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        抽水蓄能電站關(guān)鍵自動化元件分析

        2020-01-05 19:28:24
        水電站機(jī)電技術(shù) 2020年9期
        關(guān)鍵詞:動作

        陳 新

        (江蘇國信溧陽抽水蓄能發(fā)電有限公司,江蘇 溧陽213334)

        1 引言

        溧陽電站共6臺單機(jī)容量為250WM的機(jī)組,從基建期至今,廣泛應(yīng)用于電站機(jī)組過程控制、運(yùn)行監(jiān)視及故障告警中的機(jī)組自動化元件,由于外圍環(huán)境差、產(chǎn)品選型不合適、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、安裝維護(hù)工藝不規(guī)范、檢修校驗(yàn)質(zhì)量不合格等因素,自動化元件在長期運(yùn)行過程中,出現(xiàn)拒動、誤動、定值漂移、易損等問題,一直影響著機(jī)組啟停成功率,為提高機(jī)組運(yùn)行可靠性,需要抓重點(diǎn)、分級別、保質(zhì)量地管理廠內(nèi)自動化元件。

        結(jié)合歷史開停機(jī)失敗記錄、監(jiān)控順控流程,分析自動化元件故障致開停機(jī)失敗的原因,歸納總結(jié)出影響機(jī)組啟停的關(guān)鍵自動化元件,完善全廠自動化元件臺賬,按照技術(shù)規(guī)范對關(guān)鍵自動化元件進(jìn)行重點(diǎn)分析和管控,便于有的放矢地維護(hù)、檢修、校驗(yàn),同時,結(jié)合參數(shù)定值整定及自動化系統(tǒng)設(shè)備改造等措施,提高設(shè)備可靠性。

        2 關(guān)鍵自動化元件的問題簡述

        2.1 壓力開關(guān)

        調(diào)速器和球閥壓力油罐的雅斯科壓力開關(guān),在長期運(yùn)行、檢修校驗(yàn)安裝完后,上位機(jī)出現(xiàn)壓力過高、過低報(bào)警誤報(bào),致使機(jī)組無法恢復(fù)至停機(jī)穩(wěn)態(tài);啟機(jī)過程中,監(jiān)控發(fā)令置水輪機(jī)工況時(發(fā)電工況為ON,水泵工況為OFF),電磁閥動作正常,但工況轉(zhuǎn)換反饋用的雅斯科壓力開關(guān)異常,導(dǎo)致機(jī)組啟機(jī)流程失敗。

        2.2 大軸蠕動裝置

        目前廠內(nèi)使用的大軸蠕動檢測裝置由于產(chǎn)品質(zhì)量欠佳導(dǎo)致缺陷頻發(fā),2018年全年蠕動檢測裝置共計(jì)發(fā)生8次缺陷。蠕動裝置缺陷大致可以分為3種情況:①因磁性行程開關(guān)磁鐵脫落導(dǎo)致裝置投退信號異常;②因投退腔內(nèi)部卡澀導(dǎo)致裝置投退異常;③因運(yùn)動機(jī)構(gòu)變形導(dǎo)致蠕動信號異常。當(dāng)裝置發(fā)生第1、2種情況時直接影響機(jī)組啟機(jī)流程,為I類缺陷。

        2.3 水頭傳感器

        機(jī)組在運(yùn)行過程中,調(diào)速器系統(tǒng)出現(xiàn)水頭測量值突變,超出量程,造成調(diào)速器故障報(bào)警,現(xiàn)場更換調(diào)速器電氣柜內(nèi)模擬量隔離器后,測值恢復(fù)正常;機(jī)組空載態(tài)轉(zhuǎn)并網(wǎng)發(fā)電時,調(diào)速器電氣柜水頭測值與實(shí)際水頭差值相差較大,導(dǎo)葉在高水頭對應(yīng)的空載開限作用下,轉(zhuǎn)速達(dá)不到額定值,現(xiàn)地將傳感器排氣后,測值接近實(shí)際值,更換傳感器后,測值恢復(fù)正常;部分機(jī)組在更換水頭傳感器無效后,將空載開限值提高1%的開度后,成功并網(wǎng)發(fā)電。

        2.4 主配位置傳感器

        機(jī)組空載態(tài)導(dǎo)葉開度異常且無法穩(wěn)定,停機(jī)后重新標(biāo)定,導(dǎo)葉給定和反饋仍存在一定偏差,檢查為主配平衡補(bǔ)償值發(fā)生變化,現(xiàn)場重新做試驗(yàn)后,將此值由-0.1調(diào)整為0.5后,導(dǎo)葉開關(guān)試驗(yàn)正常。機(jī)組停機(jī)穩(wěn)態(tài)時,調(diào)速器電氣柜偶報(bào)主配超量程報(bào)警,導(dǎo)致大故障,且故障無法直接從電調(diào)柜復(fù)歸,將電調(diào)柜控制回路斷電重啟后,主配超量程報(bào)警未復(fù)歸,現(xiàn)地檢查主配傳感器接線及固定螺栓,緊固無異常,重新標(biāo)定主備用主配行程,信號復(fù)歸。

        2.5 調(diào)速器液壓隔離閥

        機(jī)組啟停過程中,調(diào)速器油罐液壓隔離閥的開啟關(guān)閉,會影響機(jī)組啟停流程,現(xiàn)地檢查隔離閥實(shí)際確已動作,但位置開關(guān)接點(diǎn)動作不正常,檢查為位置開關(guān)緊固螺絲松動。機(jī)組停機(jī)過程中,流程走到“關(guān)閉調(diào)速器主軸隔離閥”,此時壓力油罐壓力低,調(diào)速器油泵啟動補(bǔ)壓,調(diào)速器液壓隔離閥打開。補(bǔ)壓完成后機(jī)組流程已走到停機(jī)成功,液壓隔離閥已不具備關(guān)閉條件,導(dǎo)致機(jī)組不在穩(wěn)態(tài)。修改PLC程序,當(dāng)關(guān)隔離閥令下發(fā)后,立即關(guān)隔離閥停泵,優(yōu)先于壓力判斷流程,目前6臺機(jī)組已全部修改完畢,運(yùn)行正常。

        2.6 導(dǎo)葉位移傳感器

        6號機(jī)組滑環(huán)磁鐵接頭斷裂,機(jī)組過速保護(hù)裝置動作,后更換備件緊固螺栓,重新標(biāo)定導(dǎo)葉。針對此缺陷隱患,聯(lián)系生產(chǎn)廠家修改UPC冗余切換邏輯未果,現(xiàn)已改造6臺機(jī)導(dǎo)葉反饋裝置支架,延長拉伸桿的距離,調(diào)整支架長度重新焊接。其中1臺機(jī)組在C修后由于延長桿跟球頭連接使用了過期的螺紋鎖固膠,致延長桿脫落,機(jī)組過速保護(hù)動作,現(xiàn)使用合格螺紋鎖固膠固定拉桿兩端及球頭螺紋,同時使用金屬速干膠封住連接部分。

        2.7 轉(zhuǎn)速測量裝置

        6號機(jī)組發(fā)電工況啟動過程中,接力器主用位移傳感器滑環(huán)接頭斷裂,導(dǎo)葉開度主用信號丟失(備用接力器位移傳感器反饋正常),導(dǎo)致機(jī)組轉(zhuǎn)速升至140%額定轉(zhuǎn)速(時間大約為15s),機(jī)械過速保護(hù)裝置動作,機(jī)組事故停機(jī)。ZKZ-5轉(zhuǎn)速裝置J12繼電器(定義電氣二級過速,設(shè)定值128%Ne)未開出信號至監(jiān)控。

        2.8 調(diào)速器工況轉(zhuǎn)換電磁閥、球閥工作密封電磁閥/配壓閥等

        調(diào)速器及球閥系統(tǒng)的液壓閥組的運(yùn)行直接影響機(jī)組的啟停和負(fù)荷調(diào)節(jié),調(diào)速器工況轉(zhuǎn)換閥的置換失敗、調(diào)速器事故配壓閥退出時間長、球閥工作密封退出失敗、球閥控制配壓閥卡澀拒動等問題,都會造成機(jī)組啟機(jī)和停機(jī)失敗,一方面大型的配壓閥組多為國產(chǎn)產(chǎn)品,其裝配及現(xiàn)場安裝工藝的因素會導(dǎo)致閥組運(yùn)行的異常,另一方面一些控制類的電磁閥及配壓閥,其加工精度高,閥芯腔體內(nèi)間隙小,對油質(zhì)要求高,工作中易出現(xiàn)卡澀拒動現(xiàn)象,同時現(xiàn)場油混水也會侵蝕閥組,使油乳化變質(zhì),均會造成閥組卡澀拒動或者內(nèi)漏等現(xiàn)象。

        3 關(guān)鍵自動化元件的原理分析和可靠性提升

        3.1 壓力開關(guān)

        由于現(xiàn)有雅斯科B420B壓力開關(guān)是機(jī)械式開關(guān),在原有基礎(chǔ)上已更換為帶鎖扣的壓力開關(guān),但仍出現(xiàn)定值漂移的現(xiàn)象。且在校驗(yàn)時發(fā)現(xiàn),長期使用后其部分產(chǎn)品動作值與反饋值相差過大,為不合格品,需更換備件。同時壓力開關(guān)在整定定值時,其動作值與旋轉(zhuǎn)螺母的位置無線性關(guān)系,不便于定值整定?,F(xiàn)擬選用其他品牌和型號的帶開關(guān)量輸出的壓力變送器。

        3.2 大軸蠕動裝置

        由于該裝置材質(zhì)強(qiáng)度不足,行程開關(guān)磁鐵固定處螺紋出現(xiàn)滑絲,導(dǎo)致部分機(jī)組上出現(xiàn)磁鐵脫落現(xiàn)象;可使用金屬粘合劑將磁鐵粘合固定作為臨時應(yīng)對手段。為防止氣源中雜質(zhì)進(jìn)入裝置內(nèi)部,可在裝置進(jìn)氣管路處增加一空氣過濾器。運(yùn)動機(jī)構(gòu)長時間頂壓大軸后發(fā)生變形,此缺陷無法通過后期技術(shù)手段修復(fù),現(xiàn)擬調(diào)研其他廠家,更換其他品牌及型號的大軸蠕動檢測裝置。

        3.3 水頭傳感器

        調(diào)速器電氣柜內(nèi)使用模擬量隔離器為菲尼克斯的MCR-FL-C-UI-2UI-DCI和MCR-2CLP-1/1-00型號,該型號產(chǎn)品的接頭是需要接在自帶的轉(zhuǎn)接頭上的,可直接插拔使用,在長期運(yùn)行時偶爾會出現(xiàn)插頭松動,導(dǎo)致信號突變的問題,現(xiàn)擬改用MINI MCR-2-UNI-UI-2UI和MACX MCR-SL-2I-2IILP型號的模擬量隔離器,其功能與原產(chǎn)品一致,但接頭為線端直接壓接緊固的形式?,F(xiàn)場使用的水頭傳感器為Sailsors的V6系列(量程為0~5MPa)差壓變送器,差壓變送器取源自蝸殼進(jìn)口2處和尾水管出口4處,各取源口位置不同會造成壓力不一致引起的測值波動,取源管拐角多且距離長,存在一定水利損耗,這些因素是不可避免的。尾水管出口取源端一直是帶壓的,但蝸殼進(jìn)口取源端由于球閥在停機(jī)態(tài)時關(guān)閉,故蝸殼進(jìn)口取源端無水壓,會有空氣進(jìn)入管道,長時間運(yùn)行會影響測值。目前已改用V10系列的產(chǎn)品,其測量精度更高,測值更加準(zhǔn)確,定期還會對水頭傳感器進(jìn)行排氣處理,檢修時拆卸進(jìn)行管路沖洗。

        3.4 主配位置傳感器

        現(xiàn)場使用的是Telemecanique的型號為XS4 P18AB120的接近開關(guān),傳感器固定在主配行程斜板上,主配上下移動時探頭與斜板位置發(fā)生變化,傳感器模擬量隨之變化,若主配中間位或者探頭的前后位置、擋板的位置發(fā)生變化,都會造成主配電氣補(bǔ)償值不滿足當(dāng)前狀態(tài),從而導(dǎo)致導(dǎo)葉調(diào)節(jié)異常及給定與反饋存在偏差。每次檢修完之后,需要進(jìn)行主配行程標(biāo)定時,需在開度到位后立即進(jìn)行標(biāo)定,而不等到油壓裝置補(bǔ)至6.3MPa后再標(biāo)定,否則會造成高壓力下的行程被標(biāo)定為臨界值,因?yàn)檎MC(jī)時調(diào)速器系統(tǒng)壓力值一般會低于6.3MPa,且停機(jī)狀態(tài)下低于6.0MPa時不會自動補(bǔ)壓,故需在行程到位后立即標(biāo)定。

        3.5 調(diào)速器液壓隔離閥

        隔離閥位置開關(guān)的動作是隨隔離閥閥芯來回動作完成的,開關(guān)動作時震動較大,且原廠僅由兩個螺絲兩面固定,易松動脫落,現(xiàn)改造為增加彈簧墊片、墊圈,以及增加為雙螺帽緊固,避免隔離閥開關(guān)時震動引起開關(guān)緊固螺絲松動,長期觀察,未再發(fā)生位置開關(guān)接點(diǎn)動作不正?,F(xiàn)象。調(diào)速器壓力油罐壓力低于6.0MPa后,油泵啟動打壓,正常情況下,壓力至6.3MPa后停泵,現(xiàn)已修改6臺機(jī)PLC程序,當(dāng)收到關(guān)隔離閥命令后,油泵立即停止運(yùn)行并卸載,再關(guān)閉隔離閥,不再打壓至6.3MPa壓力后停泵。

        3.6 導(dǎo)葉位移傳感器

        溧陽電站采用MTS的RPS系列的導(dǎo)葉位移傳感器,傳感器將接力器行程(即導(dǎo)葉開度)反饋至調(diào)速器UPC中。導(dǎo)葉位移傳感器的滑環(huán)拉桿部分,與接力器活塞桿上的固定支架孔高度不一致,導(dǎo)致傳感器滑環(huán)接頭長期受力,存在接頭斷裂的風(fēng)險(xiǎn),影響機(jī)組安全、可靠運(yùn)行,現(xiàn)延長滑環(huán)磁鐵接頭長度,增加可活動接頭,擴(kuò)大延長桿的可活動范圍,避免接頭受力,同時調(diào)整固定支架高度,確保擋板和接頭在同一水平面上?,F(xiàn)計(jì)劃修改調(diào)速器UPC導(dǎo)葉給定和反饋偏差報(bào)警的延時(35s),同時增加開度信號。

        3.7 轉(zhuǎn)速測量裝置

        ZKZ-5轉(zhuǎn)速裝置的電氣二級過速為128%Ne,在監(jiān)控流程設(shè)定為事故啟動源,但此次機(jī)組過速,該接點(diǎn)未及時動作,導(dǎo)致機(jī)組升速至140%額定轉(zhuǎn)速。因?yàn)檫^速信號繼電器(設(shè)定值128%Ne)必須檢測到頻率信號在中心頻率,并有3s左右延時,當(dāng)轉(zhuǎn)速達(dá)到設(shè)定值,繼電器才會動作開出信號。現(xiàn)修改為115%Ne和128%Ne的報(bào)警開出信號,需要機(jī)組轉(zhuǎn)速正常上升,經(jīng)過(90%~95%)Ne的升速信號后,再上升至一級、二級報(bào)警后才報(bào)警開出。

        3.8 調(diào)速器工況轉(zhuǎn)換電磁閥、球閥工作密封電磁閥/配壓閥等

        現(xiàn)場使用的液壓電磁閥均為力士樂品牌的產(chǎn)品,其動作可靠性高,但對油質(zhì)要求較高,由于閥芯內(nèi)壁與閥芯間隙小,可防止閥組內(nèi)漏、動作時油路串腔,但油質(zhì)內(nèi)含雜質(zhì)時會刮傷內(nèi)壁產(chǎn)生刮痕與毛刺等情況,形成卡澀拒動、誤動現(xiàn)象,降低閥組可靠性。安裝油箱的在線濾油裝置,定期使用真空濾油機(jī)過濾油庫的油,提高油品質(zhì)量,定期取樣化驗(yàn)透平油質(zhì),隨檢修拆卸檢查閥芯,清理管路內(nèi)雜質(zhì)與油泥。

        4 結(jié)論

        自動化元件及裝置主要用于機(jī)組開機(jī)、運(yùn)行、停機(jī)、備用、事故停機(jī)及事故報(bào)警,涉及機(jī)組設(shè)備溫度、轉(zhuǎn)速、液位、物位、壓力、液體等變量的顯示、測量、控制等,元件數(shù)量龐大且所涉及的專業(yè)面較廣,需要依照關(guān)鍵性和可靠性進(jìn)行重點(diǎn)管理,嚴(yán)把備件產(chǎn)品本身的質(zhì)量,把控元件現(xiàn)場安裝的工藝要求,改善元件運(yùn)行的環(huán)境,根據(jù)元件分級臺賬,定期對元件進(jìn)行檢查和校驗(yàn),根據(jù)元件使用時間及壽命,定期隨機(jī)組檢修進(jìn)行元件更換。針對部分安裝和校驗(yàn)工藝復(fù)雜的自動化元件,還需繼續(xù)完善安裝校驗(yàn)工藝卡,規(guī)范校驗(yàn)流程,編寫相應(yīng)的試驗(yàn)步驟及方案,確保投運(yùn)的設(shè)備正常使用,其參數(shù)及設(shè)置符合現(xiàn)場實(shí)際情況和定值標(biāo)準(zhǔn),同時,加強(qiáng)校驗(yàn)和安裝、試驗(yàn)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),確保工藝流程及標(biāo)準(zhǔn)能完整地實(shí)施,提升自動化元件的運(yùn)行可靠性,提高機(jī)組啟停成功率。

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