賀寶軍,賈占民,劉 坤
(唐山市德龍鋼鐵有限公司燒結廠,河北063600)
唐山德龍地處4A 景區(qū)——唐山國際旅游島的周邊,如何實現(xiàn)與周邊環(huán)境和諧相處,與國際旅游島共榮共生,減排是第一要務。燒結煙氣含硫化物、氮化物、顆粒物較多且排放量大,是鋼鐵廠的第一大污染源。2017 年唐山市的煙氣排放標準是SO2≤80 mg/m3、NOx≤180 mg/m3、顆粒物≤20 mg/m3,但隨著環(huán)保減排標準的不斷提升,必須研究一種較先進的煙氣處理方法,因此研究開發(fā)了燒結煙氣脫硫脫硝一體化工藝技術,實現(xiàn)了在一塔內脫除燒結煙氣中多種污染物的同時超低排放煙氣、不產生廢水、固廢零排放、降低投資和運行成本。通過工藝優(yōu)化和技術創(chuàng)新,將豐富和發(fā)展鋼鐵工業(yè)中燒結煙氣脫硫脫硝的技術工藝和理論,對推動行業(yè)科技進步起到示范作用。
圖1 技術路線
燒結煙氣排放指標應符合表1 的規(guī)定。
1.3.1 新型燒結脫硫脫硝一體化煙氣處理技術
燒結煙氣干法脫硫脫硝一體化工藝見圖2。燒結煙氣經(jīng)過電除塵除去粉塵后,進入離子發(fā)生器氧化脫硝區(qū)間,在該區(qū)間完成一氧化氮向高價氮氧化物的轉變;然后煙氣進入吸收塔,在高速湍流與BMP 脫硫脫硝劑的雙重作用下,高價氮氧化物、二氧化硫被吸收劑吸附的同時發(fā)生化學反應,生成硝酸鹽、硫酸鹽、及少量亞硝酸鹽、亞硫酸鹽等;煙氣進一步由吸收塔塔頂進入袋式除塵器,在袋式除塵器中粗顆粒的硫酸鹽、硝酸鹽、亞硫酸鹽、亞硝酸鹽與部分在水汽作用下團聚而成的BMP 抱團形成大顆粒物,從而提高袋式除塵器除塵效率;煙氣達到近零排放指標后經(jīng)煙囪排至大氣中。
具體工藝:通過離子發(fā)生器將兩種普通的復合鹽類物質發(fā)生反應,生成了具有氧化性的一種氣體物質,該氣體物質在脈沖電壓的作用下產生了一定的電離離子,此離子可以明顯加強氧化劑的性能;再用空氣稀釋至一定比例并通過鼓風機進入煙道與煙氣進行混合,此離子在一定的溫度、濕度、含氧量條件下將煙氣中的一氧化氮轉化為高價氮氧化物,該氣態(tài)離子對于NO 和SO2的氧化有選擇性,先氧化NO,過量后才會氧化SO2;煙氣進入吸收塔內,被氧化的NO 變?yōu)楦邇r氮氧化物,可很快被BMP 吸收,反應生成硝酸鹽、亞硝酸鹽,亞硝酸鹽會進一步被氧化劑氧化成為硝酸鹽;由于該氣態(tài)離子相對穩(wěn)定,不易湮滅,可隨煙氣進入吸收塔而不消失,隨著煙氣上升而繼續(xù)氧化NO,直至全部NO 被氧化生成高價氮氧化物,生成的高價氮氧化物99.5%可被BMP 吸附。離子發(fā)生器產出的氣態(tài)離子型氧化劑與煙氣接觸時間0.3 s 時,足以將NO 氧化成易被堿性物質吸收的高價氮氧化物且反應充分進行,氣態(tài)離子氧化劑是脫硝效率高達99.5%的關鍵,氣態(tài)離子氧化劑在低中溫120~160 ℃的條件下,離子發(fā)生器產生的氧化劑的分解率較低,僅有0.2%以內,因此在燒結機及球團、燃煤鍋爐等爐窯排煙溫度小于160 ℃的前提下,此氣態(tài)離子氧化劑的溫度適應性較強,不需要對煙氣進行窯降溫或者升溫,也不必用催化劑,運行成本優(yōu)于目前幾種主流脫硫脫硝一體化技術如活性炭、SCR+等技術,是目前商業(yè)化應用的脫硝技術中成本最低的。
表1 燒結煙氣排放指標 /mg·Nm-3
圖2 燒結煙氣干法脫硫脫硝一體化工藝
1.3.2 新型脫硫脫硝組合劑開發(fā)
BMP 是一種復合型堿性吸收劑(見圖3),其1 g超微顆粒表面積的總和可達到100 m2,如此高的比表面積會出現(xiàn)隧道效應,使超細塵顆粒由外及內在電離子作用下填充進BMP 內部隧道內,具有超強吸附能力,見圖4。汞及其他重金屬污染物也同時被氣態(tài)離子氧化劑氧化、BMP 吸附。BMP 中有遇水體積膨脹的陰離子物質,該物質可以吸附流化床中PM1、PM2.5 等絕大部分細顆粒物,并絮凝成為大顆粒,增大吸收塔出口顆粒物粒度,有利于下游布袋除塵的高效超濾氣固分離實現(xiàn)近零排放。
圖3 BMP 圖
圖4 BMP 隧道效應
1.3.3 燒結脫硫脫硝副產物應用技術
要實現(xiàn)固廢零排放,必須要將固廢充分利用。經(jīng)過吸收塔后生成的物質見圖5,主要生成物質有硝酸鈣、硫酸鈣、硫酸鎂、硫酸鈣、硫酸鈣、硅系硫酸鹽共占比例90%以上,亞硫酸鈣、亞硫酸鎂、硫酸鋁等約占8%,其他組份約占2%,這種副產物可以用作建材原料。
圖5 副產物晶相圖
此技術在唐山市德龍鋼鐵有限公司應用于230 m2燒結煙氣處理,截止目前,該整套技術應用已達兩年以上,運行狀況穩(wěn)定,運行成本低,經(jīng)濟效益和社會效益明顯。燒結煙氣實際排放為:SO2的排放濃度≤3 mg/Nm3、NOx排放濃度≤42 mg/Nm3、顆粒物排放濃度≤8 mg/Nm3;減少了SO2排放1 369 t、NOx排放2 281 t、顆粒物排放1 771 t、水消耗33.84 萬m3、固廢5.4 萬t,脫硫脫硝副產物(固廢)可生產20萬m3高強輕質新型綠色建材。隨著技術的實施,基本消除了燒結煙氣對環(huán)境的污染,且實現(xiàn)了固廢的零排放,社會效益明顯。
開發(fā)出的新型燒結脫硫脫硝一體化煙氣處理系統(tǒng),實現(xiàn)了一塔脫除多種污染物的干法工藝;開發(fā)出的新型脫硫脫硝組合劑,可以在燒結煙氣脫硫的過程中同時脫除NOx;開發(fā)出的燒結脫硫脫硝產物應用技術實現(xiàn)了產物的綜合利用。