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        金銅冶煉企業(yè)含鉈廢水處理工藝研究與運(yùn)用

        2019-12-26 03:27:30邱建森林凡林國(guó)標(biāo)方榮茂吳開興
        世界有色金屬 2019年18期
        關(guān)鍵詞:硫化鈉漂白粉沉淀法

        邱建森,林凡,林國(guó)標(biāo),方榮茂,吳開興

        (紫金銅業(yè)有限公司,福建上杭,364204)

        鉈是一種高劇毒的稀有分散金屬,具有較強(qiáng)的蓄積性,可以通過飲用水和食物鏈進(jìn)入人體。對(duì)人體神經(jīng)系統(tǒng)及中樞系統(tǒng)會(huì)造成持續(xù)性傷害,在人體的酶化反應(yīng)過程中可以置換鉀元素,并與酶產(chǎn)生很強(qiáng)的親和力,對(duì)肝、腎等有毒害作用,嚴(yán)重的可致命。臨床實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,鉈對(duì)人類的最小致死量約為10~15mg/kg,且在相同劑量下袁鉈的毒性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于鉛、汞等重金屬[1-3]。鉈已被列入我國(guó)優(yōu)先控制污染物黑名單。

        環(huán)境介質(zhì)中鉈的分布最初均來源于含鉈礦產(chǎn),鉈幾乎不單獨(dú)成礦,世界上唯一的獨(dú)立鉈礦在中國(guó)貴州省興仁縣,主要成分是紅鉈,其他大多以同晶形雜質(zhì)形式存在于鉛、鋅、鐵、銅等金屬的硫化礦中[4],如鉛礦、黃鐵礦、閃鋅礦等,由于金、銅、鋅、鐵等冶煉企業(yè)中處理的金精礦、銅精礦、鋅精礦、鐵精礦、硫精礦等原料大多均含有黃鐵礦、閃鋅礦、鉛礦等礦物,在冶煉過程中產(chǎn)生的廢水不可避免地含有一定量的鉈。隨著我國(guó)礦產(chǎn)資源的高速消耗,所帶來的含鉈工業(yè)廢物也越來越多,含鉈廢水污染呈逐年加劇的趨勢(shì)。近年來出現(xiàn)大量水體鉈污染事件,如2010年廣東韶關(guān)某冶煉廠將未達(dá)標(biāo)污水直接排入北江,導(dǎo)致北江流域發(fā)生了嚴(yán)重的鉈污染事件,2013年廣西賀江、2017年四川嘉陵江陸續(xù)發(fā)生鉈污染事件,嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)鼐用竦纳頪5-6]。

        目前,我國(guó)地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5479-2006)均明確了鉈含量限值為0.1μg.L-1,無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015)也要求了鉈含量限值為5μg.L-1,且湖南、廣東兩省先后于2014年、2017年也相繼出臺(tái)并實(shí)施了地方標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定現(xiàn)有企業(yè)2017年10月1日起實(shí)施5μg.L-1的限值,新建及現(xiàn)有企業(yè)2020年1月1日實(shí)施2μg.L-1限值,鉈工業(yè)廢水的處理和處置逐漸成為人們關(guān)注的焦點(diǎn),含鉈廢水的防控和治理刻不容緩,但目前為止,國(guó)家或冶煉行業(yè)內(nèi)的污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(如GB8978等)仍然未將鉈排放標(biāo)準(zhǔn)納入到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中。

        當(dāng)前,針對(duì)水體鉈污染的研究基本停留在理論或?qū)嶒?yàn)室小試階段,含鉈廢水治理技術(shù)主要有沉淀法、吸附法、離子交換等,沉淀法包括硫化鈉沉淀法、氧化沉淀法、電化學(xué)沉淀法、生物制劑沉淀法[7-10],上述工藝都有一定的工業(yè)化運(yùn)用;離子交換法和吸附法適用于去除巖礦、土壤、飲用水中微量鉈以及針對(duì)環(huán)境中鉈價(jià)態(tài)存在情況進(jìn)行分析[11]?;瘜W(xué)沉淀法需要大量過量投加藥劑(投加硫化物時(shí),還產(chǎn)生H2S有毒氣體),危廢產(chǎn)生量大,易于造成二次污染;生物法藥劑需要大量過量投加,危廢產(chǎn)生量大,運(yùn)行成本較高,且工藝參數(shù)難以控制,耐沖擊能力差,處理效果不穩(wěn)定;電化學(xué)法操作比較方便,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,但投資高,運(yùn)行成本高;吸附法實(shí)際應(yīng)用難度較大,吸附劑再生頻繁,成本較高等。

        近年來,從傳統(tǒng)處理工藝向先進(jìn)替代的聯(lián)合處理工藝方向發(fā)展、從末端治理向源頭削減—過程控制—末端治理—個(gè)體防護(hù)技術(shù)集成方向發(fā)展、從達(dá)標(biāo)排放向深度處理方向發(fā)展[4],但由于對(duì)鉈危害的認(rèn)知不足、污水排放標(biāo)準(zhǔn)缺乏鉈排放的相關(guān)規(guī)范要求以及含鉈廢水處理方法和成本等因素,多地(除湖南、廣東執(zhí)行地方標(biāo)準(zhǔn)外)政府環(huán)保部門缺乏環(huán)保執(zhí)法依據(jù),許多工礦企業(yè)仍然未足夠重視,缺乏主動(dòng)積極性,未將鉈的排放管控納入到日常環(huán)保監(jiān)測(cè)中。

        然而,隨著國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)的持續(xù)推進(jìn),美麗中國(guó)理念深入人心,人們環(huán)保意識(shí)的日趨增強(qiáng),藍(lán)天、碧水、凈土是所有人的共同愿望和期盼,鉈已被列入國(guó)家優(yōu)先控制污染物黑名單,未來必然將鉈納入到排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管控,從而提高行業(yè)門檻,倒逼工況企業(yè)履行保護(hù)環(huán)境的主體責(zé)任,進(jìn)而優(yōu)勝劣汰,屆時(shí),具有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備的工況企業(yè)必然具有較強(qiáng)的企業(yè)生存能力和發(fā)展空間。

        為此,研究人員設(shè)想如果能在結(jié)合工礦企業(yè)現(xiàn)有工藝條件下,創(chuàng)新工藝,尋找出一種較為適宜的處理工藝,既無需大量資金投入,又僅需通過適當(dāng)添加藥劑,生產(chǎn)運(yùn)行成本低,引導(dǎo)工礦企業(yè)積極履行社會(huì)責(zé)任,踐行生態(tài)文明建設(shè),深入開展藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn),同時(shí)作為未來含鉈廢水處理工藝的一種技術(shù)儲(chǔ)備,提高工礦企業(yè)對(duì)未來環(huán)保管控趨嚴(yán)的政策風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。

        本文以某冶煉企業(yè)工業(yè)廢水為研究對(duì)象,發(fā)現(xiàn)硫化鈉沉淀法處理后的廢水鉈含量可以達(dá)到2μg.L-1限值下的指標(biāo)要求,但由于生成的硫化鉈沉淀粒度微小存在透濾現(xiàn)象,在露天存放數(shù)天后出現(xiàn)鉈含量大幅上升的情況,甚至高達(dá)15μg.L-1以上;而采用強(qiáng)氧化混凝工藝處理,不僅可以達(dá)到5μg.L-1限值下的指標(biāo)要求,而且沉淀物穩(wěn)定,即使露天存放數(shù)天都不易發(fā)生分解或返溶,處理成本低,僅需約2元/m3,設(shè)備投資少,僅需進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑旒纯蓾M足要求,是冶煉企業(yè)深度除鉈工藝的一種良好選擇。

        1 廢水水質(zhì)分析

        某冶煉廠采用焙燒—酸浸—氰化浸出工藝從復(fù)雜難選冶金精礦中回收金、銀、銅及有效硫,其原料來源復(fù)雜,包括吉林、河北、云南、山西、福建、浙江以及海外等多個(gè)礦源的原料礦,酸性廢水采用石灰鐵鹽法處理,外排水排放實(shí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996),外排水排放過程實(shí)行在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)報(bào)送省環(huán)保廳。多年來,該黃金冶煉廠均實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,部分廢水處理指標(biāo)甚至遠(yuǎn)低于排放標(biāo)準(zhǔn),其冶煉廢水及未處理前水質(zhì)狀況分別如表1所示。

        表1 未深度處理前水質(zhì)分析結(jié)果

        2 主要試驗(yàn)藥劑及鉈檢測(cè)方法

        2.1 主要試驗(yàn)藥劑

        (1)硫化鈉

        (2)硫酸

        (3)石灰

        (4)漂白粉

        (5)聚鐵

        2.2 鉈檢測(cè)方法

        按照中華人民共和國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)HJ 700—2014“水質(zhì)65種元素的測(cè)定電感耦合等離子體質(zhì)譜法”檢測(cè)廢水中鉈濃度。

        3 試驗(yàn)

        3.1 硫化物沉淀法除鉈工藝

        硫化物沉淀是通過向廢水中添加硫化物的方式,使TI(I)形成 Tl2S的沉淀,從而實(shí)現(xiàn)鉈的去除,研究人員以常見的、價(jià)格便宜的硫化物——硫化鈉作為含鉈廢水處理的硫化物,開展廢水除鉈試驗(yàn)研究。

        3.1.1 硫化鈉用量試驗(yàn)

        量取一定體積的未經(jīng)深度處理前的廢水,按實(shí)驗(yàn)要求直接加入加入硫化鈉(不調(diào)節(jié)pH值),常溫?cái)嚢?0min后過濾,取濾液分析,試驗(yàn)結(jié)果見圖1。

        從圖1可知,隨著硫化鈉用量的增加,鉈去除率逐步上升,當(dāng)硫化鈉用量達(dá)1kg/m3時(shí),鉈去除率趨于平緩,此時(shí)處理后液鉈含量低于5μg/L,因此,硫化鈉用量以1kg/m3為宜。

        3.1.2 pH值試驗(yàn)

        量取一定體積的未經(jīng)深度處理前的廢水,用硫酸、石灰調(diào)節(jié)pH值,按1kg/m3加入硫化鈉后,常溫?cái)嚢?0min后過濾,取濾液分析,試驗(yàn)結(jié)果見圖2。

        從圖2可知,在中性或堿性環(huán)境對(duì)除鉈效果更為有利,結(jié)合廢水水質(zhì)情況,無需調(diào)節(jié)pH值,直接加入硫化鈉進(jìn)行反應(yīng)為宜。

        3.1.3 反應(yīng)時(shí)間試驗(yàn)

        量取一定體積的未經(jīng)深度處理前的廢水,直接按1kg/m3加入硫化鈉后,常溫?cái)嚢枰欢〞r(shí)間后過濾,取濾液分析,試驗(yàn)結(jié)果見圖3。

        從圖3可知,當(dāng)反應(yīng)時(shí)間達(dá)到20min時(shí),繼續(xù)延長(zhǎng)反應(yīng)時(shí)間,除鉈效果趨于平緩,因此反應(yīng)時(shí)間以20min為宜。

        3.1.4 跟蹤試驗(yàn)

        量取一定體積的未經(jīng)深度處理前的廢水(不同批次),直接按1kg/m3加入硫化鈉后,常溫?cái)嚢?0min后過濾,取濾液分析,試驗(yàn)結(jié)果見表2。

        從表2跟蹤試驗(yàn)結(jié)果看,采用硫化物沉淀法可平穩(wěn)將廢水鉈含量降低至5ug.L-1以下,達(dá)到預(yù)期效果。

        3.1.5 工業(yè)化試驗(yàn)

        結(jié)合該冶煉企業(yè)廢水環(huán)保處理系統(tǒng),充分利用其原有設(shè)備設(shè)施,進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)試驗(yàn)過程中壓濾機(jī)存在透濾現(xiàn)象,濾液在中間池露天存放數(shù)天后出現(xiàn)鉈含量大幅上升的情況,甚至高達(dá)15μg.L-1以上,濾液在中間池露天存放數(shù)天后廢水鉈含量上升情況見表3。

        3.1.6 小結(jié)

        采用硫化物沉淀可使得廢水中鉈含量下降至5μg.L-1以下,但處理后液露天存放數(shù)天后廢水中鉈出現(xiàn)返溶跡象,廢水中鉈含量隨時(shí)間的延長(zhǎng)而逐步上升,當(dāng)露天存放時(shí)間達(dá)到3天時(shí),將高于5μg.L-1,分析是由于 Tl2S在露天紫外線、空氣、溫度等綜合作用的影響下發(fā)生了分解反應(yīng),從而導(dǎo)致廢水中鉈含量的上升。

        3.2 強(qiáng)氧化混凝除鉈工藝

        強(qiáng)氧化混凝除鉈工藝是在偏堿性的環(huán)境下,加入強(qiáng)氧化劑將廢水中鉈(Ⅰ)完全氧化為鉈(Ⅲ),鉈(Ⅲ)生成后與堿形成氫氧化鉈沉淀,利用混凝作用形成共沉淀,從而達(dá)到除鉈目的。研究人員以漂白粉為強(qiáng)氧化劑,以石灰為堿調(diào)節(jié)劑,利用聚鐵、鈣鹽共沉淀開展試驗(yàn)研究,試驗(yàn)過程中探索了pH值、漂白粉用量、反應(yīng)時(shí)間等條件因子對(duì)廢水除鉈效果的影響。

        3.2.1 氧化階段pH值試驗(yàn)

        量取一定體積的未經(jīng)深度處理前的廢水,用石灰調(diào)節(jié)pH值,按1kg/m3加入漂白粉后常溫?cái)嚢?0min;然后加入適量聚鐵調(diào)節(jié)pH值至8-9后攪拌10分鐘后過濾,取濾液分析,試驗(yàn)結(jié)果見圖4。

        從圖4可知,隨著氧化階段pH值上升,除鉈效果不斷提高,當(dāng)氧化階段pH值達(dá)到10時(shí),處理后液鉈含量降低至約2.5ug.L-1,而后處理后液鉈含量趨于平緩,因此氧化階段pH值以10為宜。

        3.2.2 漂白粉用量試驗(yàn)

        量取一定體積的未經(jīng)深度處理前的廢水,用石灰調(diào)節(jié)pH值 至10,分 別 按0.1kg/m3、0.3kg/m3、0.5kg/m3、0.7kg/m3、1kg/m3加入漂白粉后常溫?cái)嚢?30 min;然后加入適量聚鐵調(diào)節(jié)pH值至8-9后攪拌10分鐘后過濾,取濾液分析,試驗(yàn)結(jié)果見圖5。

        表2 跟蹤試驗(yàn)結(jié)果

        表3 露天存放數(shù)天后廢水鉈含量上升情況

        從圖5可知,適當(dāng)增加漂白粉用量,對(duì)除鉈效果有利,當(dāng)漂白粉達(dá)到0.5kg/m3時(shí),處理后液廢水量降低至約3.5ug.L-1,已經(jīng)達(dá)到低于5ug.L-1的限值要求,繼續(xù)增大漂白粉用量,廢水中鉈含量逐步趨于平緩,但藥劑耗量相應(yīng)增加,因此,漂白粉用量以0.5kg/m3為宜。

        3.2.3 氧化反應(yīng)時(shí)間試驗(yàn)

        量取一定體積的未經(jīng)深度處理前的廢水,用石灰調(diào)節(jié)pH值至10,按0.5kg/m3入漂白粉后分別常溫?cái)嚢?0min、20min、30min、40min、50 min;然后加入適量聚鐵調(diào)節(jié)pH值至8-9后攪拌10分鐘后過濾,取濾液分析,試驗(yàn)結(jié)果見圖6。

        從圖6可知,隨著氧化反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng)對(duì)除鉈效果有利,當(dāng)氧化反應(yīng)時(shí)間達(dá)到30min時(shí),處理后液廢水量降低至約2.8g.L-1,而后廢水中鉈含量逐步趨于平緩,因此,氧化反應(yīng)時(shí)間以30min為宜。

        3.2.4 跟蹤試驗(yàn)

        量取一定體積的未經(jīng)深度處理前的廢水(不同批次),用石灰調(diào)節(jié)pH值至10,按0.5kg/m3入漂白粉后常溫?cái)嚢?0min;然后加入適量聚鐵調(diào)節(jié)pH值至8-9后攪拌10分鐘后過濾,取濾液分析,試驗(yàn)結(jié)果見表4。

        從表4跟蹤試驗(yàn)結(jié)果看,采用漂白粉強(qiáng)氧化混凝除鉈工藝可平穩(wěn)將廢水鉈含量降低至5ug.L-1以下,達(dá)到預(yù)期效果。

        表4 跟蹤試驗(yàn)結(jié)果

        3.2.5 工業(yè)化試驗(yàn)

        結(jié)合該冶煉企業(yè)廢水環(huán)保處理系統(tǒng),充分利用其原有設(shè)備設(shè)施,進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)試驗(yàn),濾液在中間池露天存放數(shù)天后鉈含量仍保持相對(duì)平穩(wěn),未出現(xiàn)返溶導(dǎo)致鉈含量明顯上升的現(xiàn)象,濾液在中間池露天存放數(shù)天后廢水鉈含量情況見表5。

        表5 露天存放數(shù)天后廢水鉈含量上升情況

        3.2.6 新增藥劑成本

        采用漂白粉強(qiáng)氧化混凝除鉈工藝可平穩(wěn)將廢水鉈含量降低至5ug.L-1以下,達(dá)到預(yù)期效果,處理過程中需消耗石灰、漂白粉、聚鐵等物料,其新增藥劑成本見表6。

        從表6可知,采用漂白粉強(qiáng)氧化混凝除鉈工藝藥劑處理成本新增約2元/m3,處理成本低。

        表6 漂白粉強(qiáng)氧化混凝除鉈工藝新增藥劑成本

        3.2.7 小結(jié)

        采用漂白粉強(qiáng)氧化混凝除鉈工藝可平穩(wěn)將廢水鉈含量降低至5ug.L-1以下,即使處理后液露天存放數(shù)天后鉈含量仍保持相對(duì)平穩(wěn),未出現(xiàn)返溶導(dǎo)致鉈含量明顯上升的現(xiàn)象,保持了相對(duì)平穩(wěn)的趨勢(shì),且新增藥劑成本低。

        4 結(jié)論

        (1)采用硫化物沉淀可使得廢水中鉈含量下降至5μg.L-1以下,但露天存放數(shù)天后廢水中鉈出現(xiàn)返溶跡象,處理后廢水水質(zhì)存在不穩(wěn)定現(xiàn)象。

        (2)采用漂白粉強(qiáng)氧化混凝工藝可穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)含鉈廢水的5μg/L以下的工藝指標(biāo),露天存在不會(huì)出現(xiàn)返溶現(xiàn)象,藥劑處理成本新增約2元/m3,處理成本低,但廢水渣體量較大。

        (3)含鉈廢水經(jīng)處理后,大多存在于污泥等固廢中,實(shí)現(xiàn)廢水渣減量化、廢水渣穩(wěn)定,以及隨著排放指標(biāo)要求越來越高,探索新式藥劑提高廢水除鉈效果,這是金屬鉈治理將是未來研究的重點(diǎn)。

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