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        太西洗煤廠煤泥水工藝改造生產(chǎn)實踐

        2019-12-18 03:06:06張永君
        中小企業(yè)管理與科技 2019年33期
        關(guān)鍵詞:濃縮機底流浮選機

        張永君

        (寧夏煤業(yè)集團洗選中心太西洗煤廠,寧夏 石嘴山753000)

        1 引言

        太西洗煤廠是一座設(shè)計入洗量220 萬t的大型無煙煤洗選加工基地。工藝采用0~80 mm 不分級入選,跳汰主洗,中煤重介再洗,超低灰重介系統(tǒng)精選,煤泥直接浮選,尾煤濃縮壓濾回收的聯(lián)合分選工藝。

        近年來,隨著太西無煙煤資源總量的日趨減少及原煤煤質(zhì)發(fā)生較大變化,通過優(yōu)化煤泥水工藝系統(tǒng)提高精煤產(chǎn)率,降低生產(chǎn)成本成為研究實踐的重要方向。

        2 煤泥水工藝存在的問題

        現(xiàn)煤泥水系統(tǒng)采用直接浮選工藝:撈坑分級后溢流進入緩沖池,通過泵輸送、弧形篩隔粗進入浮選機分選,浮選精礦經(jīng)過加壓過濾機進行回收,但生產(chǎn)過程中存在以下問題:①四臺XJM-S16、一臺XJM-S20 型浮選機合計額定處理量為1785m3/h。但煤泥水系統(tǒng)總量為2663m3/h,遠大于浮選機額定處理量,浮選機未能實現(xiàn)最佳分選效果。②采用跳汰主選——煤泥水直接浮選的工藝流程,入浮濃度般為35~40g/L,低于浮選機最佳入浮濃度50~70g/L。

        綜上所述,采用直接浮選工藝流程,存在入浮水量大、浮選時間短、入浮濃度低,造成尾礦灰分在41%~44%范圍內(nèi)波動,如若提高浮選尾礦灰分,則須加大浮選藥劑使用量,使得浮選藥劑消耗量相較于指標超0.03~0.06kg/t,直接影響生產(chǎn)經(jīng)營效益[1]。

        3 實施工藝改造

        3.1 可行性分析

        對現(xiàn)有煤泥水工藝系統(tǒng)改造,將1/3 撈坑溢流進入備用濃縮機內(nèi),備用濃縮機底流通過泵輸送至緩沖水池,與撈坑溢流混合后進入浮選系統(tǒng),實現(xiàn)半濃縮浮選工藝。濃縮機溢流進入循環(huán)水池。改造后的工藝流程實現(xiàn)減少入浮水量及提高入浮濃度的目的。同時,為了適應(yīng)原煤煤質(zhì)發(fā)生變化,預(yù)留備用濃縮機底流直接進入精礦池,通過加壓過濾機回收的工藝流程[2]。現(xiàn)就工藝改造可行性進行分析:①改造需要將878m3/h 煤泥水進入備用濃縮機?,F(xiàn)有1 臺φ30m 耙式濃縮機,額定處理能力為1294m3/h,能夠滿足工藝改造時設(shè)備處理的需要。

        ②煤泥水進入備用濃縮機進行濃縮,通過實驗檢測濃縮機濃縮效果及溢流水濃度,檢測數(shù)據(jù)如表1所示。

        表1 濃縮機底流、溢流濃度實驗數(shù)據(jù)

        經(jīng)過濃縮機濃縮后的底流濃度平均值可達426g/L,濃縮效果良好。濃縮機溢流濃度平均值為3g/L,滿足循環(huán)水循環(huán)使用≤5g/L的要求。

        加壓過濾機回收濃縮后的煤泥水,對現(xiàn)浮選機入料粒級產(chǎn)率、濃縮機底流濃度進行實驗,實驗數(shù)據(jù)如表2所示。

        表2 入浮小篩分實驗數(shù)據(jù)

        入浮+0.125mm 粒級達到90.8%,煤泥水中物料可實現(xiàn)自然沉降,無須添加絮凝劑(在-0.075mm 含量≥15%時須少量添加絮凝劑),便可達到沉降效果,不會因添加絮凝劑影響后續(xù)浮選機分選環(huán)節(jié)。

        當入洗原煤中-0.5mm 灰分≤14.00%,可將濃縮后的浮選入料直接配摻進入精礦池。濃縮機底流濃度為410~440g/L,與浮選機精礦混合后濃度為225g/L,滿足加壓過濾機最佳入料濃度200~350g/L的要求。

        綜合以上分析,對現(xiàn)有工藝系統(tǒng)進行改造,能夠?qū)崿F(xiàn)減少入浮水量、提高入浮濃度的目的,并可提高工藝系統(tǒng)的靈活性[3]。

        3.2 具體內(nèi)容

        ①半直接浮選改造:撈坑溢流管路加裝三通管,通過調(diào)整閥門開度調(diào)節(jié)進入濃縮機的煤泥水量,濃縮機底流加裝去往緩沖水池的管路。②煤泥水配摻優(yōu)化改造:在濃縮機底部加裝一臺泵,增加電機變頻控制功能。當入洗原煤中-0.5mm 灰分≤14.00%,可將濃縮后的浮選入料直接配摻進入浮選精礦池,通過加壓過濾機回收,實現(xiàn)煤泥水工藝系統(tǒng)能夠適應(yīng)不同原煤煤質(zhì)的需要。變頻泵參數(shù)如表3所示。

        圖1 改造后煤泥水工藝流程

        表3 變頻泵參數(shù)

        改造后的工藝流程圖如圖1所示。

        4 改造后的效果

        4.1 改造后撈坑溢流中850~900m3/h的煤泥水量

        進入備用濃縮機濃縮,經(jīng)濃縮后底流量為80m3/h,底流(濃度為410~440g/L)進入浮精池內(nèi)通過加壓過濾機回收,溢流進入循環(huán)水池。入浮濃度提高至52g/L,滿足浮選機最佳分選的要求。

        由于入浮濃度提高,入浮水量減少,浮選機分選效果更佳。統(tǒng)計改造前后浮選精煤產(chǎn)率及尾礦灰分,如圖2所示。

        圖2 改造前后浮選精煤產(chǎn)率及尾礦灰分對比

        改造后,浮選機尾礦灰分平均提升6.42%,精煤產(chǎn)率平均提高5.0%。

        4.2 經(jīng)濟效益評價

        經(jīng)過改造生產(chǎn)實踐,浮選精煤產(chǎn)率提高5.0%,浮選藥劑節(jié)省0.07kg/t,按入洗原煤量250Mt/a,-0.5mm 煤泥含量10%,每年可提高精煤產(chǎn)量1.25 萬t,節(jié)省浮選藥劑消耗17.5t。按浮選藥劑0.6 萬元/t,精末煤按照1000 元/t 計,合計每年可增加收入1260.5 萬元。

        太西洗煤廠洗煤車間進行煤泥水工藝優(yōu)化后,實現(xiàn)半直接浮選工藝,從工藝環(huán)節(jié)解決了制約浮選機達到最佳分選效果的問題。探索出可調(diào)式半直接浮選操作模式,為后續(xù)實現(xiàn)煤泥水動態(tài)回收打下堅實的基礎(chǔ)。

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