李青澤,李 輝,沈康文,周 雄,李興建,王海洋
(武漢科林精細化工有限公司,湖北 武漢 430223)
近幾年,隨著我國乙烯裝置規(guī)模的不斷擴大,技術(shù)水平的不斷提高,乙烯年生產(chǎn)能力已超過2600萬噸。一般來說,一個30萬t/a的乙烯裝置每年副產(chǎn)4~8萬噸的裂解碳九,以此推算,我國每年約副產(chǎn)裂解碳九約340萬噸。以前,裂解碳九主要作為裝置內(nèi)燃料平衡被燒掉,隨著乙烯裝置生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大和技術(shù)的飛速進步,燃料消耗也在不斷降低,一部分裂解碳九成為副產(chǎn)品被排出作為燃料油或碳黑原料出售,但價格相對較低,經(jīng)濟效益較差,而且由于裂解碳九中含有大量的烯烴和雜環(huán)化合物[1],具有刺鼻的異味,燃燒時有濃烈的黑煙,對環(huán)境污染嚴重。
針對碳九重芳烴原料膠質(zhì)含量多,硫含量高且成分復(fù)雜的特點,武漢科林精細化工有限公司開發(fā)出來碳九兩段加氫工藝及配套的W214系列碳九重芳烴加氫催化劑[2],以提高碳九的油品穩(wěn)定性和質(zhì)量。
一段加氫反應(yīng)器利用Ni催化劑的活性及選擇性,在一定的溫度和壓力下,氫氣和裂解碳九原料混合進入催化劑床層,將裂解碳九原料中的雙烯烴、苯乙烯及衍生物、茚、部分單烯烴加氫。主要反應(yīng)如下:
雙烯烴加氫變?yōu)閱蜗N:CnH2n-2+H2→CnH2n
單烯烴加氫變?yōu)轱柡蜔N:CnH2n++H2→CnH2n+2
雙烯烴加氫變?yōu)轱柡蜔N:CnH2n-2+2H2→CnH2n+2
苯乙烯加氫變?yōu)橐一剑篊6H5C2H3+H2→C6H5C2H5
茚加氫生成茚滿:C9H8+H2→C9H10
二段加氫反應(yīng)器利用鉬-鎳催化劑的活性及選擇性,將來自一段加氫產(chǎn)物與氫氣混合進入反應(yīng)器,在反應(yīng)器內(nèi)主要進行單烯烴加氫反應(yīng)、部分苯乙烯衍生物加氫和硫化物加氫。 主要反應(yīng)如下:
單烯烴加氫飽和:CnH2n+H2→CnH2n+2
雙烯烴加氫飽和:CnH2n-2+2H2→CnH2n+2
硫化物加氫: C4H4S+2H2→C4H6+H2S
一段加氫目的是在低溫下將碳九中的雙烯烴等熱敏性物質(zhì)除去,而不發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象,確保在較低空速下,處理高含量不飽和組分原料時,反應(yīng)器內(nèi)氣液分布合理,不產(chǎn)生溝流和局部過熱,抑制反應(yīng)過程中聚合生焦反應(yīng)的發(fā)生[3]。碳九原料中輕組分、液相循環(huán)物料及新鮮氫一起混合后去一段加氫反應(yīng)器,在反應(yīng)器內(nèi)通過低溫液相加氫,將雙烯烴、苯乙烯及衍生物、茚和部分單烯烴加氫,得到穩(wěn)定的芳烴油[4]。若一段加氫反應(yīng)器產(chǎn)品雙烯值含量超過規(guī)范要求,反應(yīng)器入口溫度將要增加,通常入口溫度調(diào)節(jié)5~10℃,當入口溫度過高時,易產(chǎn)生結(jié)膠聚合反應(yīng),因此要避免在過高的入口溫度下操作。
同時,一段加氫反應(yīng)器總的循環(huán)量要控制在一定的范圍內(nèi)。產(chǎn)品循環(huán)起三重作用,一是減少進入加氫反應(yīng)器物料中膠質(zhì)的比例;二是增加了空速,加大了對催化劑床層上膠質(zhì)的沖刷;三是有利于反應(yīng)熱的帶走,減少聚合。
由于一段加氫后雙烯值已經(jīng)很小,溴價值所代表的單烯基本上以苯乙烯、烯丙苯、乙烯基甲苯、茚等芳烯烴苯環(huán)外不飽和部分含量的高低。二段反應(yīng)中主要是以苯乙烯、烯丙苯、乙烯基甲苯、茚等為主的芳烯烴反應(yīng)和脫硫反應(yīng),因此二段加氫反應(yīng)重點考察溴值的減少和硫的脫除率,使單烯烴進一步飽和,脫除容易聚合的物質(zhì),同時將有機硫加氫轉(zhuǎn)化為硫化氫,保證出口有機硫含量≤10ppm ,實現(xiàn)脫色和提高加氫油品的穩(wěn)定性。圖1為某企業(yè)碳九加氫兩段加氫工藝流程框圖。
圖1 兩段加氫工藝流程Fig.1 Two stage of hydrogenation process
表1 裂解碳九原料性質(zhì)Tab.1 Cracking carbon nine raw material properties
碳九芳烴是是石油經(jīng)過催化重整以及裂解后副產(chǎn)品中含有九個碳原子芳烴的餾分在酸性催化劑存在下聚合而得。其主要成分包括異丙苯、正丙苯、乙基甲苯、茚、均三甲苯、偏三甲苯、連三甲苯等。一般狀況下,碳九芳烴的沸點在153℃。碳九芳烴大約占所有重整重芳烴的80%~90%,其中三甲苯占50%,甲基乙基苯占20%~25%。而裂解石油所產(chǎn)生的重芳烴中,有20%的碳九芳烴,其中三甲苯有4%~6%。裂解碳九原料性質(zhì)見表1。
本裝置兩段加氫催化劑均采用武漢科林精細化工有限公司開發(fā)W系列碳九重芳烴加氫催化劑,一段加氫以Ni為活性組分,二段加氫以Ni-Mo為活性組分,催化劑技術(shù)指標見表2。
表2 催化劑技術(shù)指標Tab.2 Physical Properties of Catalysts
W214A型碳九重芳烴加氫雙烯飽和催化劑特別添加抗硫中毒的活性成分,使催化劑既具有較高的二烯烴飽和活性,又具有較長的使用壽命。該催化劑具有堆密度小、孔容比表面積大、活性組分分布均勻的特點。W214A可以作為碳九重芳烴為原料的一段加氫雙烯烴飽和的催化劑,對其中的苯乙烯、雙環(huán)戊二烯等二烯烴進行加氫飽和,達到阻止原料聚合、結(jié)焦的目的。
W214B型碳九重芳烴加氫單烯飽和催化劑[5]既具有較高的烯烴加氫飽和活性,又具有一定的加氫脫硫能力,既可以對其中的不飽和烯烴進行加氫飽和,達到阻止原料聚合,結(jié)焦的目的,又能轉(zhuǎn)化部分硫化物,達到脫硫的目的,減輕了后續(xù)裝置脫硫催化劑的負擔。
裝置催化劑裝填量及工藝設(shè)計參數(shù)見表3。
表3 工藝參數(shù)Tab.3 The process parameters
表3(續(xù))
提高床層溫度有利于加氫反應(yīng)深度,脫硫率有一定量的增加,但溫度過高,會加劇一段油品結(jié)焦聚合反應(yīng),增大化學(xué)耗氫量,導(dǎo)致催化劑積炭速度增快,從而縮短催化劑的使用周期[6],因此應(yīng)嚴格控制加氫反應(yīng)器溫度。反之,反應(yīng)器入口溫度過低,則不能發(fā)揮催化劑的活性,從而導(dǎo)致反應(yīng)轉(zhuǎn)化率低,脫硫率、脫氮率達不到要求,不飽和烴的加氫飽和率不足,使產(chǎn)品的質(zhì)量達不到指標要求,因此在加氫反應(yīng)中控制適當?shù)姆磻?yīng)溫度更有利于裝置的長期平穩(wěn)運行。
提高反應(yīng)壓力有利于增加液相溶解氫的能力,反應(yīng)壓力一般控制在3.5 MPa左右。同時控制反應(yīng)的絕熱溫升80~140℃為宜。裂解碳九不飽和組分多,加氫難易程度不一,一般控制新鮮油空速在0.5~1.0 h-1。
根據(jù)裂解碳九原料的不同,適當控制氫油比是該工藝的重點。本套裝置采用一段反應(yīng)器補入新氫,二段反應(yīng)器補入循環(huán)氫,循環(huán)氫壓縮機盡量滿負荷運行,保證氫氣大氣量,以提高氫油比。同時保證循環(huán)氫的氫氣純度在80%以上,當濃度過低時,采取適當放空,從而維持循環(huán)氫的氫氣純度。
裝置于2018年8月28完成催化劑還原、硫化操作,于8月29日轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn),裝置開車初期運行結(jié)果見表4,表5。
表4 一段加氫反應(yīng)器運行情況Tab.4 Operation of the first hydrogenation reactor
表5 二段加氫反應(yīng)器運行情況Tab.5 Operation of the second hydrogenation reactor
從表4可以看出,裝置開車前期一段反應(yīng)器入口溫度控制在50℃左右,出口溫度控制在150℃左右,通過調(diào)整一段反應(yīng)器碳九油循環(huán)量控制反應(yīng)溫度。反應(yīng)壓力控制在3.5MPa以上,體積空速保持在0.85h-1左右,反應(yīng)器入口氫油比在450∶1左右。經(jīng)過一段時間運行,反應(yīng)器平均溫升在90℃左右,一段加氫出口油品雙烯值≤2.0gI/100g和溴值指標≤40gBr/100g的要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量分析指標在合格范圍內(nèi)。
同時,因為原料中雙烯烴在高溫下極易發(fā)生縮合反應(yīng),引起床層結(jié)焦, 床層壓降增大,增加工藝操作難度,縮短催化劑使用壽命。故在滿足質(zhì)量要求的前提下,將一段入口溫度控制在低限操作,以減少縮合反應(yīng)的發(fā)生。
從表5可以看出,裝置運行前期二段反應(yīng)器入口溫度控制不超過220℃,反應(yīng)壓力在3.3MPa以上,氫油比控制在800∶1左右,經(jīng)過一段時間運行,雙烯值由二段反應(yīng)器入口的0.85I/100g降低至出口0.1 L/100g以下,溴價值由入口的35gBr/100g降低至出口0.7gBr/100g左右,油品經(jīng)過堿洗后總硫含量穩(wěn)定在1~2mg/kg之間,博士試驗合格,產(chǎn)品呈現(xiàn)無色透明狀,達到產(chǎn)品質(zhì)量要求。
本工藝充分利用碳九加氫的工藝特點,設(shè)計了合理的換熱工藝流程,既控制了反應(yīng)溫升,又減少了碳九裝置燃氣加熱爐的加熱負荷,節(jié)約裝置能耗,使操作靈活方便。
綜上,本套裝置硫化開車,經(jīng)過一個月的穩(wěn)定運行,碳九一段加氫出口油品溴價≤40gBr/100g、雙烯值一段反應(yīng)器≤1.2gL/100g油左右,二段加氫反應(yīng)器出口油品溴價≤1gBr/100g,雙烯值≤0.1gL/100g油、二段反應(yīng)器硫含量為1~2ppm,加氫產(chǎn)品顏色無色水白,未出現(xiàn)床層壓差增大情況,說明催化劑性能穩(wěn)定,開車圓滿成功。