周建良,盧 琳
(華能武漢發(fā)電有限責(zé)任公司,湖北武漢 430415)
某電廠三期2×600 MW 機(jī)組直流鍋爐為東方鍋爐廠引進(jìn)日本巴布科克-日立公司(BHK)技術(shù)制造的DG1900/25.4MPa-Ⅱ2 型超臨界參數(shù)變壓直流本生鍋爐,為應(yīng)對鍋爐快速啟動和低負(fù)荷運(yùn)行的要求,保證過熱器的干態(tài)運(yùn)行,設(shè)置了鍋爐啟動旁路系統(tǒng)。直流鍋爐啟停循環(huán)系統(tǒng)由汽水分離器、儲水罐、儲水罐水位控制閥(361 閥)等組成[1],如圖1 所示。每臺機(jī)組配有2 臺361閥,10″×14″角閥2500P CCI,布置在汽機(jī)側(cè)3 m 空中,裝設(shè)檢修平臺,靠近凝汽器。
圖1 直流爐啟停循環(huán)系統(tǒng)示意
361 閥是鍋爐汽水分離器下部儲水罐至鍋爐定排和凝汽器之間的調(diào)整門,開機(jī)時(shí)使用,水質(zhì)合格后排入凝汽器進(jìn)入熱力循環(huán),機(jī)組運(yùn)行正常后該閥門關(guān)閉。其中361 閥上的暖管閥開啟,儲水罐的水一小部分回到省煤器出口,進(jìn)入鍋爐熱力循環(huán),以保證該管段的溫度和壓力,起暖管作用。在加負(fù)荷過程中,鍋爐儲水罐水位逐漸降低,361 閥逐漸關(guān)??;當(dāng)蒸發(fā)量完全由濕態(tài)轉(zhuǎn)換成干態(tài)時(shí),鍋爐變?yōu)橹绷鬟\(yùn)行,此時(shí)361 閥處于全關(guān)狀態(tài)。
某電廠三期5#、6#機(jī)組從2006 年投產(chǎn)以來,機(jī)組啟動過程中361 閥開啟時(shí),從鍋爐儲水箱至凝汽器管段振動較大,靠近361 閥處管道振動擺動幅度達(dá)100 mm,導(dǎo)致361 閥本體及執(zhí)行器劇烈抖動,轉(zhuǎn)干態(tài)361 閥關(guān)閉后振動消失。361 閥因管道振動而導(dǎo)致螺栓松動,多次發(fā)生外泄漏,甚至361 閥檢修平臺整體劇烈晃動;執(zhí)行器壓縮空氣管道變形松脫,執(zhí)行器支架產(chǎn)生裂紋甚至斷裂,損壞較大,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行;同時(shí)與之相聯(lián)的管道振幅較大,對管道焊縫產(chǎn)生較大應(yīng)力,也是重大的安全生產(chǎn)隱患。
對于鍋爐啟動旁路系統(tǒng),管路對外界激擾的響應(yīng)和管道內(nèi)部流體的紊流是造成管道振動的兩個主要原因[2]。前者是管道系統(tǒng)對流體產(chǎn)生的激振力的響應(yīng),后者是流體流動規(guī)律和對管道系統(tǒng)的激發(fā)作用。
某電廠三期機(jī)組的旁路啟動系統(tǒng)中,361 閥前、后管道設(shè)計(jì)溫度為375 ℃,設(shè)計(jì)壓力為28.8 MPa。361 閥后電動閥至凝汽器管道設(shè)計(jì)溫度為170 ℃,設(shè)計(jì)壓力為2.5 MPa;361 閥后電動閥至鍋爐排污擴(kuò)容器管道設(shè)計(jì)溫度為80 ℃,設(shè)計(jì)壓力為10 MPa。該系統(tǒng)的介質(zhì)在361 閥之前是高壓飽和疏水,閥后壓力大幅度降低,低于汽化壓力,便出現(xiàn)了大量汽化現(xiàn)象,形成劇烈的汽液兩相流。在相同參數(shù)下,蒸汽的比容要遠(yuǎn)大于水的比容[3]。所以,在質(zhì)量流量不變的前提下,形成兩相流后的混合流速會增大很多,高溫高壓的汽水對361 閥及其管道的沖擊和沖刷變得劇烈。在介質(zhì)往下游輸送過程中,越靠近凝汽器則壓力越低,而隨著壓力持續(xù)降低,管道系統(tǒng)中不斷有液體汽化,出現(xiàn)更多的汽液兩相流,從而誘發(fā)管道振動加劇。
結(jié)合管道布置考慮,管道從361 閥至凝汽器接口處距離較遠(yuǎn)且多次變向,每一流動變向(包括彎頭和三通)處,都會發(fā)生沖力變化和壓力波動,從而產(chǎn)生激振。劇烈、紊亂的兩相流高速通過一段較長的剛性偏低的管道,中間又經(jīng)過多處變向產(chǎn)生激振,管道異常振動也就成為了必然。
2007 年5 月,某電廠從加固361 閥的方面著手:
(1)降低361 閥檢修平臺的高度,可以降低檢修平臺的重心,使其穩(wěn)定。然后以平臺為基礎(chǔ)固定361 閥。
(2)加固檢修平臺的框架結(jié)構(gòu)。在平臺側(cè)面增加4 道斜拉20#槽鋼。
(3)361 閥的連接緊固螺栓加裝Φ41 mm 預(yù)緊蝶簧,用以抵抗振動引起的螺栓松動。將361 閥的6#槽鋼固定支架改為10#槽鋼,并對361 閥后集箱用厚30 mm 鋼板和10#槽鋼加固。將地平面沉埋鋼筋打出,將300×300×20 mm 的鐵板和鋼筋焊牢,制作一個馬鞍型托架托住361 閥出口電動門。
經(jīng)過加固處理后,361 閥本體及附屬管段振動明顯下降,管道擺幅由100 mm 降到60 mm,但振動仍偏大,對361 閥本體及熱控氣動頭仍存在振動破壞。
2009 年2 月,從減少361 閥后至凝汽器管道彎頭的數(shù)量著手:
(1)在5.9 m 層將361 閥管道延長約6 m 后,直接與電動門的出口相連,改造后可減少3 個彎頭,閥后管道尺寸Φ508×25 mm,材質(zhì)10CrMo910。
(2)對兩個361 閥控制系統(tǒng)進(jìn)行了移位處理,移到361 閥檢修支架平臺旁邊。改造后的管路減少了3 個彎頭,保證了管道通暢,減小了汽水兩相蒸汽造成的阻力和沖擊。對361 閥控制系統(tǒng)的移位減少了因管道振動大造成的設(shè)備故障。本次改造前、后361 閥后管道布置示意圖分別如圖2、圖3:
第2 次改造后,在機(jī)組啟動過程中,361 閥本體及附屬管段振動又有了明顯下降,管道擺幅由60 mm降到30 mm,閥本體振動<3 mm。361 閥的運(yùn)行可靠性得到進(jìn)一步提升,但仍沒能徹底解決問題。
圖2 改造前361 閥后管道布置示意
圖3 改造后361 閥后管道布置示意
由于361 閥前后壓差無法消除,所以閥后兩相流必然存在[4]。而閥后管道要分別去往凝汽器和鍋爐排污擴(kuò)容器,2 處接口相距較遠(yuǎn),不可能保證閥后2 路管道都很短。根據(jù)工程實(shí)況,361 閥門組需要較大的布置空間,即便只考慮將閥門布置在凝汽器接口處,也無法實(shí)現(xiàn)。所以此管道的振動現(xiàn)象可以有效改善,卻無法完全消除。
為最大程度地改善管道的振動情況,2017 年5 月前往兄弟電廠進(jìn)行調(diào)研,發(fā)現(xiàn)其他電廠均無類似問題,同類型的361 閥及其管道振動均良好,投產(chǎn)運(yùn)行近8 年無一檢修。對比發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)布置存在些許不同:有的是361 閥布置在鍋爐側(cè)靠近鍋爐儲水箱;有的是布置在汽機(jī)側(cè),但閥后管道直通到凝汽器疏擴(kuò),減少了彎頭,且沒有爬升近6 m 高度回到凝汽器。分析認(rèn)為這2 種布置模式均減少了汽水兩相流的混合,減少了水沖擊,361 閥及其管道開機(jī)運(yùn)行過程中幾乎無振動,安全可靠性高。于是決定第3 次對361 閥后管道進(jìn)行改造,并尋求中南電力設(shè)計(jì)院的專業(yè)技術(shù)支持。
根據(jù)某設(shè)計(jì)院對361 閥后管道的重新設(shè)計(jì),2018 年5 月,開始對6#機(jī)組實(shí)施該改造方案:
調(diào)整361 閥門后管道布置位置,進(jìn)一步靠近凝汽器,將361閥后至凝汽器的管道高度降低,在汽機(jī)房0 m 層直接插進(jìn)凝汽器低壓疏水?dāng)U容器中,縮短361 閥至凝汽器電動門后管道的長度(原長20 m 縮為10 m),且減少彎頭數(shù)量;同時(shí)在管道上盡量不設(shè)彈簧支吊架而采用剛性支吊架,盡可能多設(shè)限位裝置以增加管道的剛性。施工方案如下:
(1)拆除361 閥后電動門及門后管道Φ508×25 mm,長約20 m,材質(zhì)10CrMo910。
(2)將361 閥后母管集箱環(huán)向切割Φ508×50 mm,將拆除的361閥后電動門旋轉(zhuǎn)90°垂直安裝。
(3)安裝截留孔板Φ508 mm(見圖5),材質(zhì)10CrMo910。
(4)在凝汽器低壓疏水?dāng)U容器內(nèi)安裝消音器Φ508 mm。
(5)焊接安裝管道及管附件、支座等。管道長度約10 m,材質(zhì)10CrMo91。
第3 次改造前、后361 閥后管道安裝圖如圖4、圖5。
圖4 改造前361 閥后管道安裝(同圖3)
圖5 改造后361 閥后管道安裝
第3 次改造后,系統(tǒng)進(jìn)一步得到簡化和優(yōu)化。6#機(jī)組啟動過程中,361 閥系統(tǒng)管道的振動大幅度減小。管道擺幅由30 mm降到5 mm,閥門本體振動小于0.15 mm。361 閥及閥后電動門關(guān)閉嚴(yán)密(閥后溫度40 ℃),熱工控制元件的可靠性也得到了極大提高,保障了機(jī)組的可靠性和經(jīng)濟(jì)性。這證明了減振方案的成功,且治理效果非常明顯,達(dá)到了理想目的。2019 年5 月,5#機(jī)組也實(shí)施相同的改造,設(shè)備投運(yùn)后的良好效果再一次證明方案的有效性。
從現(xiàn)場實(shí)際角度出發(fā),在生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)層面進(jìn)行深入總結(jié)和探索,認(rèn)為在361 閥投運(yùn)過程中,閥前、后高壓差的汽液兩相混合流,在高速通過一段較長的剛性偏低的管道中產(chǎn)生汽蝕,且中間又經(jīng)過多處變向產(chǎn)生激振,是造成管路異常振動的主要原因。為減少此類管道振動的發(fā)生,提出以下建議:加固閥體和管線,減少閥后彎頭數(shù)量和長度,降低閥后管道直通凝汽器的高度。