陳革新1,趙鵬輝1,劉小勝4,閆桂山1,艾 超23
(1.燕山大學機械工程學院,河北秦皇島 066004; 2.河北省重型機械流體動力傳輸與控制實驗室,河北秦皇島 066004;3.先進鍛壓成型技術與科學教育部重點實驗室(燕山大學),河北秦皇島 066004;4.格特拉克(江西)傳動系統(tǒng)有限公司,江西南昌 330013)
電液伺服技術在冶金、鍛壓、軍工、船舶、軌道交通等工業(yè)領域均有極其重要的應用,是工業(yè)制造裝備領域的核心技術之一。其中,電液伺服閉式泵控系統(tǒng)便是其中一個重要的方向[1],該系統(tǒng)由伺服電機、定量泵、蓄能器、液壓缸和控制器等組成,能有效解決電液伺服閥控技術存在的固有缺陷,如抗污染能力差、集成度低、能源浪費嚴重、設備裝機成本高以及維護不便等問題;相較于電液伺服閥控設備,該系統(tǒng)具有設備體積小、管路布置簡單、無節(jié)流溢流損失等特點[1]。
位置控制技術是電液伺服閉式泵控系統(tǒng)的重要研究方向,國內外專家學者采用自適應控制[3-5]、滑模變結構控制[6]、模糊控制等[7-8]技術對電液伺服系統(tǒng)位置控制進行了相關研究,并針對閉式泵控系統(tǒng)位置控制中負載擾動和參數(shù)不確定性問題,進行了粒子群優(yōu)化的模糊邏輯控制器設計[9-10]、魯棒模型預測控制器設計[11]、離散滑??刂扑惴ㄌ幚韀12]等相關研究。上述研究為電液伺服閉式泵控系統(tǒng)位置控制研究奠定了良好的基礎。
本研究針對電液伺服閉式泵控系統(tǒng)位置控制問題,提出前饋補償控制方法,進而提高系統(tǒng)動態(tài)響應,減小系統(tǒng)位置控制誤差,最終進行實驗研究驗證。
電液伺服閉式泵控系統(tǒng)原理圖,如圖1所示。
圖1 電液伺服閉式泵控系統(tǒng)原理圖
該系統(tǒng)由伺服電機同軸驅動定量泵,定量泵吸排油口直接連接液壓缸兩負載油口;通過控制伺服電機的轉速與轉矩,調節(jié)電液執(zhí)行器的位移、速度等。
1) 定量泵的流量方程
定量泵的轉速為:
ωp=Kpu
(1)
式中,Kp—— 伺服電機轉速梯度,rad/(s·V-1)
u—— 伺服電機指令電壓信號,V
ωp—— 定量泵角速度,rad/s
定量泵的流量連續(xù)性方程為:
qp=Dpωp-CtppL
(2)
式中,Dp—— 定量泵排量,m3/rad
qp—— 定量泵流量,m3
pL—— 系統(tǒng)壓力,MPa
Ctp—— 定量泵總泄漏系數(shù),m3/(s·Pa)
2) 液壓缸的流量連續(xù)性方程
(3)
式中,Ap—— 液壓缸有效作用面積,m2
Ctc—— 液壓缸總泄漏系數(shù),m3/(s·Pa)
Vt—— 總壓縮容積,m3
βe—— 有效體積彈性模量,Pa
3) 液壓缸和負載的力平衡方程
(4)
式中,mt—— 活塞上的總質量,kg
Bp—— 總黏性阻尼系數(shù),N/(m·s-1)
K—— 負載彈簧剛度,N/m
FL—— 活塞上的任意外負載力,N
式(1)~式(3)是泵控缸的3個基本方程,描述了泵控缸的動態(tài)特性。三式的拉氏變換式為:
QL=DpKpu-CtppL
(5)
(6)
AppL=mts2Xp+BpsXp+KXp+FL
(7)
由式(5)~式(7)可得出泵控對稱液壓缸的位置傳遞函數(shù)如下:
(8)
式中,Ctc—— 液壓缸總泄漏系數(shù),m3/(s·Pa)
ζh—— 液壓系統(tǒng)阻尼比
ωh—— 液壓系統(tǒng)固有頻率,rad/s
由電液伺服閉式泵控系統(tǒng)位置控制分析可知,影響系統(tǒng)控制精度和響應速度的關鍵問題在于系統(tǒng)的參數(shù)不確定性和外負載的隨機擾動,本研究針對該問題提出了一種基于期望軌跡規(guī)劃,如圖2期望軌跡規(guī)劃曲線(根據(jù)實際運動狀態(tài)、運動速度和運動方向,將計算所請求運動的特征角點,可將該運動劃分為三個階段,加速階段、勻速階段、減速階段)的前饋補償控制方法。
圖2 期望軌跡規(guī)劃曲線
前饋補償控制方法以期望軌跡規(guī)劃的速度作為中間控制變量,依據(jù)負載擾動引起的系統(tǒng)流量的變化實時補償定量泵的轉速,確保系統(tǒng)高精度輸出。由式(1)~式(4)可得,前饋補償數(shù)學模型為:
(9)
式中,ωm—— 伺服電機轉速補償,rad/s
Vref—— 期望轉速,rad/s
閉式泵控對稱缸系統(tǒng)在位置控制的過程中,采用前饋補償控制方法,配合位置偏差閉環(huán)控制,其控制原理圖如圖3所示。
圖3 位置前饋補償控制原理圖
以上述前饋補償控制數(shù)學模型為基礎,結合式(1)~式(4)和圖3分析可得,系統(tǒng)位置前饋補償控制傳遞函數(shù)框圖如圖4所示。
圖4 位置前饋補償控制傳遞函數(shù)控制框圖
由圖4分析可知,閉式泵控對稱缸位置控制包括兩部分,第一部分是位置閉環(huán)控制系統(tǒng),第二部分是前饋補償。位置閉環(huán)控制系統(tǒng)采用經(jīng)典PID控制,對系統(tǒng)的位置調節(jié)進行基本的控制,引入前饋補償控制部分,該部分控制器的控制原則是,依據(jù)目標位移規(guī)劃系統(tǒng)期望速度,求解伺服電機轉速補償基準值,直接輸出控制信號滿足實際運動曲線的速度要求,最終使得系統(tǒng)響應速度更快,控制精度更高,到達穩(wěn)態(tài)誤差所用時間短。
基于上述電液伺服閉式泵控位置控制系統(tǒng),搭建試驗平臺如圖5所示:試驗臺主要有驅動器、控制器、上位機、電液伺服動力單元(定量泵和伺服電機)、閥臺(包括各類閥件、傳感器、蓄能器、過濾器以及測壓裝置)、液壓缸等組成。試驗臺部分參數(shù)如表1所示。
1.驅動器 2.閥臺 3.控制器 4.電液伺服動力單元 5.位移傳感器 6.執(zhí)行機構圖5 電液伺服閉式泵控系統(tǒng)位置控制試驗臺
表1 電液伺服閉式泵控系統(tǒng)參數(shù)
首先進行經(jīng)典的PID控制算法調試,經(jīng)典的PID控制器具體參數(shù)如表2所示,然后加入前饋補償控制觀察位置曲線變化,兩者作為對比。試驗分別進行了100,200 mm距離的2種控制器位置閉環(huán)控制試驗。
表2 經(jīng)典PID控制參數(shù)與實驗結果
首先進行經(jīng)典電液伺服PID位置控制試驗,試驗曲線如圖6和圖7所示。
圖6 經(jīng)典PID控制的油缸位置伸出變化曲線
圖7 經(jīng)典PID控制的油缸位置縮回變化曲線
由經(jīng)典PID位置控制實驗變化曲線分析可得出,在液壓缸勻速伸出和縮回階段,液壓缸的實際位置與目標位置變化貼合,但是在加減速階段存在較大偏差,出現(xiàn)超調現(xiàn)象,且油缸前進過程最后穩(wěn)定誤差為0.05 mm,而且最終穩(wěn)定時間大約需要6.5 s,穩(wěn)定時間較長;油缸縮回過程最后穩(wěn)態(tài)誤差為0.04 mm,而且穩(wěn)定時間較長大約為6 s左右。
基于目標位置軌跡規(guī)劃,預設目標運動曲線,計算預期位置、速度與加速度,由于外負載擾動引起的流量穩(wěn)定性,進行定量泵轉速補償,消除穩(wěn)態(tài)波動。加入前饋補償控制環(huán)節(jié),進行試驗,試驗曲線如圖8和圖9所示。
圖8 加入前饋補償環(huán)節(jié)的油缸位置伸出變化曲線
圖9 加入前饋補償環(huán)節(jié)的油缸位置縮回變化曲線
由加入位置前饋補償環(huán)節(jié)的液壓缸位置變化曲線可以分析出,實際位置曲線與目標位置曲線基本保持一致,此時系統(tǒng)全程已經(jīng)處于最佳狀態(tài)。油缸伸出階段穩(wěn)態(tài)誤差為0.02 mm,沒有超調現(xiàn)象,達到最終穩(wěn)態(tài)所需時間3.5 s左右,相較經(jīng)典PID控制穩(wěn)態(tài)誤差縮小0.03 mm,穩(wěn)定時間縮短3 s;在油缸縮回階段穩(wěn)態(tài)誤差為0.01 mm,達到最終穩(wěn)態(tài)所需時時間3.5 s左右,相較經(jīng)典PID控制穩(wěn)態(tài)誤差縮小0.03 mm,達到最終穩(wěn)態(tài)所需時間縮短2.5 s。
通過數(shù)學模型與實驗研究,研究電液伺服閉式泵控系統(tǒng)前饋補償控制,主要得到以下結論:
(1) 建立定量泵控對稱液壓缸系統(tǒng)的位置前饋補償數(shù)學模型;
(2) 提出了一種基于目標位置軌跡規(guī)劃的前饋補償控制方法,依據(jù)目標位移規(guī)劃系統(tǒng)期望速度,求解伺服電機轉速補償基準值;
(3) 實驗結果表明,所提出的前饋補償控制算法具有良好的控制效果,為閉式泵控對稱液壓缸位置控制奠定了理論基礎,同時也積累了一定的實驗經(jīng)驗。