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        綜采工作面破碎機故障分析及優(yōu)化改進

        2020-02-17 18:57:38傅曉宇
        機械管理開發(fā) 2020年5期
        關鍵詞:煤礦故障

        傅曉宇

        (陽泉煤業(yè)集團長溝煤礦有限責任公司, 山西 晉中 030600)

        引言

        由于煤礦井下工作環(huán)境差,對設備質(zhì)量要求較高,為了使破碎機能夠滿足長時間在惡劣的井下環(huán)境中使用,技術人員對舊破碎機進行改造,改造后的新型破碎機不僅能夠促進井下工作順利進行,還能確保長時間在井下使用。隨著我國近年來技術水平的不斷提高,礦用錘式破碎機應用廣泛,在其他領域的使用率也越來越高。錘式破碎機對煤塊的破碎主要是通過內(nèi)部組件的運轉來實現(xiàn)的。然而實際生產(chǎn)中仍然出現(xiàn)較多的問題需要改進。

        1 15119工作面概況

        陽煤集團長溝煤礦有限責任公司15119工作面位于一采區(qū),工作面西部為15117工作面,南部為井田邊界,西部為15121采空區(qū),北部為回風大巷。

        15119工作面設計走向長度為1 100 m,傾向長度為160 m,工作面回采煤層為15號煤層,平均厚度為5.1 m,工作面采用綜合機械化回采工藝;回采期間工作面內(nèi)安裝的機電設備主要有MG300-700WD采煤機、SGZ-800/800刮板輸送機、SZZ-800/250橋式轉載機、PCM-160型錘式破碎機、DSJ1200帶式輸送機以及ZFY5800/17/32D液壓支架等。錘式破碎機主要用于破碎大塊煤矸;但是在實際工作面回采中PCM-160型錘式破碎機經(jīng)常出現(xiàn)故障,主要表現(xiàn)在軸承損壞、磨損嚴重等,導致破碎機破碎效果差,不利于工作面安全高效回采[1]。

        2 錘式破碎機的應用優(yōu)點

        按照工作原理,破碎機主要分為顎式破碎機及錘式破碎機,錘式破碎機在煤礦的使用率較高,主要具有以下優(yōu)點:

        1)破碎能力強。錘式破碎機主要是通過一邊篩選一邊破碎進行運轉,符合篩選條件的煤塊進入破碎系統(tǒng),煤塊破碎效果較高,產(chǎn)能能夠達到850 t/h。

        2)破碎錘卡死。技術人員對破碎錘錘座、銷軸等連接結構進行技術升級,同時采用高錳鋼材質(zhì),破碎錘被硬物卡死的情況基本沒有出現(xiàn)。

        3)破碎效果好。錘式破碎機采用固定篩對煤礦進行篩選,體積大于網(wǎng)眼的煤塊被篩選出來統(tǒng)一進行破碎,這就能保證破碎后的煤塊具有較好的顆粒性。

        4)破碎徹底。如果大煤塊經(jīng)過破碎后體積仍然不能大于網(wǎng)眼,這些煤塊就會繼續(xù)進行二次破碎,待破碎后的煤塊體積小于網(wǎng)眼后即可繼續(xù)進行下一程序。

        3 錘式破碎機故障原因分析

        3.1 錘軸故障原因

        3.1.1 軸承損壞

        根據(jù)以往錘軸發(fā)生的事故分析,錘軸故障的主要原因為軸承損壞。軸承損壞主要是由于生產(chǎn)中潤滑不充分,潤滑不充分的原因是軸承座上的注油孔設計不合理。黏度較高的油脂首先進入破碎機軸承座端面,再經(jīng)過軸承外圈的小油孔進入到錘軸內(nèi)部,這種注油方式比較復雜,而且小油孔很容易被油脂內(nèi)的煤泥堵塞,外部油脂無法進入到內(nèi)部,導致內(nèi)部潤滑不充分。

        3.1.2 錘軸壓板螺栓磨損

        由于破碎機工作時間長,兩端轉子盤錘軸壓板的螺栓很容易發(fā)生折斷,導致錘軸壓板掉落,破碎機無法正常工作。檢修人員在修復時,掉落在內(nèi)部轉子盤很難取出,同時錘軸壓板掉落也會導致有堅硬異物掉入轉子盤和殼體內(nèi),堅硬異物與物料發(fā)生擠壓,導致破碎機發(fā)生故障。

        3.2 組件拆裝問題

        錘式破碎機在實際生產(chǎn)時由于工作環(huán)境差、工作時間長,如果不能有效及時對錘式破碎機進行維修,將會造成整個破碎機癱瘓。然而由于破碎機井下維修難度大,破碎機的組件在井下不容易安裝,且兩端的組件螺栓常常松動或不能順利拆卸。主軸兩端的螺栓由于規(guī)格相同,在運轉時一端螺栓會不斷旋緊,另一端則在松動,而且破碎機又常常處于振動狀態(tài),螺栓在振動的作用下不斷松動、掉落。

        4 錘式破碎機的優(yōu)化改進

        4.1 針對錘軸故障的改進

        4.1.1 針對軸承損壞改進

        針對軸承損壞原因問題,技術人員對軸承座結構進行改造[2-3]。

        1)通過在軸承蓋上施工多個注油孔或增加軸承座內(nèi)腔的容量,使外部的油脂能夠大量進入到軸承內(nèi)部,降低油孔堵塞的幾率。

        2)通過在軸承座另一端施工一個透氣孔,增加外部油脂的注入量及內(nèi)部污油的排出量。

        4.1.2 針對錘軸壓板螺栓磨損的改進

        針對錘軸壓板螺栓磨損問題,技術人員設計了一套新型螺栓保護裝置,確保錘軸壓板不會松動,在壓板和轉子盤間均勻連接多個螺栓,同時在錘軸周圍環(huán)繞安裝多個凸起裝置,凸起裝置的高度大于螺栓高度,因此在生產(chǎn)時,凸起裝置能夠將壓板和轉子盤間的雜物帶出[4]。

        4.2 針對組件拆裝問題的改進

        針對組件拆裝問題,技術人員總結事故經(jīng)驗,利用新型輕質(zhì)材料制成螺栓,使螺栓的質(zhì)量降低為原來的一半,同時為螺母安裝止退墊,將緊固螺母和圓螺母互鎖,防止螺母松動。通過采取這些措施后,兩端的組件螺栓未再出現(xiàn)松動或不能順利拆卸的情況[5]。

        5 改進效果

        2019年4月,長溝煤礦對15119綜采工作面內(nèi)的PCM-160型錘式破碎機結構進行優(yōu)化改進,截止2019年10月工作面已回撤到位。與改進前相比,優(yōu)化改進后錘式破碎機在后期回采中故障率降低了9%,全年可節(jié)約設備維修成本費用達42萬元,保證了工作面安全高效回采。

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