王瑞華
(山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)壽陽亨元煤業(yè)有限公司,山西 晉中 045400)
礦井綜采工作面開挖施工中,因地質(zhì)條件及結(jié)構(gòu)等多方面因素的影響,工作面作業(yè)具有繁雜性,再加上小煤窯存在偷采現(xiàn)象,使得內(nèi)部巷道的布置存在混亂性,綜采過空巷作業(yè)受到諸多阻礙,不利于工作的順利進(jìn)行。為此,很多專家學(xué)者針對(duì)綜采過空巷問題實(shí)行探討,在原有支護(hù)技術(shù)的基礎(chǔ)上對(duì)過空巷技術(shù)予以創(chuàng)新和優(yōu)化,以期改進(jìn)施工質(zhì)量,維護(hù)綜采過空巷施工安全作業(yè)。
某煤礦工作面主采12#煤,工作面總體長(zhǎng)度約242 m,煤層厚度在3.5 m~4.4 m,傾斜角度最大不超過3°,埋深距離約在80 m~120 m,屬于近水平淺埋煤層。在綜采工作面作業(yè)中,推進(jìn)距離在1 250 m左右,為改進(jìn)施工質(zhì)量,選用大采高一次采綜合機(jī)械化開采設(shè)備,開采高度控制在3.8 m左右。
在現(xiàn)場(chǎng)煤層結(jié)構(gòu)調(diào)查中了解到,煤層結(jié)構(gòu)共分為直接頂、基本頂和直接底三部分,其中直接頂結(jié)構(gòu)是由中粒砂巖、粉砂巖、細(xì)粒砂巖構(gòu)成的,厚度約在7.5 m;基本頂由砂質(zhì)泥巖、細(xì)粒砂巖混合構(gòu)成,厚度在21 m左右;直接底則是由粉砂巖、砂質(zhì)泥巖、中粒砂巖混合構(gòu)成的,厚度在5.3 m左右。
此外,在現(xiàn)場(chǎng)勘查中發(fā)現(xiàn),本開采作業(yè)因受到小煤窯偷采問題的影響,在工作面中預(yù)留較多廢氣巷道,尤其是中部區(qū)域最為明顯,巷道尺寸為5 m×3.8 m,頂板近采用了錨桿、錨索、鋼梁及單體結(jié)構(gòu)的聯(lián)合支柱措施,這使得在工作面過空巷作業(yè)中,很容易因壓力的增大而導(dǎo)致工作面出現(xiàn)切頂或冒頂問題,進(jìn)而增加多空巷施工的危險(xiǎn)性,加大施工難度。基于此,在工作面過空巷作業(yè)中,有必要采用泵送支柱技術(shù)對(duì)其予以支護(hù)保護(hù),確保設(shè)備順利通過空巷位置。
泵送支柱技術(shù)作為目前工作面過空巷采用的新型技術(shù),在實(shí)際應(yīng)用中具有以下幾方面優(yōu)勢(shì):首先,泵送支柱技術(shù)可有效增大頂板結(jié)構(gòu)的支護(hù)強(qiáng)度,替換原有的木垛或單體液壓支護(hù),增強(qiáng)頂板結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性;其次,該技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中具有很好的切割性能,可加快過空巷的通過速度,有助于推進(jìn);最后,該技術(shù)的應(yīng)用增強(qiáng)了過空巷頂板結(jié)構(gòu)的抗壓變形能力,減少頂板破壞時(shí)對(duì)作業(yè)安全產(chǎn)生影響[1]。
泵送支柱技術(shù)在國(guó)外綜采工作面過空巷作業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用,且憑借其良好的支護(hù)效果,該技術(shù)得到了進(jìn)一步推廣,我國(guó)對(duì)該技術(shù)的引入時(shí)間較短,不過其發(fā)揮的作用卻較為顯著,有必要加大對(duì)其重視力度。
泵送支柱技術(shù)在應(yīng)用中需要的材料有可填充無機(jī)材料和充填袋這兩種。其中可填充的無機(jī)材料以硅灰、礦粉、硅酸鹽水泥這三種為主。在實(shí)際應(yīng)用前,需要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)需求合理確定原材料配比,優(yōu)化材料性能。在實(shí)際作業(yè)中,將混合后的材料利用輸送泵運(yùn)送到充填袋中,使其形成高強(qiáng)度的變形量支柱,以此達(dá)到支護(hù)效果。充填袋大多以圓柱形結(jié)構(gòu)為主,外層使用的材料為PVC涂布,涂布內(nèi)設(shè)置高強(qiáng)度的塑料綁帶或鋼絲材料,起到束縛作用,確?;旌狭陷斔偷匠涮畲?,能夠按照充填袋結(jié)構(gòu)形狀形成穩(wěn)定且高強(qiáng)度的支柱。
另外,充填袋還具有防火和較強(qiáng)的抗拉延展性能,能夠提高形成支柱的質(zhì)量,減少不良因素對(duì)其的影響。目前在工作面過空巷作業(yè)中,由于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的不同,填充袋的尺寸也會(huì)存在差異,相應(yīng)的支柱直徑也會(huì)有所不同,最常出現(xiàn)的支柱直徑以0.5 m、0.6 m、0.8 m和1.0 m這四種為主。
同傳統(tǒng)的錨桿支護(hù)、木垛支護(hù)方式相比,泵送支柱支護(hù)能夠更好地提升支護(hù)效果,增強(qiáng)抗壓變形能力,維護(hù)過空巷的安全作業(yè),再加上自身具有的可切割性,在實(shí)際作業(yè)中可有效改進(jìn)施工效率,降低施工難度[2]。泵送支柱一般是由兩層充填體構(gòu)成的,上層厚度控制在300 mm左右,形成較為穩(wěn)固的讓壓層,避免頂板結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變形問題。單體的泵送支柱其承載能力可達(dá)到10 kN~50 kN,滿足了工作面過空巷施工作業(yè)的要求。且在發(fā)揮可切割性的同時(shí),不會(huì)對(duì)其他設(shè)備帶來任何影響,相反還有助于提高設(shè)備施工效率,降低作業(yè)危險(xiǎn)性?;诒盟椭е纳鲜鎏攸c(diǎn),該技術(shù)可應(yīng)用于回撤通道、軟巖巷道及礦壓較大的空巷支護(hù),既能增強(qiáng)巷道圍巖穩(wěn)定性,又可以保證煤機(jī)安全順利地通過空巷。
為方便工作人員進(jìn)一步了解泵送支柱技術(shù)的功能和作用,通過模擬試驗(yàn)方式對(duì)泵送支柱的性能實(shí)行檢測(cè)[3]。本次試驗(yàn)中,制作了一個(gè)直徑200 mm、高600 mm的圓柱泵送柱體。其中的混合填充料約550 kg,在填充料配置過程中,水灰比控制在1.2~1.4,將填充料凝結(jié)時(shí)間控制在3 min~7 min,漿體的濕比重控制在每立方米1 300 kg~1 450 kg左右。試驗(yàn)過程中,分別對(duì)裝有讓壓層和未裝有讓壓層的柱體實(shí)行試驗(yàn)測(cè)試,了解泵送柱體強(qiáng)度變化情況。本次試驗(yàn)政體測(cè)試周期約20 d。
在試驗(yàn)階段內(nèi),不同時(shí)間段內(nèi)泵送柱體抗壓強(qiáng)度值分別為:2 h的抗壓強(qiáng)度為1.2 MPa;4 h的抗壓強(qiáng)度為2.8 MPa;1 d的抗壓強(qiáng)度為3.6 MPa;3 d的抗壓強(qiáng)度為5.2 MPa;一星期的抗壓強(qiáng)度為7.4 MPa;14 d的抗壓強(qiáng)度為9.6 MPa;20 d的抗壓強(qiáng)度為15 MPa。泵送柱體應(yīng)力測(cè)試結(jié)果為:第一屈服點(diǎn)中,有讓壓層柱體的應(yīng)力值約16.8 MPa;第二屈服點(diǎn)中,有讓壓層柱體的應(yīng)力值約20.4 MPa;第一屈服點(diǎn)中,無讓壓層柱體的應(yīng)力值約7.6 MPa;第二屈服點(diǎn)中,無讓壓層柱體的應(yīng)力值約15.2 MPa;有讓壓層的殘余強(qiáng)度為12.2 MPa;無讓壓層的殘余強(qiáng)度為11.7 MPa。兩者均存在屈服破壞的情況。
通過對(duì)所得數(shù)據(jù)的分析可以看出,在單軸壓力的作用下,泵送支柱最大可承受的承載力在20.4 MPa左右,相當(dāng)于50 mm左右的距離。而在第二屈服點(diǎn)后,其承載力逐漸下降,直到達(dá)到屈服破壞值后,柱體出現(xiàn)輕微的破壞現(xiàn)象,待達(dá)到最大殘余強(qiáng)度后,才會(huì)出現(xiàn)明顯的變形問題,這足以說明泵送支柱的承載力較強(qiáng),可以很有效加強(qiáng)頂板結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。
另外,在本次試驗(yàn)中,通過對(duì)有讓壓層和無讓壓層的情況進(jìn)行了分析對(duì)比,得出的結(jié)果為,有讓壓層的支撐結(jié)構(gòu)其強(qiáng)度要明顯高于無讓壓層的支撐結(jié)構(gòu),且承擔(dān)荷載及承擔(dān)的變形量也逐漸增加,說明有讓壓層的泵送支柱可以起到支撐保護(hù)頂板結(jié)構(gòu)的作用,滿足工作面過空巷作業(yè)的需求[4-5]。
結(jié)合本工程項(xiàng)目的實(shí)際情況,在過空巷作業(yè)中,設(shè)置了泵送支柱作為主要支柱設(shè)施。泵送支柱的尺寸控制在1 m左右,并在頂端部位設(shè)置了一層厚度在300 mm左右的讓壓層,以此來增大支柱的強(qiáng)度。泵送支柱的高度則以空巷高度為準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置,一般情況下約3.5 m左右。在整個(gè)區(qū)域內(nèi)平均設(shè)置了兩排泵送支柱,共134根,間距控制在3 m×3 m左右,兩側(cè)煤壁間距要控制在0.5 m左右。
將泵送支柱技術(shù)應(yīng)用到工作面過空巷作業(yè)中后,在施工過程中一共發(fā)生2次大面積的來壓,這使得支架壓力呈現(xiàn)上升趨勢(shì),增幅較正常壓力增大了近2.7%左右。但對(duì)于空巷圍堰結(jié)構(gòu)來說,在高壓作用下,并未出現(xiàn)冒頂、幫鼓及底鼓等情況,巖層結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性較高,雖然頂板位置及兩幫位置出現(xiàn)一定的位移,位移間距分別為282 mm和152 mm,但并未對(duì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性產(chǎn)生嚴(yán)重破壞,在過空巷期間未出現(xiàn)嚴(yán)重的失穩(wěn)情況,保障了開采作業(yè)的順利進(jìn)行。
根據(jù)上述實(shí)踐研究及試驗(yàn)測(cè)試可以看出,泵送支柱技術(shù)在工作面過空巷作業(yè)中的合理應(yīng)用,有效提升了工作面過空巷中支撐面的承載能力,加大頂板結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度,且通過可切割性能的充分發(fā)揮,降低過空巷作業(yè)的難度,提高了工作效率。另外,泵送支柱技術(shù)的引用也加強(qiáng)了結(jié)構(gòu)的支護(hù)效果,保證結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,避免危險(xiǎn)事故的發(fā)生。除此之外,在試驗(yàn)分析過程中,通過有讓壓層與無讓壓層的試驗(yàn)結(jié)果的對(duì)比分析,了解到泵送支柱技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中,合理設(shè)置有讓壓層能夠有效增大頂板結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度,減少變形問題的產(chǎn)生,增大總體承壓能力,以此促進(jìn)工作面過空巷作業(yè)的順利開展,全面改進(jìn)綜采工作面的施工質(zhì)量。