方超 石海龍 葛鵬飛 馬驥 牛軍帥 柳毅
(中國(guó)石油天然氣股份有限公司浙江油田分公司西南采氣廠,四川 宜賓 644000)
得益于SCADA(數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng))、BPCS(基本過(guò)程控制系統(tǒng))等自動(dòng)控制系統(tǒng)在天然氣生產(chǎn)站場(chǎng)的大規(guī)模運(yùn)用。絕大多數(shù)生產(chǎn)工藝參數(shù)如溫度、壓力、液位、閥位等都能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)記錄、趨勢(shì)生成、故障預(yù)警等功能,能夠讓我們精確到秒的觀察特定時(shí)間點(diǎn)的參數(shù)狀態(tài)。在天然氣TEG脫水流程是一個(gè)有機(jī)的整體,每一項(xiàng)參數(shù)變化都會(huì)引起相關(guān)聯(lián)的參數(shù)變化(儀表故障除外),所以通過(guò)生產(chǎn)流程各項(xiàng)參數(shù)整體統(tǒng)一的動(dòng)態(tài)分析,能夠有效運(yùn)用到生產(chǎn)裝置故障診斷中,通過(guò)已生成的變化反向推斷出現(xiàn)故障的原因,并及時(shí)的進(jìn)行整改和治理。現(xiàn)以浙江油田分公司西南采氣廠紫金壩集氣增壓脫水站(采用三甘醇工藝脫水)為驗(yàn)證對(duì)象,進(jìn)行應(yīng)用工作的開(kāi)展。
紫金壩集氣增壓脫水站是中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司西南分公司設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化頁(yè)巖氣處理站,脫水裝置為常規(guī)型三甘醇脫水裝置[1]。根據(jù)其工藝原理和功能可將分為以TEG吸收塔為主的天然氣脫水裝置和以TEG再生器為主的TEG再生裝置[2]。天然氣脫水裝置主要參數(shù)為貧液三甘醇入塔溫度、富液三甘醇液位、產(chǎn)品氣露點(diǎn)等,而TEG再生裝置主要參數(shù)則是三甘醇再生過(guò)程中閃蒸罐、TEG過(guò)濾器、板式換熱器、重沸器、緩沖罐、TEG循環(huán)泵等各個(gè)部位的參數(shù)。整個(gè)過(guò)程TEG吸收塔既是TEG再生的起點(diǎn),也是TEG再生后的終點(diǎn),表明三甘醇脫水流程是一個(gè)相對(duì)封閉的循環(huán)流程,所以整個(gè)流程中每一項(xiàng)TEG參數(shù)都存在一定的聯(lián)系。
TEG循環(huán)再生的過(guò)程總體可以歸結(jié)為使高壓富液三甘醇經(jīng)歷減壓分離過(guò)濾升溫的過(guò)程,溫度、液位是運(yùn)行的關(guān)鍵控制參數(shù),再生流程中所有的PID控制閥均為溫度和液位的聯(lián)鎖閥門(mén)。流程中三甘醇經(jīng)歷了富液精餾柱盤(pán)管、貧富液板式換熱器、三甘醇緩沖罐、管殼式干氣貧液換熱器等四處主要換熱設(shè)備,重沸器一處直燃式火管加熱[3]。重沸器燃料氣控制采用PID控制,爐內(nèi)三甘醇溫度相對(duì)穩(wěn)定。整個(gè)三甘醇再生流程中TEG吸收塔、閃蒸罐、富液精餾柱等三處設(shè)備是三甘醇與其他流程存在的連通的通道,即三甘醇在正常運(yùn)行中存在損耗可能的場(chǎng)所。
天然氣脫水工藝采用三甘醇主要因素是因其良好的親水性、穩(wěn)定性,吸收塔內(nèi)再生后貧液三甘醇含水率越低,其脫水效果將越好[4]。三甘醇主要的再生原理是利用甘醇與水的沸點(diǎn)差,所以在三甘醇再生流程中吸收塔內(nèi)低溫的富液三甘醇需經(jīng)過(guò)富液精餾柱盤(pán)管、貧富液板式換熱器、三甘醇緩沖罐三處換熱升溫,重沸器直接加熱,以確保流動(dòng)的三甘醇內(nèi)充分的吸熱再生質(zhì)量,所以三甘醇再生流程的溫度變化與產(chǎn)品氣露點(diǎn)具有一定關(guān)聯(lián)性。三甘醇循環(huán)流程中緩沖罐液位能夠直接反應(yīng)再生流程三甘醇的量,其液位的遞減率能夠反應(yīng)三甘醇損耗情況,是三甘醇異常損耗和嚴(yán)重發(fā)泡最直接的判斷,液位變化與流程三甘醇品質(zhì)具有一定關(guān)聯(lián)性[5]。
以站控系統(tǒng)為平臺(tái),將TEG脫水裝置運(yùn)行采集到系統(tǒng)的溫度、液位生成實(shí)時(shí)趨勢(shì)圖像,將溫度參數(shù)、液位產(chǎn)數(shù)擬合在同一坐標(biāo)系中。擬圖坐標(biāo)系中將所有參數(shù)均采用同一時(shí)間X軸,設(shè)置時(shí)間間隔調(diào)整、歷史調(diào)取、顏色標(biāo)注、標(biāo)尺對(duì)比等功能。Y軸將溫度、液位、壓力等不同性質(zhì)的參數(shù)分開(kāi)設(shè)置,縱向上保留一定空白距離。每一項(xiàng)參數(shù)均有選定顯現(xiàn)和取消隱藏功能,確保圖系界面的整潔性。整個(gè)坐標(biāo)圖因各屬性參數(shù)變化幅度存在差異,所以應(yīng)設(shè)置局部縮放功能,便于從細(xì)微處觀察參數(shù)的動(dòng)態(tài)變化。
因設(shè)計(jì)理念因素,三甘醇循環(huán)流程部分參數(shù)量值只設(shè)置就地顯示功能,無(wú)法使用站控系統(tǒng)生成相應(yīng)的趨勢(shì)圖和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)變化值,此類數(shù)據(jù)場(chǎng)站管理人員應(yīng)編制專用的記錄本,安排巡檢記錄人員按一定周期現(xiàn)場(chǎng)錄取,錄取中應(yīng)按儀表顯示量程規(guī)范錄取。場(chǎng)站管理和技術(shù)人員在利用坐標(biāo)圖做動(dòng)態(tài)分析時(shí),應(yīng)合理的選用一些參數(shù)錄入電子表格中生產(chǎn)曲線,輔助分析。
三甘醇脫水系統(tǒng)是一個(gè)相對(duì)封閉的循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)部存在著動(dòng)態(tài)的物料平衡[6]。當(dāng)一定量外部物料介入就會(huì)動(dòng)搖或者打破這種平衡,相應(yīng)參數(shù)動(dòng)態(tài)趨勢(shì)就會(huì)出現(xiàn)以下變化。例如當(dāng)天然氣管輸流量出現(xiàn)大幅度上漲,攜帶過(guò)量的液體進(jìn)入吸收塔,吸收塔液位趨勢(shì)圖將出現(xiàn)一個(gè)明顯的波峰,相應(yīng)的閃蒸罐液位也會(huì)因吸收塔富液出口調(diào)節(jié)閥閥位開(kāi)度的增加而瞬間性上漲,趨勢(shì)圖出現(xiàn)明顯拐點(diǎn),進(jìn)入三甘醇再生流程的液體會(huì)極快的與三甘醇相溶,造成重沸器溫度瞬間下降。若天然氣攜液過(guò)多超過(guò)再生系統(tǒng)凈化量時(shí)還會(huì)在同時(shí)間造成緩沖罐液位的瞬間上升。從系統(tǒng)多參數(shù)擬合的坐標(biāo)圖可以很明顯的觀察到吸收塔液位、閃蒸罐液位、重沸器溫度、緩沖罐液位在同一時(shí)間出現(xiàn)拐點(diǎn),整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)參數(shù)同時(shí)出現(xiàn)波動(dòng),表明正常生產(chǎn)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)平衡收到外來(lái)物料的破壞,而瞬間恢復(fù)則是因?yàn)橥鈦?lái)物料數(shù)量在系統(tǒng)處理能力內(nèi),若重沸器溫度和緩沖罐液位均持續(xù)性變化,則表示外來(lái)物料對(duì)三甘醇循環(huán)系統(tǒng)產(chǎn)生了巨大破壞,需要場(chǎng)站管理人員采取相應(yīng)措施,阻止外來(lái)物料的跡象進(jìn)入和輔助循環(huán)系統(tǒng)恢復(fù)。因此值班人員應(yīng)在第一時(shí)間切斷外來(lái)物料進(jìn)入三甘醇再生系統(tǒng)通道,防止整個(gè)再生系統(tǒng)癱瘓和三甘醇大量污染。
三甘醇循環(huán)流程為PID控制模式,系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)備出現(xiàn)故障后往往反映在局部,整個(gè)系統(tǒng)將不會(huì)出現(xiàn)同時(shí)間大幅度波動(dòng),在多參數(shù)擬合坐標(biāo)圖出現(xiàn)單一參數(shù)波動(dòng)拐點(diǎn),則需要從三甘醇循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)部分析。
2.3.1 吸收塔液位
吸收塔液位出現(xiàn)瞬間下拐點(diǎn)然后恢復(fù),表面吸收塔內(nèi)部甘醇總量瞬間減少了,這表面甘醇因發(fā)泡或天然氣流速瞬間變大被攜帶至外輸管線; 吸收塔液位出現(xiàn)瞬間上拐點(diǎn)然后恢復(fù),則可能是天然氣攜帶少量液體進(jìn)入,由富液出口PID調(diào)節(jié)閥進(jìn)行了控制。若吸收塔液位持續(xù)性下降或上升,則為富液富液出口PID調(diào)節(jié)閥故障或吸收塔本身故障,需采取脫水單元盡快停產(chǎn)處置。
2.3.2 閃蒸罐液位
閃蒸罐液位單一的出現(xiàn)持續(xù)性上升或間斷性上升均表明下游流程存在堵塞,應(yīng)盡快檢查T(mén)EG過(guò)濾器是否堵塞;閃蒸罐液位液位出現(xiàn)瞬間下拐點(diǎn)然后恢復(fù),則反映吸收塔來(lái)液可能進(jìn)入閃蒸氣流程排出,三甘醇應(yīng)發(fā)泡較嚴(yán)重;若閃蒸罐液位持續(xù)性下降,則可能是下游PID調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)故障或調(diào)節(jié)閥旁通閥意外開(kāi)啟。
2.3.3 重沸器溫度
重沸器溫度出現(xiàn)了持續(xù)性或短暫下降因素為進(jìn)入甘醇含水過(guò)高或者供熱不足,兩方面因素都為設(shè)備本身問(wèn)題,需對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查。
2.3.4 緩沖罐液位
緩沖罐液位為三甘醇循環(huán)系統(tǒng)總量的體現(xiàn),若以天為單位出現(xiàn)緩慢持續(xù)性下降則為甘醇損耗,需對(duì)流程三甘醇進(jìn)行化驗(yàn)檢查。若短時(shí)間下降則有可能是罐內(nèi)發(fā)生氣堵現(xiàn)象或汽提柱鹽結(jié)晶,需立刻排氣驗(yàn)證或檢查重沸器液位,若短時(shí)間迅速上升則需要檢查重沸器參數(shù)和設(shè)備是否正常[7]。
貧液、富液進(jìn)入換熱器前溫度和流程換熱器溫度的差值代表著換熱器的效率。
2.4.1 貧富液換熱器
通過(guò)貧富液換熱前后4項(xiàng)溫度動(dòng)態(tài)曲線對(duì)比,高溫和低溫曲線跨度明顯,富液流程壓力高于貧液流程壓力,若高溫和低溫在長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行中跨度有越來(lái)越小的趨勢(shì),則表明換熱效率降低,換熱器內(nèi)可能存在活性炭濾芯的濾渣、油泥、鹽結(jié)晶等雜質(zhì),需將清洗換熱器納入檢修計(jì)劃[8]。若換熱后貧液溫度突然下降、換熱后富液溫度突然上升,則可能是換熱板出現(xiàn)穿孔現(xiàn)象,可通過(guò)后續(xù)重沸器溫度、燃?xì)庹{(diào)節(jié)閥閥開(kāi)度變化趨勢(shì)和換熱器試壓進(jìn)行驗(yàn)證。
2.4.2 三甘醇緩沖罐
緩沖罐至重沸器溫度下降表面內(nèi)部盤(pán)管換熱效率降低,可能是盤(pán)管表面有雜質(zhì)、鹽結(jié)晶、碳化物等附著降低換熱效率[9]。
2020年4月11日,紫金壩集氣增壓脫水站重沸器溫度在14:12時(shí)刻持續(xù)下降,截止18:23溫度由192℃降至168℃,站內(nèi)管理人員在檢查燃?xì)鈮毫烷y位開(kāi)度無(wú)異常后認(rèn)為有水進(jìn)入重沸器,打開(kāi)重沸器壓力表排放口有較多水蒸氣排查,此原因分析得到驗(yàn)證。
夜間20:30通過(guò)汽提作用將溫度恢復(fù)至185℃,但是汽提一停溫度將會(huì)持續(xù)下降,管理人員認(rèn)為進(jìn)入水分較多,于是停止了最近的YS112H7兩口井泡排,持續(xù)進(jìn)行汽提排水升溫,截止4月14日,重沸溫度在汽提停下后下降至165℃。作業(yè)區(qū)管理人員將脫水流程吸收塔液位、閃蒸罐液位、重沸器溫度、緩沖罐液位、產(chǎn)品氣露點(diǎn)、貧富液換熱前后溫度等參數(shù)十天內(nèi)的動(dòng)態(tài)曲線擬合在坐標(biāo)系內(nèi),顯示吸收塔和閃蒸罐液位十天內(nèi)無(wú)異常變化,重沸器溫度不是瞬間下降可以判斷不是天然氣攜液進(jìn)入;貧富液換熱后溫度無(wú)異常變化,貧液換熱前溫度有所下降;緩沖罐至重沸器溫度下降2~3℃;產(chǎn)品氣露點(diǎn)在重沸器溫度下降時(shí)段內(nèi)露點(diǎn)值有小幅度上升趨勢(shì),曲線趨勢(shì)和重沸器溫度變化趨勢(shì)大致一樣,表面進(jìn)入吸收塔內(nèi)貧液甘醇含水率上升,品質(zhì)下降。
分析認(rèn)為重沸器溫度下降為T(mén)EG再生流程設(shè)備故障,排除外來(lái)因素,主要故障點(diǎn)應(yīng)在重沸器內(nèi)部,對(duì)重沸器流程分析可知精餾柱頂部盤(pán)管內(nèi)介質(zhì)為低溫甘醇,有可能盤(pán)管泄漏導(dǎo)致重沸器低溫,現(xiàn)場(chǎng)人員打開(kāi)精餾柱頂部盤(pán)管旁通閥門(mén)后重沸器溫度在2小時(shí)之內(nèi)由169℃上漲至193℃,溫度恢復(fù)正常。詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)值班人員可知,因4月11日前天氣降溫較大,貧液入泵下降較多,2:10操作人員將精餾柱旁通閥門(mén)全關(guān)以提升整個(gè)系統(tǒng)溫度,溫度下降原因得出。
后面再次關(guān)閉精餾柱旁通閥門(mén),重沸器溫度仍舊持續(xù)下降,判斷精餾柱頂部盤(pán)管泄漏,低溫富液三甘醇直接流入重沸器導(dǎo)致溫度驟降無(wú)法恢復(fù)。
(1)在天然氣脫水站中三甘醇脫水裝置是一個(gè)處于動(dòng)態(tài)平衡的系統(tǒng),每一項(xiàng)參數(shù)變化都存在著相應(yīng)的聯(lián)系,應(yīng)對(duì)各個(gè)參數(shù)的內(nèi)在聯(lián)系進(jìn)行認(rèn)真的分析,形成相應(yīng)材料用于培訓(xùn)和值班人員處置指導(dǎo)。
(2)對(duì)三甘醇循環(huán)流程各項(xiàng)關(guān)鍵參數(shù)的動(dòng)態(tài)分析是了解整個(gè)裝置運(yùn)行狀況較好的手段,應(yīng)建立合理的分析制度和分析時(shí)段,形成站隊(duì)、班組、作業(yè)區(qū)等不同層級(jí)的分析,提前對(duì)潛在異常及時(shí)發(fā)現(xiàn),為停產(chǎn)檢修項(xiàng)目確定提供依據(jù)。
(3)建立三甘醇脫水裝置重要工藝參數(shù)全擬合的坐標(biāo)動(dòng)態(tài)曲線有利于監(jiān)控人員提早的發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常,為故障處理爭(zhēng)取時(shí)間,對(duì)安全生產(chǎn)意義重大
(4)三甘醇脫水裝置內(nèi)設(shè)備運(yùn)行參數(shù)能夠反應(yīng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和功效,所以在設(shè)計(jì)階段應(yīng)更多的考慮數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程接入站控系統(tǒng),建立豐富的數(shù)據(jù)庫(kù)。