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        440 t/h循環(huán)流化床鍋爐脫硝優(yōu)化提效改造研究

        2020-02-15 22:07:47
        應(yīng)用能源技術(shù) 2020年7期
        關(guān)鍵詞:風板風帽床溫

        王 忠

        (國家電投集團大連泰山熱電有限公司,大連 116021)

        0 引 言

        工業(yè)燃燒產(chǎn)生的煙氣主要成分之一——氮氧化物NOx,是導(dǎo)致光化學煙霧、酸雨和霧霾等一系列環(huán)境問題的主要空氣污染源的一種。為了滿足日益嚴格的排放標準,國內(nèi)外眾多學者、企業(yè)和研究機構(gòu)集中探索了許多方法如三聯(lián)催化、氮氧化物減量和儲存、選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)等以減少氮氧化物的排放。

        2014年9月12日,國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》,要求新建和現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組大氣污染物排放濃度應(yīng)基本達到或接近燃氣輪機組排放限值(即在基準氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50 mg/Nm3)。2017年9月,遼寧某熱電廠接到大連市環(huán)保局下發(fā)的《關(guān)于限期實施超低排放改造的通知》,要求限期完成超低排放改造。因而,遼寧某熱電廠進行了煙氣超低排放改造工程,改造后實現(xiàn)了超低排放,從而更好地保護環(huán)境。落實了國家環(huán)保政策的要求。

        文中介紹了遼寧某熱電廠440 t/h CFB鍋爐脫硝優(yōu)化提效改造的情況及改造后的具體效果,該低氮燃燒技術(shù)方案并在其余3臺鍋爐上得到了很好的應(yīng)用。

        1 設(shè)備現(xiàn)狀

        遼寧某熱電廠現(xiàn)有2臺哈鍋制造的440 t/h 循環(huán)流化床鍋爐,采用了Alstom公司的超高壓參數(shù)中間再熱循環(huán)流化床技術(shù)。鍋爐總體型式為自然循環(huán)、單鍋筒、一次再熱、高溫絕熱旋風分離器、平衡通風、回料閥給煤、緊身封閉布置,配國產(chǎn)135 MW抽凝式汽輪發(fā)電機組。鋼架雙排柱懸吊結(jié)構(gòu)、燃煤、固態(tài)排渣。

        經(jīng)測試,鍋爐NOx的原始排放可達到350 mg/Nm3,改造前鍋爐的脫硝技術(shù)采用SNCR脫硝系統(tǒng),能夠滿足NOx<200 mg/Nm3的污染物排放標準。SNCR脫硝技術(shù)是將NH3、尿素等還原劑噴入爐內(nèi)與NOx進行選擇性反應(yīng),無需催化劑輔助催化,但必須在合適的溫度區(qū)間加入還原劑。還原劑噴入爐膛的最佳工作溫度區(qū)域為850~1 150 ℃,此時還原劑(如尿素)能迅速將煙氣中的NOx還原反應(yīng)生成N2和H2O。

        NH3或尿素還原:NOx的主要反應(yīng)分別如下為[1]-[3]:

        NH3為還原劑的反應(yīng):4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

        尿素為還原劑的反應(yīng):NO+CO(NH2)2+1/2O2→2N2+CO2+H2O

        當溫度高于1 150 ℃時,NH3則會被氧化為NO:

        4NH3+5O2→4NO+6H2O

        還原劑的反應(yīng)高效溫度范圍稱為溫度窗。最佳溫度區(qū)一般為850~1 100 ℃。當反應(yīng)溫度過高時,由于氨的分解會使NOx還原率降低,另一方面,反應(yīng)溫度過低時,氨的逃逸增加,也會使NOx還原率降低。

        原脫硝系統(tǒng)的尿素溶液制備系統(tǒng)設(shè)置1臺尿素溶解罐,1臺尿素稀釋用除鹽水箱,設(shè)置2臺尿素溶液供應(yīng)泵(1運1備),向兩臺鍋爐的脫硝供應(yīng)尿素溶液。

        2 存在問題

        要達到超低排放要求,需將NOx的排放量從原來的200 mg/m3減小到NOx50 mg/m3。經(jīng)過對鍋爐現(xiàn)有的運行參數(shù)、運行狀況進行分析,需針對以下問題進行具體的改造工作:

        (1)風帽結(jié)構(gòu)設(shè)計及長期運行磨損等原因?qū)е逻\行一次風量偏高,不利于分級燃燒控制,同時布風均勻性不佳易導(dǎo)致鍋爐床溫不均。

        (2)鍋爐給煤方式為后墻給煤,目前存在不同給煤線之間容易發(fā)生給煤不均的現(xiàn)象;

        (3)脫硝系統(tǒng)的公用部分設(shè)計不夠合理;公用系統(tǒng)現(xiàn)為母管制,運行過程中發(fā)現(xiàn)存在兩臺鍋爐的尿素溶液流量互相干擾的問題;

        (4)現(xiàn)有的SNCR噴槍型式較為老舊,噴射混合效率不高而導(dǎo)致還原效率低下,同時噴槍安裝方式和數(shù)量不夠合理。

        3 煙氣脫硝改造方案

        脫硝優(yōu)化提效改造工程擬通過SNCR系統(tǒng)升級改造、鍋爐改造并配合燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗,從而實現(xiàn)氮氧化物超低排放、降低爐膛溫度、減輕磨損、提高鍋爐效率、降低風機電耗、延長鍋爐運行周期等技術(shù)目標。主要工作內(nèi)容具體如下:

        (1)一次風布風裝置改造;

        (2)SNCR脫硝系統(tǒng)升級改造。

        3.1 鍋爐一次風布風裝置改造

        鍋爐設(shè)計的布風板一次風為總風量的50%,設(shè)計布風板阻力為5 kPa。目前燃用褐煤,根據(jù)褐煤高揮發(fā)分特點,布風板一次風率可以降低至40%。但降低布風板一次風率時布風板風帽阻力隨之降低,將會加劇風帽磨損后已存的布風不均勻性從而引起床溫偏差擴大。床溫偏差過大意味著爐內(nèi)受熱面?zhèn)鳠崞畲?。因此,為了實現(xiàn)良好的布風效果,提高一次風的穿透能力,達到減少流化風量、降低床溫、提高床溫均勻性,從而實現(xiàn)降低氮氧化物原始排放的目的,需要對一次風布風板風帽進行改造。

        遼寧某熱電廠440 t/h CFB鍋爐的原風帽為大鐘罩風帽,風帽橫向間距270 mm,縱向間距270 mm,風帽外緣? 159 mm,風帽凈間距為111 mm。風帽高度145 mm,風帽出風孔為8孔?22,風帽內(nèi)腔直徑?103,風帽底孔為M72×3螺紋,帽孔處風帽壁厚為28 mm。原風帽接管分為兩段:下段?76×8內(nèi)徑?60,上端帶M72×3外螺紋與風帽底孔配合;上段為?68×5管內(nèi)徑58 mm,并在上端開有兩排孔,每排8個孔均為?15通風直徑。安裝時將兩段接管插在一起,通過螺紋旋在風帽底孔部,旋轉(zhuǎn)至上段管頂在帽體內(nèi)腔的頂部為止。原有的這種風帽更換困難、頭部易燒損、帽孔處易磨損、帽體間易發(fā)生對吹磨損。從運行參數(shù)看,目前布風板阻力偏低,一次風經(jīng)過風帽后穿透能力偏差,對物料擾動不夠,換熱換值不能達到正常運行需要,這也是導(dǎo)致床溫不均勻的問題之一。

        針對遼寧某熱電廠440 t/h循環(huán)流化床鍋爐風帽布風不均勻的問題,對風帽進行了改造,將外罩小孔區(qū)域進行了加厚,以提高其耐磨性和使用壽命。將風帽外罩風孔向下傾斜15°,減少相鄰風帽風孔的擾動,減少床料反竄;風帽芯管上端部利用端板焊死,防止風帽脫落從芯管漏渣,便于安裝施工。風帽出風孔為10孔,開孔為長條形,由2個直徑14 mm的半圓和和一個邊長15 mm長方形組成,芯管在上端開有兩排孔,每排8個孔均為Φ13.7 mm通風直徑。

        改造后,在10萬風量下,布風板熱態(tài)阻力(200 ℃)約為2 kPa,150 000 Nm3/h風量下布風板熱態(tài)阻力(200 ℃)約為4.2 kPa。同時,改造后一次風布風板的臨界流化風量降低至約70 000 Nm3/h。

        因此,改造后鍋爐布風均勻性提升,臨界流化風量減小,可以實現(xiàn)運行中一次風量可進一步下降,為鍋爐低氮燃燒奠定了基礎(chǔ)。

        3.2 SNCR脫硝系統(tǒng)升級改造

        針對脫硝公用系統(tǒng)設(shè)計不合理、噴槍安裝方式和數(shù)量不夠合理對現(xiàn)有的SNCR脫硝系統(tǒng)進行脫硝升級改造,其中主要內(nèi)容為改造噴射系統(tǒng)、尿素供應(yīng)系統(tǒng)和氨逃逸表。

        通過SNCR系統(tǒng)升級改造,計劃將NOx的排放量由200 mg/Nm3降至約40 mg/Nm3,從而實現(xiàn)氮氧化物超低排放。

        3.2.1 噴射系統(tǒng)

        噴射系統(tǒng),是保證脫硝效率的關(guān)鍵。噴入的尿素必須與煙氣中的NO充分混合才可以發(fā)揮較好的選擇性還原NO的效果,但如果混合時間太短,或者混合不充分,就會降低反應(yīng)的選擇性,從而降低脫硝效率。為達到設(shè)計脫硝效率,必須使用高效脫硝噴槍噴槍,并在合理設(shè)計脫硝噴槍位置的基礎(chǔ)上增加噴槍數(shù)量。具體方案為:

        拆除原有噴槍,在每個分離器設(shè)置8支高效噴槍:

        具體布置方式為分離器入口內(nèi)測3支噴槍、外側(cè)5支噴槍。

        單只噴槍最大出力為120 L/h。每臺鍋爐共計16支,兩臺鍋爐共計32支高效噴槍。

        3.2.2 尿素供應(yīng)系統(tǒng)

        兩臺爐的尿素溶液供應(yīng)系統(tǒng)采用母管制形式,實際運行中存在兩臺鍋爐互相干擾的問題。因此,本次改造計劃改為單元制供應(yīng)尿素溶液。

        改造方案為:增加尿素泵和稀釋水泵各2臺,并對相應(yīng)管道進行調(diào)整,從母管制運行變?yōu)閱卧七\行。

        3.3 鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整

        由于鍋爐布風均勻性提升,一次風量可進一步下降,為鍋爐低氮燃燒奠定了基礎(chǔ)。在高負荷時對鍋爐進行了燃燒調(diào)整,分別對鍋爐氧量、上下二次風開度、爐內(nèi)石灰石噴入量等參數(shù)進行了優(yōu)化。試驗結(jié)果說明,當370 t/h負荷工況下,當爐內(nèi)氧量控制在2%左右,一次風量110 000 Nm3/h,下二次風開度50%,上二次風開度100%,尿素溶液(濃度40%)耗量約500 kg/h時,NOx最終排放可控制50 mg/Nm3(6% O2標態(tài)折算后)以下。

        4 結(jié)束語

        鍋爐局部床溫偏高是發(fā)生NOx急劇增加現(xiàn)象的根本原因。因此,通過改造鍋爐布風裝置改變床溫不均勻的現(xiàn)象,然后結(jié)合通過對SNCR系統(tǒng)進行升級改造和燃燒優(yōu)化調(diào)整,使得噴入的尿素與煙氣中的NO可以充分混合,提高了脫硝效率,從而使遼寧某電廠440 t/h CFB鍋爐的NOx的排放值由200 mg/Nm3降至約40 mg/Nm3,從而實現(xiàn)氮氧化物的超低排放,達到了國家最新的排放要求,完成電廠預(yù)期的環(huán)保改造目標。

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