曹永闖,劉鵬龍,吳小鋒,李 欣,董傳奇
(1. 河南天池抽水蓄能有限公司,河南 南陽473000;2. 河南國網(wǎng)寶泉抽水蓄能有限公司,河南 新鄉(xiāng)453636)
抽水蓄能機組為可逆式發(fā)電電動機,機組正常停機制動采用電氣/機械制動兩種方式,分別在轉(zhuǎn)速低于50%/5%額定轉(zhuǎn)速時投人。停機制動的作用是有效地防止機組惰轉(zhuǎn)或蠕動對軸瓦造成損壞,縮短機組停機時間。
當機組在啟停機過程轉(zhuǎn)速較高或穩(wěn)態(tài)運行時,若此時監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出投制動令、或機組保護程序發(fā)出投制動令、或人為誤操作投制動,則機組機械制動便立即投人,將造成機組高速加閘。
以B抽蓄電站為例,機械制動采用制動盤加兩套液壓鉗的液壓制動方式,液壓制動系統(tǒng)布置在發(fā)電機層集電環(huán)室內(nèi),機械制動的投入大體分兩種情況,分為在機組停機流程中投入和蠕動程序流程中投入。機械制動在機組停機流程中投入的情況如圖1所示:1)機組測速裝置正常(01GRE_001MC_DZ_F0),且機組轉(zhuǎn)速小于5%額定轉(zhuǎn)速(01GRE_015SC_DI_DET),且機組導葉全關(guān)(01GTA_GATE_C);2)機組測速裝置正常(01GRE_001MC_DZ_F0),且機組停穩(wěn)無蠕動(01GRE_202SC_DI_DET);3)機組測速裝置正常(01GRE_001MC_DZ_F0),且機械制動系統(tǒng)可用(01GAL_651FG_DZ_AV),且機組導葉全關(guān)(01GTA_GATE_C),且機組轉(zhuǎn)速小于25%額定轉(zhuǎn)速(01GRE_016SC_DI_DET),且意外情況(比如停機過程中電氣制動未投入同時高壓注油泵停運或?qū)邷囟雀呋蚧馂?zāi)報警時)啟動機械制動(01GTA_001GA_DZ_MSE)。機械制動在蠕動程序流程中投入的情況如圖2所示:機組LCU可用(01GTA_002CC_DI_SVC),且機組測速裝置正常(01GRE_001MC_DZ_F0),且機組停穩(wěn)無蠕動信號丟失(01GRE_202SC_DI_DET),此時會啟動機組蠕動程序,投入機械制動。
(1)2014年07月31日,X抽蓄電站3號機發(fā)電啟機過程中帶閘開機導致機組機械跳機,主要監(jiān)控報文如下:
19:00:26.585 3 號機組發(fā)電命令
19:01:20.810 3 號機組順控流程 S6-2步續(xù)完成
19:01:20.810 3 號機組順控流程 S6-3步續(xù)完成
19:01:52.340 3號機組發(fā)電機火災(zāi)報警
19:01:54.159 3號機組制動閘下腔壓力動作報警(第一次)
19:01:54.167 3號機組制動閘下腔壓力動作報警(第二次)
19:02:02.306 3號機轉(zhuǎn)速大于 95%
19:02:03.508 3 號機組制動閘頂起
19:02:03.610 3號機組機械剎車異常動作跳機
19:02:03.610 3號機組機械跳閘動作
帶閘開機原因分析:
根據(jù)監(jiān)控事件表,“3號機組順控流程S6-2步續(xù)完成”與“3號機組順控流程S6-3步續(xù)完成”時間一致,而未找到“3號機組順控流程S6-3步續(xù)運行”信號,說明S6-3步續(xù)未執(zhí)行。根據(jù)監(jiān)控程序,如圖3所示,S6-3步續(xù)的反饋條件為:“制動閘落下”(PI;B.MBK.OFF)及“調(diào)速器緊急停機電磁閥復(fù)歸”(PI;B.GOV.EMG.VALVE.ACT取反)同時滿足。查監(jiān)控記錄已在19:00:36.001收到“調(diào)速器緊急停機電磁閥復(fù)歸”信號,查“制動閘落下”信號,發(fā)現(xiàn)該信號在7月30日08:55:04后就一直存在,至31日3號機開機時未變化過。由于此信號的存在,導致監(jiān)控發(fā)電開機S6-3步續(xù)的反饋條件滿足,該步退制動閘令“SEQ;CMD.MBK.OFF.S6.3”未發(fā)出,實際機械制動未退出而直接往下執(zhí)行開導葉,最終造成帶閘開機?!爸苿娱l落下”信號一直存在是導致帶閘開機的主要原因。
(2)2018年08月13日,L抽蓄電站4號機組發(fā)電工況帶300 MW負荷穩(wěn)態(tài)運行過程中,在100%額定轉(zhuǎn)速(250 r/min)時機械制動異常投入,導葉異常關(guān)閉,逆功率保護動作,機組電氣停機。主要監(jiān)控報文如下:
20:18:46 671 4號機組機械制動電磁閥403EM勵磁動作
20:18:47 560 4號機組機械制動 1號缸制動投入位限位開關(guān)動作
20:18:47 560 4號機組機械制動 2號缸制動投入位限位開關(guān)動作
20:18:47 560 4號機組機械制動 3號缸制動投入位限位開關(guān)動作
20:18:47 560 4號機組機械制動 4號缸制動投入位限位開關(guān)動作
20:18:47 560 4號機組機械制動 5號缸制動投入位限位開關(guān)動作
20:18:47 560 4號機組機械制動 6號缸制動投入位限位開關(guān)動作
20:19:07 728 4 號機組消防火災(zāi)報警
20:19:12 943 4號機組逆功率保護動作引起機組電氣事故停機
20:19:13 034 4號機組保護裝置發(fā)出機組跳閘命令
20:19:13 052 4 號機組跳閘命令已發(fā)出
圖1 機組停機流程中機械制動投入邏輯
圖2 蠕動程序流程中機械制動投入邏輯
圖3 S6-3步續(xù)執(zhí)行反饋條件
高速加閘原因分析:
從以上監(jiān)控事件可以看出,20:18:46 4號機組機械制動隔離閥電磁閥403EM動作,機械制動6個風閘投入,20:19:07 4 號機組消防火災(zāi)報警,20:19:12 4號機組保護裝置逆功率保護動作、4號機組電氣停機。查看監(jiān)控系統(tǒng)歷史記錄,發(fā)現(xiàn)事故過程中4號機組LCU主備用PCX(現(xiàn)地控制單元主控制器)出現(xiàn)自動切換的現(xiàn)象,如下所示:
20:16:12 400 4號機組LCU主用PCX故障 消失->存在
20:16:12 400 4 號機組 LCU 主時鐘單元 正常->故障
20:16:22 540 4 號機組 LCU 主時鐘單元 故障->正常
20:16:22 540 4號機組LCU主用通信單元 正常->故障
20:18:30 000 4號機組LCU主用通信單元 故障->正常
20:18:30 000 4 號機組 LCU 主用 PCX 故障 ->正常
20:18:34 980 4 號機組 LCU 備用 PCX 運行 ->停運
20:18:40 180 4 號機組 LCU 備用 PCX 停運 ->運行
20:18:46 680 4 號機組 LCU 主用 PCX 備用 ->主用
20:18:46 680 4 號機組 LCU 備用 PCX 主用 ->備用
20:19:17 200 4 號機組 LCU 主用 PCX 故障 存在->消失
進一步檢查發(fā)現(xiàn),由備用PCX切換至主用PCX過程中,發(fā)電工況運行機組狀態(tài)信號出現(xiàn)變位現(xiàn)象,機組發(fā)電狀態(tài)消失,機組狀態(tài)變?yōu)槌跏紶顟B(tài),如下所示:
20:18:46 567 4 號機組出口開關(guān)位置 未合 ->合上
20:18:46 567 4 號機組停機穩(wěn)態(tài) 是 -> 不是
20:18:46 671 4 號機組發(fā)電穩(wěn)態(tài) 是 -> 不是
20:18:46 671 4 號機組發(fā)電 /發(fā)電調(diào)相 /抽水 /抽水調(diào)相穩(wěn)態(tài) 存在->消失
20:18:46 671 4 號機組初始狀態(tài) 不是 -> 是
20:18:46 671 4 號機組運行狀態(tài) 是 -> 不是
查看監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)部邏輯,如圖4所示,機組在初始狀態(tài)下(Init State),如監(jiān)測到機組轉(zhuǎn)速大于零(01 GTA_SQ03 S93 CI),監(jiān)控將判斷機組出現(xiàn)蠕動現(xiàn)象,機組順控流程啟動(F/01 GTA_SQ03 SFC{0}),啟動高壓油頂起系統(tǒng)并投入機械制動。此次故障原因為機組現(xiàn)地控制單元PCX故障切換過程中,機組狀態(tài)信號由發(fā)電狀態(tài)變?yōu)槌跏紶顟B(tài),此時監(jiān)測到機組轉(zhuǎn)速大于零,觸發(fā)蠕動程序,監(jiān)控發(fā)令投入機械制動,導致機組高速加閘。
圖4 機組蠕動程序
高速加閘的后果比較嚴重,輕則造成閘瓦磨損燒壞,重則造成風閘裝置及制動環(huán)毀壞、引起軸系重心的偏移,更嚴重的可引起風洞內(nèi)發(fā)生火災(zāi)造成發(fā)電機著火。高速加閘事件的發(fā)生,引起抽蓄系統(tǒng)管理者的高度重視,經(jīng)廠家及專業(yè)技術(shù)人員研究,提出以下3種預(yù)控措施。
以B抽蓄電站為例,如圖5所示,異動前的機械制動投入條件需要滿足機械制動系統(tǒng)可用(01GAL_651FG_DZ_AV)、機械制動投入命令(01GAL_651EL_DK_ON)、機械 制 動無 釋 放命 令(01GAL_651EL_DK_OF)、機 組 在 停 機 過 程 中(01GTA_SQ88_DZ_INP或04GTA_SQ98_DZ_INP);異動后的機械制動投入條件,如圖6所示,增加了機組測速裝置正常(01GRE_001MC_DZ_F0)、機組轉(zhuǎn)速小于 25%(01GRE_016SC_DI_DET)、機 組 轉(zhuǎn) 速 不 大 于 25%(01GRE_021SC_DI_DET取反),實現(xiàn)了從機械制動投入邏輯方面閉鎖機組高速加閘。
圖5 機械制動投入邏輯異動前
圖6 機械制動投入邏輯異動后
以B抽蓄電站為例,如圖7所示,異動前的機械制動投入電磁閥0*GAL651EL控制回路,只需220 V直流合閘即可勵磁投入。異動后,如圖8所示,在0*GAL651EL控制回路中串聯(lián)2個常開節(jié)點RV16(機組轉(zhuǎn)速 <25%)、RV24(機組轉(zhuǎn)速 <10%),即只有在機組轉(zhuǎn)速<10%額定轉(zhuǎn)速時才能投入機械制動,實現(xiàn)了從機械制動投入控制回路方面閉鎖機組高速加閘。
以L抽蓄電站為例,異動前并未設(shè)置高速加閘保護,異動后設(shè)置了高速加閘保護。保護邏輯如圖9所示:機組在調(diào)速器測速裝置正常(01GRE_001MC_DZ_F0),且機組轉(zhuǎn)速大于25%額定轉(zhuǎn)速(01GRE_021SC_DI_DET),且監(jiān)控監(jiān)測到機械制動投入(01GAL_651EL_DO_ON),直接退機械制動,同時作用于報警和機械事故停機。
圖7 機械制動投入控制回路異動前
圖8 機械制動投入控制回路異動后
圖9 機組高速加閘保護邏輯
經(jīng)過上述3項預(yù)控措施的異動,目前電廠高速加閘的事故隱患已基本解決,異動后機組運行至今未發(fā)生一起高速加閘事件,但有幾個問題值得注意:
(1)在機組測速裝置故障的情況下,由于機組轉(zhuǎn)速信號的丟失會影響高壓注油泵、電氣制動、機械制動的投退,運維人員可參考狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)測速裝置測量的轉(zhuǎn)速值,及時手動投退高壓注油泵和機械制動。
(2)由于機組LCU主備用PCX具備實時通信、無擾動切換功能,為確保這一功能的正常使用,避免主備用PCX切換時出現(xiàn)機組狀態(tài)初始化現(xiàn)象,需要定期在并網(wǎng)工況中進行主備用PCX切換試驗。
(3)防止高速加閘改造提取的轉(zhuǎn)速信號應(yīng)為常開節(jié)點,監(jiān)控中的“制動閘頂起”及“制動閘落下”信號輸出節(jié)點也應(yīng)為常開節(jié)點,防止在裝置故障或控制電源丟失情況下誤發(fā)信號。
(4)機組蠕動程序邏輯中,機組停穩(wěn)無蠕動信號較為重要,需要定期檢查維護,確保此信號接線良好、端子緊固,防止其信號丟失導致誤發(fā)信號。
(5)“制動退出狀態(tài)”信號應(yīng)取所有制動器位置信號的“與”邏輯,且同時滿足動力管路壓力低于某一定值(由制動系統(tǒng)設(shè)計值來進行合理整定)。
(6)為防止控制回路故障時誤投制動,動力管路上的介質(zhì)控制電磁閥(制動投退電磁閥)應(yīng)采用單線圈單穩(wěn)態(tài)電磁閥,電磁閥勵磁時投入制動,電磁閥失磁時退出制動。
(7)機組啟動過程中,流程執(zhí)行到退機械制動這一步時,無論當前機械制動狀態(tài)是投入還是退出,均應(yīng)無條件發(fā)機械制動退出令(命令寬度應(yīng)確保機械制動可靠退出),命令發(fā)出后,必須收到“制動退出狀態(tài)”信號并經(jīng)延時后,流程方可繼續(xù)下一步。
(8)對于設(shè)計上停機穩(wěn)態(tài)時機械制動保持投入的機組,“制動投入狀態(tài)”、“制動系統(tǒng)可用(包括設(shè)備控制層、設(shè)備有無故障、電源狀態(tài)等條件)”應(yīng)作為機組啟動的初始條件,條件不滿足時閉鎖啟動機組。