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        1 800 kt/a甲醇合成裝置技改總結(jié)

        2020-01-07 02:26:16易洪民
        肥料與健康 2019年5期
        關(guān)鍵詞:合成塔冷器合成氣

        易洪民

        (神華新疆化工有限公司 新疆烏魯木齊 830019)

        1 甲醇合成裝置簡(jiǎn)介

        神華新疆化工有限公司1 800 kt/a煤制甲醇項(xiàng)目于2016年5月底投料試車,7月初生產(chǎn)出合格甲醇產(chǎn)品。該煤制甲醇項(xiàng)目主要由空分裝置、氣化裝置、凈化硫回收裝置、甲醇合成裝置組成,其中甲醇合成裝置采用英國Davy工藝技術(shù)有限公司的甲醇合成工藝技術(shù)及英國莊信萬豐公司的甲醇合成催化劑來生產(chǎn)MTO級(jí)甲醇,生產(chǎn)能力為1 800 kt/a(按100%甲醇計(jì))。該甲醇合成技術(shù)采用雙反應(yīng)器串并聯(lián)的方式,具有合成氣轉(zhuǎn)化率高(99%)、原料消耗低、系統(tǒng)壓降小、能量利用合理、流程簡(jiǎn)練、控制簡(jiǎn)單、三廢排放量少等特點(diǎn)。

        如圖1所示:凈化后的合成氣分為2股,其中占總體積56%的新鮮合成氣與循環(huán)氣混合,經(jīng)合成回路中間換熱器A預(yù)熱后進(jìn)入甲醇合成塔A,甲醇合成反應(yīng)熱副產(chǎn)的2.11 MPa(表壓)飽和蒸汽經(jīng)甲醇合成汽包A分離后進(jìn)入裝置內(nèi)副產(chǎn)蒸汽總管;甲醇合成塔A出口氣體經(jīng)合成回路中間換熱器A預(yù)熱甲醇合成塔A入口氣體后,依次經(jīng)空冷器A和粗甲醇水冷器A冷卻至45 ℃進(jìn)入粗甲醇分離器A進(jìn)行氣液分離,分離得到的粗甲醇經(jīng)粗甲醇過濾器A過濾后送至閃蒸槽;在粗甲醇分離器A分離出的氣體與占總體積44%的新鮮合成氣混合并經(jīng)合成氣壓縮機(jī)加壓后進(jìn)入合成回路中間換熱器B被預(yù)熱,然后進(jìn)入甲醇合成塔B,甲醇合成反應(yīng)熱副產(chǎn)的2.11 MPa(表壓)飽和蒸汽經(jīng)甲醇合成汽包B分離后進(jìn)入裝置內(nèi)副產(chǎn)蒸汽總管;甲醇合成塔B出口氣體經(jīng)合成回路中間換熱器B預(yù)熱甲醇合成塔B入口氣體后,依次經(jīng)

        1.甲醇合成塔A 2.甲醇合成塔B 3.甲醇合成汽包A 4.甲醇合成汽包B 5.鍋爐給水預(yù)熱器 6.空冷器B7.空冷器A 8.合成氣壓縮機(jī) 9.粗甲醇水冷器A 10.粗甲醇水冷器B 11.粗甲醇分離器A 12.粗甲醇分離器B13.閃蒸槽 14.合成回路中間換熱器A 15.合成回路中間換熱器B 16.粗甲醇過濾器A 17.粗甲醇過濾器B圖1 甲醇合成工藝流程

        空冷器B和粗甲醇水冷器B冷卻至45 ℃進(jìn)入粗甲醇分離器B進(jìn)行氣液分離,分離得到的粗甲醇經(jīng)粗甲醇過濾器B過濾去除石蠟、催化劑粉末等雜質(zhì)以后送至閃蒸槽;閃蒸槽底部得到的粗甲醇送入穩(wěn)定塔進(jìn)行MTO級(jí)甲醇的精制,合格的MTO級(jí)甲醇經(jīng)MTO級(jí)甲醇冷凝器換熱冷卻至40 ℃后送下罐區(qū)儲(chǔ)存,頂部出口的循環(huán)氣返回甲醇合成塔A,另有少量氣體作為弛放氣送氫回收單元以調(diào)節(jié)合成循環(huán)回路的惰性氣體含量。

        2 甲醇合成裝置運(yùn)行概況

        該甲醇合成裝置經(jīng)1年多的實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行,逐漸暴露出一些影響裝置長(zhǎng)周期滿負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行的問題,如合成氣壓縮機(jī)干氣密封一級(jí)密封氣壓差小、MTO級(jí)甲醇冷凝器和粗甲醇水冷器結(jié)蠟、地下槽系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善、合成氣壓縮機(jī)抽氣器二級(jí)抽循環(huán)水回水溫度高等。為了從根本上解決上述問題、消除設(shè)計(jì)缺陷,實(shí)施了相應(yīng)的技術(shù)改造和優(yōu)化措施,取得了顯著的效果。

        3 存在的問題及技改方案

        3.1 合成氣壓縮機(jī)干氣密封一級(jí)密封氣壓差低

        合成氣壓縮機(jī)選用美國Flowserve公司的單向螺旋槽結(jié)構(gòu)、帶中間進(jìn)氣的串聯(lián)式干氣密封組件,其第1級(jí)主密封氣采用工藝氣,引入0.7 MPa低壓氮?dú)庾鳛榈?級(jí)密封的氣源,通過一級(jí)密封泄漏出的工藝氣體被氮?dú)馊恳牖鹁嫒紵?,而通過二級(jí)密封漏入大氣的全部為氮?dú)?,?dāng)主密封失效時(shí),第2級(jí)密封同樣起到輔助安全密封的作用。隔離密封位于密封殼體與壓縮機(jī)軸承之間,同樣采用0.7 MPa低壓氮?dú)庾鳛楦綦x氣氣源,以阻止壓縮機(jī)潤(rùn)滑油進(jìn)入密封腔而污染密封端面,同時(shí)可防止工藝氣向外進(jìn)入潤(rùn)滑軸承箱。

        干氣密封工作原理:當(dāng)端面外側(cè)開設(shè)的流體動(dòng)壓槽(2.5~10.0 μm)的動(dòng)環(huán)旋轉(zhuǎn)時(shí),流體動(dòng)壓槽把外徑側(cè)(稱之為上游側(cè))的高壓隔離氣體泵入密封端面之間,由外徑至槽徑處氣膜壓力逐漸增大,而自槽徑至內(nèi)徑處氣膜壓力逐漸下降,因端面膜壓增大使所形成的開啟力大于作用在密封環(huán)上的閉合力,在摩擦副之間形成很薄的一層氣膜(1.0~3.0 μm),從而使密封工作在非接觸狀態(tài)下,所形成的氣膜完全阻塞了相對(duì)低壓的密封介質(zhì)泄漏通道,實(shí)現(xiàn)了密封介質(zhì)的零泄漏或零逸出。

        正常操作時(shí),壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)端與非驅(qū)動(dòng)端一級(jí)密封氣壓差≥70 kPa,低低聯(lián)鎖值為≤12 kPa。當(dāng)無法產(chǎn)生足夠給干氣密封供氣的壓差時(shí),來自機(jī)殼內(nèi)未經(jīng)過濾的氣體就會(huì)進(jìn)入密封腔,易造成干氣密封損壞。

        3.1.1 存在問題

        (1)在啟動(dòng)合成氣壓縮機(jī)前,需用0.7 MPa低壓氮?dú)饨⒁患?jí)密封氣壓差(≥70 kPa),合成氣壓縮機(jī)正常啟動(dòng)后,需切換至合成氣壓縮機(jī)出口合成氣作為一級(jí)密封氣氣源,在切換過程中易發(fā)生因一級(jí)密封氣壓力低而聯(lián)鎖跳車;如果系統(tǒng)壓力大于0.7 MPa,由于合成氣壓縮機(jī)啟動(dòng)前低壓氮?dú)鈮毫χ挥?.7 MPa,一級(jí)密封氣增壓泵只有10 kPa的增壓能力,無法建立一級(jí)密封氣壓差≥70 kPa的工況,此時(shí)將引起工藝氣反竄,最終導(dǎo)致干氣密封組件的密封面污染受損。

        (2)正常生產(chǎn)后,當(dāng)壓縮機(jī)發(fā)生跳車時(shí),系統(tǒng)壓力高達(dá)7.8 MPa,由于一級(jí)密封氣增壓泵只有10 kPa的增壓能力,自密封氣無法建立一級(jí)密封氣壓差≥70 kPa的工況,同樣會(huì)造成工藝氣反竄,最終導(dǎo)致干氣密封組件的密封面污染受損。

        3.1.2 改造內(nèi)容

        采用8.0 MPa高壓氮?dú)庾鳛閴嚎s機(jī)一級(jí)密封氣氣源,同時(shí)增設(shè)1只兩位切斷閥,當(dāng)一級(jí)密封氣壓力低于30 kPa時(shí),聯(lián)鎖或手動(dòng)打開兩位切斷閥,以保證一級(jí)密封氣壓差≥70 kPa,實(shí)現(xiàn)干氣密封組件的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        3.1.3 改造效果

        改造措施實(shí)施后,在加減負(fù)荷、開停車、事故處理過程中,不僅可以避免一級(jí)干氣密封氣壓力低低(≤12 kPa)聯(lián)鎖停車,而且可以避免干氣密封組件的污染受損,有效保證了合成氣壓縮機(jī)組的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

        3.2 MTO級(jí)甲醇冷凝器結(jié)蠟

        甲醇合成裝置反應(yīng)生成石蠟是不可避免的,生成的石蠟一部分經(jīng)粗甲醇過濾器過濾后清除,其余的石蠟通過穩(wěn)定塔精餾后進(jìn)入MTO級(jí)甲醇冷凝器。

        MTO級(jí)甲醇冷凝器的管程入口和出口設(shè)計(jì)操作溫度分別為92 ℃以及40 ℃,設(shè)計(jì)操作壓力為0.68 MPa,材質(zhì)為304不銹鋼,走M(jìn)TO級(jí)甲醇;殼程入口和出口設(shè)計(jì)操作溫度分別為30 ℃以及40 ℃,設(shè)計(jì)操作壓力為0.44 MPa,材質(zhì)為碳鋼,走循環(huán)冷卻水。

        3.2.1 存在問題

        (1)在生產(chǎn)過程中,石蠟冷凝后附著在MTO級(jí)甲醇冷凝器的換熱管內(nèi)部,導(dǎo)致MTO級(jí)甲醇冷凝器出口MTO級(jí)甲醇溫度高達(dá)60 ℃。除蠟時(shí),需要關(guān)閉循環(huán)水上水閥門,將MTO級(jí)甲醇冷凝器出口MTO級(jí)甲醇溫度提高至88 ℃(甲醇沸點(diǎn)為64.7 ℃)才能將石蠟徹底清除干凈,但是高溫甲醇給罐區(qū)安全運(yùn)行帶來重大隱患。

        (2)循環(huán)冷卻水走殼程,其材質(zhì)為碳鋼,易結(jié)垢、腐蝕。在甲醇合成裝置運(yùn)行初期,由于循環(huán)水水質(zhì)控制不嚴(yán),造成結(jié)垢、腐蝕加重,嚴(yán)重影響該換熱器的換熱效果,導(dǎo)致出口MTO級(jí)甲醇溫度高達(dá)60 ℃,給罐區(qū)安全運(yùn)行帶來極大的隱患;每次進(jìn)行高壓清洗時(shí),需要抽芯清洗換熱器殼程,造成檢修工作量大、耗時(shí)長(zhǎng),嚴(yán)重影響裝置的經(jīng)濟(jì)高效運(yùn)行。

        3.2.2 改造內(nèi)容

        新增1臺(tái)MTO級(jí)甲醇冷凝器與原MTO級(jí)甲醇冷凝器并聯(lián),其管程入口和出口設(shè)計(jì)操作溫度分別為30 ℃和40 ℃,設(shè)計(jì)操作壓力為0.44 MPa;殼程入口和出口設(shè)計(jì)操作溫度分別為92 ℃和40 ℃,設(shè)計(jì)操作壓力為0.68 MPa;管程和殼程材質(zhì)均采用304不銹鋼,循環(huán)水走管程,MTO級(jí)甲醇走殼程。

        3.2.3 改造效果

        2臺(tái)MTO級(jí)甲醇冷凝器互為備用,當(dāng)進(jìn)行MTO級(jí)甲醇冷凝器除蠟操作時(shí),穩(wěn)定塔無需停車處理,MTO級(jí)甲醇冷凝器出口MTO級(jí)甲醇溫度完全能夠穩(wěn)定控制在40 ℃以內(nèi);對(duì)新增的MTO級(jí)甲醇冷凝器的管束進(jìn)行高壓水清洗時(shí),只需打開封頭即可清洗循環(huán)水側(cè)污垢,檢修量大幅降低,檢修時(shí)間由36 h縮短至12 h,不僅確保裝置安全穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)高效運(yùn)行,而且保障了罐區(qū)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        3.3 粗甲醇水冷器結(jié)蠟

        新鮮合成氣先與循環(huán)氣混合,再經(jīng)合成回路中間換熱器預(yù)熱(220~250 ℃、7.90 MPa)后進(jìn)入甲醇合成塔進(jìn)行甲醇合成反應(yīng),生成的粗甲醇經(jīng)合成回路中間換熱器換熱(93 ℃、7.89 MPa)后進(jìn)入粗甲醇水冷器,反應(yīng)生成的副產(chǎn)物石蠟冷凝后附著在粗甲醇水冷器的換熱管內(nèi),造成粗甲醇水冷器出口粗甲醇溫度在50 ℃以上。過高的溫度將嚴(yán)重影響粗甲醇分離器的分離效果,未被分離的粗甲醇隨著循環(huán)氣重新進(jìn)入甲醇合成塔中,不僅嚴(yán)重影響甲醇合成反應(yīng)的效率,而且造成副反應(yīng)增加,給裝置滿負(fù)荷穩(wěn)定高效運(yùn)行帶來極大的影響。

        通過對(duì)石蠟成分的分析發(fā)現(xiàn),正四十烷至正四十八烷的混合烷烴所占質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為55%,該混合烷烴沸點(diǎn)超過80 ℃,故除蠟操作時(shí)需將管程溫度提高至80 ℃以上。

        3.3.1 存在問題

        對(duì)粗甲醇水冷器進(jìn)行除蠟操作時(shí),需要關(guān)閉水冷器殼程的循環(huán)水回水閥門,將粗甲醇出口溫度提高至石蠟的熔融溫度(80 ℃以上)。石蠟的密度比粗甲醇大,石蠟聚集在粗甲醇分離器底部,由于粗甲醇分離器與閃蒸槽存在7.00 MPa的壓差,固體石蠟會(huì)被壓入管道并進(jìn)入粗甲醇過濾器,需頻繁清理粗甲醇過濾器的過濾網(wǎng),而且石蠟也會(huì)在過濾器前截止閥、調(diào)節(jié)閥處形成堵塞,導(dǎo)致閥門不能正常開啟和切斷,增加在線清洗石蠟的工作難度;此外,夾帶石蠟的粗甲醇經(jīng)過穩(wěn)定塔后,會(huì)影響MTO級(jí)甲醇冷凝器的冷卻效果,造成MTO級(jí)甲醇冷凝器需頻繁除蠟。

        由于經(jīng)合成回路中間換熱器后的甲醇?xì)鉁囟仍?0 ℃左右,粗甲醇水冷器出口溫度往往無法達(dá)到除蠟操作要求的溫度,導(dǎo)致系統(tǒng)除蠟不徹底,不僅造成合成系統(tǒng)反應(yīng)惡化,需頻繁進(jìn)行除蠟操作,而且影響裝置安全、平穩(wěn)運(yùn)行。

        3.3.2 改造內(nèi)容

        在粗甲醇水冷器殼程中間底部排污導(dǎo)淋上增設(shè)0.46 MPa、165 ℃低壓蒸汽管線,若粗甲醇水冷器除蠟時(shí)出口溫度較低,則通入蒸汽加熱循環(huán)水,使其管程出口氣體溫度滿足除蠟操作要求。

        3.3.3 改造效果

        進(jìn)行除蠟操作后,粗甲醇水冷器出口溫度低于38 ℃,且除蠟操作由原來的每2個(gè)月進(jìn)行1次延長(zhǎng)至每3個(gè)月進(jìn)行1次,大大減輕了操作人員的工作負(fù)荷,而且保證了裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

        3.4 地下槽密閉排放系統(tǒng)改造

        地下槽密閉排放系統(tǒng)是保證甲醇合成裝置安全、節(jié)能、環(huán)保運(yùn)行的重要組成部分,甲醇合成裝置區(qū)機(jī)泵檢修時(shí)外排的帶甲醇液體、精餾單元清洗和過濾器清洗產(chǎn)生的帶甲醇液體、各壓縮機(jī)分液罐排液、臨時(shí)取樣的帶醇液體等均需通過地下密閉排放管線排放至地下槽罐,然后送入公用工程系統(tǒng)的甲醇水罐。

        3.4.1 存在問題

        (1)從甲醇合成裝置開車運(yùn)行至今,每次清理粗甲醇過濾器時(shí)均發(fā)現(xiàn)過濾器底部導(dǎo)淋排液管線被石蠟、鐵屑等雜質(zhì)堵塞。由于該管線直徑只有12.7 mm,且設(shè)有4個(gè)彎頭,排放不暢,造成過濾器內(nèi)部甲醇無法密閉排放至地下槽,只能外排,不僅對(duì)檢修人員的身心健康有害,還存在一定的安全和環(huán)保隱患。

        (2)由于地下槽設(shè)備本體無備用開口,正常生產(chǎn)時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)取樣和置換時(shí)留下的含醇廢液以及其他情況排出的含醇廢液都無法回收進(jìn)入地下槽。

        (3)在清理地下槽時(shí)發(fā)現(xiàn),地下槽底部有大量的鐵屑、污泥等雜質(zhì),但密閉排放進(jìn)入地下槽的總管線并無過濾器及切斷閥,地下槽無法單獨(dú)隔離,每次清理地下槽均需將裝置內(nèi)整個(gè)地下管網(wǎng)進(jìn)行水洗并置換合格,不僅工作量大、耗時(shí)長(zhǎng),而且存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。

        3.4.2 改造內(nèi)容

        (1)將粗甲醇過濾器底部密閉排放含醇液體的管線直徑由12.7 mm增大至25.4 mm,并取消彎頭,將管線直接插入地下排放管線,以改善液體流動(dòng)狀況,防止雜質(zhì)堵塞管線。

        (2)在地下槽本體遠(yuǎn)程液位計(jì)管線上開口,接1根直徑76.2 mm的管線至地下槽旁邊,配上1只切斷閥和1只漏斗。當(dāng)裝置因臨時(shí)取樣、置換等需要處置含醇廢液時(shí),打開切斷閥門,將含醇廢液倒入漏斗后關(guān)閉閥門,即可避免含醇液體對(duì)環(huán)境的污染。

        (3)在進(jìn)入地下槽的總管上增加1組過濾器及前后切斷閥,過濾器設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)壓差表。當(dāng)過濾器壓差>50 kPa時(shí)進(jìn)行清理,這樣不僅能防止雜質(zhì)再次進(jìn)入地下槽,減少清理地下槽的頻次,而且能將地下槽單獨(dú)隔離,便于清理及檢修。

        3.4.3 改造效果

        改造后,粗甲醇過濾器密閉排液管線再未發(fā)生堵塞,地下槽由2年清理1次改為根據(jù)需求進(jìn)行檢修、清理;臨時(shí)需排放的含醇廢液倒入地下槽,不僅將安全風(fēng)險(xiǎn)降至最低,而且有利于節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù),保證了裝置的長(zhǎng)周期、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)高效運(yùn)行。

        3.5 壓縮機(jī)抽氣器二級(jí)抽循環(huán)水回水溫度高

        壓縮機(jī)抽氣器二級(jí)抽設(shè)計(jì)循環(huán)水上水壓力為0.45 MPa,回水壓力為0.20 MPa;上水溫度為33 ℃,回水溫度為43 ℃;透平真空度設(shè)計(jì)值為25 kPa(絕壓)。

        3.5.1 存在問題

        在甲醇合成裝置運(yùn)行過程中,由于壓縮機(jī)抽氣器二級(jí)抽循環(huán)水回水溫度高達(dá)88 ℃,導(dǎo)致透平真空度高達(dá)50 kPa(絕壓),嚴(yán)重影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。

        3.5.2 改造內(nèi)容

        循環(huán)水上水壓力設(shè)計(jì)值為0.45 MPa,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)值為0.26 MPa,循環(huán)水壓力不足導(dǎo)致?lián)Q熱效果差。為此,增設(shè)循環(huán)水管道增壓泵(1開1備,),將循環(huán)水壓力提高至0.45 MPa,并設(shè)計(jì)出口壓力低低聯(lián)鎖(≤0.30 MPa)啟動(dòng)備用泵。

        3.5.3 改造效果

        改造后,壓縮機(jī)抽氣器二級(jí)抽循環(huán)水上水壓力和回水溫度恢復(fù)正常,透平真空度達(dá)到設(shè)計(jì)要求,保證了壓縮機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        4 結(jié)語

        針對(duì)存在的問題,通過采取有針對(duì)性的改造措施,逐步解決了生產(chǎn)和設(shè)計(jì)上存在的絕大部分問題,消除了制約甲醇合成裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸。

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