為:+100目占比30±2%、+200-100目占比30±2%、+400-200目占比25±2%、-400目占比15±2%,將在后續(xù)進(jìn)行尾砂級配優(yōu)化。

        2、充填濃度對充填體強度的影響實驗

        本實驗選取實驗1最終的級配尾砂作為骨料,配制60%、65%、70%濃度的充填體試塊,充填體強度結(jié)果見表3,充填體強度單位為MPA。

        分析表3后,我們得出以下結(jié)論:

        ①充填濃度影響充填體的質(zhì)量,濃度越高,充填體質(zhì)量越好。

        ②當(dāng)充填料漿濃度在65%左右時,充填接頂完畢后,若在1天之內(nèi)拆板墻,接頂部分的充填體無法自立。若在短期內(nèi)拆除板墻進(jìn)行采掘作業(yè),不僅安全無法保障,而且會造成相鄰進(jìn)路采礦貧化率增大,降低經(jīng)濟(jì)效益。

        ③使用灰砂比1:10且充填濃度60%-65%接頂?shù)牟蓤龌蚧疑氨?:20且充填濃度65%左右接頂?shù)牟蓤觯栝g隔2天以上進(jìn)行板墻拆除及采掘作業(yè)。

        (二)結(jié)合實驗結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化

        (1)對充填站旋流器組進(jìn)行檢查,取沉砂及溢流進(jìn)行濃度測試及尾砂粒級篩分,結(jié)果顯示3#旋流器組平均沉砂濃度僅為40%,平均溢流濃度卻達(dá)到42%,后續(xù)造漿濃度偏低。結(jié)果顯示溢流尾砂中粗粒級含量較多,旋流器跑粗現(xiàn)象明顯,分級失效。

        在排除旋流器進(jìn)料口、沉砂口以及溢流口問題后,對旋流器內(nèi)襯進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)6臺旋流器聚氨酯內(nèi)襯磨損厚度均超過50%,其中3臺磨損厚度近乎100%。經(jīng)工作人員緊張更換和調(diào)試,試車發(fā)現(xiàn)沉砂呈柱狀或斷續(xù)塊狀排出,可能是沉砂口過小引發(fā)沉砂排料異常。對此,技術(shù)人員決定將沉砂口直徑增大至?44,發(fā)現(xiàn)沉砂呈傘狀噴出,但沉砂夾角大于20%,未能達(dá)到最佳狀態(tài)。繼續(xù)將沉砂口直徑更換為?40,達(dá)到最優(yōu)工作狀態(tài)。

        對優(yōu)化后的旋流器沉砂及溢流進(jìn)行濃度和粒級篩析測試。結(jié)果顯示,平均沉砂濃度達(dá)到65%,平均溢流濃度為25%,符合生產(chǎn)要求,但尾砂級配未達(dá)到實驗要求。嘗試關(guān)閉1臺旋流器,進(jìn)料壓力增大至0.06MPA,測試尾砂級配,仍未達(dá)到要求。在確保足夠的尾砂處理量的情況下,嘗試關(guān)閉2臺旋流器,成功達(dá)到實驗1要求的尾砂級配。

        (2)①根據(jù)實驗2的結(jié)果,當(dāng)充填接頂處濃度較低(60%-65%),板墻拆除及采掘作業(yè)需在充填完畢2-3天以后進(jìn)行,否則頂部充填體極易崩落。

        ②充填體實驗強度數(shù)據(jù)均建立檔案,對測試數(shù)據(jù)不合格的試塊所屬采場應(yīng)尤為關(guān)注,未雨綢繆。

        三、效益分析

        通過開展本項目,針對尾砂級配和充填濃度對充填體強度的影響進(jìn)行實驗研究,并結(jié)合系統(tǒng)現(xiàn)狀進(jìn)行優(yōu)化,最終的目的是為了提高充填質(zhì)量,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和安全效益。

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