遲玉華,楊大芝
基于傳遞路徑對車內(nèi)共振問題分析與試驗研究
遲玉華,楊大芝
(安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230022)
文章基于一款新車型開發(fā)過程中出現(xiàn)的共振問題,通過振動傳遞路徑,逐一進(jìn)行分析,結(jié)合試驗驗證、CAE分析,最終找到問題的根源為車身局部模態(tài)過低,與車輛發(fā)生共振。并針對問題作出了幾個整改方案,依據(jù)分析結(jié)果、工藝可行性、成本最終選擇了最優(yōu)的方案。
共振;模態(tài);車身;懸架;激勵
隨著汽車市場的成熟度越來越高,人們對汽車的舒適性能(如振動和噪聲)提出了更高的要求。因此,汽車的NVH性能成為了各大汽車公司所共同關(guān)注的話題。汽車內(nèi)部振動和噪聲現(xiàn)象是由多個激勵經(jīng)由不同的傳遞路徑,抵達(dá)目標(biāo)位置后疊加而成的。在進(jìn)行汽車NVH問題的分析和改進(jìn)過程中,需要根據(jù)激勵源和傳遞路徑,快速找到問題的根源,針對問題發(fā)生位置及問題原因,進(jìn)行優(yōu)化整改,能夠大幅提高工作效率。
本文已一款輕型客車為例,基于傳遞路徑進(jìn)行分析,以試驗為基礎(chǔ),在汽車研發(fā)過程中對整車NVH問題進(jìn)行診斷,找到問題原因是車身局部與輪胎發(fā)生共振,并提出共振問題優(yōu)化方案,進(jìn)行實施。
公司某款客車在進(jìn)行高環(huán)路況試驗時,反饋在車速110kph左右時,車廂中部側(cè)圍振動明顯,車內(nèi)乘客法接受,為了解決此問題,將樣車做了問題初步排查排查。
圖1 車內(nèi)振動報怨點示意圖
在側(cè)圍C柱上粘貼9個振動傳感器進(jìn)行測試,具體布置位置如圖2所示,車速表顯示車速110KPH(實際車速約為106KPH)時側(cè)圍振動,側(cè)圍振動頻率為13.87Hz,7點Y向振動最大,達(dá)到0.42g,3點Y向振動次之,為0.3g。
圖2 傳感器布置示意圖
進(jìn)一步通過90-120KPH加速掃頻測試分析,14.38Hz為振動最大的頻率點。測試90-120km/h加速,車輪激勵從11.74Hz升高到15.65Hz,分析3點和7點Y向振動,從數(shù)據(jù)看,14.38Hz為振動最大的頻率,從形態(tài)特征看,問題為共振引起的振動問題。
側(cè)圍抖動主要是因共振產(chǎn)生,系統(tǒng)物體的固有頻率相接近時,系統(tǒng)振動會因疊加而顯著加強(qiáng),產(chǎn)生震動和噪聲。該問題初步分析主要是整車部件產(chǎn)生共振,整車振動傳遞路徑如下:
圖4 傳遞路徑
初步問題排查:因激勵源較多,為了快速找出要因,制定了幾個排除方案。
首先采用速度排除法,在不同檔位對車輛加速到最高車速。從表1驗證可得出,側(cè)圍抖動僅與車速有關(guān)??膳懦膫鬟f路徑:發(fā)動機(jī)通過懸置傳遞到車身,到乘客感知。
表1 速度排除法
進(jìn)一步采用激勵源排除法,車速在110km/h時,發(fā)動機(jī)及傳動軸激勵均高于100Hz,可排除動力傳動系統(tǒng)激勵源;計算106km/h時車輪激勵頻率為13.82Hz,與問題頻率基本一致;測試后橋振動頻率與車內(nèi)響應(yīng)點頻率相一致;開展轉(zhuǎn)轂倒拖試驗,后輪拖動時與四輪拖動時車內(nèi)響應(yīng)點振動相當(dāng),前輪拖動時響應(yīng)點遠(yuǎn)低于13.8Hz;綜上,問題癥結(jié)為后輪與車身側(cè)圍發(fā)生共振,激勵來自后輪一激勵。
確定振動激勵源為后輪,振動產(chǎn)生后通過后橋及車身傳遞到車身側(cè)圍,在側(cè)圍處產(chǎn)生響應(yīng),此問題需要進(jìn)行如下排查:后輪激勵源排查、后懸傳遞路徑排查、車身傳遞路徑排查。
2.3.1 輪胎原因分析
影響車輪一階激勵的三個主要因素:質(zhì)量不均勻性、剛性不均勻性、尺寸不均勻性。為了驗證共振是否是車輪引起的問題,特殊制作了兩組輪胎,對后車輪的動平衡、徑向均勻性、尺寸均勻性進(jìn)行驗證。方案1及方案2較原狀態(tài)均有改善,振動減小約20%-30%,但問題依然存在??刂坪筝喌膭悠胶狻较蛄途鶆蛐院?,可降低振動,但不能消除問題。
圖5 車輪問題排查
2.3.2 懸架原因分析
為了驗證共振是否是是否是懸架引起的,通過后懸架擾動,改變簧下共振頻率、板簧剛度、減振器阻尼對問題均無明顯的改善效果。
激勵后輪輪心,測試輪心到板后橋、板簧主動側(cè)的VTF,在14-15Hz均未出現(xiàn)VTF峰值,說明后橋并未放大后輪傳遞的振動激勵。
利用互易性原理,測試左側(cè)C柱到車身底盤接附點車身側(cè)及右側(cè)C柱的VTF,在14-15Hz底盤接付點均不存在峰值,而側(cè)圍C柱左右側(cè)均出現(xiàn)了14-15Hz左右的VTF峰值。車身VTF測試:車身側(cè)圍存在14-15Hz左右的VTF峰值,振動到車身后會被放大。
圖6 后懸架激勵排查
圖7 左側(cè)C柱到車身底盤接附點VTF
2.3.3 車身原因分析
車身側(cè)圍存在呼吸模態(tài),頻率在14-15Hz之間,110KPH時發(fā)生了共振。CAE模態(tài)分析側(cè)圍呼吸模態(tài)頻率14.7Hz,試驗測試側(cè)圍呼吸模態(tài)15.54Hz,動態(tài)測試ODS分析顯示在110KPH時,側(cè)圍呈現(xiàn)呼吸模態(tài)的振動特征;通過CAE模態(tài)分析、試驗?zāi)B(tài),ODS排查,可確定110KPH時,側(cè)圍呼吸模態(tài)發(fā)生了共振。在車速110Km/h左右,車身呼吸模態(tài)產(chǎn)生共振是引起側(cè)圍振動大的最主要和根本原因。傳遞路徑排查結(jié)果:后輪激勵,有影響,非主因;后橋傳遞路徑,無影響;車身傳遞路徑呼吸模態(tài)共振放大,最主要和根本的原因。
圖8 CAE 模態(tài)分析
圖9 試驗?zāi)B(tài)測試
圖10 試驗ODS測試
車輛高速抖動的根源為輪胎激勵,通過板簧等底盤件的傳遞路徑傳遞至車身,從而激發(fā)車身局部模態(tài),導(dǎo)致側(cè)圍鈑金抖動。因此,要提升車身側(cè)圍的模態(tài),避開輪胎的激勵,才能徹底消除問題。最終對策方案:車身側(cè)圍加強(qiáng),提升側(cè)圍呼吸模態(tài)頻率,提升側(cè)圍模態(tài),避開輪胎激勵。
車身側(cè)圍加強(qiáng)共制定了三個可行方案。方案一,參考標(biāo)桿車立柱斷面,加強(qiáng)車身側(cè)圍結(jié)構(gòu)從斷面圖可以看出,星銳立柱斷面結(jié)構(gòu),里面是空的。根據(jù)競品車優(yōu)化后的立柱斷面結(jié)構(gòu),在里面增加了加強(qiáng)立柱。方案二,通過三通結(jié)構(gòu),對A柱、B柱、C柱“上”部進(jìn)行加強(qiáng),提升車身側(cè)圍上部結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。方案三,采用借用件,在內(nèi)、外板之間增加加強(qiáng)梁,并通過膨脹膠連接在一起,使內(nèi)、外板形成一個整體式側(cè)圍結(jié)構(gòu)。綜合CAE分析結(jié)果、工藝分析及成本分析,小組最終選擇方案三作為問題實施方案。
圖11 對策方案
圖12 CAE分析對比
圖13 方案選擇
本文提出了基于共振傳遞路徑機(jī)理,準(zhǔn)確、精準(zhǔn)的查找出來引起車身共振的問題,并提制作了幾個方案,基于分析結(jié)果、工藝可實現(xiàn)度、成本分析,最終選擇了最優(yōu)的方案三。本文不僅在于幫助確定各激勵對車內(nèi)振動與噪聲的影響程度和作用機(jī)理,另一方面,為新車開發(fā)過程中、市場問題處理提供解決流程和問題處理方案,試驗數(shù)據(jù)可作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),為下一代新產(chǎn)品NVH性能開發(fā)提供試驗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和CAE分析參考模型,從而縮短開發(fā)周期,降低開發(fā)成本。
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Analysis and Experimental Study of Resonance Problems in the Interior Based on Transmission Path
Chi Yuhua, Yang Dazhi
(Jianghuai Automotive Group Co., Ltd., Anhui Hefei 230022 )
Based on the resonance problems that arise in the development of a new model, this paper analyzes one by one through the vibration transfer path, combined with the test verification and CAE analysis, and finally finds that the root cause of the problem is that the local modal body is too low and resonates with the vehicle. And for the problem has made several rectification programs, according to the results of the analysis, process feasibility, cost finally selected the optimal program.
Resonance; Modal; Body; Suspension; Incentive
U463.82
A
1671-7988(2019)24-55-04
U463.82
A
1671-7988(2019)24-55-04
10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.24.018
遲玉華,就職于安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司。