王 磊,曹永范
(威海恒邦化工有限公司 山東威海 264501)
料漿法磷酸銨生產(chǎn)工藝為國(guó)產(chǎn)技術(shù),其中強(qiáng)制中和生成的料漿在濃縮過程中的溫度、壓力、結(jié)垢機(jī)理等與傳統(tǒng)法磷酸銨生產(chǎn)工藝顯著不同,其濃縮器基本不結(jié)垢或只有少量結(jié)垢,可適合雜質(zhì)含量較高的中、低品位磷礦。
以中、低品位磷礦為原料,采用二水物濕法工藝生產(chǎn)的磷酸雜質(zhì)含量較高,不宜采用傳統(tǒng)法工藝預(yù)濃縮磷酸生產(chǎn)磷酸銨,這也是與料漿法區(qū)別的關(guān)鍵所在。大部分采用料漿法工藝的生產(chǎn)企業(yè),其所生產(chǎn)的磷酸一銨產(chǎn)品規(guī)格基本為常規(guī)的11- 44、13- 44、11- 49等。如何對(duì)磷酸進(jìn)行除雜凈化[1],以生產(chǎn)高養(yǎng)分含量、高附加值的產(chǎn)品,成為企業(yè)打開市場(chǎng)的突破口。
硫酸根、酸不溶物、低飽和度可溶鹽等是濕法磷酸生產(chǎn)過程中最主要的雜質(zhì),不易被徹底清除。針對(duì)不同雜質(zhì)性質(zhì)的差異,在系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上,提出了分段凈化、脫硫除雜的工藝方案,并在實(shí)際應(yīng)用中獲得了比較理想的凈化效果,得到的凈化磷酸雜質(zhì)少、含量高,可用于高養(yǎng)分含量磷酸一銨產(chǎn)品的生產(chǎn)。
磷礦石中含有Fe、Al、Mg、Na、K等金屬離子,這些離子在濃硫酸分解磷礦的過程中大部分以氟硅酸鹽、硫酸鹽等鹽類形式溶解于磷酸中,隨著過程溫度的降低,該部分鹽類以結(jié)晶的形式從磷酸中沉淀析出。
根據(jù)上述現(xiàn)象并結(jié)合過飽和原理,以山東省某企業(yè)經(jīng)過濾機(jī)固液分離得到的磷酸為研究對(duì)象,通過自然降溫以測(cè)定磷酸中固溶物含量與溫度的對(duì)應(yīng)關(guān)系(表1),其中:編號(hào)1~4為同一樣品由76 ℃逐步降溫至35 ℃,編號(hào)5為樣品直接降溫至35 ℃;固含量2為固含量1占各溫度下磷酸的質(zhì)量分?jǐn)?shù);固含量3為溫度下降后固溶物的累積質(zhì)量分?jǐn)?shù)。
表1 磷酸中固溶物含量與溫度的對(duì)應(yīng)關(guān)系
對(duì)表1數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,隨著溫度的降低,磷酸中可溶鹽類進(jìn)入過飽和狀態(tài),溶質(zhì)逐漸析出,以企業(yè)生產(chǎn)21.0%的磷酸(質(zhì)量分?jǐn)?shù),以P2O5計(jì),下同)析出2.34%固溶物計(jì)算,可有效提高磷酸濃度約0.5%。
利用該研究數(shù)據(jù),可設(shè)計(jì)磷酸沉降流程,以盡量延長(zhǎng)磷酸的停留時(shí)間,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自然降溫,使磷酸中可溶性雜質(zhì)的析出達(dá)到最大化,從而提升磷酸品質(zhì)。
以量筒為模擬沉降設(shè)施[2],當(dāng)磷酸沉降濃縮開始時(shí),磷酸中的懸浮礦粒、磷石膏及隨溫度下降析出的鹽類等以較快的速度下沉至底部堆積,量筒內(nèi)形成頂部澄清區(qū)、中部沉降區(qū)、底部堆積區(qū);隨著沉降時(shí)間的延長(zhǎng),沉降區(qū)逐漸縮小,澄清區(qū)及堆積區(qū)逐漸增大,最終沉降區(qū)消失;隨著沉降時(shí)間進(jìn)一步延長(zhǎng),堆積區(qū)會(huì)有所降低,直至不變,沉降結(jié)束。
根據(jù)以上情況,以山東省某企業(yè)的磷酸為研究對(duì)象,以沉降區(qū)消失為臨界點(diǎn),測(cè)定不同溫度磷酸的沉降時(shí)間、濃度以及密度的變化情況,結(jié)果如表2所示。
表2 不同溫度磷酸的沉降時(shí)間、濃度以及密度的變化情況
由表2可知:當(dāng)磷酸溫度在45~70 ℃時(shí),磷酸沉降時(shí)間基本一致;而磷酸溫度在40 ℃及以下時(shí)(過程中出現(xiàn)絮凝狀沉降現(xiàn)象),沉降時(shí)間逐漸縮短??紤]到沉降時(shí)間決定設(shè)備規(guī)格、沉降方式等,工業(yè)沉降溫度應(yīng)考慮在40~50 ℃的范圍內(nèi);隨著沉降溫度的降低,磷酸溶液中P2O5含量明顯上升,該現(xiàn)象進(jìn)一步驗(yàn)證了1.1節(jié)的結(jié)論;沉降前后磷酸密度變化不大。
磷酸中的硫元素主要以硫酸根的形式存在,在脫除硫酸根試劑的選擇方面[3],若不考慮成本問題,可選用氯化鋇、碳酸鋇、磷礦粉、磷礦漿、鈣鹽等;在對(duì)脫除精度要求不是很高的情況下,可選用磷礦粉對(duì)磷酸中的硫酸根進(jìn)行沉淀脫除,同時(shí)提升磷酸濃度。
表3 反應(yīng)時(shí)間對(duì)硫酸根含量的影響
表3數(shù)據(jù)表明:隨著脫硫反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng),磷酸中硫酸根含量呈現(xiàn)下降趨勢(shì),最終趨于平衡,基本不再發(fā)生變化,故脫硫反應(yīng)時(shí)間(停留時(shí)間)宜控制在1.0 h左右,硫酸根脫除率控制在60%左右;2~5號(hào)樣品的磷酸濃度較1號(hào)樣品高,原因在于脫硫劑磷礦粉引入磷源所致;6號(hào)樣品經(jīng)過濾的磷酸濃度降低,原因在于磷礦粉及雜質(zhì)的去除對(duì)分析的影響,側(cè)面反映了2~5號(hào)樣品磷酸濃度上升的原因;6號(hào)樣品的磷酸濃度較1號(hào)樣品升高,說明雜質(zhì)的去除有利于磷酸品質(zhì)的提升。
脫硫劑磷礦粉用量大,有利于脫硫反應(yīng)向正方向移動(dòng),但是隨著分解反應(yīng)達(dá)到平衡,過多的脫硫劑將不再提高脫硫效率,反而會(huì)使磷酸中固溶物增加,不利于后續(xù)的沉降凈化,影響磷酸品質(zhì)的提升。以山東省某企業(yè)的磷酸為研究對(duì)象,脫硫劑用量對(duì)磷酸中硫酸根含量的影響如表4所示(1號(hào)樣品為萃取磷酸原樣,5號(hào)樣品為4號(hào)樣品反應(yīng)過濾樣;脫硫劑使用量倍數(shù)為硫酸與氧化鈣反應(yīng)的硫酸鈣理論生成量的倍數(shù),硫酸根以硫酸形式計(jì),磷礦粉以氧化鈣形式計(jì))。
表4 脫硫劑用量對(duì)磷酸中硫酸根含量的影響
表4數(shù)據(jù)表明:隨著脫硫劑使用量的增加,磷酸中硫酸根含量呈現(xiàn)下降趨勢(shì),最終趨于平衡,基本不再發(fā)生變化,故脫硫劑的添加量宜控制在1.10~1.25倍,硫酸根脫除率可達(dá)40%左右;2~4號(hào)樣品的磷酸濃度、含固質(zhì)量濃度較1號(hào)樣品高,以及5號(hào)樣品磷酸濃度較1號(hào)樣品升高,其原因同表3數(shù)據(jù)分析。
采用經(jīng)過脫硫、沉降、沉析凈化的初始低品位磷酸(20.5%)為原料,借助氣氨鋼瓶、燒杯、攪拌器等試驗(yàn)器具模擬料漿法磷酸銨生產(chǎn),中和度控制在1.20~1.30,得到的中和料漿烘干后進(jìn)行分析,分析結(jié)果如表5所示。
表5 凈化磷酸制取的中和料漿烘干后分析結(jié)果 %
從表5可以看出,經(jīng)過凈化的磷酸由于雜質(zhì)含量少,進(jìn)而中和副反應(yīng)減少,因此產(chǎn)品養(yǎng)分含量得到有效提升,可以生產(chǎn)區(qū)別于11- 44、13- 44、11- 49等常規(guī)的磷酸一銨產(chǎn)品,試驗(yàn)樣品的w(N)、w(P2O5)和w(N+P2O5)平均值分別為12.60%、50.68%和63.28%。
磷酸中的硫酸根、酸不溶物、可溶鹽等是濕法磷酸凈化中可有效去除的最主要雜質(zhì)。通過對(duì)分段凈化、脫硫除雜的磷酸凈化工藝方案的研究發(fā)現(xiàn),選用合適的脫硫劑并控制其使用量、選用合理的沉降設(shè)施并控制其停留時(shí)間,同時(shí)輔之以其他機(jī)械式除雜,可對(duì)磷酸進(jìn)行有效的凈化處理。
以山東某企業(yè)生產(chǎn)的磷酸為例,通過設(shè)計(jì)合理的沉降方式并控制停留時(shí)間,磷酸溫度自過濾機(jī)出口的76 ℃降至系統(tǒng)入口的52 ℃,可使磷酸含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)從1.7%~2.0%降至0.5%~0.7%,得到的凈化稀磷酸模擬料漿法磷酸銨生產(chǎn)工業(yè),理論可上可生產(chǎn)出w(N+P2O5)為63%的磷酸一銨產(chǎn)品。
在磷酸凈化研究的基礎(chǔ)上,充分落實(shí)分段凈化、脫硫除雜理念的設(shè)計(jì)方案如下:①磷酸料漿經(jīng)盤式過濾機(jī)過濾后由稀磷酸泵輸送至脫硫槽,高品位磷礦粉調(diào)漿后按照理論反應(yīng)量的1.10~1.20倍加入脫硫槽進(jìn)行脫硫反應(yīng),脫硫槽設(shè)計(jì)停留時(shí)間40~60 min;②反應(yīng)后的脫硫磷酸用泵送至濃密機(jī)[4]進(jìn)行降溫沉析,停留時(shí)間控制在10~15 min,溫降控制在<45 ℃,使微固溶物、鹽類充分沉析;③沉析磷酸泵送至壓濾機(jī)進(jìn)行固液分離,進(jìn)一步將未反應(yīng)的磷礦粉、形成的硫酸鈣、鹽類等雜質(zhì)進(jìn)行分離,得到的固相返回萃取槽回收利用,液相泵送至沉降槽、陳化槽儲(chǔ)備,以備下游生產(chǎn)系統(tǒng)使用。磷酸凈化工業(yè)設(shè)計(jì)流程見圖1。
圖1 磷酸凈化工業(yè)設(shè)計(jì)流程
以山東某企業(yè)生產(chǎn)的磷酸為例,建設(shè)配套120 kt/a二水物濕法磷酸的磷酸凈化處理裝置,主要設(shè)備規(guī)格及型號(hào)為Φ4 000 mm×4 400 mm脫硫槽、XAZ120/1250- U型壓濾機(jī)、Φ12 000 mm×6 000 mm濃密機(jī)、泵類設(shè)備數(shù)臺(tái)。磷酸凈化處理裝置實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)如表6所示。
從表6可以看出,經(jīng)過脫硫及除雜處理的磷酸相關(guān)指標(biāo)與研究數(shù)據(jù)基本吻合,其中:磷酸的脫硫率在44%~66%,固溶物的凈化率在50%~79%,影響其波動(dòng)的主要原因在于脫硫劑磷礦粉的加入量及后續(xù)沉降效果。
凈化磷酸的P2O5含量變化與研究數(shù)據(jù)相吻合,上升均值約0.5%(不限于表6數(shù)據(jù))。磷酸中雜質(zhì)含量的降低以及磷酸品位的提高,為工業(yè)生產(chǎn)非常規(guī)磷復(fù)肥產(chǎn)品提供了有利條件。
表6 磷酸凈化處理裝置實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)
采用凈化后的稀磷酸在料漿法磷酸銨生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)粉狀磷酸一銨產(chǎn)品,控制中和度在1.05~1.10,生產(chǎn)出的工業(yè)磷酸一銨產(chǎn)品質(zhì)量如表7所示。
表7 工業(yè)磷酸一銨產(chǎn)品質(zhì)量 %
表7數(shù)據(jù)表明,采用凈化后的稀磷酸可以達(dá)到生產(chǎn)高養(yǎng)分含量磷酸一銨產(chǎn)品的目的。
采用二水物濕法工藝生產(chǎn)的稀磷酸中含有較多的Fe、Al、Mg、K、Na等雜質(zhì)以及反應(yīng)殘余的硫酸根、過濾殘余的磷石膏等,對(duì)生產(chǎn)高養(yǎng)分含量產(chǎn)品的影響很大,尤其是采用中低品位磷礦[5]作為原料時(shí),其影響更加明顯。
采用分段凈化、脫硫除雜的工藝路線對(duì)稀磷酸進(jìn)行凈化除雜,可將稀磷酸中的雜質(zhì)有效脫除,提高了磷酸品質(zhì),利于下游產(chǎn)品指標(biāo)的提升。在理論研究的基礎(chǔ)上,通過工業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用,凈化后的磷酸不僅雜質(zhì)少、品質(zhì)好,而且可生產(chǎn)出總養(yǎng)分質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為63%的磷酸一銨產(chǎn)品,為磷復(fù)肥生產(chǎn)企業(yè)磷酸凈化技術(shù)調(diào)整及磷酸一銨產(chǎn)品市場(chǎng)拓展提供了較好的參考依據(jù)。