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        通過改變系統(tǒng)吹掃方式降低試車成本的實(shí)踐研究

        2020-01-13 20:21:49劉少林淄礦集團(tuán)內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯017313
        化工管理 2020年10期
        關(guān)鍵詞:緩沖器氮?dú)?/a>氣化

        劉少林(淄礦集團(tuán)內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017313)

        0 引言

        內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限公司世林化工分公司30萬噸/年甲醇項(xiàng)目原裝置氣化采用的技術(shù)為西安熱工院專利技術(shù),首次應(yīng)用于工業(yè)化,缺乏工業(yè)化實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在實(shí)際運(yùn)行過程中暴露了比較突出的致命問題:主要存在問題為爐頂超溫和氣化爐嚴(yán)重積渣,經(jīng)過多次改造,問題仍沒有得到徹底解決,導(dǎo)致氣化爐一直未達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行,未達(dá)到正常的設(shè)計(jì)產(chǎn)能要求,年產(chǎn)量不足設(shè)計(jì)產(chǎn)能的30%,給企業(yè)造成嚴(yán)重虧損。為增加年產(chǎn)量,對(duì)系統(tǒng)核心裝置氣化和鍋爐進(jìn)行改造,采用系統(tǒng)開車吹送掃方式改變對(duì)降低試車成本。

        1 系統(tǒng)開車吹送掃方式改變對(duì)降低試車成本項(xiàng)目實(shí)施背景及目的

        1.1 項(xiàng)目實(shí)施背景

        為落實(shí)節(jié)能降耗精神,完成降本目標(biāo),自主創(chuàng)新、設(shè)備改造等方面做了大量工作,在生產(chǎn)工藝系統(tǒng)改造中,節(jié)能降耗是企業(yè)發(fā)展的永恒主題,生產(chǎn)試車過程中各種材料、原料消耗自然成為節(jié)能工作的重點(diǎn)。基于為節(jié)約成本,節(jié)能降耗的理念,針對(duì)系統(tǒng)開車吹掃方式進(jìn)行了研究探索,經(jīng)過查找資料,理論推理,終于找出了一條捷徑,利用現(xiàn)有設(shè)備二氧化碳?jí)嚎s機(jī)進(jìn)行改造后作為吹掃的載氣源,在控制吹掃時(shí)的工藝指標(biāo),對(duì)甲醇、氣化工段工藝管線進(jìn)行吹掃。

        1.2 項(xiàng)目實(shí)施目的

        化工企業(yè)原始或技改后開車前對(duì)整個(gè)系統(tǒng)介質(zhì)吹掃是一個(gè)重要環(huán)節(jié),它關(guān)系到整個(gè)生產(chǎn)中系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、長周期運(yùn)行情況,所以系統(tǒng)開車前對(duì)工藝管道必須進(jìn)行吹掃。空分工段是化工企業(yè)系統(tǒng)工藝管道吹掃氣源。根據(jù)世林化工空分開車全廠消耗費(fèi)用計(jì)算:電耗8500kW/h、水耗300t/h、煤耗16t/h,按一小時(shí)消耗計(jì)算,費(fèi)用為:9886元/小時(shí),本次開車前吹掃計(jì)劃7天,空分開車運(yùn)行費(fèi)用為:1660848元。利用二氧化碳?jí)嚎s機(jī)作為吹掃氣源,全廠消耗費(fèi)用計(jì)算:電耗1700kW/h、水耗100t/h, 按一小時(shí)消耗計(jì)算,費(fèi)用為:3133元/小時(shí),按吹掃計(jì)劃7天,運(yùn)行費(fèi)用為526344元。甲醇、氣化系統(tǒng)吹掃前改造費(fèi)用投入為:150000元。經(jīng)過計(jì)算,更換原始工藝系統(tǒng)吹掃方式,改為二氧化碳?jí)嚎s機(jī)作為載氣源,開車前吹掃消耗費(fèi)用可節(jié)?。?84504元。

        通過本次更換原始工藝系統(tǒng)吹掃方式的實(shí)施,利用現(xiàn)有資源加少量的投資,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗目標(biāo),又能保質(zhì)保量的完成全廠吹掃計(jì)劃,為公司進(jìn)一步節(jié)能改造積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

        2 系統(tǒng)開車吹送掃方式改變對(duì)降低試車成本項(xiàng)目實(shí)施過程

        2.1 二氧化碳?jí)嚎s機(jī)規(guī)格性能基本情況

        本二氧化碳?jí)嚎s機(jī),主要使CO2氣體或N2壓縮提高壓力后送往氣化工段,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)輸送煤粉,部分設(shè)備沖壓,事故狀態(tài)下吹掃置換,保障氣化裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        二氧化碳?jí)嚎s機(jī)參數(shù)如下:

        壓縮機(jī)型號(hào):6M32-128/81-BX;結(jié)構(gòu)形式:M 型六列;活塞推力:32t;容積流量 :128m3/min;最終壓力:8.1MPa(G);系列號(hào):BX;壓縮級(jí)數(shù):5級(jí);二段壓縮一、二、三、四級(jí)為一段,五級(jí)二段;排氣量【標(biāo)態(tài)下】一段:8565Nm3/h,二段:3795Nm3/h;曲軸轉(zhuǎn)速:333r/min;活塞行程:320mm;汽缸直徑:一級(jí)【兩缸雙動(dòng)】730mm,二級(jí)【雙動(dòng)】610mm,三級(jí)【雙動(dòng)】390mm,四級(jí)【雙動(dòng)】250mm,五級(jí)【單動(dòng)】125mm;活塞桿直徑:95mm;潤滑油牌號(hào):L-DAA150L-DAB150;循環(huán)油量:200L/min。

        驅(qū)動(dòng)機(jī):(1)電動(dòng)機(jī)型號(hào)名稱(主機(jī)):TK1700-18/2150;(2)額定轉(zhuǎn)速333r/min;(3)額定電壓:6kv;(4)額定功率:1700kw。

        稀油站主要技術(shù)參數(shù):工程流量:200L/min;公稱壓力:0.4MPm(G);過濾精度:0.025mm;供油溫度:≤45℃;回油溫度:≤55℃。

        工作介質(zhì):壓縮機(jī)油L-DAA150 或L-DAB150;冷卻水進(jìn)水溫度:32℃;冷卻水出水溫度:40℃;冷卻水進(jìn)水壓力:0.4MPm(G);冷卻水出水壓力:0.2MPm(G);換熱面積:20m2;油箱容積:2.4m3;系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力:1.6MPa(G)。

        2.2 正常工況二氧化碳?jí)嚎s機(jī)工藝流程

        由凈化原料氣冷卻器工序送來的壓力為0.02~0.04MPa(G),溫度20℃的CO2氣體或空分車間管網(wǎng)送來的N2,首先進(jìn)入一級(jí)入口緩沖器(SVB1/A/B/C),以減小壓力的波動(dòng),然后進(jìn)入 一級(jí)氣缸壓縮至≤0.29MPa(G),溫度≤112℃,經(jīng)一級(jí)出口緩沖器(DVB1/A/B/C)進(jìn)入一級(jí)冷卻器(E1/A/B/C),氣體冷卻至溫度≤40℃再經(jīng)液氣分離器(S1/A/B/C)分離油水,然后經(jīng)二級(jí)入口緩沖器(SVB2/A/B/C)進(jìn)入二級(jí)汽缸,將氣體壓縮至0.89MPa(G),溫度≤121℃的氣體,經(jīng)二級(jí)出口緩沖器(DVB2/A/B/C)、冷卻器(E2)、液氣分離器(S2),溫度≤40℃的氣體進(jìn)入三級(jí)入口緩沖器(SVB3/A/B/C),進(jìn)三級(jí)氣缸壓縮至2.3MPa(G),溫度≤118℃的氣體,經(jīng)三級(jí)出口緩沖器(DVB3/A/B/C)、冷卻器(E3)、液氣分離器(S3)、溫度≤40℃的氣體進(jìn)入四級(jí)入口緩沖器(SVB4/A/B/C),進(jìn)入四級(jí)氣缸壓縮至5.4PMa(G)(一段),溫度112℃的氣體,經(jīng)四級(jí)出口緩沖器緩沖器(DVB4/A/B/C)流量4770Nm3/h 的氣體送往氣化穩(wěn)態(tài)氮?dú)夤芫W(wǎng),另一部分流量為3795Nm3/h 經(jīng)冷卻器(E4)、液氣分離器(S4)、溫度≤40℃的氣體進(jìn)入五級(jí)入口緩沖器(SVB5/A/B/C),進(jìn)入五級(jí)汽缸壓縮至8.1MPa(G)(二段),溫度≤77℃的氣體,經(jīng)五級(jí)出口緩沖器(DVB5/A/B/C)流量為3795Nm3/h 送至氣化高壓氮?dú)夤蕖?/p>

        2.3 正常工況二氧化碳?jí)嚎s機(jī)運(yùn)行狀況

        是將凈化送來的經(jīng)原料氣冷卻器(E15201)冷卻后,純度為99.05%,溫度為20℃的CO2氣體(或空分車間管網(wǎng)送來的低壓N2),用壓縮機(jī)增壓至5.4MPa(G)、溫度為112℃、流量為4770Nm3/h 的氣體從四級(jí)緩沖器后送至氣化的穩(wěn)定氮?dú)夤芫W(wǎng);壓力為8.1MPa(G)、溫度為77℃的氣體從五級(jí)緩沖器后送至氣化高壓氮?dú)夤?V03901)。進(jìn)入氣化工段氮?dú)?二氧化碳緩沖罐(V03901)后,壓縮氣體分成兩股:一股二氧化碳?jí)毫?.4MPa;另一股二氧化碳?jí)毫?.1MPa。

        二氧化碳(8.1MPa):從二氧化碳?jí)嚎s機(jī)出口送至高壓氮?dú)?二氧化碳緩沖罐(V-3901)緩沖,正常生產(chǎn)時(shí),減壓至5.4MPa 作為煤粉鎖斗(V-3204A/B)加壓用;還一部分減壓至5.4MPa 作為來自二氧化碳?jí)嚎s機(jī)出口的5.4MPa 高壓穩(wěn)定二氧化碳的備用氣源。

        二氧化碳(5.4MPa):從二氧化碳?jí)嚎s機(jī)出口送至煤粉給料倉(V-3205A/B)沖壓、煤粉管線送粉及吹掃使用。

        2.4 技改后目前二氧化碳?jí)嚎s機(jī)吹掃工藝系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀況

        本次創(chuàng)新主要是對(duì)現(xiàn)有的甲醇二氧化碳?jí)嚎s機(jī)進(jìn)出口進(jìn)行改造,將兩臺(tái)載氣壓縮機(jī)入口過濾器拆除,并在入口加5目濾網(wǎng)進(jìn)行空氣過濾,在入口為常壓時(shí)在氮?dú)夤r時(shí)四級(jí)出口壓力為17.68bar(A),五級(jí)出口壓力為40bar(A),四級(jí)出口氣量為3723Nm3/h,五級(jí)出口流量2193 Nm3/h,本次吹掃系統(tǒng)介質(zhì)采用空氣。在啟動(dòng)壓縮機(jī)后,載氣壓縮機(jī)四級(jí)出口氣體送至氣化工段二氧化碳/氮?dú)饩彌_罐(V-3901)出口管線,返送回二氧化碳/氮?dú)饩彌_罐,五級(jí)出口氣體直接送至二氧化碳/氮?dú)饩彌_罐(V-3901),在通過工藝調(diào)整將二氧化碳?jí)嚎s機(jī)出口壓力控制在1.5MPa 進(jìn)行系統(tǒng)工藝管線吹掃,甲醇吹掃的系統(tǒng)工藝管線通過配置臨時(shí)管道實(shí)現(xiàn)整體系統(tǒng)的吹掃,吹掃完成后對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行恢復(fù)。

        3 結(jié)語

        利用二氧化碳?jí)嚎s機(jī)壓縮空氣對(duì)化工裝置系統(tǒng)進(jìn)行吹掃,為公司節(jié)省了人力、物力,在節(jié)能降耗上起到了重大作用。(

        文章題目:通過改變系統(tǒng)吹掃方式降低試車成本的實(shí)踐研究)原計(jì)劃開車前吹掃要啟動(dòng)水務(wù)工段、熱電工段鍋爐來滿足空分工段開車條件,空分工段開車正常后產(chǎn)品氮?dú)?、壓縮空氣對(duì)生產(chǎn)整個(gè)工藝系統(tǒng)進(jìn)行吹掃。利用改造二氧化碳?jí)嚎s機(jī)壓縮空氣,通過操作技術(shù)改變,達(dá)到吹掃要求,進(jìn)行系統(tǒng)吹掃。通過探索與實(shí)踐的成功,不僅為公司減少人工勞動(dòng)工作強(qiáng)度,而且降低在生產(chǎn)過中試車階段成本。

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