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        某鋅銅錫硫多金屬選廠磨礦工藝優(yōu)化研究

        2020-01-09 07:01:04許長江劉亞偉李自剛王澤坤
        世界有色金屬 2019年21期
        關(guān)鍵詞:優(yōu)化

        許長江,劉亞偉,李自剛,王澤坤

        (云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司,云南 文山 663701)

        磨礦流程為選廠重要組成部分,為后續(xù)選別提供合適的選別粒級(jí),磨礦作業(yè)技術(shù)指標(biāo)直接影響整個(gè)選廠選礦技術(shù)指標(biāo)高低,特別多金屬選廠,磨礦粒度需兼顧多種金屬選別,結(jié)合本選廠實(shí)際情況,磨礦工藝優(yōu)化迫在眉睫。

        1 原礦性質(zhì)及流程介紹

        礦區(qū)礦石類型為錫石硫化物-矽卡巖型,礦物組合和化學(xué)成分比較復(fù)雜,具多金屬礦化特點(diǎn)。礦石類型按硫化物氧化程度劃分,絕大部分為原生礦、混合礦;按主金屬錫、鋅空間分布特征,可分別圈出錫鋅共生礦石,單錫礦石和單鋅礦石三種金屬類別,以錫鋅共生礦石為主體。按礦物自然組合特征,大致分為錫石硫化物型、錫石矽卡巖型、錫石磁鐵礦型,以錫石硫化物型礦石為主。

        選廠處理量為4200t/d,共有AB兩個(gè)系統(tǒng),磨礦流程采用二段閉路流程,一段磨礦采用一臺(tái)型號(hào)為Φ2700×3600格子型球磨機(jī)與一臺(tái)型號(hào)為FG-20高堰式單螺旋分級(jí)機(jī)形成一段閉路磨礦;二段磨礦采用一臺(tái)型號(hào)為Φ2400×3000格子型球磨機(jī)與2組FX350-GT*3水力旋流器(一備一用)形成二段閉路循環(huán),分級(jí)溢流直接進(jìn)入銅浮選作業(yè)。

        2 原生產(chǎn)流程及生產(chǎn)中存在的問題

        2.1 磨機(jī)給料存在問題

        原AB系統(tǒng)粉料倉下部采用4臺(tái)GZG260-6型振動(dòng)給料器給料,給礦均勻性較差,粉礦倉底部易出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致磨機(jī)給礦量波動(dòng)較大,磨礦工藝控制難度較大,同時(shí)鼓形給料器的給料管為水平布置,下料縮槽與給料管連接處易發(fā)生堵塞,需加大量沖洗水,導(dǎo)致一段磨礦濃度控制難度加大、磨礦利用率(-0.074mm)下降。

        2.2 一段磨礦分級(jí)存在問題

        一段磨礦采用Φ2.7×3.6m格子型球磨機(jī)與1臺(tái)FG2000螺旋分級(jí)機(jī)組成閉路,表1為工藝人員進(jìn)行取樣篩析結(jié)果。

        從表1數(shù)據(jù)分析可知:一段分級(jí)存在分級(jí)效率低、返砂比小、溢流跑粗、沉砂夾細(xì)等情況存在。

        表1 一段分級(jí)磨礦數(shù)據(jù)

        2.3 一段磨機(jī)易漲肚問題

        由于破碎流程限制問題,破碎產(chǎn)品粒度偏粗,一段磨機(jī)在生產(chǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)漲肚現(xiàn)象,導(dǎo)致處理量波動(dòng)較大,磨礦流程控制不穩(wěn)定,二段旋流器溢流濃粒度波動(dòng)較大,同時(shí)一段磨機(jī)圓筒篩頑石中出現(xiàn)大量小鋼球砸扁的現(xiàn)象,導(dǎo)致磨礦球耗偏高,也反應(yīng)出目前日常補(bǔ)加球不合理。

        2.4 現(xiàn)場指導(dǎo)磨礦流程問題

        磨礦流程一直采用看、摸來指導(dǎo)操作,磨礦流程整體穩(wěn)定性較差、調(diào)節(jié)速度慢、調(diào)節(jié)效果不明顯、過于依賴經(jīng)驗(yàn)等問題存在,在面臨處理量提升、磨礦技術(shù)指標(biāo)提升的背景下,該磨礦流程指導(dǎo)方式已不適用。

        2.5 一二段磨機(jī)錳鋼襯板磨損快及噪音較大問題

        選廠使用錳鋼襯板周期大概為6個(gè)月~7個(gè)月,該周期明顯短于正常使用周期,由于更換襯板檢修時(shí)間長,導(dǎo)致磨礦成本上升,同時(shí)使用錳鋼襯板噪音較大,對(duì)員工職業(yè)健康造成影響,不利于企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

        3 優(yōu)化方案

        3.1 磨機(jī)給料優(yōu)化

        拆除AB系統(tǒng)粉礦倉下方現(xiàn)使用的4臺(tái)GZG260-6型振動(dòng)給料器,在粉礦倉下料口布置4臺(tái)B1200(L=4000)型皮帶給料機(jī),同時(shí)拆除A系統(tǒng)φ2.7*3.6球磨機(jī)給料縮槽,采用一臺(tái)東坡給料小車配合耐磨彎管與鼓式給料器結(jié)合進(jìn)行給料。從處理量合格率如下表2來看,皮帶給料機(jī)、進(jìn)料小車優(yōu)化取得了良好的效果。

        表2 處理量合格率

        3.2 一段磨礦分級(jí)優(yōu)化

        拆除AB系統(tǒng)螺旋分級(jí)機(jī),在φ2.7*3.6球磨機(jī)排料口圓筒篩下方各新建一個(gè)泵池,在分級(jí)機(jī)返砂與磨機(jī)給料處各安裝兩臺(tái)FX500-500GX(材質(zhì)鋼殼襯橡膠)旋流器,AB系統(tǒng)分別新增兩臺(tái)150NZJA-R型渣漿泵(Q=150-200m3/h,H=22m,泵轉(zhuǎn)速700r/min,電機(jī)功率55kw)輸送一段磨機(jī)排礦至FX-500GX旋流器(一用一備),旋流器沉砂自流至φ2.7*3.6球磨機(jī),溢流通過DN200管路自流到二段分級(jí)泵池。經(jīng)過工藝人員進(jìn)行取樣分析得出表3數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)上可知一段返砂比從100%提升到250%,分級(jí)效率從32%提升到54%,一段分級(jí)使用旋流器代替分級(jí)機(jī)優(yōu)化取得了良好的效果。

        表3 一段分級(jí)考察數(shù)據(jù)表

        3.3 鋼球配比優(yōu)化

        一段磨機(jī)易出現(xiàn)漲肚現(xiàn)象,同時(shí)大球易將小球砸扁,造成球耗偏高,反應(yīng)出日常補(bǔ)加球不合理,表4為工藝人員篩析一段磨機(jī)給礦粒級(jí)情況。

        表4 一段磨給礦粒級(jí)情況

        鋼球配比優(yōu)化主要根據(jù)段氏球徑半理論公式為依據(jù)計(jì)算各粒級(jí)球磨機(jī)所需要的球徑,然后根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況最終優(yōu)化鋼球配比,段氏球徑半理論公式:

        其中(1)中:Db為磨機(jī)特定條件下需要的球徑(cm)0,KC為綜合修正系數(shù),φ為磨機(jī)轉(zhuǎn)速率(%),σ壓為礦石抗壓強(qiáng)度(kg/cm2),σ壓=100f,f為礦石的普式硬度系數(shù),βe=β-βn,β為鋼球密度(g/cm3),βn為礦漿密度,βn=β1/[R+(1+R)],β1為礦石密度(g/cm3),R為磨礦濃度(%),D0為磨機(jī)充填率取40%時(shí)中間縮緊層直徑(cm),Dt為95%過篩磨機(jī)給礦最大粒度(cm)。

        根據(jù)礦石性質(zhì)及磨機(jī)參數(shù)確定相關(guān)參數(shù)如下表。

        表5 相關(guān)參數(shù)表

        按照段式球徑半理論公式計(jì)算出各粒級(jí)所需補(bǔ)加精準(zhǔn)鋼球尺寸如下表。

        表6 精準(zhǔn)補(bǔ)加球球徑表

        因?yàn)榭紤]到一段磨減少過粉碎的情況,鋼球使用偏大尺寸,鋼球制度優(yōu)化后,一段磨機(jī)減少漲肚現(xiàn)象,磨礦流程更加穩(wěn)定,提供了磨礦流程穩(wěn)定的前提條件。

        3.4 磨礦指導(dǎo)優(yōu)化

        磨礦流程完成了控制系統(tǒng)及儀表安裝,并投入生產(chǎn)運(yùn)行,其中二段溢流分別采用云南阿姆德濃度計(jì)、Outotec粒度儀來實(shí)時(shí)監(jiān)控濃粒度,發(fā)揮DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn),采用設(shè)備閉鎖連鎖來處理生產(chǎn)異常情況,不斷優(yōu)化生產(chǎn)過程管理和控制水平,通過電腦操作代替原流程的人工操作,在磨礦技術(shù)指標(biāo)上得到了巨大的提升,如下表7所示。

        表7 磨礦技術(shù)指標(biāo)

        3.5 一、二段襯板優(yōu)化

        一段磨礦使用復(fù)合襯板代替錳鋼襯板,二段磨礦使用磁性襯板代替錳鋼襯板,復(fù)合襯板、磁性襯板使用周期達(dá)到9個(gè)月~12個(gè)月,減少因?yàn)楦鼡Q襯板檢修時(shí)間,增加選礦廠處理量,同時(shí)相比于原錳鋼襯板球耗由原來的0.25kg/t(相當(dāng)于原礦處理量)下降至0.19kg/t,大約每年為選礦廠節(jié)約了6萬t鋼球,同時(shí)磨礦A系統(tǒng)磨礦噪音從111dB(A)下降至92dB(A),在增加處理量、節(jié)約選礦成本同時(shí)員工職業(yè)健康得到明顯改善。

        4 結(jié)論

        磨礦流程優(yōu)化后,二段旋流器溢流粒度分布更加合理,一段分級(jí)效率提高幅度較大。二段旋流器溢流+0.074mm產(chǎn)率減少了4%,-0.038mm產(chǎn)率減少了9%,其中0.074mm~0.038mm提高了13%;同時(shí)鋼球單耗有所降低,襯板壽命延長,每年大概盈利107萬元。綜上所述,磨礦工藝過程優(yōu)化取得了良好的效果,創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)效益,其方法可推廣至類似磨礦系統(tǒng)或其他金屬礦、非金屬礦磨礦系統(tǒng)。

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