戴志立,楊榮江
(1.貴州航天林泉電機(jī)有限公司,貴陽 550008;2.國家精密微特電機(jī)工程技術(shù)研究中心,貴陽 550008)
傳統(tǒng)航空燃油用電動機(jī)為有刷直流油泵電動機(jī),因該類電動機(jī)固有的換向器和電刷,運(yùn)行時兩者的高速摩擦?xí)a(chǎn)生火花,電刷的磨損以及火花對換向器的燒灼導(dǎo)致電機(jī)維修頻率高、壽命短以及可靠性低。同時,有刷直流電動機(jī)運(yùn)行時效率低,無法滿足現(xiàn)代武器裝備對電機(jī)高功率密度的要求。電火花的產(chǎn)生也會干擾系統(tǒng)的無線信號,對電磁兼容產(chǎn)生有害影響[1-3]。
近年來,隨著永磁電機(jī)的高速發(fā)展[4-5],無刷直流電動機(jī)應(yīng)用范圍越來越廣,成熟度也在不斷提高。國外研制的油泵用三相三狀態(tài)帶位置傳感器的無刷直流電動機(jī),存在轉(zhuǎn)矩波動大、繞組利用率低等缺點(diǎn)。國內(nèi)對無位置傳感器控制系統(tǒng)的油泵電動機(jī)也進(jìn)行了研究[6],但無位置控制在油泵電動機(jī)中的應(yīng)用不成熟,有待進(jìn)一步發(fā)展。
隨著我國武器裝備的不斷更新,國內(nèi)正在逐步采用無刷直流電動機(jī)替代有刷直流電動機(jī)[7],使得油泵系統(tǒng)的可靠性和壽命都得到了提升。本文以一臺無刷直流電動機(jī)為例,通過仿真與樣機(jī)測試結(jié)果分析,驗(yàn)證了該方案的可行性。
1.1主要尺寸的確定
電機(jī)額定電壓、電流、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩如表1所示,根據(jù)下式[8]初步確定電機(jī)主要尺寸。
(1)
表1 輸出性能指標(biāo)
1.2電機(jī)槽、極的確定
1.3其它參數(shù)的確定
通過合格設(shè)計(jì)梨形槽的尺寸,齒磁密控制在1.5~1.6 T之間。同時,為了增加電機(jī)抗去磁能力,確定磁鋼厚度為5 mm,極弧系數(shù)為0.8。運(yùn)用 Maxwell RMxprt對其它部分進(jìn)行優(yōu)化,確定電機(jī)基本參數(shù),如表2所示。
表2 無刷直流電動機(jī)基本參數(shù)
2.1有限元模型的建立
通過劃分網(wǎng)格,添加激勵以及設(shè)置外電路,建立的二維有限元模型,如圖1所示。
圖1 電機(jī)有限元模型
2.2仿真分析
生成二維有限元模型后,對其進(jìn)行網(wǎng)格劃分,添加激勵以及設(shè)置外電路。考慮到控制器對電機(jī)實(shí)施閉環(huán)控制會對額定電壓進(jìn)行斬波處理,同時為了提高電機(jī)的過載能力,按電壓25 V(DC)、扭矩0.81 N·m對電機(jī)進(jìn)行開環(huán)仿真,額定負(fù)載下電機(jī)的轉(zhuǎn)速及消耗電流結(jié)果如圖2、圖3所示。
圖2 額定負(fù)載下電機(jī)轉(zhuǎn)速
圖3 額定負(fù)載下電機(jī)的消耗電流
從仿真結(jié)果可得,電機(jī)在電壓25 V(DC)、扭矩0.81 N·m時的轉(zhuǎn)速為11 768 r/min,通過控制器閉環(huán)控制可將轉(zhuǎn)速調(diào)整到11 200 r/min,滿足轉(zhuǎn)速要求;電機(jī)消耗電流為46 A,效率為86%,滿足電流不大于50 A的要求。
電機(jī)本體和控制器為一體化設(shè)計(jì),其實(shí)物照片如圖4所示(圖片上半部分為電機(jī)本體,下半部分為控制器)。負(fù)載實(shí)驗(yàn)框圖如圖5所示,電機(jī)正負(fù)極接28 V直流電源,輸出軸與測試臺相接。電機(jī)控制方式為閉環(huán)控制,給電機(jī)加上0.81 N·m的負(fù)載后,其轉(zhuǎn)速和消耗電流如表3所示。
圖4 電機(jī)實(shí)物圖
圖5負(fù)載實(shí)驗(yàn)框圖
表3 負(fù)載實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
從實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可得,兩臺電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速為11 160 r/min左右,控制精度在50 r/min以內(nèi),同時電機(jī)的消耗電流在40 A左右,故電機(jī)各項(xiàng)輸出指標(biāo)滿足要求。將仿真數(shù)據(jù)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,如表4所示。
表4 數(shù)據(jù)對比
電機(jī)設(shè)計(jì)時的思路為,用開環(huán)仿真出電機(jī)具備的輸出能力,用閉環(huán)控制實(shí)現(xiàn)電機(jī)的輸出性能指標(biāo)。在開環(huán)仿真時,用低于10%的額定電壓進(jìn)行負(fù)載仿真,其優(yōu)點(diǎn)在于仿真出來的損耗和轉(zhuǎn)速都接近輸出指標(biāo)。在額定電壓28 V和扭矩0.81 N·m下仿真,電機(jī)轉(zhuǎn)速為13 000 r/min。根據(jù)同極槽配合的無刷直流電動機(jī)的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),電機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)速一般低于仿真轉(zhuǎn)速的8%,故推算28V下電機(jī)的轉(zhuǎn)速能達(dá)到12 000 r/min,而實(shí)際電機(jī)在通用控制器開環(huán)測試下的轉(zhuǎn)速為12 010 r/min,仿真結(jié)果與實(shí)際轉(zhuǎn)速十分接近。電機(jī)在閉環(huán)控制實(shí)驗(yàn)時,控制器通過調(diào)節(jié)電壓占空比,將轉(zhuǎn)速從12 000 r/min 降低至11 200 r/min,從而實(shí)現(xiàn)電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速為11 200 r/min的要求。從表4可得電機(jī)轉(zhuǎn)速誤差為5%,其主要原因是仿真和實(shí)驗(yàn)所采用的控制方式的不同;電流誤差為13%,其原因是仿真和實(shí)驗(yàn)的輸入電壓及輸出功率不一致;效率誤差為1.9%,其原因主要是不同轉(zhuǎn)速下電機(jī)效率的不同和加工誤差。總之,電機(jī)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與仿真數(shù)據(jù)相差較小,能較好地滿足客戶使用性能的要求。
本文先通過路算法確定電機(jī)的主要尺寸,其優(yōu)點(diǎn)是能夠快速求解出電機(jī)的主要性能指標(biāo)以及體積、質(zhì)量。然后結(jié)合電磁場有限元方法對電機(jī)的輸出性能進(jìn)行仿真,其優(yōu)點(diǎn)是能夠觀察電機(jī)各部位的磁密,分析電流、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩等曲線,從而對電機(jī)的參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,如此反復(fù)迭代獲取電機(jī)最佳性能。最后對樣機(jī)輸出性能進(jìn)行負(fù)載實(shí)驗(yàn),所得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和仿真數(shù)據(jù)相差較小,電機(jī)各項(xiàng)輸出性能指標(biāo)滿足用戶的使用要求。
雖然電機(jī)各項(xiàng)性能指標(biāo)均能滿足用戶需求,但由于該電機(jī)本體和控制器都是單獨(dú)進(jìn)行仿真,兩者之間沒有相互關(guān)聯(lián)及耦合,導(dǎo)致單一的仿真結(jié)果與測試數(shù)據(jù)存在著一定的差距。電機(jī)本體在進(jìn)行有限元模型仿真時,僅考慮控制器管壓降以及簡單的開環(huán)控制,與電機(jī)的實(shí)際運(yùn)行工況存在著一定的差距,降低了電機(jī)性能分析的準(zhǔn)確性??刂破鞣抡娌粚⒙┐偶按艌鲲柡偷纫蛩乜紤]在內(nèi),從而降低了控制器仿真的準(zhǔn)確性。因此,對電機(jī)本體與控制器進(jìn)行聯(lián)合仿真,能更加貼近實(shí)際運(yùn)行工況,是一體化電機(jī)設(shè)計(jì)的發(fā)展方向。