楊文軍,李曉平
(天津天鐵冶金集團有限公司煉鋼廠,河北056404)
天鐵公司煉鋼廠圓坯連鑄機自建成投產(chǎn)以來,陸續(xù)出現(xiàn)了表面裂紋、氣泡、夾雜、彎曲、橢圓度超標(biāo)等質(zhì)量缺陷,僅氣孔廢品經(jīng)修磨精整后仍有相當(dāng)一部分鑄坯因修磨深度超標(biāo)而報廢。在雨季氣孔缺陷最嚴(yán)重時,修磨后報廢比例高達80%以上,單批次產(chǎn)品最大報廢量超過300 t,致使勞動強度急劇上升。裂紋嚴(yán)重引起漏鋼后,鋼水單耗成本隨之增加,鑄機作業(yè)率偏低,對標(biāo)時發(fā)現(xiàn)這些指標(biāo)與同行相比差距很大。因而在煉鋼廠開展了提質(zhì)降耗攻關(guān)活動,以控制圓坯質(zhì)量缺陷,提高圓坯質(zhì)量合格率。
工藝路線:轉(zhuǎn)爐鋼水→LF 精煉爐→連鑄;
轉(zhuǎn)爐公稱容量:45 t;
機型:一機五流,多點矯直弧型連鑄機;
斷面:Ф150 mm,Ф180 mm,Ф210 mm;
定尺長度:6~10 m;
鑄機弧形半徑:9 m;
冶金長度:24 m;
流間距:1 300 mm;
結(jié)晶器類型:管式弧形結(jié)晶器安裝外置式電磁攪拌及液面檢測裝置;
銅管:長850 mm 內(nèi)表面鍍鉻,磷脫氧銅;
振動:無干擾復(fù)式全板簧振動;
振幅:0~6 mm(連續(xù)可調(diào));
振頻:50~274 次/min(變頻調(diào)速);
中間包容量:24~28 t T 形(含擋渣墻)。
(1)P>0.017%,鋼的高溫強度和塑性顯著降低;S>0.015%,造成鋼的熱脆,鋼的高溫強度和塑性大大降低,低熔點Fe-FeS 共晶體(熔點985 ℃)成網(wǎng)狀分布于晶界處,造成晶界的破裂,成為裂紋起源。若鋼水中Pb、As 等微量元素超標(biāo)也會增加裂紋敏感性[1]。
(2)當(dāng)鋼液中[O]>(100~150)×10-6、[N]>(120~150)×10-6或[H]>(6~8)×10-6時,則鋼在凝固過程中極可能產(chǎn)生氣孔[1]。經(jīng)我廠技術(shù)人員實際測定,LF 爐處理后,鋼中[O]含量為(20~40)×10-6、[N]含量為(50~80)×10-6,且連鑄結(jié)晶器保護渣中水分含量均在0.5%以下,由此排除了以上可能導(dǎo)致鑄坯產(chǎn)生表面氣孔的原因。
后來我廠購進了專用定氫設(shè)備,對轉(zhuǎn)爐出鋼后和LF 爐精煉后鋼液中的[H]含量進行了測定,85%以上爐次[H]含量都超過6×10-6,由此確定鋼液中[H]含量過高是導(dǎo)致圓管坯產(chǎn)生表面氣孔質(zhì)量缺陷的根本原因。
我廠所煉圓坯鋼種全部經(jīng)過LF 爐精煉,出鋼時在鋼包內(nèi)加入合成渣及白灰進行渣洗脫氧脫硫工藝,為精煉造白渣創(chuàng)造條件。排查工序操作發(fā)現(xiàn)在空氣中放置兩天的精煉白灰吸水量可高達18%以上,致使出鋼時加入造渣物料的爐次和不加的爐次相比,鋼水[H]含量相差2×10-6~4×10-6。
(3)另外鋼中氧、鋁含量高,容易造成鋼水發(fā)粘、流動性差,中間包水口結(jié)瘤,結(jié)晶器液面上下波動頻繁,會使結(jié)晶器彎月面處坯殼薄厚不均勻,進而產(chǎn)生裂紋、夾渣和橢圓度超標(biāo)等缺陷,見圖1。
(1)結(jié)晶器內(nèi)部存在0.7~1.2 MPa 的水壓,密封結(jié)構(gòu)的合理性對于結(jié)晶器使用中的安全性及保證生產(chǎn)順利進行至關(guān)重要[2]。我廠橢圓度超標(biāo)在更換結(jié)晶器后廢品情況明顯減輕。下線拆檢后發(fā)現(xiàn)結(jié)晶器銅管過燒,其密封結(jié)構(gòu)不合理,內(nèi)水套與外水套分水腔處密封不嚴(yán)密,水縫不均勻。
(2)結(jié)晶器振幅大、偏擺嚴(yán)重時也會使彎月面處鋼液波動程度大,易發(fā)生鑄坯裂紋。振動參數(shù)實測:北側(cè)/南側(cè)振幅均為±4.5 mm,偏擺分別為0.10 mm/0.06 mm,均在正常范圍。但是在平穩(wěn)性測評時發(fā)現(xiàn)保護渣和撈出來的渣球散落到振動板簧上,導(dǎo)致振動有卡阻。
(3)連鑄機采用了結(jié)晶器電磁攪拌,在電磁力作用下,鋼水旋轉(zhuǎn)促使氣體和夾雜物向中心集中上浮,提高了表面和皮下清潔度[2]。但是我廠生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)電磁攪拌漏水時圓坯廢品率偏高,在維修電磁攪拌時調(diào)小了電流強度,結(jié)晶器液面卷渣出現(xiàn)結(jié)疤廢品的頻次減少。
(4)開澆操作不熟練,手動時間長。因人員老化調(diào)崗、分流頻繁,開澆操作時新手不熟練,為控制結(jié)晶器液面,手動起步時間長,對30 個流次開澆操作進行了跟蹤統(tǒng)計,情況如表1 所示。
表1 開澆統(tǒng)計表
圖2 為φ210 mm 斷面圓坯表面質(zhì)量與保護渣熔化溫度、熔化速度的關(guān)系[3]。由圖2(a)可見,對于φ210 mm 斷面的圓坯,當(dāng)熔化溫度在1 130~1 230℃時,鑄坯表面質(zhì)量較好。熔化溫度>1 230 ℃或<1 130 ℃時,鑄坯易產(chǎn)生表面縱裂。要防止縱裂的發(fā)生,就要將φ210 mm 斷面保護渣的熔化溫度控制在1 150 ℃左右。
由圖2(b)可見,當(dāng)保護渣熔速大于50 s 時,圓坯易發(fā)生縱裂,保護渣熔速在40~50 s 范圍內(nèi),鑄坯的表面質(zhì)量較好。
圖1 圓坯裂紋同鋼水Al 含量點陣圖
(1)水口浸入深度會改變結(jié)晶器內(nèi)流場見圖3。水口插入過深,會使雜質(zhì)、氣泡上浮慢;過淺易造成結(jié)晶器內(nèi)液面翻騰,破壞保護渣三層結(jié)構(gòu),影響保護渣作用的正常發(fā)揮,導(dǎo)致潤滑、傳熱不良,增大拉鋼過程中的拉應(yīng)力。加上電磁攪拌漏水或冷卻不均,頻繁出現(xiàn)漏鋼、縱裂。
圖2 保護渣熔化溫度和熔化速度與表面裂紋關(guān)系圖
圖3 結(jié)晶器內(nèi)流場分布圖
(2)中間包烘烤時間過長,包蓋打結(jié)料掉落,包底涂抹偏厚,高于水口頂部,打結(jié)料在上水口碗部聚集,阻礙塞棒下移,塞棒被氧化掉塊,與浸入式水口咬合不嚴(yán)密,結(jié)晶器液面波動超過要求,造成鋼液出現(xiàn)偏流,使坯殼厚度不均勻從而產(chǎn)生廢品。
(3)因水口烘烤不良、澆鋼時間長,水口崩裂或渣線部位穿孔,引起結(jié)晶器液面不穩(wěn),造成鑄坯表面渣坑和裂紋。
(1)對轉(zhuǎn)爐進行了復(fù)吹改造,改造后爐內(nèi)攪拌充分,吹煉終點碳氧積降低,同時調(diào)整轉(zhuǎn)爐出鋼脫氧劑加入種類及加入量。
(2)規(guī)范LF 爐精煉過程各階段底吹供氬強度。鋼水軟吹10 min,鎮(zhèn)靜5 min,精煉后喂硅鈣線,若碳含量偏低,喂鋁線。
(3)入爐原料在入爐前先進行水分檢測和溫火烘烤,去除內(nèi)部的水汽,降低鋼水中[H]含量。
(4)改造結(jié)晶器,水套、銅管之間安裝8 個×2 組計16 個鎖緊螺釘以調(diào)整固定水縫。利用0 型密封圈不受外力的特點,密封內(nèi)水套與外水套的分水腔處、液位檢測裝置及噴淋水管。上、下法蘭采用康卡斯特和達涅利結(jié)構(gòu)形式密封。
(5)將結(jié)晶器使用壽命控制在1 000 t 左右,到期就更換。適當(dāng)?shù)亟档徒Y(jié)晶器水量,以抑制坯殼過早收縮,減輕初生坯殼收到的應(yīng)力,使鑄坯凹陷得到有效改善。
(6)采用多點矯直技術(shù),選擇輥型最佳的輥子,并根據(jù)生產(chǎn)情況隨時調(diào)整拉矯壓力。將壓痕控制在1 mm 以下,鑄坯矯直時延伸率控制在0.15%以下。
(7)同時調(diào)整結(jié)晶器保護渣,使液渣層厚度在8~10 mm,液渣消耗均勻。依據(jù)保護渣熔化溫度和熔化速度對裂紋的影響確定φ210 mm 斷面選用B 廠調(diào)整成分后的YD-6#保護渣;φ150 mm 斷面選用B廠調(diào)整成分后的YX-1#保護渣。
(8)及時更換、清理、維護包蓋,嚴(yán)格控制包底涂抹厚度,避免了雜物聚集在水口碗部。聯(lián)系廠家進行座磚、水口改型,加高座磚,延長水口(見圖4)。
(9)安裝水口在結(jié)晶器上方或?qū)χ信_進行,中間包烘烤前與開澆前再次檢驗對中情況,防止因中間包車行走偏移造成對中不良。同時改進水口烘烤裝置,水口外包裹加厚纖維氈,提高保溫效果,澆鋼過程中變換渣線位置澆鋼,浸入深度按120~150 mm 控制。
圖4 中包座磚、水口改造前后對比圖
經(jīng)過上述一系列措施的實施,圓坯的質(zhì)量合格率由91.2%提高到98.4%,鑄機作業(yè)率上升2%。轉(zhuǎn)爐復(fù)吹改造后,提高了吹煉過程反應(yīng)速度,熔池攪拌更加均勻,噸鋼石灰消耗量明顯降低,鋼鐵料消耗平均比單一頂吹轉(zhuǎn)爐減少4 kg/t 鋼。同時,廢品量的下降降低了鋼坯精整工的勞動強度,獲得了較好的經(jīng)濟效益。