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        三聚甲醛反應器帶酸問題研究

        2020-01-13 14:48:48
        河南化工 2020年1期
        關鍵詞:夾帶硫酸根大梁

        (開封龍宇化工有限公司 河南省聚甲醛基新材料工程技術研究中心 , 河南 開封 475200)

        三聚甲醛合成反應在聚甲醛生產(chǎn)過程中占有十分重要的一環(huán),而三聚甲醛反應系統(tǒng)則是重中之重。為了提高系統(tǒng)的生產(chǎn)負荷,降低生產(chǎn)成本,一般采取提高反應器進料量和溶液濃度來實現(xiàn),隨之而來也會出現(xiàn)一些問題,如反應系統(tǒng)硫酸根偏高等。

        開封龍宇三聚甲醛生產(chǎn)過程中,硫酸作為催化劑在開車時定量加入反應器內,在反應器的上部安裝有一層20 cm厚的絲網(wǎng)除沫器,通過定期對反應系統(tǒng)的硫酸根的分析監(jiān)控,一般將硫酸根控制在200×10-6以內。一旦出現(xiàn)高于200×10-6的情況,會出現(xiàn)以下幾種后果:①硫酸根長時間高于200×10-6,會對反應系統(tǒng)的濃縮塔內件及管線產(chǎn)生嚴重的腐蝕,尤其是最薄弱的填料部分,腐蝕現(xiàn)象嚴重時,填料將在很短的時間內腐蝕成大量碎片,從塔的上部落至塔底,堵塞塔底再沸器和泵入口過濾器。②降低濃縮塔的精餾效率,塔頂和塔底指標會出現(xiàn)嚴重偏離現(xiàn)象,并通過正常的調控手段,無法有效好轉。③硫酸根長時間偏高,會使反應器內硫酸濃度偏低,致使反應器內催化劑含量偏低,影響反應器的轉化率。④反應液出現(xiàn)渾濁或小顆粒,當這些顆粒狀的渾濁物大量聚集在反應器的底部時,存在堵塞反應器排放角閥的風險。⑤硫酸根偏高后,小部分排入甲醛回收塔,硫酸根在甲醛回收塔內進一步腐蝕塔內件及促進副反應的發(fā)生,影響甲醛回收塔指標的調整,造成數(shù)據(jù)指標的不合格等。

        1 帶酸原因分析

        反應器的帶酸現(xiàn)象,主要是因為反應器內的絲網(wǎng)無法攔截過量的硫酸根,致使硫酸根通過絲網(wǎng)的含量超過規(guī)定的指標??煽偨Y如下:①反應器負荷超過設計負荷,絲網(wǎng)處理量無法滿足高負荷的指標要求。②反應液出現(xiàn)渾濁,霧沫夾帶現(xiàn)象加重。③絲網(wǎng)長時間使用,除沫效果降低。④固定絲網(wǎng)的格柵及大梁由于受力不均衡,出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象。⑤絲網(wǎng)材質、規(guī)格及密度未達到設計要求。⑥催化劑硫酸加入量不足。⑦反應系統(tǒng)負壓頻繁變化。

        2 采取的防范措施

        2.1 對反應系統(tǒng)進行物料衡算

        參考設計資料,核算進出料是否達到設計要求,或者存在超負荷的現(xiàn)象,需將系統(tǒng)運行負荷控制在設計指標以內。

        因為硫酸的相對分子質量較大,短時間的超負荷,通過霧沫夾帶穿過絲網(wǎng)的數(shù)量有限,硫酸還是會被絲網(wǎng)所攔截,最終落入反應液中。如果存在長時間超負荷現(xiàn)象,絲網(wǎng)處理霧沫夾帶的能力有限,無法有效地攔截H2SO4,致使大量硫酸穿過絲網(wǎng),帶入到材質相對較低的管道或塔器中,對相對薄弱的塔內件或填料造成腐蝕。

        根據(jù)以上情況,在系統(tǒng)滿負荷運行時,可以考慮一個周期對反應器進行一次檢查,如一個季度等。通過打開上下人孔觀察絲網(wǎng)是否存在明顯的孔縫,或者人員進入絲網(wǎng)上層,逐一排查絲網(wǎng)周邊和絲網(wǎng)塊與塊之間的連接是否緊密,并對薄弱處采用四氟線或鋯絲進行縫補,確保絲網(wǎng)外觀正常。

        2.2 控制進料濃度

        反應器的進料濃度和濃縮塔底部返回反應器的返料濃度對絲網(wǎng)是否帶酸也有一定影響。濃度高于設計值后,系統(tǒng)內的反應液會出現(xiàn)變稠,流動性變差,在絲網(wǎng)中間的夾帶量增多,另外高濃度反應液還會出現(xiàn)結晶固化的現(xiàn)象,將進一步影響絲網(wǎng)的通透性和攔截效果,造成絲網(wǎng)夾帶硫酸量增加。

        為有效控制反應系統(tǒng)的硫酸夾帶量,必須將進料濃度和返料濃度控制在55%~60%,避免濃度過高,反應液出現(xiàn)變白、結晶等現(xiàn)象。

        2.3 定期更換絲網(wǎng)及附件

        絲網(wǎng)的長周期運行以后,會出現(xiàn)老化、通透性不均衡、絲網(wǎng)中間夾帶過多固體小顆粒等現(xiàn)象,影響絲網(wǎng)的除沫效果。為了更好發(fā)揮絲網(wǎng)的除沫效果,需要定期打開反應器對絲網(wǎng)進行檢查,可以通過反應器的上下人孔觀察絲網(wǎng)表面是否存在過多的白色結晶物,或在絲網(wǎng)的上部拆出一塊,檢查絲網(wǎng)的整體結構,以及絲網(wǎng)中是否還有較多的固體結晶物。含有少量顆粒物時,可以考慮將絲網(wǎng)全部拆出,通過敲打、高溫熱水浸泡等方式,將絲網(wǎng)處理完畢后,可再次回裝使用。當絲網(wǎng)含有大量結塊物料或顆粒物時,通過簡單的敲打或浸泡,已經(jīng)不能有效地去除絲網(wǎng)上的結晶物,這時最好的辦法就是更換一套新的絲網(wǎng),徹底解決絲網(wǎng)帶酸問題。

        2.4 更換絲網(wǎng)上下格柵及大梁

        長周期的滿負荷生產(chǎn)或高濃度運行會降低絲網(wǎng)的通透性。在通透性降低,進料濃度、進料量和加熱蒸汽未降低的情況下,會出現(xiàn)絲網(wǎng)的上下格柵和大梁彎曲的現(xiàn)象,一旦彎曲,絲網(wǎng)與反應器內壁的接觸將出現(xiàn)縫隙,絲網(wǎng)塊與塊之間也會出現(xiàn)排布不緊密的現(xiàn)象,最終造成絲網(wǎng)帶酸??梢圆扇煞N辦法:①對格柵和大梁進行校正,恢復原有的固定作用,由于鋯材格柵和大梁剛性比較強,機器校正的效果不會很好,重新安裝以后,對絲網(wǎng)帶酸現(xiàn)象,只能起到一定的減緩效果。②若想徹底解決格柵和大梁彎曲引起的帶酸現(xiàn)象,格柵和大梁全部更換為新的,這樣能確保安裝完畢后的絲網(wǎng)除沫效果。

        2.5 確保絲網(wǎng)的材質和體積密度滿足要求

        絲網(wǎng)的材質目前市面上有聚四氟乙烯(PTFE)和聚氟乙烯(ETFE)兩種材質。PTFE具有優(yōu)良的化學穩(wěn)定性、耐腐蝕性、密封性、高潤滑不黏性、電絕緣性和良好的抗老化能力。ETFE在保持PTFE性能的同時,耐輻射和機械性能有了很大的改善,拉伸強度接近PTFE的2倍。在絲網(wǎng)材質選擇時,最好選擇ETFE,將更能更好地發(fā)揮絲網(wǎng)的除沫效率。

        在絲網(wǎng)厚度和密度方面也有嚴格的要求,過薄會出現(xiàn)除沫不徹底的現(xiàn)象,過厚會出現(xiàn)反應器壓力偏高,絲網(wǎng)的格式和大梁存在變形彎曲的風險。一般絲網(wǎng)的厚度保持在20 cm上下,并且絲網(wǎng)的密度控制在80~120 kg/m2。既要保證良好的通透性,還要保持最佳的除沫效果。

        2.6 定期對反應器補加催化劑

        如果出現(xiàn)長周期的絲網(wǎng)帶酸現(xiàn)象,在考慮硫酸對設備管道等設施腐蝕的基礎上,還需考慮硫酸的夾帶現(xiàn)象增加后,會降低反應器內硫酸的含量,當硫酸催化劑含量低于設計值的10%以上時,反應的轉化率會明顯地降低,并伴隨反應液出現(xiàn)渾濁、固體小顆粒、泛白等異常現(xiàn)象。在不具備立即停車檢修的情況下,應考慮適當增加反應器內催化劑的含量,確保整個反應的正向進行。

        2.7 保持反應系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定

        在三聚甲醛反應系統(tǒng)中,由于濃縮采用負壓操作、真空泵及管線作為維持負壓的關鍵設備,每運行班都需對進出管線及泵殼內蒸汽進行吹掃,每次的停泵吹掃都會對反應系統(tǒng)的壓力產(chǎn)生較大的影響,吹掃結束后,負壓又恢復正常數(shù)值。在每班的吹掃過程中,反應系統(tǒng)的壓力一般從正常的-18~5 kPa的上下壓力波動,整個波動時間維持在0.5 h左右,長周期的頻繁壓力變化,對反應器內絲網(wǎng)的格柵和大梁帶來一定的影響,久而久之,會加速大梁及格柵的變形等,增加絲網(wǎng)帶酸幾率。

        為了解決壓力的頻繁波動,可以考慮:①對原有抽真空管線進行技改,配備兩套抽真空系統(tǒng),在需要吹掃時,兩套真空系統(tǒng)進行輪流切換,并避免吹掃蒸汽進入系統(tǒng)內部。②更換更先進的真空泵,保持良好的抽真空效果,降低真空泵自身原因引起的壓力波動。③在生產(chǎn)工藝條件具備的情況下,試著減少對真空管線的吹掃次數(shù),可以考慮由每天3次減少至每天1次,人為干預吹掃對反應系統(tǒng)壓力的影響。

        3 結論

        通過對絲網(wǎng)帶酸現(xiàn)象的分析及采取的相應措施,在一定程度上會降低絲網(wǎng)帶酸后對管線塔內件等的影響。究其根本,要想系統(tǒng)長周期、高負荷運行,還需要工藝人員的精心操作,嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行,保持各項指標的正常,才能發(fā)揮裝置的最佳能效。

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