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        渤海油田FPSO 污油水減量工藝研究與應(yīng)用

        2019-12-13 03:47:06王立秋
        石油化工應(yīng)用 2019年11期
        關(guān)鍵詞:換型收油油器

        王立秋

        (中海石油(中國)有限公司曹妃甸作業(yè)公司,天津 300459)

        渤海某油田由FPSO 和6 座井口平臺組成,整個油田的產(chǎn)液均由海管輸送至FPSO 處理。FPSO 原油處理系統(tǒng)采取三段脫水脫氣處理工藝,脫水后合格原油下艙存儲,產(chǎn)生的含油量小于300 mg/L 的生產(chǎn)水進(jìn)入生產(chǎn)水處理系統(tǒng),處理合格后注入到平臺的回注井中。在原油脫水及生產(chǎn)水處理過程中產(chǎn)生的污油水進(jìn)入污油水艙,該污油水多為O/W 型乳狀含油污水,這種乳狀液狀態(tài)穩(wěn)定,含有各種固體雜質(zhì)、浮油、分散油、乳化油以及溶解油等污染成分[1]。污油水下艙后通過重力沉降和加熱作用進(jìn)行油水分離,分離出的含油量小于300 mg/L 的污水可以再次輸送回生產(chǎn)水處理系統(tǒng)處理,分離出的污油部分可以輸送到原油處理系統(tǒng)進(jìn)行回?zé)捥幚韀2]。

        下艙污油水中的殘渣固相和高乳化污油是促進(jìn)老化油形成的重要因素,其進(jìn)入生產(chǎn)流程后會加重原油乳化,使原油處理系統(tǒng)和污水處理系統(tǒng)紊亂。因此,現(xiàn)場生產(chǎn)時含渣固相或乳化較高的污油水無法直接返回FPSO 生產(chǎn)系統(tǒng)處理,這意味著污油水艙內(nèi)的污油水將會逐漸積累,最終占用大量艙容空間[1,3],給FPSO 的原油處理集輸系統(tǒng)的平穩(wěn)操作及維護(hù)帶來壓力。因此,有必要通過采取流程調(diào)控優(yōu)化、藥劑優(yōu)選換型等措施有效控制污油水的生成量,并利用現(xiàn)有流程功能,將艙內(nèi)積累的污油水進(jìn)行回?zé)捥幚?,使污油水日處理量大于污油水日生成量,從而有效降低艙?nèi)污油水存量、減輕FPSO 艙容壓力。

        1 污油水來源及處理難點(diǎn)

        FPSO作為海上油氣田的油氣水處理中心,其匯集全油田產(chǎn)液并集中處理。FPSO 設(shè)備空間有限,流程短,處理要求高,處理液性質(zhì)的微小變化都會造成流程波動。為了維持FPSO 生產(chǎn)集輸系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),污油水的產(chǎn)生與處理必須平衡,且污油水返流程處理時不能造成流程波動。目前,渤海某油田FPSO 設(shè)備滿負(fù)荷運(yùn)行,在現(xiàn)有設(shè)計基礎(chǔ)上處理每日的下艙污油水,面臨著許多困難與挑戰(zhàn)。

        1.1 污油水形成及來源

        FPSO 污油水來源復(fù)雜,每日產(chǎn)生量大,在正常生產(chǎn)過程中污油水來源主要有以下幾個方面:

        (1)生產(chǎn)水系統(tǒng)各設(shè)備處理過程中產(chǎn)生的污油水。例如撇油器、浮選器及核桃殼過濾器等處理過程中從油相撇出的污油水;

        (2)恢復(fù)核桃殼濾料再生能力所產(chǎn)生的濾料反沖洗水;

        (3)生產(chǎn)系統(tǒng)波動紊亂,設(shè)備單元關(guān)停時為維持生產(chǎn)而必須下艙的生產(chǎn)液;

        (4)天然氣處理設(shè)備分液罐分液排液;

        (5)開式排放罐收集的各撬塊的排放污水、雨水等;

        (6)容器設(shè)備檢修時的排放沖洗污水。

        1.2 污油水理化性質(zhì)

        FPSO 污油水的來源多,包括生產(chǎn)系統(tǒng)日常操作及各類設(shè)備的排放最終都匯集在污油水艙,使下艙污油水成分較多且不穩(wěn)定。下艙污油水中主要包含:穩(wěn)定的乳化油、絮狀懸浮物、泥質(zhì)類機(jī)械雜質(zhì)等。復(fù)雜成分的存在容易在污油艙上部形成絮狀乳化油,且難以通過簡單的重力沉降達(dá)到分離的目的。對FPSO 污油艙不同層位取樣離心,結(jié)果(見圖1~圖3)。

        由離心結(jié)果可以看出,污油水艙底部水中含油及雜質(zhì)較少,頂部含油及雜質(zhì)較多且水色較深,含有絮團(tuán)狀懸浮物。圖3 上層黑色為高含水乳化油,其含有的固相雜質(zhì)及膠質(zhì)瀝青質(zhì)會提高乳化原油的穩(wěn)定性,且無法依靠重力沉降等方法破乳,當(dāng)含乳化油的污油水進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)時會造成生產(chǎn)分離器的嚴(yán)重乳化。

        1.3 污油水處理的難點(diǎn)

        油氣生產(chǎn)集輸過程中產(chǎn)生的污油水含有泥沙、環(huán)烷酸鹽、絮狀物等各種成分的機(jī)械雜質(zhì)及渣相。這些物質(zhì)在原油乳化機(jī)理中起到乳化劑的作用,使污油水產(chǎn)生穩(wěn)定的乳化污油,雜質(zhì)及乳化油的存在使得污油水處理變的困難,具體表現(xiàn)在以下幾點(diǎn):

        (1)污油水中的乳化污油和雜質(zhì)進(jìn)入原油生產(chǎn)系統(tǒng)會造成分離器內(nèi)原油乳化升高,原油穩(wěn)定脫水效果變差,原油分離器水相水質(zhì)變差;

        (2)不斷富集的機(jī)械雜質(zhì)污染水處理系統(tǒng),為保證水處理效果需提高收油頻率,加強(qiáng)過濾器反洗,又會增加污油水的產(chǎn)生,形成惡性循環(huán);

        (3)大風(fēng)涌浪天氣引起FPSO 晃動,導(dǎo)致下艙污油水無法靜置分層,此時污油水進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)會攜帶更多的乳化污油和各類雜質(zhì)加劇生產(chǎn)系統(tǒng)惡化;

        圖1 底部取樣離心

        圖2 中部取樣離心

        圖3 頂部取樣離心

        圖4 FPSO 生產(chǎn)水系統(tǒng)流程簡圖

        (4)FPSO 設(shè)計的污油水處理能力不能滿足現(xiàn)有工況需求,導(dǎo)致污油水不斷積累。

        2 污油水處理過程優(yōu)化

        要解決FPSO 污油水對油氣生產(chǎn)集輸系統(tǒng)的影響,首先需要從源頭減少污油水的產(chǎn)生。在正常生產(chǎn)時,污油水主要來源于生產(chǎn)水處理系統(tǒng),其流程簡圖(見圖4)。通過對現(xiàn)有的生產(chǎn)流程及工況做出優(yōu)化調(diào)整,優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)操作及調(diào)控模式,減少生產(chǎn)系統(tǒng)的污油水產(chǎn)生。

        2.1 生產(chǎn)系統(tǒng)工藝調(diào)控優(yōu)化

        生產(chǎn)工藝的調(diào)控是海上油田流程優(yōu)化最直接有效的方式。對現(xiàn)場在用設(shè)備進(jìn)行精密調(diào)控,確保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)最佳,對污油水量的控制具有十分重要的意義。

        2.1.1 精細(xì)控制水系統(tǒng)設(shè)備的收油操作 調(diào)整細(xì)化撇油器、浮選器的收油操作,確保收油的必要性和有效性,減少不必要的污水下艙量。為保證生產(chǎn)水系統(tǒng)的處理效果,防止生產(chǎn)水系統(tǒng)各設(shè)備上部污油聚集導(dǎo)致生產(chǎn)水質(zhì)變差,需要定時對撇油器和浮選器進(jìn)行收油操作,從而增加了污油水的下艙量。

        圖5 撇油器1 min、5 min、10 min 收油狀態(tài)

        通過摸索跟蹤以及現(xiàn)場取樣觀察發(fā)現(xiàn),每3 h 對撇油器、浮選器進(jìn)行一次收油,撇油器每次收油操作持續(xù)10 min,氣浮器每次收油持續(xù)8 min 時效果最佳,既可以保證設(shè)備頂部聚集浮油清除干凈,又可有效降低下艙量?,F(xiàn)場撇油器收油1 min、5 min、10 min 狀態(tài)(見圖5)。

        由圖5 可知,撇油器開始收油時,上部為黑色絮狀油,含水較少;持續(xù)收油,上部油相逐漸變少,至10 min時,上部基本無浮油,污水含油值小于500 mg/L,收油過程結(jié)束。浮選器收油1 min、4 min、8 min 狀態(tài)(見圖6)。

        圖6 浮選器1 min、4 min、8 min 收油狀態(tài)

        由圖6 可知,浮選器開始收油時,上部為黑色絮狀油,水相顏色較深;持續(xù)收油,上部油相逐漸變少,水質(zhì)變好,至8 min 時,上部基本無浮油,水色變通透,污水含油值小于200 mg/L,收油過程結(jié)束。通過嚴(yán)格把控收油過程,維持現(xiàn)場流程穩(wěn)定,將有效的收油時間控制到最優(yōu)狀態(tài),可有效控制污油水的下艙量。

        2.1.2 核桃殼過濾器反沖洗程序優(yōu)化 實時監(jiān)測過濾器反沖洗水質(zhì)減少無效沖洗時間,減少反沖洗水下艙量。通過對反洗開始之初和結(jié)束前水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測,總結(jié)歸納出核桃殼濾料再生的最佳反洗時間,通過有效控制核桃殼濾料的反洗時間來減少污油水的下艙量。不同時間段,核桃殼過濾器反洗水狀態(tài)(見圖7)。

        圖7 核桃殼濾料反洗水質(zhì)變化圖片

        由圖7 可知,隨反洗過程進(jìn)行,水中含油值逐漸減低,反洗水水質(zhì)變好。不同時間點(diǎn)水質(zhì)化驗結(jié)果(見表1)。

        表1 核桃殼濾料反洗水質(zhì)化驗結(jié)果

        由圖7 及表1 數(shù)據(jù)可知:開始反洗時污水含油值較高,且污水樣顏色較深,懸浮絮狀物較多,隨反洗進(jìn)行,30 min 時核桃殼反洗污水含油值降至200 mg/L 左右,且隨著反洗繼續(xù)進(jìn)行,水中含油值基本穩(wěn)定,濾料已恢復(fù)過濾性能,反洗結(jié)束。繼續(xù)對核桃殼濾料進(jìn)行反洗無明顯效果,且只能增加污油水的下艙量。

        2.1.3 生產(chǎn)處理流程精細(xì)調(diào)控 海上油田獨(dú)特的作業(yè)性質(zhì),極易受大風(fēng)、涌浪等極端天氣影響。密切關(guān)注生產(chǎn)情況,在原油穩(wěn)定及污水處理過程中出現(xiàn)異常時及時控制調(diào)整,可減少因流程紊亂波動而造成的污油水下艙。

        2.2 生產(chǎn)系統(tǒng)的藥劑優(yōu)化

        污油水下艙的一個主要來源是生產(chǎn)水處理系統(tǒng)的撇油收油操作和核桃殼過濾器反洗的下艙污油水。要減少生產(chǎn)水處理設(shè)備的撇油量則需要降低生產(chǎn)水中的含油量??赏ㄟ^藥劑優(yōu)化減少生產(chǎn)水中含油,減輕水處理設(shè)備壓力,減少核桃殼濾料反洗下艙量,使下艙污油水更易處理。

        2.2.1 絮凝劑優(yōu)選換型 絮凝劑的作用是聚結(jié)小油滴變?yōu)榇笥偷?,在重力作用下大油滴上浮達(dá)到除油效果;并在水中形成絮團(tuán),吸附油滴、懸浮物等,在浮力作用下絮團(tuán)上浮達(dá)到除油效果[5]。為提高生產(chǎn)水系統(tǒng)的處理效果,改善生產(chǎn)水質(zhì),將原使用的絮凝劑BHQ-341 優(yōu)化換型為BHQ-379。在BHQ-379 作用下污水系統(tǒng)產(chǎn)生的絮團(tuán)變小,乳化值低,水系統(tǒng)各級水質(zhì)均有所優(yōu)化,撇油器、浮選器水質(zhì)改善明顯;絮團(tuán)變小且松散,絮團(tuán)在核桃殼上的黏附力減小,提高核桃殼處理效果,減緩對核桃殼的污染,降低核桃殼反洗產(chǎn)生的污水量。水體變化和各級水質(zhì)變化(見圖8~圖10)。

        圖8 絮凝劑換型前后水系統(tǒng)水體狀態(tài)

        圖9 絮凝劑換型前后水質(zhì)對比

        圖10 絮凝劑換型前后核桃殼過濾器壓差對比

        由圖8~圖10 可知,絮凝劑換型后,撇油器水中含油值降低11.3 %,浮選器水中含油值降低15.1 %,核桃殼壓差峰值降低25 %,表明,絮凝劑換型后,撇油器和浮選器出口水質(zhì)改善,且進(jìn)入核桃殼過濾器時減少了對核桃殼濾料的污染程度,因而減少了反洗核桃殼濾料時下艙的污油水量。

        2.2.2 反相破乳劑優(yōu)化換型 為從源頭上降低生產(chǎn)水中含油量,將FPSO 原油系統(tǒng)反相破乳劑優(yōu)化換型為BH-532,該藥劑相對分子質(zhì)量較小,能夠快速的對高含水的水包油乳狀液進(jìn)行油水分離,與破乳劑協(xié)同作用好,對水無較強(qiáng)的絮凝力,油水分離后大部分藥劑留存在水相中,對含油更少的水包油乳狀液有持續(xù)的、逐步的、較徹底的破乳作用[6]。在BH-532 的作用下,改善了原油處理系統(tǒng)一級分離器水相出口水質(zhì),減輕了生產(chǎn)水系統(tǒng)處理壓力,降低了進(jìn)入到生產(chǎn)水系統(tǒng)內(nèi)的污油量,進(jìn)一步改善了生產(chǎn)水處理系統(tǒng)各設(shè)備處理水質(zhì)。換型前后各級水質(zhì)變化(見圖11)。

        圖11 FPSO 反相破乳劑換型前后水質(zhì)對比

        由圖11 可知,反相破乳劑換型后,原油系統(tǒng)水相出口水質(zhì)變好,水系統(tǒng)壓力降低明顯。水頭含油值降低31.2 %,撇油器出口含油值降低48.4 %,氣浮器出口含油值降低40 %。一方面減少撇油器、浮選器中油滴及絮團(tuán),降低收油頻率;另一方面減少對核桃殼的污染,提高核桃殼處理效率,減少核桃殼反洗產(chǎn)生的污水量。

        2.2.3 上游反相破乳劑優(yōu)化 為了進(jìn)一步提高水處理效果,在上游WGPA 平臺加注反相破乳劑BH-550,從源頭添加藥劑改善原油系統(tǒng)中水相水質(zhì),進(jìn)一步降低生產(chǎn)水處理系統(tǒng)處理壓力,提升水系統(tǒng)處理效果,并降低污水系統(tǒng)藥劑加注量。在上游平臺加入反相破乳劑后,絮凝劑加注量由500 mL/min 降低至340 mL/min,降低幅度32 %,水系統(tǒng)各級水中含油值均有所降低(見圖12)。

        圖12 上游平臺反相破乳劑試驗期間水質(zhì)對比

        由圖12 可知,上游平臺在海管中加入反相破乳劑之后,F(xiàn)PSO 原油系統(tǒng)一級分離器水相出口含油值降低18.3 %,水系統(tǒng)各級水相出口水質(zhì)變好,生產(chǎn)水頭含油值降低28 %,撇油器出口含油值降低28.1 %,氣浮器出口含油值降低21.4 %。試驗結(jié)果表明,從上游加注藥劑后,水系統(tǒng)絮凝劑加注量降低明顯,進(jìn)而降低絮凝劑作用下產(chǎn)生的絮團(tuán)量,減少撇油器、浮選器收油量,并降低核桃殼過濾器壓力,減少了反洗核桃殼濾料的反洗水下艙量。

        FPSO 生產(chǎn)系統(tǒng)工藝調(diào)控優(yōu)化與化學(xué)藥劑換型優(yōu)化,有效的減少了生產(chǎn)水系統(tǒng)每日產(chǎn)生的污油水量,從源頭上減少下艙污油水量(見圖13、圖14)。

        圖13 措施前后污油水下艙量對比

        圖14 措施前后每日進(jìn)入生產(chǎn)水系統(tǒng)污油量對比

        通過圖13 可知,通過一系列的優(yōu)化控制措施,F(xiàn)PSO 生產(chǎn)系統(tǒng)每日的下艙量顯著下降,核桃殼濾料反沖洗水下艙量由1 100 m3降至950 m3,生產(chǎn)水系統(tǒng)各設(shè)備收油操作產(chǎn)生的下艙污油水由700 m3降至200 m3。由圖14 可知,通過化學(xué)藥劑的優(yōu)選換型,生產(chǎn)水頭的水質(zhì)由298 mg/L 降至152 mg/L,根據(jù)總處理水量計算可知,污油量由每日的16.39 m3下降至8.36 m3,每日進(jìn)艙污油量減少將近50 %。

        2.3 下艙污油水處理

        經(jīng)過不斷的探索對比發(fā)現(xiàn)下艙污油水乳化和水質(zhì)變差的影響因素較多,為保證污油水的處理效果需要對現(xiàn)有的污油水工藝艙操作模式進(jìn)行優(yōu)化[7]。

        由于正常生產(chǎn)時不同設(shè)備下艙污油水成分不同,例如水處理系統(tǒng)的撇油器浮選器收油污水中含油,含雜質(zhì)絮團(tuán)懸浮物較多,形成的乳化油比較穩(wěn)定,而核桃殼過濾器反沖洗水中含油及雜質(zhì)相對少。日常操作時將這兩部分污油水分開存放,核桃殼濾料的反洗水進(jìn)入到7 右污油水艙,利用7 右污油水艙艙室窄,有縱深,受海況影響較小的優(yōu)點(diǎn),對核桃殼濾料反洗積攢在艙內(nèi)的污油水進(jìn)行沉淀處理,并且通過艙室底部的加熱盤管進(jìn)行加熱,通過摸索總結(jié),溫度控制在55 ℃左右,沉淀效果較好,再通過7 右污油水艙內(nèi)的低位泵將分離出的污水輸送到生產(chǎn)流程處理,流程簡圖(見圖15)。

        圖15 7 右污油水艙至生產(chǎn)系統(tǒng)流程圖

        撇油器浮選器收油操作產(chǎn)生的污油水進(jìn)入到4 右污油水艙處理,由于4 右污油水艙體積大,進(jìn)液量少,進(jìn)艙的污油水通過重力作用部分分離后,將底部的干凈的生產(chǎn)水導(dǎo)入到7 右污油水艙后一起輸送到生產(chǎn)流程處理。并且將歷史積累的成分復(fù)雜的污油水也采取類似的方法,將其中較干凈的生產(chǎn)水轉(zhuǎn)入到7 右污油水艙中輸送到生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行回?zé)捥幚怼?jù)統(tǒng)計,自2018年1 月到2019 年3 月,F(xiàn)PSO 日均處理污油水量約為1 500 m3,工藝流程日均生成污油水量約1 150 m3,每日污油水量凈減少350 m3,實現(xiàn)了污油水的日均處理量大于日均生成量(見圖16)。

        圖16 措施后污油水日均處理量與日均生產(chǎn)量對比圖

        根據(jù)生產(chǎn)流程中產(chǎn)生的污油水的成分不同,對其進(jìn)行分艙處理,避免了不同成分污油水的摻混干擾,并將含污油量較少的污油水返回到生產(chǎn)流程處理,不但有效控制了每日的污油水下艙量,還將歷史積累的污油水進(jìn)行處理,使得每日污油水的處理量大于每日污油水的下艙量,實現(xiàn)了污油水歷史累積量的減少。

        3 結(jié)論

        FPSO 在正常生產(chǎn)時會不可避免的產(chǎn)生大量的污油水,各設(shè)備產(chǎn)生的污油水匯集使得污油水成分復(fù)雜,難以處理。要解決污油水問題需要用系統(tǒng)思維綜合考慮,從源頭出發(fā)效果顯著,避免了各處污油水摻混導(dǎo)致成分復(fù)雜的乳化油的生成,降低了處理難度,也減少了處理量。通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝與操作模式有效減少污油水下艙,并利用現(xiàn)有流程對污油水進(jìn)行回?zé)捥幚恚A段性的解決了該油田污油水處理問題,并且實現(xiàn)了歷史積累污油水的減量,綜合效果明顯,成功經(jīng)驗值得面臨類似問題的海上油田設(shè)施借鑒。

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