亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        LNG接收站BOG直接外輸可行性分析

        2019-12-24 05:50:16李彥波
        石油與天然氣化工 2019年6期
        關(guān)鍵詞:輸氣量外輸接收站

        李彥波

        中石化北海液化天然氣有限責任公司

        常壓下,LNG 的儲存溫度低至-160 ℃左右。在儲存和運輸LNG 過程中,不論是儲罐還是管線,都不可能做到絕對的熱絕緣,這些熱量促使LNG 蒸發(fā)為氣體(boil off gas,以下簡稱BOG)。如果儲罐中的BOG不及時處理將會導致儲罐溫度升高,繼而導致壓力升高,給安全生產(chǎn)造成極大的風險。因此,對BOG的處理是保障LNG接收站安全穩(wěn)定運行的重要工藝措施。根據(jù)國內(nèi)類似項目的投產(chǎn)和運行經(jīng)驗,在接收站的投產(chǎn)和運行期會產(chǎn)生大量的BOG,而在此階段接收站氣化外輸系統(tǒng)尚未平穩(wěn)運行,同時由于外輸氣量較小,無法完全回收站內(nèi)產(chǎn)生的BOG,導致大量的BOG通過火炬放空。此外,在接收站正常運行后,處理BOG同樣面臨能耗較高的問題。因此,BOG的合理利用對于提高各接收站的經(jīng)濟效益具有重要意義。

        1 BOG的來源及性質(zhì)

        1.1 BOG的來源

        外輸BOG為接收站在儲存及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的,主要來源如下:

        (1)儲罐儲存過程中,吸熱導致LNG氣化所產(chǎn)生的蒸發(fā)氣。

        (2)站場內(nèi)LNG管道、容器機泵等設備吸熱導致LNG氣化所產(chǎn)生的蒸發(fā)氣。

        (3)站場內(nèi)LNG儲罐內(nèi)低壓泵運行時,由于機械損失發(fā)熱所產(chǎn)生的蒸發(fā)氣。

        (4)LNG卸船作業(yè)時,液體充裝到儲罐過程中所發(fā)生的大呼吸產(chǎn)生的蒸發(fā)氣。

        (5)LNG卸船作業(yè)時,溫度較高的LNG充裝到儲罐時,氣化產(chǎn)生的蒸發(fā)氣。

        對于大型氣源型LNG接收站,LNG容積較大,其中BOG最主要的來源為儲罐蒸發(fā)產(chǎn)生,此部分BOG來源穩(wěn)定,由此可以保證BOG外輸量的穩(wěn)定。

        1.2 BOG的性質(zhì)

        由1.1可知,BOG主要來源于接收站LNG的蒸發(fā)氣,以某接收站氣源為例,表1給出了BOG的組成,經(jīng)分析,其成分及性質(zhì)均符合GB 17820-2018《天然氣》氣質(zhì)標準。

        表1 BOG組成Table 1 Components of BOG組分名稱y/%組分名稱y/%CH491.0~99.9C50~0.1C2H60.1~5.0N20~0.5C3H80~2.5合計100C40~1

        2 BOG處理工藝流程介紹

        目前,LNG接收站BOG的處理工藝大致可以分為BOG直接壓縮工藝和再液化工藝。

        2.1 直接壓縮工藝

        BOG直接壓縮工藝如圖1所示。該工藝是指LNG儲罐產(chǎn)生的BOG 通過壓縮機直接加壓至外輸管網(wǎng)所需的壓力,以高壓天然氣形態(tài)進入輸氣管網(wǎng)供下游客戶使用。BOG直接壓縮工藝適用于外輸管網(wǎng)壓力較小(2~3 MPa)的LNG接收站,如日本大阪瓦斯及東瓦斯公司等的接收站。由于日本的LNG接收站較多,輸氣管網(wǎng)的輻射區(qū)域面積較小,輸氣管網(wǎng)的壓力較低,故BOG直接壓縮工藝較適合在日本的LNG接收站使用[1]。另外,該工藝也適用于BOG量小、LNG外輸量不穩(wěn)定的小型調(diào)峰型LNG接收站。

        2.2 再液化工藝

        對于大型氣源型LNG接收站,當LNG接收站外輸管網(wǎng)壓力較大時(5~9 MPa),BOG直接壓縮到外輸管網(wǎng)壓力,壓縮機的功耗較大,一般不采用壓縮式工藝[2],而普遍采用再液化工藝[3-4]。BOG再液化工藝主要原理是利用加壓后LNG自身的冷量冷凝BOG,即LNG經(jīng)低壓泵增壓后,過冷的LNG與BOG接觸換熱,將BOG冷凝為LNG。BOG再冷凝器液化工藝中,LNG與BOG在再冷凝器中直接接觸混合傳熱傳質(zhì),其工藝流程見圖2。BOG壓縮后從再冷凝器的頂部與接近再冷凝器頂部用來冷凝BOG的一股LNG,同時進入再冷凝器內(nèi)進行直接接觸混合,進入再冷凝器的BOG全部被液化,冷凝液與進入再冷凝器下部的LNG一并經(jīng)LNG泵加壓進入氣化器氣化,并輸送至高壓管網(wǎng)。

        2.3 工藝對比

        直接壓縮工藝所用壓縮機處理量和功率較大,相比再液化工藝,其功耗更大,適用于BOG量小、管輸壓力低的調(diào)峰型LNG接收站[5];大型氣源型LNG接收終端因BOG氣體量大且外輸氣管道壓力高,普遍采用再液化工藝回收BOG氣體[6]。但再液化工藝仍存在系統(tǒng)功耗大、天然氣輸氣管網(wǎng)負荷波動時操作困難以及流程復雜等問題,同時還應注意再冷凝工藝需要冷源,即接收站要連續(xù)不斷地有LNG氣化。

        2.4 存在問題

        LNG接收站在接收首船調(diào)試氣后,一般并不具備外輸條件,按照試車先后順序高壓泵及再冷凝器還未預冷試車,BOG只能暫時送火炬系統(tǒng),造成巨大浪費。另外,對于部分接收站投產(chǎn)后的初期運行階段,天然氣外輸量較少,達不到LNG高壓泵起泵條件,此時再冷凝器無法投用,接收站內(nèi)的大量BOG只能送入火炬燃燒。而在正常外輸時,由于BOG需要LNG持續(xù)冷凝,BOG經(jīng)LNG冷凝后還需經(jīng)高壓泵增壓后氣化外輸,能耗較高。

        2.5 解決思路

        若接收站外部具備一定的天然氣消費市場,在原有工藝流程上增加一條BOG低壓外輸管道,理論上能夠解決接收站調(diào)試和試生產(chǎn)初期BOG難處理以及正常運行后BOG處理能耗較高的問題,同時減少了經(jīng)濟損失,增加了經(jīng)濟效益。

        3 BOG直接低壓外輸?shù)目尚行苑治?/h2>

        3.1 BOG低壓外輸工藝的可行性

        工藝上增加BOG低壓外輸管道的主要影響因素是采用再液化處理工藝的BOG壓縮機出口壓力較低。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),國內(nèi)主流LNG接收站BOG壓縮機出口壓力一般控制在0.8 MPa左右,城市燃氣管網(wǎng)接收端壓力一般為0.4 MPa左右。

        BOG低壓外輸工藝的流程為:儲罐、管道、機泵等產(chǎn)生的BOG進入接收站的BOG總管,BOG經(jīng)減溫器、壓縮機緩沖罐進入壓縮機加壓,將BOG加壓到0.8 MPa左右,升壓后的BOG進入新建的外輸管道。根據(jù)接收端的管道壓力和管道壓降確定外輸管道距離,其流程如圖3所示;若接收端距離較遠,則還應增設低壓壓縮機來提高BOG的出口壓力,如圖4所示。

        BOG壓縮機通過逐級調(diào)節(jié)來實現(xiàn)流量控制,其處理能力(質(zhì)量分數(shù))(0%-25%-50%-75%-100%)通過儲罐的壓力來調(diào)節(jié)。BOG 壓縮機可以實現(xiàn)自動控制,也可以手動控制。為了控制管路的壓力、流量,需要增加壓力調(diào)節(jié)閥和流量計。新增1臺壓力調(diào)節(jié)閥,保證壓縮機出口壓力不低于工藝要求,同時控制調(diào)節(jié)閥下游壓力不超過設計壓力。

        3.2 管道距離計算

        3.2.1不增加壓縮機

        管路的理論最大壓降△p=p1-p2(p1、p2分別為已知的BOG壓縮機出口及接收端壓力)。通過計算可以得出BOG外輸管道的最大建設距離L。以此距離為建設半徑,在L范圍內(nèi)只要存在穩(wěn)定供氣市場,理論上不需要增設壓縮機便可實施供氣。此時,BOG氣體經(jīng)BOG壓縮機壓縮后(0.8 MPa)通過低壓管線直接輸送至城市燃氣管網(wǎng)(0.4 MPa),根據(jù)管道壓降模擬軟件分析,在此條件下最大輸送距離約為27 km(其余條件參數(shù)參照其他類似地區(qū)已建成投產(chǎn)管道設定)。

        3.2.2增加壓縮機

        經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),國內(nèi)LNG接收站周邊有燃氣供應需求的工業(yè)區(qū)普遍在50 km以內(nèi)。若BOG輸送距離超過L,此時需增設壓縮機提高輸出壓力,增加輸送距離。若BOG最大外輸距離按60 km設計,此時可以通過BOG的輸送距離計算管路壓降,從而計算壓縮機的出口壓力,在此壓力下保證BOG的外輸距離。

        3.3 新增設備及控制方案

        新增設備閥門均可以依托現(xiàn)有站內(nèi)控制系統(tǒng)實現(xiàn),相關(guān)連鎖及報警均可以利用現(xiàn)有DCS系統(tǒng)實現(xiàn)控制,簡化BOG外輸方案的控制操作。因此,工藝控制系統(tǒng)在依托現(xiàn)有控制系統(tǒng)條件下具備實施的可行性。具體操作如下:

        (1)新增設2臺流量計(1用1備),實現(xiàn)對外輸氣體貿(mào)易級計量,擬選用多聲道計量級超聲波流量計。

        (2)新增設1臺氣質(zhì)采樣設備,進行色譜、水露點、烴露點、H2S等含量分析,現(xiàn)場配套氣體分析小屋,以滿足外輸氣體對氣質(zhì)控制的要求。

        (3)為了便于中心控制室控制,參與控制的閥門均選用整體防爆氣動閥門。

        (4)其余過程參數(shù)如:管道壓力、溫度、運行狀態(tài)等送入DCS系統(tǒng)進行顯示、報警及聯(lián)鎖等操作。

        (5)在新增BOG外輸設施可能有可燃氣體釋放的區(qū)域設置可燃氣體報警器,報警信號進入DCS系統(tǒng)。

        (6)若需增設壓縮機增壓,則壓縮機相關(guān)控制送入DCS系統(tǒng)進行顯示、報警及聯(lián)鎖等操作,且壓縮機采取1用1備方式。

        3.4 管道輸氣量確定

        根據(jù)國內(nèi)已運行LNG接收站經(jīng)驗推算,年外輸氣量300×104t LNG的接收站在正常工況下的BOG產(chǎn)生量為5.7 t/h左右,卸船工況時BOG的產(chǎn)生量可達到12 t/h以上;年外輸氣量600×104t LNG的接收站在正常工況下的BOG產(chǎn)生量為8.5 t/h左右,卸船工況時BOG的產(chǎn)生量可達到15 t/h以上??紤]到用戶用氣的不均衡性及接收站的操作需要,管道設計輸氣量按不小于用戶年均小時輸氣量的2倍考慮。

        4 能耗分析

        4.1 當BOG外輸距離符合壓降允許輸送范圍時

        由第3.2節(jié)分析可知,當BOG外輸距離符合壓降允許范圍時,在不需要增加額外的BOG壓縮機的情況下,利用某LNG 接收站BOG 處理系統(tǒng)實際運行時的相關(guān)工藝數(shù)據(jù)及設備參數(shù),對廠內(nèi)的再冷凝工藝和BOG直接外輸工藝能耗進行分析,見表2。

        表2 再冷凝工藝與低壓外輸工藝1的能耗對比分析Table 2 Comparative analysis of energy consumption between recondensing process and process 1 of low pressure external transportation參數(shù)工況1再冷凝工藝BOG低壓外輸工藝1BOG進氣量/(kg·h-1)80008000外輸管網(wǎng)壓力/MPa5.470.77壓縮機出口壓力/MPa0.770.77罐內(nèi)泵功率/kW185185高壓泵功率/kW1 813.200.00壓縮機功率/kW928928泵和壓縮機總功率/kW2 926.201 113.00節(jié)約能耗/(kW·h·kg-1)0.23 注:計算借助廣義伯努利方程分析獲得[7],泵和壓縮機的功率均為計算的軸功率。

        由表2計算可以看出,通過低壓管道直接輸送BOG能耗更低,節(jié)約的主要能耗來自于高壓泵。

        4.2 當BOG外輸距離超過壓降允許輸送范圍時

        由第3.2節(jié)中計算可知,當BOG外輸距離超過壓降允許輸送范圍時,需要增加低壓壓縮機進行增壓。同樣借助廣義伯努利方程分析可得[7],如表3所列。

        表3 再冷凝工藝與低壓外輸工藝2的能耗對比分析Table 3 Comparative analysis of energy consumption between recondensing process and process 2 of low pressure external transportation參數(shù)工況1再冷凝工藝BOG低壓外輸工藝2BOG進氣量/(kg·h-1)QQ外輸管網(wǎng)壓力/MPap1p2壓縮機出口壓力/MPap3p3新增壓縮機出口壓力/MPa0p4罐內(nèi)泵功率/kWW1W1高壓泵功率/kWW20壓縮機功率/kWW3W3新增低壓壓縮機功率/kW0W4泵和壓縮機總功率/kWW1+W2+W3W1+W3+W4節(jié)約能耗/(kW·h·kg-1)(W2 -W4)/Q

        由表3中數(shù)據(jù)可知,通過低壓管道直接輸送BOG時,若要節(jié)約能耗,新增低壓壓縮機的功率必須小于高壓泵的功率。且功率差△W=W2-W4的值越大,其節(jié)約能耗的作用越明顯。

        4.3 建設低壓管道直接輸送BOG的經(jīng)濟性分析

        4.3.1LNG接收站投料試車期間

        根據(jù)國內(nèi)LNG接收站投產(chǎn)經(jīng)驗,在投料試車期間無法回收BOG,BOG只能經(jīng)火炬放空燃燒。LNG接收站整個試車流程大約需要20~25天。此時,產(chǎn)生BOG的量按照10 t/h計算,整個試車期間經(jīng)火炬燃燒的BOG經(jīng)濟總價值約為3000萬元(天然氣價格參照工業(yè)用氣標準)。采用再冷凝工藝的接收站在投料試車期間,BOG回收系統(tǒng)按照試車步驟應最后試車,此部分BOG在試車期間無法回收。而BOG直接外輸時,只要壓縮機試車成功便可以回收BOG,不受其他系統(tǒng)試車影響。因此,接收站投料試車期間,BOG經(jīng)低壓外輸管道可以充分回收。

        4.3.2LNG接收站無法建立正常外輸時

        根據(jù)國內(nèi)類似項目運行經(jīng)驗,LNG接收站在運行初期,由于接收站氣化外輸系統(tǒng)尚未平穩(wěn)運行,同時由于外輸氣量較小,高壓泵達不到起泵條件,會導致再冷凝器無法使用,BOG氣體則經(jīng)火炬燃燒,造成很大的經(jīng)濟損失。等到LNG接收站建立正常外輸后,BOG才能通過再冷凝工藝得到回收。而何時能夠建立正常外輸,取決于外部供氣市場的進一步開發(fā)和培育。因此,在無法建立正常外輸期間,BOG可以經(jīng)低壓外輸管道充分回收。

        4.3.3LNG接收站投產(chǎn)運行期間

        接收站投料試車后,需要進一步分析BOG通過低壓外輸管道直接外輸?shù)慕ㄔO成本。

        4.3.3.1 BOG外輸不需要增設壓縮機時

        當外輸距離小于壓降允許輸出距離27 km時,由第4.1節(jié)計算結(jié)果可知,在不增加壓縮機的情況下,即使接收站建立正常外輸,BOG通過低壓外輸管道直接外輸?shù)哪芎倪h小于采用再冷凝工藝的能耗。根據(jù)國內(nèi)低壓城市燃氣管網(wǎng)建設工程經(jīng)驗,管道建設費用可參照一般線路段和站場主要設備進行估算,見表4。

        因此,在L范圍內(nèi)有低壓城市燃氣管網(wǎng)時,建設低壓外輸BOG管道相對而言方案最優(yōu),投資最小,節(jié)能最明顯,回報率最大;且輸送距離越短,投資越小,運行年限越久,回報率越高。

        4.3.3.2 BOG外輸需要增設壓縮機時

        在增加壓縮機的情況下,假定外輸距離為60 km時,此種條件下管道建設費用如表5所列。同時還需考慮壓縮機設備費用,壓縮機的設備及選型根據(jù)管道輸氣量、壓力及介質(zhì)等其他物性要求進行初選,如表6所列。

        表4 低壓外輸工藝1的管道投資估算Table 4 Pipeline investment estimate for process 1 of low pressure external transportation公稱直徑/mm輸氣量/(m3·h-1)設計壓力/MPa最大輸送距離/km管材管道壁厚/mm投資估算/萬元25011 910127 HFW 12905.6 5800注:1.采用工藝分析軟件核算出若干種管徑,經(jīng)分析對比后推薦選取DN250管徑。2.投資估算費用會隨路由走向、工農(nóng)關(guān)系或管道穿越等發(fā)生浮動。

        表5 低壓外輸工藝2的管道投資估算Table 5 Pipeline investment estimate for process 2 of low pressure external transportation 公稱直徑/mm輸氣量/(m3·h-1)設計壓力/MPa最大輸送距離/km管材管道壁厚/mm投資估算/萬元25011 9101.560HFW 12905.6 12 590注:同表4。

        表6 低壓外輸工藝2的壓縮機投資估算Table 6 Compressor investment estimate for process 2 of low pressure external transportation 公稱直徑/mm輸氣量/(m3·h-1)壓縮機出口壓力/MPa壓縮機軸功率/kW機組能耗電量/104度壓縮機組投資/萬元25011 9101.12110104590 注:由于壓縮機為非標設備,具體選型及費用估算還需結(jié)合實際設計參數(shù)分析。

        當BOG輸送距離在L至60 km范圍內(nèi)有低壓城市燃氣管網(wǎng)時,BOG通過二次增壓后外輸?shù)目傮w投資費用隨外輸距離的增加而增大。同樣,輸送距離越短,投資越小;運行年限越久,回報率越高。當外輸距離為60 km時,通過綜合考慮接收站投料試車、運營初期及運營周期內(nèi)的減排、節(jié)能效應等因素,并與總體投資對比分析可知,BOG低壓外輸仍具有可觀的投資回報率。

        若接收站投料試車后仍長期不能建立正常外輸,由第4.3.2節(jié)可知,其BOG直接外輸?shù)耐顿Y回報率將會大幅增加。

        5 市場分析

        外部市場需求是BOG直接外輸工藝實施的重要影響因素,就近擁有穩(wěn)定的天然氣外部市場可以保證接收站的平穩(wěn)運行,對接收站安全有效地處理BOG具有重要意義。積極開發(fā)和培育LNG接收站周邊的供氣市場,對于接收站降低運行成本、提高經(jīng)濟效益有著積極的意義。

        6 結(jié)論

        分別從工藝條件、運行能耗、投資回報以及外部市場等方面,對BOG直接外輸工藝的可行性進行了分析,認為此方案可行。在一定條件下,相比BOG再液化處理工藝更加節(jié)能,為今后LNG接收站BOG的處理方式提供了新的解決思路。同時,對LNG接收站降低運行成本、提高經(jīng)濟效益方面有著重要指導意義。

        猜你喜歡
        輸氣量外輸接收站
        1100億立方米
        往復式壓縮機輸氣量、電耗與一進溫度、壓力關(guān)系分析
        山西化工(2022年9期)2023-01-28 06:03:46
        LNG接收站的發(fā)展趨勢
        煤氣與熱力(2021年9期)2021-11-06 05:22:56
        LNG接收站擴建工程低壓泵國產(chǎn)化應用管理
        煤氣與熱力(2021年7期)2021-08-23 01:11:10
        LNG接收站工程項目設計進度的控制
        化工管理(2021年7期)2021-05-13 00:46:34
        FLNG外輸系統(tǒng)在中國南海的適用性分析及國產(chǎn)化研究思考
        綏芬河
        變流量雙級壓縮制冷系統(tǒng)實驗研究
        制冷學報(2019年5期)2019-10-24 08:19:30
        LNG接收站外輸市場的研究
        上海煤氣(2018年6期)2018-03-07 01:03:18
        川氣東送管道年輸氣量創(chuàng)新高
        少妇无套裸按摩呻吟无呜| 韩国一级成a人片在线观看| 国内精品久久久久影院蜜芽| 女女同性av一区二区三区| 99精品国产一区二区三区| 含紧一点h边做边走动免费视频| 大肉大捧一进一出好爽视色大师| 一本大道久久精品 东京热| 日韩狼人精品在线观看| 日韩女优视频网站一区二区三区| 久久婷婷五月综合色高清| 熟女体下毛毛黑森林| 国产主播在线 | 中文| 久久免费精品视频老逼| 一区二区三区国产色综合| 男女猛烈拍拍拍无挡视频| 国产久热精品无码激情| 韩国主播av福利一区二区| 韩国黄色三级一区二区| 日本h片中文字幕在线| 免费a级毛片无码| 国产成人亚洲综合无码精品| 成av人片一区二区三区久久| 亚洲精品中文字幕视频色| 好吊妞无缓冲视频观看| 天堂网在线最新版www中文网| 亚洲AⅤ乱码一区二区三区| 91国内偷拍精品对白| 亚洲av男人电影天堂热app| 国产情侣久久久久aⅴ免费| 中文字幕日产人妻久久| 亚洲综合伊人久久综合| 本道天堂成在人线av无码免费| 午夜内射中出视频| 天天插视频| 丰满人妻一区二区三区52| 欧美精品无码一区二区三区| 一本一道av中文字幕无码| 日韩偷拍一区二区三区视频| 美女射精视频在线观看| 久久久久成人精品免费播放动漫|