黃 鑫, 洪 毅, 盧林祝, 張 磊
(1長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 2湖北省地質(zhì)局第七地質(zhì)大隊 3中國石油塔里木油田公司輪南油氣開發(fā)部油氣藏地質(zhì)研究所)
黑龍江鶴崗盆地和雞西盆地主要含煤地層位于白堊系城子河組。鶴崗盆地的城子河組巖性主要為灰白色、粗砂巖、細礫巖、灰黑色粉砂巖并含有豐富的多層厚煤層;雞西盆地的城子河組巖性主要為灰白色、細砂巖、灰黑色粉砂巖和煤層[1]。煤層收獲率一般要大于等于75%才能滿足鉆井取心的要求,從兩盆地歷年煤層取心數(shù)據(jù)統(tǒng)計[2],煤心收獲率不高,煤心成柱形差,多為粉煤。而煤心收獲率低將直接影響著該區(qū)域煤礦資源的評價,影響著煤層氣資源儲量準確性的計算,從而在一定程度上限制了煤炭和煤層氣資源的勘查與開發(fā)[3]。因此研究和解決煤心收獲率低的問題,對雞西和鶴崗地區(qū)的資源勘查和開發(fā)具有非常重要的現(xiàn)實意義。
雞西和鶴崗盆地城子河組的煤巖相對于該地層的其它巖石,巖性較軟,膠結(jié)程度低,鉆時快,如果用鉆取普通巖心的方法來鉆取煤心,特別是鉆取粉煤,很容易導(dǎo)致煤心收獲率偏低。兩盆地的煤心收獲率低主要來源于地質(zhì)因素和工程因素兩方面[4]。
煤心膠結(jié)性差,松散難成柱狀,一般表現(xiàn)為塊狀、碎屑狀、粉粒狀。煤心的溶蝕性較大,尤其以粉煤更為明顯,容易被鉆井液溶蝕或沖洗。
(1)鉆進參數(shù)不合理。鉆壓過大,鉆速過快,鉆具發(fā)生激烈振動甚至跳鉆,使煤心受到強烈的力學(xué)破壞,導(dǎo)致對煤心磨損嚴重;泥漿泵的排量過大,泵壓過高會導(dǎo)致鉆井液的流量和流速增加,從而會加大對煤心的沖刷力,加劇對煤心的沖毀程度。
(2)司鉆操作不當。提鉆取心過早或者提鉆過猛導(dǎo)致煤心易破碎和折斷;選取的取心鉆具不匹配如卡簧抓心松動易造成煤心出現(xiàn)脫落的問題;延長取心回次長度使得煤心被擠壓、破碎而不易進入取心內(nèi)管。
地質(zhì)因素難以避免,主要從工程因素研究解決措施[5],以繩索取心鉆具(單動雙管)為例[6]。
繩索取心鉆具結(jié)構(gòu)主要由外管總成和內(nèi)管總成組成,對鉆頭、內(nèi)管、卡取裝置、調(diào)節(jié)機構(gòu)進行優(yōu)化。
1.1 鉆頭
根據(jù)以往鉆頭使用情況分析得知[7-8],使用的底噴式鉆頭的水口水路存在缺陷。新改進的底噴式鉆頭在水眼處設(shè)置一道“隔水墻”,鉆井液從鉆桿內(nèi)流向巖心外管與內(nèi)管之間的環(huán)空間隙,再到鉆頭的“隔水墻”,使得鉆井液的流向一分為二并且水壓力在此處大大降低,大部分鉆井液流進水眼出鉆頭,并且適當增加水眼的個數(shù)和增大水眼的面積,防止水眼因個數(shù)少、面積小易被巖屑顆粒堵住通道,剩余的少量鉆井液從鉆頭內(nèi)壁斜臺與卡簧座之間縫隙流出鉆頭。由于鉆井液水壓力的降低和流量的減少,對煤心沖刷能力就會減小,煤心的收獲率會提高,改進后的鉆頭如圖1。
圖1 新改進的底噴式鉆頭(水眼8個)
1.2 內(nèi)管
改進的取心內(nèi)管采用半合管結(jié)構(gòu),即由巖心管軸線加工成兩個半管。相比單一的內(nèi)管而言,半合管可以更好的保持煤心的原始狀態(tài)(特別是粉煤),方便取出煤心,也便于錄井工作人員獲取相對準確的地質(zhì)數(shù)據(jù)。半合管的內(nèi)壁采用鍍鉻處理,厚度約0.05 mm,半合管內(nèi)壁的光滑程度會提高,減少煤心進入半合管的摩擦力,進而提高煤心的收獲率。
1.3 煤心卡取裝置
改進煤心卡取裝置主要從卡簧和卡簧座著手,見圖2和圖3。
圖2 兩種不同功用的卡簧
圖2(a)的卡簧只能卡住完整的巖心柱子,而對煤塊、粉煤難以發(fā)揮它應(yīng)有的作用,圖2(b)的卡簧只能單純的卡住煤塊或者粉煤,但很難卡住完整的巖心柱子,且卡簧片容易被巖心折斷。將兩種卡簧巧妙地組合在一起,這樣既能卡住完整的巖心柱子,也能防止煤塊、粉煤脫離巖心內(nèi)管。
圖3 改進前的卡簧座(上)和改進后的卡簧座(下)
改進前的卡簧座底部水口高度約8 mm,通過加工改進將水口基本磨平,這種細微改進也減少了鉆井液對煤心的沖刷。
1.4 調(diào)節(jié)機構(gòu)
調(diào)節(jié)機構(gòu)主要包括鎖緊片、調(diào)節(jié)螺母和可調(diào)螺桿??烧{(diào)螺桿進入外管接頭的深度控制鉆頭內(nèi)壁斜臺與卡簧座之間的間隙,而間隙的大小直接決定了鉆井液對煤心的沖刷程度。根據(jù)實踐經(jīng)驗和流體力學(xué)理論得知[9-11]:鉆遇軟煤時,間隙調(diào)整一般為0.5~1.0 mm;鉆取硬煤時,間隙調(diào)整一般為1.0~2.0 mm;其它情況時,間隙調(diào)整一般為2~4 mm或者大于4 mm。這樣使得大部分鉆井液從鉆頭的水眼流出,減少了鉆井液對煤心的沖刷。
煤層取心鉆進參數(shù),應(yīng)根據(jù)煤層的性質(zhì)、井深、鉆井液性能及采煤器的種類具體調(diào)控,一般原則是鉆壓不宜過大,轉(zhuǎn)速不能過快,泥漿泵排量不宜過多。
結(jié)合實際繩索取心采煤經(jīng)驗,鉆進參數(shù):鉆壓6~8 kN,轉(zhuǎn)速90~150 r/min,泵量80~120 L/min,鉆井液馬氏漏斗黏度20~25 s,鉆井液密度1.04~1.07 g/cm3。
將優(yōu)化改進后的繩索取心鉆具分別在雞西和鶴崗兩地的井場進行了應(yīng)用,合理調(diào)控鉆進參數(shù),取心操作嚴格按照采煤的規(guī)章制度執(zhí)行,科學(xué)規(guī)范化管理,在4口煤層氣井的不同采煤層段得到了很好的驗證,見表1。
表1 各井煤層取心數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
針對薄煤層(小于1.3 m)、中厚煤層(1.3~3.5 m)、厚煤層(大于3.5 m),會根據(jù)實際地層情況合理控制回次進尺,取心煤層屬于純塊煤,煤心收獲率達到92%以上;取心煤層屬于粉煤,煤心收獲率達到83%以上,均滿足取心的質(zhì)量要求。
(1)煤心收獲率低的原因不是單一的,在實際鉆進取心過程中,它往往是由于多個因素的疊加造成的。導(dǎo)致煤心收獲率低整體分為地質(zhì)因素和工程因素,只有在充分掌握地質(zhì)因素的前提下,才能正確解決工程因素上的難題,從而提高煤心收獲率。
(2)從工程因素上提高煤心收獲率,必須先合理調(diào)控好鉆井液性能,確保井壁穩(wěn)定,這是取好煤心的必要條件;然后根據(jù)實際地層和工程施工情況,合理選擇繩索取心鉆具和調(diào)控鉆進參數(shù),這是提高煤心收獲率的關(guān)鍵。
(3)通過在雞西和鶴崗盆地的實際應(yīng)用,煤心收獲率在一定程度上得到了較大提高,特別是粉煤的煤心收獲率,達到83%以上,滿足取心的質(zhì)量要求,這也為所在井區(qū)的煤層結(jié)構(gòu)、煤層氣含量數(shù)據(jù)的確定提供了有力的實物支撐。