屈秀忠,郎忠勇
(山西太原鋼鐵集團(tuán)(有限)公司峨口鐵礦,山西忻州 034207)
太原鋼鐵集團(tuán)(有限)公司峨口鐵礦200 萬噸球團(tuán)系統(tǒng)采用鏈蓖機(jī)—回轉(zhuǎn)窯—環(huán)冷機(jī)燒結(jié)工藝,2004 年底建成投產(chǎn)。新的球團(tuán)系統(tǒng)是在原豎爐球團(tuán)的基礎(chǔ)上改建的,產(chǎn)品仍然是酸性氧化球團(tuán),原料是自產(chǎn)鐵精礦粉,煙煤粉作燃料,有機(jī)復(fù)合膨潤土作粘結(jié)劑。經(jīng)過多年生產(chǎn)實(shí)踐,系統(tǒng)年產(chǎn)量已達(dá)到220 萬噸,產(chǎn)量超過設(shè)計(jì)能力的10%。
近年,為達(dá)到國家煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)的要求,公司增加了濕法脫硫系統(tǒng),該系統(tǒng)雖然達(dá)到環(huán)保要求,但也增加了球團(tuán)生產(chǎn)熱風(fēng)系統(tǒng)阻力,影響球團(tuán)礦產(chǎn)量,很有必要對主引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。
2017 年太鋼峨口鐵礦200 萬噸球團(tuán)生產(chǎn)線,在主引風(fēng)機(jī)出口安裝了一套石灰—石膏濕法煙氣脫硫裝置。經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)鏈蓖機(jī)—回轉(zhuǎn)窯—環(huán)冷機(jī)主生產(chǎn)線熱風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量不足、負(fù)壓減小,每小時(shí)產(chǎn)量減少40 t。經(jīng)過技術(shù)人員工藝跟蹤排查發(fā)現(xiàn),由于脫硫塔阻力增加了600~700 Pa,造成原有燒結(jié)主引風(fēng)機(jī)流量、壓力不足,需進(jìn)行改造,為了減少投資和縮短安裝時(shí)間,只能在原有風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。
(1)SJ15000 主引風(fēng)機(jī)原始性能。風(fēng)量15 000 m3/min,靜壓升5500 Pa,工作溫度170~200 ℃,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速960 r/min,海拔1132 m(88.43 kPa),進(jìn)口密度0.717 kg/m3,電機(jī)2240 kW、10 kV。
(2)改造要求。在保證原風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)尺寸不變,電機(jī)功率不變的基礎(chǔ)上,最大增加風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓,風(fēng)壓要增加1000 Pa,風(fēng)量要達(dá)到1 000 000 m3/h。
根據(jù)現(xiàn)主引風(fēng)機(jī)的實(shí)際運(yùn)行情況分析發(fā)現(xiàn),現(xiàn)風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流105 A,實(shí)際軸功率在1545 kW 左右,根據(jù)現(xiàn)運(yùn)行的SJ15000 風(fēng)機(jī)性能曲線可分析出,現(xiàn)運(yùn)行實(shí)際工況是全壓在5552~5675 Pa,靜壓4941~4994 Pa,流量762 000~675 000 m3/h,風(fēng)機(jī)效率73%左右。該風(fēng)機(jī)做功主要是靜壓做功,靠靜壓克服系統(tǒng)阻力,達(dá)到輸送風(fēng)量的目的,故應(yīng)按靜壓選型風(fēng)機(jī),靜壓是風(fēng)機(jī)壓力的考核參數(shù)。
根據(jù)上述要求,改造方法是選用高效模型,盡量提高電機(jī)運(yùn)行電流,達(dá)到增加風(fēng)壓風(fēng)量的目的。
根據(jù)電機(jī)額定電流與現(xiàn)運(yùn)行風(fēng)機(jī)電流計(jì)算,當(dāng)電機(jī)滿負(fù)荷工作時(shí),風(fēng)機(jī)葉輪直徑應(yīng)增加到2740 mm(原風(fēng)機(jī)葉輪直徑為2500 mm),考慮電機(jī)應(yīng)有儲備系數(shù),按1.1 安全系數(shù)考慮,故風(fēng)機(jī)最終改造后葉輪直徑為2700 mm。原風(fēng)機(jī)模型型號為4-73-15 系列(12 個單板葉片),效率較低,最高效率點(diǎn)位77.89%,模型改為目前推廣的清華4-73 模型16 個單板葉片。改造后風(fēng)機(jī)達(dá)到的性能:流量1 000 000 m3/h(流量增加11.1%),全壓6206 Pa,靜壓5915 Pa(靜壓增加1000 Pa),風(fēng)機(jī)效率83.36%,軸功率2005.4 kW 運(yùn)行電流136.2 A,改造后風(fēng)機(jī)型號SJ16500。
風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)分析,原風(fēng)機(jī)主軸,軸承箱及軸承通過計(jì)算,在葉輪直徑增大情況下,強(qiáng)度滿足要求。葉輪強(qiáng)度計(jì)算按400 ℃工況下計(jì)算,故仍使用原風(fēng)機(jī)軸承箱及軸承。機(jī)殼出口角度為減小系統(tǒng)阻力根據(jù)現(xiàn)場系統(tǒng)管道重新確定,需保證原風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)不變,考慮到現(xiàn)場檢修,重新制作機(jī)殼,根據(jù)現(xiàn)場管道實(shí)際情況,確定機(jī)殼/進(jìn)氣箱進(jìn)出口角度改為60°(出口)/120°(進(jìn)口),風(fēng)機(jī)旋向順時(shí)針旋轉(zhuǎn)(由電機(jī)端看)。由于風(fēng)機(jī)性能增加,原電動執(zhí)行器不能滿足使用要求,故電動執(zhí)行改為B+RS1250(保證與原電動執(zhí)行器安裝尺寸互換)。改造后的主引風(fēng)機(jī)現(xiàn)場如圖1 所示。
2019 年6月,利用球團(tuán)系統(tǒng)大修期間實(shí)施了該項(xiàng)目,只更換新型葉輪及機(jī)殼,其余利用原有設(shè)施,安裝時(shí)間短、投資小、解決了生產(chǎn)系統(tǒng)的大問題。
圖1 改造后的主引風(fēng)機(jī)現(xiàn)場
改造后,經(jīng)過幾個月的運(yùn)行,主引風(fēng)機(jī)設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)無異常,風(fēng)量由改造前的900 000 m3/h 提高到1 000 000 m3/h,風(fēng)壓提高了約1000 Pa,克服了后期配置環(huán)保設(shè)施對主生產(chǎn)系統(tǒng)的影響,球團(tuán)礦小時(shí)產(chǎn)量達(dá)到歷年來最高水平。