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        淺談熱風(fēng)吹掃裝置在熔池熔煉電收塵的應(yīng)用

        2019-12-26 03:27:20郝志全
        世界有色金屬 2019年18期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        郝志全

        (銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司金冠銅業(yè)分公司,安徽 銅陵 244000)

        1 奧爐廠區(qū)電收塵系統(tǒng)運(yùn)行狀況

        某公司奧爐廠區(qū)2016年開工建設(shè),主工藝采用頂吹浸沒式熔池熔煉+智能數(shù)控吹煉+回轉(zhuǎn)式陽極爐精煉+PC電解+離子液高效脫硫工藝,于2018年5月18日順利點(diǎn)火,28日成功投料生產(chǎn),自投產(chǎn)以來,銅酸系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定,現(xiàn)場美觀精致。隨著投料量提升至100噸/小時(shí),電收塵系統(tǒng)在2018年10月份以后,保溫箱絕緣瓷軸(套管)出現(xiàn)斷軸、碎裂現(xiàn)象。瓷軸(套管)的頻繁故障導(dǎo)致電場電流上升、電壓下降,收塵效率下降,高排葉輪及本體積灰粘結(jié)嚴(yán)重,導(dǎo)致奧爐作業(yè)率下降。同時(shí)更換瓷軸(套管)需要對電收塵進(jìn)行單通道關(guān)閉停運(yùn)處理,其中更換頂部瓷套管至少需要單通道停產(chǎn)三天以上(降溫冷卻后施工人員方能進(jìn)入作業(yè))。故障排除外重新升溫送電,導(dǎo)致奧爐頻繁長時(shí)間降料量生產(chǎn),滿負(fù)荷作業(yè)率下降,進(jìn)而引發(fā)轉(zhuǎn)爐無法進(jìn)行期交換,制酸系統(tǒng)動(dòng)力波出口溫度上升等一系列問題,嚴(yán)重制約生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        2 電收塵絕緣保溫箱瓷軸(套管)斷裂的原因分析

        根據(jù)現(xiàn)場更換下來的斷裂瓷軸觀察,發(fā)現(xiàn)瓷軸傘裙有缺邊,瓷軸表面釉面上有明顯的爬電痕跡;瓷套管內(nèi)部明顯積塵,破碎處并呈深藍(lán)色裂紋。電除塵器停車后,進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部檢查,發(fā)現(xiàn)陰陽極間距基本沒有什么變化,頂部吊掛也沒有變形現(xiàn)象,陰極振打減速機(jī)與振打軸同心度亦在萬向節(jié)可調(diào)范圍之內(nèi)。

        根據(jù)對電收塵設(shè)備內(nèi)部的檢查,并結(jié)合瓷軸(套管)表面損壞的狀況,基本得出以下兩個(gè)結(jié)論,第一,瓷軸(套管)的斷裂主要由于表面出現(xiàn)嚴(yán)重的爬電、局部過熱,直至擊穿、破碎。第二,奧爐廠區(qū)投料生產(chǎn)時(shí),由于前期投料量較低,(60~80噸/小時(shí)),但隨著投料量的提升,入爐水份相應(yīng)增加,導(dǎo)致煙氣露點(diǎn)溫度升高,煙灰在瓷軸上低溫結(jié)露,造成陰極振打瓷軸爬電而出現(xiàn)頻繁斷裂現(xiàn)象。

        3 熔池熔煉工藝特點(diǎn)

        (1)入爐原料水份加入的必要性。熔池熔煉工藝決定了原料入庫經(jīng)堆式及倉式配料后,須加水經(jīng)制粒機(jī)制粒后,用皮帶拋入爐內(nèi),物料在爐內(nèi)呈自由落體動(dòng)力下降近20米后墜入熔池內(nèi),在噴槍的攪動(dòng)下完成熔煉過程。此種工藝要求入爐水份在10%左右,否則不僅煙塵發(fā)生率遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,因此在滿足生產(chǎn)工藝的前提下很難降低煙氣中的水份。

        (2)原料成份的多樣性。熔池熔煉工藝原料適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)也決定了其入爐原料成份復(fù)雜 、雜質(zhì)含量相對較高的現(xiàn)實(shí);正常情況下近20家左右的國內(nèi)小礦山原料入庫后,經(jīng)堆式配料后,混合為一種原料,高的雜質(zhì)成份在煙氣水份的作用下,在瓷軸上粘結(jié)附著,隨著瓷軸表面金屬雜質(zhì)的增加,瓷軸表面的導(dǎo)電性增強(qiáng),導(dǎo)致陰極振打瓷軸爬電斷裂。

        (3)煙氣露點(diǎn)溫度高。對于電收塵系統(tǒng)來說,煙氣水份是影響其效率最致命的因素。熔池熔煉煙氣水份基本在200~240mg/l,其煙氣工況隨之發(fā)生改變,煙氣露點(diǎn)溫度能達(dá)到約260度。煙氣露點(diǎn)溫度上升后,煙塵易粘結(jié)、吸附,電場絕緣值立即下降,送電時(shí)電壓難以提升;強(qiáng)行送電后,瓷軸易短路,長時(shí)間爬電、局部過熱,直至擊穿、破碎。

        因此開爐投料后快速提高煙氣溫度,縮短煙氣溫度突破露點(diǎn)溫度的時(shí)間,保障絕緣瓷軸不受污染,快速具備送電條件,是提高電收塵運(yùn)行效果的重要一環(huán)。

        4 如何保障電場絕緣能力不受污染,穩(wěn)定電流電壓運(yùn)行,提高收塵效率。

        4.1 選擇熱風(fēng)吹掃裝置的基本思路

        根據(jù)瓷軸更換后空試送電效果較好,電壓能送到50KV,絕緣電阻約2500MΩ甚至無窮大;但當(dāng)冶煉氣通過時(shí)則狀況明顯下降,電場絕緣直線下降,絕緣電阻約僅為0或者1左右,根本達(dá)不到送電要求。

        通過多次邀請廠家及相關(guān)專業(yè)人員交流討論,每個(gè)電場有六個(gè)絕緣檢測點(diǎn),分別位于兩個(gè)部位,電場頂部有四個(gè)絕緣瓷套管,側(cè)面有兩個(gè)絕緣瓷軸,這兩個(gè)部位的六個(gè)絕緣檢測點(diǎn),一旦有其中一個(gè)絕緣性能遭到破壞,整個(gè)電場的絕緣性將會(huì)下降,最終導(dǎo)致電場送電困難,強(qiáng)行送電后瓷軸(套管)易短路,爬電、局部過熱,直至擊穿、破碎。

        針對上述原因,奧爐廠區(qū)年度大修時(shí)決定對電收塵系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,在東西兩個(gè)通道頂部使用熱風(fēng)吹掃裝置對瓷套管進(jìn)行吹掃保護(hù)。高壓風(fēng)送風(fēng)經(jīng)加熱后在瓷套管下方形成“氣幕”,將進(jìn)入瓷套管內(nèi)部的冶煉煙氣封閉在“氣幕”下方,防止冶煉煙氣進(jìn)入瓷套管內(nèi)部污染內(nèi)壁,煙塵在瓷套管內(nèi)堆積后,煙塵中的金屬雜質(zhì)會(huì)與煙氣中的水份發(fā)生反應(yīng),形成導(dǎo)電性極強(qiáng)的金屬硫化物。

        4.2 熱風(fēng)吹掃裝置的使用情況

        頂部熱風(fēng)吹掃裝置設(shè)備配制情況:

        風(fēng) 機(jī):風(fēng) 量5000m/h,全 壓10000pa,電 加 熱120kwh,

        同時(shí)在東通道側(cè)面對絕緣保溫箱進(jìn)行改造,將原敞開式絕緣保溫箱改為密閉式絕緣保溫箱,密封式保溫箱通過陰極振打軸與電收塵本體相連,連接處用石英板隔離,僅留300mm的圓孔供振打軸穿過。保溫箱內(nèi)使用熱風(fēng)吹掃裝置,對保溫箱瓷軸進(jìn)行加熱吹掃,防止冶煉煙氣污染瓷軸,導(dǎo)致瓷軸絕緣能力下降。

        側(cè)面熱風(fēng)吹掃裝置設(shè)備配制情況:

        風(fēng)機(jī):風(fēng)量2250m/h,全壓5000pa,電加熱120kwh,

        東面通道頂部及側(cè)面熱風(fēng)吹掃項(xiàng)目于7月7日施工結(jié)束后,投入試運(yùn)行,當(dāng)時(shí)檢測四個(gè)電場絕緣值分別為200歐姆,500歐姆,800歐姆,1000歐姆,帶氣之前均達(dá)到2000歐姆以上,甚至無窮大,絕緣性能呈明顯上升趨勢,7月17日9:00帶氣以后略有下降,但仍能維持在1000歐姆左右,12:30送電前檢測絕緣值仍有500歐姆,一次性送電后,電壓25kv~30kv以上。

        西面通道頂部熱風(fēng)吹掃(側(cè)面熱風(fēng)吹掃未上,根據(jù)東面運(yùn)行效果再確定)項(xiàng)目也于7月7日投入試運(yùn)行,帶氣以后絕緣值僅能維持在500歐姆,17日20:00送電時(shí)絕緣值僅有2~5歐姆。送電后電壓僅能維持在10~15kv19日上午11:00逐步趨于正常,三個(gè)都在20. kv以上。

        4.3 檢修后東西通道相關(guān)指標(biāo)情況比較:

        (1)設(shè)備空試情況(絕緣值單位為:歐姆)

        通道 指標(biāo) 1#電場 2#電場 3#電場 4#電場 備注東絕緣值 200/2000 100/2000 100/1500 50/1500 冷態(tài)/開電加熱空試 42.0KV 40.0KV 40.0KV 42.0KV 10日帶電場西絕緣值 100/2000 55/2000 100/1500 75/1500 冷態(tài)/開電加熱空試 41.0KV 40.2KV 40.4KV 42.5KV 10日帶電場通道 時(shí)間 1#電場 2#電場 3#電場 4#電場 備注東帶氣前 2000 2000 1500 2000 17日08:18時(shí)帶氣后 200 500 500 500 17日12:00時(shí)西帶氣前 2000 2000 2000 2000 17日8:18時(shí)帶氣后 2.0 5.0 1.0 1.0 17日19:00時(shí)通道 指標(biāo) 1#電場 2#電場 3#電場 4#電場 備注東二次電壓 33.0 31.1 27.8 26.0 17日12:30分送電二次電流 10.0 17.0 2.0 14.0西二次電壓 11.8 16.8 18.1 12.3 17日20:00分送電二次電流 111.0 67.0 64.0 68.0

        (2)設(shè)備帶氣前后絕緣值變動(dòng)情況(絕緣值單位為:歐姆)

        由此可見,東通道帶氣后絕緣值下降較少,能很快送電并運(yùn)行正常,西通道帶氣后,絕緣下降很快為0兆歐,直到19:00分有少許絕緣值。

        (3)設(shè)備送電情況(二次電流單位:毫安 二次電壓單位:千伏)

        由此可見,東通道檢修帶氣后4個(gè)小時(shí)可以送電;西通道帶氣12小時(shí)后勉強(qiáng)送電,但電壓不高,完成正常后需要48小時(shí)以后。

        (4)西通道投入生產(chǎn)陰極箱結(jié)灰清理前、后情況(18日16:00分)

        由此可見,西面通道在側(cè)面沒有增加熱風(fēng)吹掃的前提下,雖然溫度條件與東通道相同,但帶氣后絕緣值下降明顯,送電后電壓較低,側(cè)面絕緣保溫箱內(nèi)瓷軸積灰較快。重新清理瓷軸后,在24小時(shí)后電壓逐步恢復(fù)到正常值運(yùn)行。

        5 熱風(fēng)吹掃裝置仍有提高和完善的空間。

        (1)控制系統(tǒng)有待于進(jìn)一步優(yōu)化,努力提高自動(dòng)化控制水平。

        (2)電加熱功率有待于進(jìn)一步提高,努力提高吹掃后的空氣溫度。

        (3)吹掃角度、風(fēng)量及風(fēng)壓有待于進(jìn)一步摸索,努力在少增加系統(tǒng)外來風(fēng)量的前提下,達(dá)到最佳的吹掃效果。

        (4)跟蹤實(shí)踐情況摸索熱風(fēng)吹掃裝置的開停車及檢修標(biāo)準(zhǔn),在保證效果的同時(shí),努力降低運(yùn)成本。

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