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        PKOP煉油廠除鹽水系統(tǒng)設計和運行情況探析

        2019-12-12 10:00:13張亮宋躍軍李劍
        當代化工 2019年3期
        關鍵詞:混床單臺原水

        張亮 宋躍軍 李劍

        摘 ?????要:介紹了哈薩克斯坦PKOP煉油廠原水和除鹽水的水質要求,詳細介紹了該煉廠除鹽水系統(tǒng)的工藝流程、工程設計、工藝控制參數(shù)及整個系統(tǒng)的運行情況。系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)表明:超濾UF出水TSS為0.8 mg/L,濁度為0.18 NTU,SDI為2.5;反滲透RO出水TDS為10.9 mg/L,電導率為24.8 μs/cm,脫鹽率為98%;混床在出水電導小于0.2 μs/cm的條件下,運行周期達到120 h,各項指標均達到了設計要求。

        關 ?鍵 ?詞:除鹽水;PKOP煉油廠;超濾;反滲透;混床

        中圖分類號:TQ 085+.411 ???????文獻標識碼: A ???????文章編號: 1671-0460(2019)03-0619-04

        Abstract: The quality requirements of raw water and desalinated water in Kazakhstan PKOP refinery were introduced. The technological process, engineering design, process-control parameters and operating situation of the PKOP desalting system were also introduced in detail. The operation results of UF system showed that TSS was 0.8 mg/L, turbidity was 0.18 NTU and SDI was 2.5; the TDS, conductivity and desalination ratio of RO were 10.9 mg/L, 24.8 μs/cm and 98% respectively; the operational cycle of mixed bed was 120 h when the outflow conductance was less than 0.2 μs/cm, all indexes met the design requirements.

        Key words: desalted water;PKOP refinery;UF;RO;mixed bed

        PKOP奇姆肯特煉油廠現(xiàn)代化升級改造工程是中哈兩國政府發(fā)展與合作的重點項目,本次升級改造涉及裝置13套,其中新建11套、改造2套,以及與之配套的儲運系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)和輔助生產裝置。改造目標是恢復600萬t/a生產能力,生產符合歐IV、歐V 標準產品,同時提高重油轉化能力,提高輕質產品產量, 改善產品質量,增強競爭能力,提高經濟效益。

        根據(jù)哈薩克斯坦PKOP煉油廠全廠改造后的總加工流程,各裝置需消耗一定量的除鹽水,其中大部分除鹽水用作鍋爐給水,少部分除鹽水用于各裝置工藝生產。由于PKOP煉油廠井水和經濟開發(fā)區(qū)的進水水質無法滿足各裝置工藝生產所需除鹽水和鍋爐給水的要求,需建設一套除鹽水系統(tǒng)。根據(jù)原水水質及出水水質要求,該廠除鹽水生產通過板式換熱器、多介質過濾器、活性炭過濾器、超濾UF、反滲透RO、除碳器和混床等設備,包括預處理系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、離子交換系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)等[1-3],工藝流程如圖1所示。

        1 ?工程設計

        哈薩克斯坦PKOP煉油廠除鹽水系統(tǒng)的設計規(guī)模為:超濾(UF):4×150 t/h;反滲透(RO):4×100 t/h;混床:3×210 t/h。系統(tǒng)設計年開工時數(shù)為8 160 h,連續(xù)運行。正常運行時,超濾(UF)和反滲透(RO)運行3個系列,剩余1個系列再生;混床運行2個系列,剩余1個系列再生。當全廠的凝結水回收系統(tǒng)運行不暢或停運時,超濾、反滲透、混床等的多個系列可以同時運行,以滿足全廠對除鹽水的消耗需求,表2為該廠正壓鍋爐對除鹽水的水質要求[4]:TDS小于0.1 mg/L,電導率小于0.2 μs/cm,SiO2小于0.02 mg/L。

        1.1 ?預處理系統(tǒng)

        為保證UF和RO系統(tǒng)能長期、平穩(wěn)、可靠運行,并滿足系統(tǒng)的進水水質要求,系統(tǒng)包括以下主要工藝設備:

        (1)板式換熱器:因水溫較低時,水的粘度增加,將導致反滲透系統(tǒng)產水量下降。因原水溫度最低時為5 ℃,設置2套板式換熱器(一用一備)利用全廠回收的凝結水調節(jié)原水溫度,保障反滲透系統(tǒng)在最佳工況下運行。每套換熱器處理能力為645 t/h,設計溫升為10 ℃。

        (2)多介質過濾器:去除進水中的細小懸浮物、膠體、有機物,從而保證其出水TSS在5 mg/L以下。本系統(tǒng)設置直徑3 000 mm的多介質過濾器5臺,單臺設計處理水量為124 t/h,總處理水量為620 t/h。

        (3)活性碳過濾器:為確保出水余氯量小于0.1 ppm,本系統(tǒng)設置直徑3 000 mm的活性碳過濾器5臺,單臺設計處理水量為124 t/h,總處理水量為620 t/h。

        (4)自清洗過濾器:作為超濾膜(UF)的預處理設備,去除水中的懸浮顆粒對UF起保護作用。本系統(tǒng)設置直徑300 mm的自清洗過濾器4臺,單臺設計處理水量為160 t/h,過濾精度100 μm,總處理水量為640 t/h。

        (5)超濾(UF):超濾膜的孔徑大約在0.002~0.1 μm范圍內,可全部去除大于0.1 μm的膠體和顆粒物,確保出水SDI指數(shù)≤3,濁度≤0.2 NTU。本系統(tǒng)設置超濾4套,單套設計處理水量為150 t/h,每套超濾裝有36根美國陶氏公司的SFP-2880型的外壓式超濾膜。

        原水中的顆粒物、膠體或溶質大分子等在超濾膜表面或膜孔內沉積,造成超濾的污染。當超濾膜面達到或超過溶質的飽和溶解度時,便形成凝膠層,超濾的通量急劇降低,此時需對膜裝置進行清洗,以恢復其性能[5,6]。參照原水水質組分,以及膜的特性,超濾(UF)采用次氯酸鈉、鹽酸、氫氧化鈉等溶液與超濾反洗水混合,經反洗泵加壓至0.3 MPa后,對超濾膜進行反洗。

        為了保證反滲透(RO)進水中的氧化性氯含量和防止反滲透(RO)濃水側產生結垢,在超濾(UF)出水進RO前需加注適量的亞硫酸氫鈉、110%阻垢劑和100%非氧化殺菌劑。

        1.2 ?反滲透(RO)系統(tǒng)

        反滲透(RO)系統(tǒng)主要功能是對超濾(UF)產水進行預脫鹽處理[7],RO是除鹽水系統(tǒng)的主要工序,其包括以下主要工藝設備:

        (1)保安過濾器:去除UF產水中殘存的微量懸浮顆粒、膠體、微生物等,防止其進入RO而擊穿反滲透膜組件,造成大量漏鹽的情況。本系統(tǒng)設置直徑600 mm的保安過濾器4臺,單臺設計處理水量為200 t/h,過濾精度5 μm。

        (2)高壓泵:保證反滲透膜正常運行的進水壓力,保證RO的設計產水量。本系統(tǒng)設置高壓泵4臺,每臺設計流量為150 t/h,揚程為160 m。

        (3)反滲透裝置:除去水中絕大部分可溶性鹽分、膠體、有機物及微生物。為確保出水TDS≤24 mg/L,電導≤50 μs/cm,本系統(tǒng)設置一級兩段反滲透模組共計4臺(3開1備),單臺模組的設計產水量為100 m?/h,設計脫鹽率達到>99%。單臺模組內設有20支膜柱(按14:6方式排列),每個膜柱內裝有6支美國陶氏公司的BW30-400型的低壓復合膜。

        為確保反滲透系統(tǒng)運行和操作的靈活性和安全平穩(wěn),在超濾(UF)產水進入4臺反滲透(RO)模組前,每臺RO模組均單獨設有保安過濾器和高壓泵,與RO模組呈一對一的串聯(lián)設置。

        1.3 ?混床系統(tǒng)

        混床系統(tǒng)將RO產水中留存的離子進一步去除,以達到鍋爐補給水的水質要求,包括以下主要工藝設備:

        (1)除碳器:產水中游離的CO2過高將影響混床系統(tǒng)的再生周期。為確?;齑蚕到y(tǒng)的運行周期和減少再生頻率,本系統(tǒng)設置除碳器2臺,每臺設計處理量為210 t/h。

        (2)混合離子交換器(簡稱混床):對反滲透產生的初級除鹽水進一步精制,在混床中陰/陽樹脂是相互均勻的,所以進水中的陽離子交換和陰離子交換是多次交錯進行。水中所含鹽類的陰/陽離子通過混床,則被混床中的樹脂交換而得到高純度的水,從而達到鍋爐補給水的水質要求。本系統(tǒng)設置直徑為2 600 mm的混床3臺,每臺設計處理量為210 t/h。

        當混床內陰-陽樹脂失效后,產水指標達不到鍋爐給水要求時,混床需采用98%(w)濃硫酸和17%堿液進行再生處理,再生時利用2種樹脂的比重不同,用反洗使陰/陽樹脂完成分離,陽樹脂沉積在下,陰樹脂懸浮在上[8]。本系統(tǒng)通過DCS控制程序設定硫酸和堿液的加注順序、加注時間和加注量,自動實現(xiàn)混床內陰-陽樹脂的再生工作。

        2 ?運行情況

        2.1 ?預處理系統(tǒng)

        通過條件試驗確定了預處理系統(tǒng)各工序的主要工藝參數(shù):板式換熱器出水溫度控制為大于15 ℃;多介質過濾器和活性炭過濾器的運行時間設定為24 h,沖洗時間設定為15.5 min/次;超濾UF的運行時間設定為30 min,沖洗時間設定為200 s/次,控制超濾UF的進水壓力為0.073~0.076 MPa,進出水壓差不大于0.02 MPa(詳見表3)。

        在原水進水量為310 t/h,板式換熱器投用1臺,多介質過濾器和活性碳過濾器投用3臺(單臺實際處理量約105 t/h),自清洗過濾器投用2臺(單臺實際處理量約150 t/h),超濾投用2臺(單臺實際處理量約150 t/h)及表3運行參數(shù)條件下,多介質和活性碳過濾器對原水TSS的去除效果較好,進水TSS為7 mg/L,出水為1.67 mg/L,TSS的去除率為76%;活性炭過濾器出水余氯為0.08 mg/L,達到設計指標小于0.1 mg/L的要求。

        超濾UF在單臺進水量約為150 t/h及表3運行參數(shù)條件下,進/出水的水質運行數(shù)據(jù)詳見表4,由表4可見:超濾UF進水TSS為1.67 mg/L,濁度為0.8NTU,SDI指數(shù)為4.5;出水TSS為0.8 mg/L,濁度為0.18NTU,SDI指數(shù)為2.5,均達到TSS小于1 mg/L、濁度小于0.2NTU和SDI指數(shù)小于3的設計指標要求。

        2.2 ?反滲透(RO)系統(tǒng)

        通過條件試驗確定反滲透(RO)系統(tǒng)穩(wěn)定運行的工藝條件為水溫15 ℃、進水壓力1.2 MPa、產水率70%、單臺處理量約為100 t/h,在上述工藝條件下,RO系統(tǒng)的運行數(shù)據(jù)見表5。由表5可見,進水電導率為855 μs/cm,TDS為427 mg/L,TSS為0.8 mg/L;出水電導率為24.8 μs/cm,TDS為10.9mg/L,TSS為0 mg/L,脫鹽率為98%,均達到電導率小于50 μs/cm、TDS小于24 mg/L和脫鹽率大于97%的設計指標要求。

        2.3 ?混床系統(tǒng)

        混床經初次再生后,并對混床的再生條件進行了設定:反洗流量為40 t/h,反洗時間為15 min;再生硫酸耗量為120 g/mol,再生堿液耗量為220 g/mol(詳見表6)。混床再生完成后,啟動混床給水泵進行正洗,并穩(wěn)定其正常產水流量約200 t/h,當出水電導不大于0.2 μs/cm時轉入制水程序。

        混床在產水流量為195~210 t/h范圍的條件下,對混床的運行數(shù)據(jù)進行采集(詳見圖2),由圖2可見:在產水電導不大于0.2 μs/cm的條件下,混床的運行周期達到了120 h,周期制水量達到24 000 t左右,滿足混床再生理論周期4.74 d(約114 h)的設計要求。

        3 ?結 論

        鑒于PKOP煉廠原有除鹽水系統(tǒng)仍在運行,新建系統(tǒng)僅在系統(tǒng)約50%的設計負荷(原水進水量為310 t/h)條件下,通過條件試驗確定了各工序單套關鍵設備(多介質和活性碳過濾器、超濾UF、反滲透RO和混床)的操作參數(shù),并對以上設備進行了滿負荷性能測試,運行結果表明:

        (1)多介質和活性碳過濾器對原水TSS的去除效果較好,進水TSS為7 mg/L,出水為1.67 mg/L,TSS的去除率為76%;活性炭過濾器出水余氯為0.08 mg/L,達到設計指標小于0.1 mg/L的要求。

        (2)超濾UF產水的TSS為0.8 mg/L,濁度為0.18 NTU,SDI指數(shù)為2.5,均達到TSS小于1 mg/L、濁度小于0.2 NTU和SDI指數(shù)小于3的設計指標要求。

        (3)反滲透RO出水電導率為24.8 μs/cm,TDS為10.9 mg/L,TSS為0 mg/L,脫鹽率為98%,均達到電導率小于50 μs/cm、TDS小于24 mg/L和脫鹽率大于97%的設計指標要求。

        (4)混床在產水流量為195~210 t/h和產水電導不大于0.2 μs/cm的條件下,運行周期達到了120 h,周期制水量達到24 000 t左右,滿足混床再生理論周期4.74 d(約114 h)的設計要求。

        隨著該系統(tǒng)逐步滿負荷投用和生產運行經驗的不斷積累,該工藝將會更加成熟完善,以滿足全廠除鹽水的用水要求。

        參考文獻:

        [1]劉小平,等. 除鹽水制備技術進展[J].工業(yè)水處理,2008,28(4):6-9.

        [2]楊麗萍. 除鹽水裝置工藝技術的改進[J].江蘇化工,2004,32(6):53-55.

        [3]薛建麗,等. 脫鹽水超濾膜反滲透膜的運行管理[J].化工設計通訊,2012,33(1):14-17.

        [4]盧意祺,等. 熱能公司除鹽水站水處理工藝淺析[J].安徽農學通報,2013,19(9):99-100.

        [5]劉忠洲,等. 微濾、超濾過程中的膜污染與清洗[J].水處理技術,1997,23(4):187-193.

        [6]張志軍.陶瓷膜污染與清洗[J].河北工業(yè)科技,2009,26(1):61-64.

        [7]王翔,等. 蘭州石化公司第一套除鹽水裝置反滲透系統(tǒng)脫鹽率下降原因分析[J].甘肅科技縱橫,2013,16(9):47-49.

        [8]孫鴻飛. 陰離子交換樹脂床“鈉離子放大”原因、影響及應對措施[J].當代化工,2014,43(9):1932-1934.

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