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        除氧器進(jìn)汽母管逆止門故障造成機(jī)組跳閘的原因分析與控制措施

        2020-02-20 20:17:22紀(jì)曉明
        機(jī)電信息 2020年35期
        關(guān)鍵詞:汽源小機(jī)除氧器

        紀(jì)曉明

        (國家能源集團(tuán)華北電力有限公司廊坊熱電廠,河北廊坊065000)

        0 引言

        目前350 MW超臨界機(jī)組均設(shè)置除氧器作為鍋爐給水熱力除氧裝置,以確保給水品質(zhì)符合機(jī)組需求,防止受熱面腐蝕。機(jī)組在降負(fù)荷或甩負(fù)荷過程中,除氧器易發(fā)生閃蒸,產(chǎn)生大量飽和蒸汽,使得除氧器內(nèi)部壓力高于四抽供汽壓力,蒸汽從除氧器內(nèi)向四抽反向流動(dòng),若四抽至除氧器進(jìn)汽母管逆止閥閥板脫落,關(guān)閉不嚴(yán),除氧器內(nèi)閃蒸的飽和蒸汽就會(huì)返至四段抽汽管道,造成四抽供小機(jī)用蒸汽品質(zhì)下降,小機(jī)出力不足,造成給水流量低,引發(fā)鍋爐MFT。

        1 設(shè)備概況

        某廠一期工程采用2×350 MW供熱機(jī)組,汽輪機(jī)為超臨界、單軸、一次中間再熱、雙缸雙排汽、抽汽、濕冷、凝汽式汽輪機(jī),型號為C350-24.2/0.4/566/566;設(shè)置八段抽汽,其中四段抽汽經(jīng)兩道抽汽逆止門后,為小汽輪機(jī)和除氧器提供工作汽源。

        除氧器采用內(nèi)置臥式除氧器,其加熱蒸汽有四段抽汽和輔助蒸汽兩路汽源,四段抽汽為正常運(yùn)行汽源,輔助蒸汽為機(jī)組啟停時(shí)的備用汽源。四段抽汽和輔助蒸汽均是送入除氧器水箱水面以下的蒸汽排管進(jìn)行混合加熱,以實(shí)現(xiàn)二次除氧效果。兩路汽源進(jìn)汽母管均設(shè)有逆止門,直接接至除氧器頂部的汽側(cè)空間,作為一級防護(hù)保護(hù)。除氧器正常跟隨機(jī)組滑壓運(yùn)行,其啟動(dòng)初期由輔汽加熱,正常運(yùn)行中由四段抽汽與三號高加正常疏水共同加熱。

        給水泵組系統(tǒng)設(shè)置一臺100%容量的汽動(dòng)給水泵,無備用泵運(yùn)行,一臺30%容量的電動(dòng)給水泵,且兩個(gè)機(jī)組共享一臺電動(dòng)給水泵,只作為機(jī)組啟停時(shí)使用。給水泵小汽輪機(jī)汽源由三路構(gòu)成:輔汽供小機(jī)調(diào)試用汽、四段抽汽至小機(jī)正常供汽和冷再至小機(jī)高壓供汽。機(jī)組正常運(yùn)行的工作汽源來自主機(jī)四段抽汽,備用汽源來自再熱器冷端蒸汽,啟動(dòng)汽源為輔汽聯(lián)箱供汽。

        2 事故經(jīng)過

        事故機(jī)組運(yùn)行情況如圖1所示,事故機(jī)組在AGC方式下正常運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷300 MW,單臺100%容量汽動(dòng)給水泵運(yùn)行正常,A、B、D、E磨煤機(jī)運(yùn)行,汽動(dòng)給水泵汽源為本機(jī)四段抽汽,再熱冷段至小機(jī)的高壓汽源電動(dòng)門開啟(高壓汽源熱備用),來自輔汽聯(lián)箱的小機(jī)調(diào)試用汽電動(dòng)門關(guān)閉(自動(dòng)關(guān)閉后,運(yùn)行人員再次手動(dòng)校驗(yàn)),輔汽聯(lián)箱汽源為本機(jī)四段蒸汽。

        某日21:52接調(diào)度令機(jī)組跟蹤AGC指令降負(fù)荷至175 MW,降負(fù)荷速率7 MW/min。

        22:07負(fù)荷降至233 MW,除氧器水位2 378 mm。除氧器壓力與四抽壓力出現(xiàn)偏差,之后有增大趨勢。

        22:08負(fù)荷降至214 MW,除氧器水位2 381 mm。四抽至除氧器進(jìn)汽溫度346 ℃,此時(shí)四抽供除氧器蒸汽溫度開始驟降。

        22:12:27負(fù)荷降至189 MW,除氧器水位2 406 mm,四抽至小汽機(jī)蒸汽溫度365 ℃,小機(jī)進(jìn)汽溫度348 ℃,小機(jī)前汽缸金屬壁溫281 ℃,此時(shí)四抽供小機(jī)蒸汽溫度及小機(jī)進(jìn)汽溫度開始驟降,汽泵轉(zhuǎn)速、小機(jī)進(jìn)汽流量、四抽壓力開始波動(dòng)。

        22:12:51四抽逆止門2全關(guān)信號返回,此時(shí)四抽壓力0.503 MPa,四抽供除氧器蒸汽壓力0.538 MPa,壓差0.035 MPa。

        22:14:22負(fù)荷降至175 MW。給水流量550 t/h,小汽機(jī)轉(zhuǎn)速4 281 r/min,LCV開度33%,小機(jī)進(jìn)汽壓力0.51 MPa、溫度193 ℃,小機(jī)前汽缸金屬壁溫256 ℃,LCV開度明顯變大,除氧器水位2 421 mm。

        22:14:50給水流量364 t/h,小汽機(jī)轉(zhuǎn)速4 127 r/min,LCV開度97.8%,汽泵再循環(huán)聯(lián)開,切換閥聯(lián)開。小機(jī)進(jìn)汽壓力0.46 MPa、溫度176 ℃,小機(jī)前汽缸金屬壁溫224 ℃。

        22:14:55鍋爐MFT動(dòng)作,首出“鍋爐給水流量低”信號,大聯(lián)鎖動(dòng)作正常。

        3 原因分析

        機(jī)組在降負(fù)荷過程中,四段抽汽壓力嚴(yán)格按照滑壓曲線下降,而除氧器由于容積較大,壓力變化相對緩慢,除氧器發(fā)生閃蒸,產(chǎn)生大量飽和蒸汽,使得除氧器內(nèi)部壓力高于四抽供汽壓力,蒸汽從除氧器內(nèi)向四抽反向流動(dòng),此時(shí),除氧器進(jìn)汽母管逆止門和汽側(cè)平衡管逆止門應(yīng)正常運(yùn)行,處于全開狀態(tài),使除氧器內(nèi)蒸汽通過平衡管進(jìn)入四抽供汽管道,四抽供汽壓力與除氧器內(nèi)部壓力相平衡。而本次事故中,四抽至除氧器進(jìn)汽母管逆止閥閥板脫落,未能有效關(guān)閉,使得除氧器內(nèi)閃蒸的飽和蒸汽返至四段抽汽管道,造成四段抽汽母管逆止門2關(guān)閉,四抽供小機(jī)用汽進(jìn)汽溫度驟降,進(jìn)汽壓力下降,小機(jī)出力不足,造成給水流量低,引發(fā)鍋爐MFT。

        4 控制措施

        (1)控制負(fù)荷變化速度不宜過快,降負(fù)荷過程中,根據(jù)機(jī)組設(shè)備參數(shù)變化及時(shí)調(diào)整負(fù)荷變化率。

        (2)在四抽供除氧器電動(dòng)門與逆止門之間加裝溫度測點(diǎn),運(yùn)行值班員將該測點(diǎn)與逆止門與除氧器之間的溫度測點(diǎn)作為日常運(yùn)行調(diào)整的重點(diǎn)監(jiān)視測點(diǎn)。

        (3)在機(jī)組甩負(fù)荷或快速減負(fù)荷時(shí),密切監(jiān)視“四抽至除氧器進(jìn)汽溫度、壓力”“四抽至小汽機(jī)蒸汽溫度”的變化趨勢,發(fā)現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)穩(wěn)定機(jī)組負(fù)荷,采取控制措施。

        (4)增加聲光報(bào)警“除氧器入口蒸汽溫度下降”:當(dāng)“四抽至除氧器進(jìn)汽溫度”與“四段抽汽溫度”偏差超過20 ℃觸發(fā)報(bào)警。增加聲光報(bào)警“除氧器入口蒸汽壓力上升”:當(dāng)“四抽至除氧器進(jìn)汽壓力”與“四段抽汽壓力”偏差超過0.015 MPa觸發(fā)報(bào)警。以上聲光報(bào)警作為重要判斷依據(jù)。

        (5)在機(jī)組減負(fù)荷過程中,當(dāng)聲光報(bào)警“除氧器入口蒸汽溫度下降”發(fā)出、聲光報(bào)警“除氧器入口蒸汽壓力上升”發(fā)出或“四抽至除氧器進(jìn)汽溫度”測點(diǎn)下降達(dá)20 ℃(據(jù)減負(fù)荷時(shí)初始溫度下降達(dá)20 ℃)時(shí),應(yīng)立即穩(wěn)定負(fù)荷;若“四抽至除氧器進(jìn)汽溫度”測點(diǎn)仍持續(xù)下降達(dá)25 ℃(據(jù)減負(fù)荷時(shí)初始溫度下降達(dá)25 ℃),應(yīng)立即增加10 MW機(jī)組負(fù)荷,觀察溫度是否回升;若溫度仍下降,繼續(xù)升負(fù)荷直至溫度回升。

        (6)日常運(yùn)行維護(hù)調(diào)整中,對逆止門經(jīng)常進(jìn)行檢查、維護(hù),保證其動(dòng)作可靠性。

        (7)利用停機(jī)停備或檢修期,對四抽至除氧器逆止閥進(jìn)行解體檢查,更換可靠性高的閥門。

        5 結(jié)語

        本次事故中除氧器進(jìn)汽母管逆止閥閥板脫落,造成濕蒸汽反流,導(dǎo)致小汽輪機(jī)蒸汽焓降下降,機(jī)組出力下降。本文通過對上述事故的分析,從運(yùn)行監(jiān)視角度提出了幾點(diǎn)措施,通過初期的監(jiān)視、運(yùn)行調(diào)整,在降負(fù)荷時(shí),加強(qiáng)對四抽至除氧器溫度和壓力、小汽輪機(jī)進(jìn)汽溫度和壓力等參數(shù)監(jiān)視,一旦出現(xiàn)異常,及時(shí)提高負(fù)荷,提高四抽壓力,以防止蒸汽閃蒸反流事故的發(fā)生。本文提出的運(yùn)行控制措施,旨在將事故隱患遏制于初期,盡可能避免機(jī)組非停。

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