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        葛洲壩電廠19號機組改造增容分析

        2019-12-26 02:16:18付國宏秦風(fēng)斌李文金雷秉惠金龍兵
        水電與新能源 2019年11期
        關(guān)鍵詞:線棒耐壓鐵芯

        付國宏,秦風(fēng)斌,李文金,雷秉惠,金龍兵

        (中國長江電力股份有限公司,湖北 宜昌 443002)

        葛洲壩電廠是20世紀80年代投產(chǎn)運行的電站,至今已經(jīng)運行30多年。隨著三峽電廠的投產(chǎn)運行,葛洲壩電廠和三峽電廠成為了“西電東送”和南北電網(wǎng)互聯(lián)的電力集散和潮流調(diào)解中心,常年平均運行小時數(shù)在6 500左右,長期處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài),水輪機葉片存在空蝕和磨損現(xiàn)象,發(fā)電機存在槽楔松動、絕緣開裂、電暈腐蝕等現(xiàn)象。機組部件整體老化嚴重,必須進行設(shè)備更新改造,提高運行性能,保證機組的安全穩(wěn)定運行。

        葛洲壩電廠與三峽電廠聯(lián)合運行以后,進行長江流域的梯級調(diào)度,勢必會在電力系統(tǒng)中承擔調(diào)峰的任務(wù)。但是葛洲壩電廠處于三峽水庫的下游,其過流能力小于三峽電廠,尤其在汛期,當三峽電廠滿負荷運行時,縱使有葛洲壩水庫的反調(diào)節(jié)作用,依然無法避免棄水運行。進行改造增容,可以減小棄水,充分利用水能資源, 這不僅僅能最大限度地增大經(jīng)濟效益,還可增大電力系統(tǒng)的調(diào)峰容量和事故備用容量,提高2座電廠的電能質(zhì)量、增強公司在電力市場的競爭力。同時增容也有利于電網(wǎng)公司的調(diào)度運行,對電力用戶來說具有重要的社會意義。

        在進行設(shè)備更新改造的同時考慮增加發(fā)電機的出力,可以充分利用水能資源,提高發(fā)電機的效率,獲取更好的經(jīng)濟效益。與新建電站相比、在原有基礎(chǔ)上進行改造增容,其投資成本遠低于新建電站的費用,其單價一般在新建電站的單位kW造價的10%~30%,一般只需要1~2年就能收回成本并盈利,這極大地節(jié)約了檢修成本[1]。更重要的是改造增容采用新技術(shù)、新材料、新工藝,提高了機組的運行性能,降低了事故發(fā)生概率,提高了機組可靠穩(wěn)定性[2]。

        總之,進行改造增容工作,不只是機組自身的更新?lián)Q代,提高機組運行可靠性的需要;更是充分利用能源資源,提高能源利用效率,實現(xiàn)更大的社會和經(jīng)濟效益的需要。

        1 改造增容的可行性分析

        1.1 水輪機改造增容分析

        葛洲壩電廠是河床式低水頭徑流式電站,正常蓄水位為66 m,其額定水頭為18.6 m。其發(fā)電功率NA可以根據(jù)河段集中起來的水流能量來計算:

        NA=ρQH

        (1)

        式中:ρ為流水密度,一般取值為1 000 kg/m3;Q為每秒內(nèi)下泄的流量;H為額定水頭;N為發(fā)電機的裝機容量[3]??紤]到在轉(zhuǎn)化過程中存在能量損失,其表達式為

        N=ηCηTηGNA

        (2)

        式中:ηC為上游來水經(jīng)過導(dǎo)水建筑物的效率;ηT為水輪機的效率;ηG為發(fā)電機的效率。由式(2)可知,發(fā)電機的裝機容量N與單位時間內(nèi)的下泄流量Q、工作水頭H,以及水輪機的效率ηT直接相關(guān)。當增加下泄流量Q,提高工作水頭H,改善水輪機的效率ηT時可以提高發(fā)電機的出力N。其具體表現(xiàn)措施包括提高額定水頭出力,有些水輪機在80%~90%的開度下能達到額定出力,較寬的出力范圍保證了調(diào)整峰荷的靈活性,導(dǎo)水機構(gòu)開度繼續(xù)增大,可以實現(xiàn)增容;更換轉(zhuǎn)輪,改善汽蝕特性和運行工況,也可以達到增容的目的。

        1.2 發(fā)電機增容改造分析

        對水輪機進行改造的同時,還需要考慮發(fā)電機部分的改造,才能達到出力容量匹配的效果。由定子線負荷[4]AS可得:

        (3)

        由定子線負荷AS與發(fā)電機的額定功率PN的關(guān)系可得:

        (4)

        2 改造增容的技術(shù)措施

        葛洲壩電廠水輪機為軸流轉(zhuǎn)漿式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,內(nèi)部裝有一套操作轉(zhuǎn)輪葉片的機構(gòu)。其改造主要涉及轉(zhuǎn)輪、水導(dǎo)軸承、主軸密封等結(jié)構(gòu)。轉(zhuǎn)輪是由輪轂體、槳葉、槳葉操作機構(gòu)及泄水錐等組成。輪轂體采用G20SiMn材料鑄造,表面增加10 mm厚的不銹鋼層;葉片共5片,外緣設(shè)置裙邊,以改善間隙空化性能,提高穩(wěn)定性;操作機構(gòu)由連桿結(jié)構(gòu)改為雙連板耳柄結(jié)構(gòu),改造后轉(zhuǎn)輪比轉(zhuǎn)速為632.9 m·kW,單位流量為2.1 m/s額定功率提高到153 MW。水導(dǎo)軸承改造包括重新設(shè)計軸承體及水導(dǎo)瓦,軸瓦采用巴氏合金瓦襯和瓦坯,并采用同心瓦,支頂方式采用斜楔與抗壓塊支撐方式。主軸密封改造為自補償型軸向端面密封結(jié)構(gòu)。

        葛洲壩電廠改造增容后增加的發(fā)電量主要來自汛期、低水頭運行區(qū)域。先改造水輪機再根據(jù)發(fā)電機的運行狀況逐步改造發(fā)電機,其經(jīng)濟效益比水輪機和發(fā)電機同時改造的傳統(tǒng)模式高2倍。本文主要對后期發(fā)電機的改造增容技術(shù)措施進行介紹。

        2.1 定子鐵芯改造

        發(fā)電機定子鐵芯改造保持原來的電磁設(shè)計方案,槽數(shù)仍然為792槽。在定子機座的合縫板間隙處焊接鋼板,使原來的6分瓣結(jié)構(gòu)變成整園結(jié)構(gòu)。扇形疊片采用新型的低損耗、高導(dǎo)磁、不老化的優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片沖制而成,雙面涂有F等級的絕緣漆,在整圓機座現(xiàn)場疊裝。采用雙鴿尾筋對定子鐵芯進行定位[5],解決了鐵芯疊片的翹曲問題。疊片時采用分段壓緊,并用壓緊螺母、碟形彈簧,穿芯螺桿等對鐵芯緊固。定子通風(fēng)溝高度由10 mm降到6 mm,其數(shù)量由29個增加到43個,改善了鐵芯風(fēng)溝結(jié)構(gòu),通風(fēng)冷卻效果更好,消除了冷態(tài)振動,降低了定子鐵芯的運行溫度。

        2.2 定子線棒改造

        發(fā)電機定子線棒為波繞組結(jié)構(gòu),其絕緣等級為B級,改造后換成F級環(huán)氧粉云母帶絕緣材料,耐熱溫度為155℃。線棒采用全模一次成型工藝,并在線棒鐵芯段表面涂有低阻漆,其耐熱溫度更高,提高了溫升限值。用3~4層涂有防電暈漆的半導(dǎo)體槽襯紙對線棒U型繞包下線安裝,使得線棒與鐵芯槽壁過盈配合,間隙很小,從本質(zhì)上解決了運行時線棒松動磨損絕緣和槽部電暈腐蝕現(xiàn)象?,F(xiàn)場做實驗時,槽電位要求低于5 V,有效防止了電暈腐蝕現(xiàn)象。

        定子線棒在鐵芯安裝位置處股線換位方式由360°全換位改為319°不完全換位[6],減小了股線環(huán)流在槽部內(nèi)的不均勻感應(yīng)電勢差和溫差,使得股線溫度更加趨于均勻,股線最高銅溫變得更低。采用F級絕緣材料,減小了主絕緣厚度,線棒股線數(shù)由42根增加到44根,同時增加每根股線的截面積,提高線棒整體載流量,發(fā)電機額定電流由5 977 A提高到6 981 A。定子線棒端部涂有高阻漆,與無磁性的高強度鋼材料端箍進行綁扎,防止發(fā)電機在發(fā)生短路時產(chǎn)生應(yīng)力振動或者變形。線棒連接處和匯流銅排連接處采用銀焊工藝,并用14層云母帶和2層無緘玻璃纖維帶進行絕緣繞包,多方面地提高其整體絕緣耐壓能力。

        2.3 轉(zhuǎn)子磁極線圈改造

        圖1為轉(zhuǎn)子磁極改造圖,磁極線圈匝數(shù)增加到20匝,提高轉(zhuǎn)子的勵磁容量和轉(zhuǎn)子電流值,勵磁電流由1 621 A升高到1 781 A。采用帶散熱翅的異形銅排結(jié)構(gòu)、使得磁極線圈有足夠的散熱面積,能有效降低運行溫度。鐵芯表面采用4層L型絕緣材料繞包,套上磁極線圈后,間隙處用滌綸氈包裹環(huán)氧板進行封堵,所測絕緣等級提高到上百GΩ,遠高于國家標準絕緣耐壓水平。

        圖1 轉(zhuǎn)子改造圖

        3 改造增容的檢測試驗

        在葛洲壩電廠機組改造增容過程中,為保證改造設(shè)備的安裝質(zhì)量,在改造增容過程中的各個環(huán)節(jié)設(shè)置了試驗測試,使得改造增容過程有了質(zhì)量檢測和工藝監(jiān)督機制。

        3.1 定子鐵芯磁化試驗

        定子鐵芯是用硅鋼片疊裝而成的。在制造或者安裝過程中,如果存在片間絕緣損壞,會導(dǎo)致短路,使得局部發(fā)生過熱而危害機組安全運行。其試驗原理就是在鐵芯上纏繞勵磁繞組,再通入一定的工頻電流,使其產(chǎn)生飽和的交變磁通。鐵芯在交變磁通下產(chǎn)生損耗使得鐵芯發(fā)熱,而受損部分會產(chǎn)生較大的局部渦流,溫度急劇升高。在試驗現(xiàn)場用紅外測溫儀對定子鐵芯進行測溫,找出過熱點,就能判斷鐵芯的制造安裝質(zhì)量。定子鐵芯磁化實驗結(jié)果如表1所示。

        表1 定子鐵芯磁化試驗溫度表

        注:①鐵心最大溫升不超過25 K;②相同部位最大溫差不超過15 K。

        3.2 定子線棒交流耐壓試驗

        為了檢測線棒或者槽楔在安裝過程是否對線棒造成損傷,有無絕緣缺陷,有必要對定子線棒進行交流耐壓試驗??紤]到試驗現(xiàn)場變壓器容量有限,一般無法滿足所有線棒同時耐壓的需求。普通的上下層線棒電接頭間隙小,無法做有效的隔離措施,只得打亂原有定子繞組分支連接方式,重新分段進行試驗。研究分析發(fā)現(xiàn),將斜連接線棒與其相鄰的普通跨線進行短接,可以將792×2根線棒分成144個小分支,其端點為線棒上端部的普通跨線或者引出線電接頭,再以含有7組斜連接線棒的9個小分支為基礎(chǔ)將周圍的小分支連接起來組成9段,最后根據(jù)空間相鄰位置將9段連接成3段獨立進行實驗。在試驗現(xiàn)場,如果沒有觀測到線棒發(fā)生擊穿或者斷續(xù)的放電等現(xiàn)象,則認定耐壓試驗合格。采用這種試驗連接方式,簡單方便,高效可行。定子交流耐壓的試驗結(jié)果如表2所示。

        表2 定子交流耐壓試驗表

        注:①1.1Un下無起暈;②2Un+3 kV下,耐壓1 min。

        3.3 轉(zhuǎn)子交流阻抗測量和耐壓試驗

        制作工藝不良往往會造成轉(zhuǎn)子繞組匝間絕緣破壞而發(fā)生短路,匝間短路會導(dǎo)致電流增大、溫度升高,其后果是無功輸出受到限制,可能引起機組振動。檢測試驗的工作原理是在一定的交流電壓下,匝間短路會產(chǎn)生很大的短路電流,此短路電流有強大的去磁作用,會使其交流阻抗大幅度下降,這樣與原始測量數(shù)據(jù)對比可得出是否曾在匝間短路故障。用磁極交流耐壓實驗可檢測其絕緣性能,要求其絕緣電阻值不小于5 MΩ。一般用隔離變壓器設(shè)備直接加壓,觀測是否有擊穿聲、放電聲等異象。轉(zhuǎn)子交流阻抗測量和耐壓試驗的試驗結(jié)果如表3和表4所示。

        表3 轉(zhuǎn)子磁極交流阻抗測量表

        注:各磁極間阻抗值之差≤10%。

        表4 轉(zhuǎn)子磁極線圈耐壓試驗表

        注:①2 500 V兆歐表測量,絕緣電阻≥5 MΩ;②施加電壓為10Uf+1.5 kV,耐壓1 min。

        4 結(jié) 語

        本次改造增容主要對發(fā)電機的定子鐵芯、定子線棒、轉(zhuǎn)子磁極線圈進行了改造。改善了定轉(zhuǎn)子通風(fēng)散熱結(jié)構(gòu),提高了發(fā)電機的絕緣等級,發(fā)電機的額定容量增高至150 MW,效率提高到98.26%以上。年發(fā)電量增加,貢獻了更多清潔能源,創(chuàng)造了更大的經(jīng)濟效益。葛洲壩19號機組采用新材料、新技術(shù)、新工藝進行改造增容,使得老機組煥發(fā)新的生機活力,增強了運行性能,提高了供電可靠性。與此同時,在改造過程中每個環(huán)節(jié)設(shè)置試驗環(huán)節(jié)進行檢測,保證了安裝過程的質(zhì)量。本文所述方法進行改造增容投資少、收益高、施工周期短。它既增加了經(jīng)濟效益,提高了機組的安全穩(wěn)定運行能力,也為其他老機組的技術(shù)改造提供了一定的借鑒和指導(dǎo)意義。

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